陳冬玲 劉有冠
(1.柳州職業(yè)技術學院機電工程系,廣西 柳州 545006;2. 廣西柳州鋼鐵集團公司焦化廠,廣西 柳州 545006)
干法熄焦是目前國內焦化行業(yè)大力倡導的一項先進技術,提升機作為干熄焦系統(tǒng)的關鍵工藝設備,其穩(wěn)定運行是干熄焦系統(tǒng)能夠生產(chǎn)質量穩(wěn)定的焦炭和發(fā)電用蒸汽的首要條件[1],目前提升機定位系統(tǒng)的正常運行完全依賴于定位檢測編碼器的數(shù)據(jù)。提升機電機的大電流特性使其控制通信網(wǎng)絡極易受到電磁干擾的影響,導致數(shù)據(jù)采集誤差大,甚至丟失數(shù)據(jù),引起程序執(zhí)行混亂,造成控制失常等嚴重后果。傳統(tǒng)硬件和軟件整改方法由于自身特點和生產(chǎn)環(huán)境的特殊性很難徹底杜絕電磁干擾的影響,而人工神經(jīng)網(wǎng)絡具有自組織、自適應和自學習的功能[2],并具有強大的非線性補償能力[3],可以自動適應控制對象在運行過程中因擾動引起的參數(shù)或數(shù)學模型發(fā)生變化的情況,因此在解決工業(yè)控制中的電磁干擾方面具有巨大的潛力[4]。針對電磁干擾的復雜情況,筆者提出一種基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡的實時在線辨識方法,構建了提升機系統(tǒng)軌跡數(shù)學模型,并引入相應的切換策略,使定位系統(tǒng)能夠在編碼器數(shù)據(jù)模型與神經(jīng)網(wǎng)絡數(shù)學模型之間動態(tài)切換,從而實現(xiàn)提升軌跡的精準預測與控制。
提升機控制系統(tǒng)主要由定位檢測編碼器、全數(shù)字交流調速裝置6SE70及其整流回饋單元、冗余PLC及人機畫面HMI等單元組成。PLC控制系統(tǒng)和網(wǎng)絡通信示意圖如圖1所示。
圖1 PLC控制系統(tǒng)和網(wǎng)絡通信示意圖
提升機在整個運行過程中主要完成焦罐的提升、走行、下降和裝入動作。提升機的操作正常情況要求動作全部自動完成,并要保持一定的生產(chǎn)節(jié)奏。提升機在提升和走行運行過程中,采用分段速度控制的方法,既可以減小設備的沖擊,又可以保證定位的精度與設備的安全。提升過程中速度矢量由PLC根據(jù)提升機定位系統(tǒng)所提供的位置信號來確定,提升速度運行曲線如圖2所示。
圖2 提升速度運行曲線
雙模型智能控制系統(tǒng)中既有編碼器數(shù)據(jù)模型,也有RBF辨識器數(shù)學模型,分別對應于正常工況與電磁干擾工況,采用如圖3所示的雙模型切換控制設計方案。
圖3 基于雙模型切換的系統(tǒng)結構框圖
在正常工況下,提升機的調速信號由編碼器數(shù)據(jù)模型發(fā)出,并傳給提升機逆變器驅動提升機正常運作;同時,RBF辨識器根據(jù)位置辨識數(shù)據(jù)對提升機定位進行在線辨識訓練;而當出現(xiàn)電磁干擾擾亂定位編碼器數(shù)據(jù)的非正常工況下,提升機的調速信號則切換到由RBF辨識器模型發(fā)出,并傳給提升機逆變器驅動提升機正常運作,此時RBF辨識器則停止訓練。
筆者以RBF神經(jīng)網(wǎng)絡作為辨識器對提升機的定位進行系統(tǒng)辨識,辨識學習后的神經(jīng)網(wǎng)絡輸出可以很好地逼近實際的編碼器數(shù)據(jù)模型輸出,因此當定位系統(tǒng)受到電磁干擾時,可以把神經(jīng)網(wǎng)絡輸出近似看作實際的編碼器數(shù)據(jù)模型輸出[5]。將實際編碼器數(shù)據(jù)模型輸出與RBF神經(jīng)網(wǎng)絡輸出之間的預測誤差用作神經(jīng)網(wǎng)絡的訓練信號,RBF在線辨識器控制框圖如圖4所示。
圖4 RBF在線辨識器控制框圖
設X=[x1,x2,…,xn]T為網(wǎng)絡的輸入向量,H=[h1,h2,…,hs]為RBF的徑向基向量,徑向基函數(shù)采用高斯函數(shù),即[6]:
(1)
式中bj——隱節(jié)點j的基寬帶參數(shù),且均大于零;
Cj——第j個隱節(jié)點的中心矢量,Cj=[cj1,cj2,…,cji,…,cjs]T,j=1,2,…,s;
hj——第j個隱層節(jié)點的輸出;
X——n維輸入向量。
RBF神經(jīng)網(wǎng)絡的輸出為隱層節(jié)點輸出的線性組合,即:
(2)
式中wj——輸入層第j個隱單元到輸出單元的權重;
θ——輸出單元閾值。
定義辨識網(wǎng)絡的性能指標J為:
(3)
式中y(k+1)——RBF神經(jīng)網(wǎng)絡的輸出;
yout(k+1)——系統(tǒng)實際輸出。
根據(jù)梯度下降法修正網(wǎng)絡輸出權系數(shù)、隱節(jié)點中心和隱節(jié)點基寬帶參數(shù)[7]:
wj(k)=wj(k-1)+η[yout(k)-y(k)]hj+α[wj(k-1)-wj(k-2)]
(4)
(5)
(6)
其中,α為慣性系數(shù),η為學習率,且α、η的值均在(0,1)上選取。
對象的輸出對控制輸入的靈敏度為[8]:
(7)
其中,x1=Δu(k)。
正常工況時,編碼器數(shù)學模型根據(jù)定位編碼器的采樣數(shù)據(jù),計算出來的提升機位置應是高度不超過初始位至走行位之間的真實高度H1,跨度不超過走行位至前進位之間的真實跨度L1,因此兩模型間的切換策略就以當前的提升機定位編碼器數(shù)據(jù)與速度矢量作為設計依據(jù)。當理論高度值大于H1或理論跨度值大于L1時,定位編碼器肯定存在電磁干擾,系統(tǒng)工作方式切換到RBF辨識器模型的控制方式;當理論高度值介于(0,H1)或理論跨度值介于(0,L1)時,如果速度矢量已經(jīng)發(fā)出,而相對應的理論高度值或理論跨度值在較小的時段內沒有發(fā)生變化,則定位編碼器肯定存在故障,系統(tǒng)工作方式仍然切換到RBF辨識器模型的控制方式。
雙模型切換控制策略具有較高的魯棒性和動態(tài)響應能力,可以實現(xiàn)精確定位。采用該控制策略對柳鋼焦化廠1#干熄焦提升機進行控制系統(tǒng)設計。在系統(tǒng)硬件搭建、軟件編程和人機畫面HMI設計完成后,首先對編碼器數(shù)據(jù)模型控制方式進行系統(tǒng)測試,再投入RBF辨識器模型進行自學習。設計RBF神經(jīng)網(wǎng)絡辨識器時,由于提升機有高度和跨度兩個輸出值,因此輸出層的神經(jīng)元節(jié)點為2;以時間為自變量,采樣周期為0.5s;通過實驗數(shù)據(jù)對比,最終確定隱含層神經(jīng)元節(jié)點數(shù)為7,閾值取為0.215 6。根據(jù)上述算法設置,系統(tǒng)在離線訓練完成后就可以投入智能控制模式。
系統(tǒng)經(jīng)過調試后其可靠性得到很大提高,提升機運行平穩(wěn),在定位編碼器受到強電磁干擾后,提升機依然能夠按照原有的軌跡正常運行。圖5
圖5 提升機一個運行周期的RBF神經(jīng) 網(wǎng)絡辨識運行曲線
為提升機一個運行周期的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡辨識運行曲線,可以發(fā)現(xiàn)RBF神經(jīng)網(wǎng)絡在線辨識器能夠很好地辨識提升機位置,表明該智能控制系統(tǒng)具有很好的控制效果和很強的魯棒性。
圖6給出了神經(jīng)網(wǎng)絡辨識與實際數(shù)據(jù)之間的殘差,從圖6可以看出:RBF神經(jīng)網(wǎng)絡辨識數(shù)據(jù)具有高精度的特性,滿足生產(chǎn)工藝需求。
圖6 神經(jīng)網(wǎng)絡辨識與實際數(shù)據(jù)之間 的殘差數(shù)據(jù)曲線
針對干熄焦提升機的定位系統(tǒng)容易受到電磁干擾的特點,設計了基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡的雙模型智能控制系統(tǒng),有效避免各種類型的電磁干擾,使提升機能夠正常工作,既節(jié)約了投資成本,又突破了傳統(tǒng)的軟、硬件濾波法的限制。該系統(tǒng)在柳鋼焦化廠自2013年投入使用以來,運行穩(wěn)定,有效保障了生產(chǎn)正常運行。
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