李曉飛
(西山煤電集團公司 太原選煤廠,山西 太原 030023)
水環(huán)境是人類賴以生存的空間,也是選煤企業(yè)生產(chǎn)必需的寶貴資源。太原選煤廠目前建有日處理量2000t污水處理站,設(shè)計進水水質(zhì)指標(biāo)(以同類地埋式污水處理數(shù)據(jù)作為參考):
CODcr:300mg/L
BOD5:200mg/L
pH:7.5
NH3-N:40mg/L
P:10mg/L
SS:220mg/L
油含量:25mg/L
經(jīng)污水處理站處理后水質(zhì):達一級排放標(biāo)準
CODcr:小于60mg/L
BOD5:小于20mg/L
pH:小于6~9
NH3-N小于15mg/L
P:小于0.5mg/L
SS:小于20mg/L
油含量:小于5mg/L
本污水處理站方案工藝流程圖見圖1.
圖1 工藝流程圖
污水處理設(shè)備主要包括:
水解池、好氧池、厭氧池、沉淀池、中間水池、清水池、操作間、風(fēng)機房、污泥脫水間
1)開啟進水閥門,使處理的污水流進系統(tǒng)內(nèi)。2)定期開啟機械格柵,處理廢渣。3)開啟鼓風(fēng)機(24h常開)。4)開啟調(diào)節(jié)池提升泵1#和2#.5)開啟混合液回流泵(1#和2#自選1臺,3#和4#自選1臺)。6)開啟加藥裝置加藥泵。7)開啟1#中間水池提升泵1#或2#.8)開啟一體化設(shè)備攪拌器(4臺全開)。9)開啟2#中間水池提升泵1#和2#(全開)。
改造前的操作流程比較復(fù)雜,要啟動每個按鈕,且不能實現(xiàn)相關(guān)閉鎖,如后面的單元出現(xiàn)問題,之前的單元不能實現(xiàn)自動閉鎖,還會進行處理,很容易造成之后的池體溢出等問題,存在安全隱患。
利用PLC系統(tǒng)的控制功能可以實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制。采用計算機作為其上位機,通過網(wǎng)絡(luò)連接PLC,對生產(chǎn)過程進行實時監(jiān)控。特點:編程方便,開發(fā)周期短,維護容易,通用性強,使用方便,控制功能強,模塊化結(jié)構(gòu),擴展能力強。
利用PLC系統(tǒng)較強的網(wǎng)絡(luò)通信能力,使得工業(yè)污水處理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸與通信變得可能,并且也可實現(xiàn)其遠程監(jiān)控。
本次改造設(shè)計電氣控制系統(tǒng)主要包括操作面板、顯示面板、電氣控制柜等單元。由于污水處理系統(tǒng)是一個循環(huán)系統(tǒng),各個環(huán)節(jié)都存在聯(lián)系,因此系統(tǒng)中需要檢測較多的數(shù)字輸入量,且還要檢測模擬量的輸入,根據(jù)設(shè)定的程序進行數(shù)據(jù)處理后,輸出控制指令。系統(tǒng)的控制邏輯和時序按照指令進行控制。
根據(jù)現(xiàn)場實際情況,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性,采用兩臺PLC對污水處理生產(chǎn)進行監(jiān)控。系統(tǒng)構(gòu)成監(jiān)控布局見圖2.
圖2 監(jiān)控布局圖
主PLC控制提升泵、沉淀池、好氧池、回流污泥泵站、曝氣機的設(shè)備及傳感器。從PLC控制剩余污泥泵站、污泥箱、污泥脫水、加藥泵的設(shè)備及傳感器。兩個控制系統(tǒng)通過Control-Link總線進行數(shù)據(jù)交換,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與傳輸。系統(tǒng)采用PLC控制核心,功能強大、可靠性高。通過對工藝流程的分析,根據(jù)現(xiàn)場情況進行編程,以實現(xiàn)PLC按照內(nèi)部程序?qū)ο到y(tǒng)進行實時監(jiān)控。
以PLC作為核心控制器,通過檢測各個傳感器傳回的指令,做出相應(yīng)的輸出指令,從而完成對相關(guān)設(shè)備的控制,實現(xiàn)整個污水處理系統(tǒng)的安全運行。電氣控制系統(tǒng)框圖見圖3.
圖3 電氣控制系統(tǒng)框圖
污水處理系統(tǒng)的部分主電路圖見圖4.
圖4 工業(yè)污水處理系統(tǒng)部分主電路圖
圖4中,M1是潛水泵電機、M2是清污泥機電機、M3是曝氣機電機。KM2、KM3、KM6三個接觸器分別控制M2、M1、M3的工頻運行;KM5、KM9接觸器M1、M3的變頻運行;FR1、FR2、FR3分別為三臺電機過載保護用的熱繼電器;FU1為主電路的熔斷器,曝氣風(fēng)機的熔體額定電流IFU≥2IN=2×2.5A=5A,所以選用5A的熔體,控制回路熔體額定電流選用2 A.QF1為供電系統(tǒng)電源開關(guān),其主回路控制對象為電感性負載交流電動機;選用的MM430變頻器是用來控制電機M1,M3變頻運行的。
PLC控制系統(tǒng)分為3個階段:輸入階段、執(zhí)行程序階段、輸出階段。每個階段完成不同的任務(wù)。PLC作為控制污水處理系統(tǒng)主要涉及兩個方面信號輸入和信號輸出。
信號輸入檢測主要包括:按鈕的輸入檢測、液位差的輸入檢測、液位高低的輸入檢測,以及曝氣池中含氧量的輸入檢測。其中按鈕輸入、液位差輸入、液位高低輸入3個信號均為數(shù)字量信號,含氧量輸入為模擬量輸入。曝氣量的多少直接影響到微生物的生長及品種。將溶解氧儀設(shè)置在適當(dāng)?shù)奈恢蒙?,將檢測值反饋到PLC中,通過設(shè)定輸出不同的轉(zhuǎn)速信號,從而達到控制曝氣量的多少,最終使污水中的溶解氧保持在一定的范圍內(nèi)。
信號輸出包括:數(shù)字量輸出和模擬量輸出。數(shù)字輸出控制各類設(shè)備的啟動停止,包括:格柵機、污泥提升機、潛水泵、一體化箱體攪拌器、污泥回流泵等設(shè)備的停啟。模擬量輸出通過PLC中PID運算后的數(shù)據(jù),通過其功能模塊輸出控制指令,控制指令傳輸?shù)阶冾l器的控制端子上,通過改變變頻的輸出頻率,從而控制曝氣機的轉(zhuǎn)速,根據(jù)需求達到控制污水中氧氣的含量,從而保證菌體按照要求生長與繁殖。
根據(jù)對電氣控制系統(tǒng)的要求,以及本系統(tǒng)的復(fù)雜程度,選擇西門子S7—200系列PLC作為污水處理系統(tǒng)的電氣控制系統(tǒng)的控制主機,采用CPU226作為該控制系統(tǒng)的主機。
該PLC控制系統(tǒng)因需要采集一個溶氧儀所反饋的模擬數(shù)據(jù),因此擴展了一個模擬量輸入輸出模塊??刂葡到y(tǒng)中需要將采集回來的模擬量進行數(shù)據(jù)處理,通過模擬輸出口對變頻器進行控制,進而控制其他設(shè)備的運行。
通過對污水處理站控制系統(tǒng)的技術(shù)改造,降低了工人的操作難度,減少了勞動量的投入,降低了企業(yè)運營成本,節(jié)約了人力資源。實現(xiàn)系統(tǒng)自動控制,杜絕因為后續(xù)設(shè)備處理問題不能及時作出反應(yīng)而產(chǎn)生的故障,降低了安全隱患,提高了安全生產(chǎn)的保障?;赑LC控制系統(tǒng)可以推廣到其他生產(chǎn)系統(tǒng)中,具有較強的指導(dǎo)和推廣價值。
水與人的生活息息相關(guān),在現(xiàn)代社會生活及生產(chǎn)中人們對水的需求量越來越多??墒俏覈Y源不斷減少,而且污染現(xiàn)象較為嚴重?,F(xiàn)代工業(yè)中生產(chǎn)工藝和設(shè)備對水質(zhì)要求也是越來越高,淡水的浪費非常嚴重,用水成本也是不斷提高。加大污水處理就顯得尤為重要。通過該系統(tǒng)控制改造減少了污水的排放量,體現(xiàn)了企業(yè)的社會責(zé)任心,降低了企業(yè)運營的成本,同時大大降低了勞動強度,消除了安全隱患,使排放的污水達到了回用標(biāo)準,取得了一定的社會經(jīng)濟效益,對其他污水處理站系統(tǒng)管理有良好的借鑒作用。
[1] 陶 權(quán),吳尚慶.變頻器應(yīng)用技術(shù)[M].廣州:華南理工大學(xué)出版社,2009(1):15-20.
[2] 常曉玲.電氣控制系統(tǒng)與可編程控制器[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004(1):10-12.
[3] 孫振強,王 暉,孫玉峰.可編程控制原理及應(yīng)用教程[M].北京:清華大學(xué)出版社,2005(2):88-89.
[4] 廖常初.PLC編程及應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005(2):54-55.
[5] 張培山,鐘 昆.基于PLC的工業(yè)污水處理廠自控系統(tǒng)的實現(xiàn)[J].控制系統(tǒng),2006,5(1):82-83.
[6] 何獻忠.工業(yè)污水處理的PLC控制應(yīng)用[J].湖南冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2004,43(4):86-87.
[7] 紀 軒.廢水處理技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2011(2):44-46.
[8] 張建豐.活性污泥法工藝控制[M].北京:中國電力出版社,2014(2):22-25.
[9] 白潤英.水處理新技術(shù)、新工藝與設(shè)備[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2014(1):13-15.