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      全氫罩式爐退火工藝優(yōu)化的應(yīng)用實(shí)踐

      2015-01-13 09:54:34張淑娟袁紹霞韓薈謹(jǐn)王曉燕
      冶金設(shè)備 2015年6期
      關(guān)鍵詞:鋼卷煤氣氫氣

      張淑娟 袁紹霞 韓薈謹(jǐn) 王曉燕

      (1:山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山東濟(jì)南250022;2:濟(jì)鋼冷軋板廠 山東濟(jì)南250000)

      1 引言

      全氫罩式退火爐是目前理想并廣泛應(yīng)用的冷軋鋼退火設(shè)備,其生產(chǎn)的產(chǎn)品具有三大特點(diǎn):一是產(chǎn)品表面質(zhì)量高;二是產(chǎn)品成品生產(chǎn)率高;三是機(jī)械性能好[1-5]。冷軋鋼經(jīng)全氫罩式爐退火后消除了因冷軋變形產(chǎn)生的冷作硬化和內(nèi)應(yīng)力,細(xì)化了晶粒,使帶鋼具有良好的塑性、韌性等機(jī)械性能和光亮的表面[2]。但運(yùn)用全氫罩式爐對(duì)冷軋鋼進(jìn)行退火處理時(shí)易出現(xiàn)燒嘴變形、空煤比無(wú)法精確控制、煤氣電磁閥工作不正常、產(chǎn)品出現(xiàn)粘結(jié)等問(wèn)題。本文對(duì)全氫罩式退火爐的工藝流程及燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了分析,針對(duì)全氫罩式爐在進(jìn)行處理時(shí)設(shè)備及產(chǎn)品易出現(xiàn)的問(wèn)題提出了針對(duì)性的改造措施和優(yōu)化方案,并經(jīng)過(guò)實(shí)際驗(yàn)證,取得了明顯的效果。

      2 全氫罩式退火爐的工藝流程與燃燒系統(tǒng)

      2.1 退火工藝流程

      全氫罩式爐的主體設(shè)備包括爐臺(tái)、內(nèi)罩、冷卻罩和加熱罩等,整個(gè)退火工藝過(guò)程包括加熱、保溫、冷卻三個(gè)過(guò)程。

      其退火工藝過(guò)程為:首先將帶鋼分垛裝爐,扣內(nèi)罩并鎖緊;進(jìn)行冷密封測(cè)試以確保氫氣不泄漏;進(jìn)行氮?dú)獯祾撸瑢?nèi)罩里的空氣用氮?dú)庵脫Q;吊裝加熱罩,進(jìn)行氫氣吹掃,用氫氣完全置換氮?dú)?加熱罩點(diǎn)火,加熱內(nèi)罩中的鋼卷;使帶鋼在全氫氣氛下退火,將鋼卷溫度加熱到設(shè)定溫度(一般不超過(guò)700℃)溫度保持一段時(shí)間;在均熱結(jié)束前,自動(dòng)進(jìn)行熱密封測(cè)試;停止加熱后自然冷卻一段時(shí)間,達(dá)到一定溫度后移走加熱罩;吊裝冷卻罩,進(jìn)行風(fēng)冷,達(dá)到一定溫度后用水快速冷卻;進(jìn)行氮?dú)獯祾?,將?nèi)罩內(nèi)的氫氣用氮?dú)庵脫Q;移去冷卻罩;移去內(nèi)罩;爐臺(tái)卸料。

      全氫罩式爐的退火工藝流程簡(jiǎn)圖如圖1 所示。

      圖1 退火工藝流程

      2.2 燃燒系統(tǒng)

      全氫罩式退火爐的燃燒系統(tǒng)設(shè)備主要包括燒嘴、煤氣管路、空氣管路等。每個(gè)燒嘴都配有點(diǎn)火電極和UV 火焰監(jiān)測(cè)裝置,并配備故障聲光報(bào)警。為節(jié)約能源和降低廢氣溫度,加熱罩殼體煙道出口處安裝有助燃空氣預(yù)熱器。煤氣和空氣在燒嘴中共有兩次混合燃燒。燒嘴的噴頭作為收縮狀,使噴出的煤氣的速度提高,速度場(chǎng)均勻,火焰長(zhǎng)度適中,防止回火。

      3 全氫罩式退火爐生產(chǎn)中存在的問(wèn)題及優(yōu)化

      3.1 燒嘴變形分析及優(yōu)化措施

      全氫罩式退火爐在使用過(guò)程中易出現(xiàn)燒嘴變形嚴(yán)重現(xiàn)象,導(dǎo)致加熱過(guò)程中燒嘴關(guān)閉,燃燒工況的不穩(wěn)使退火過(guò)程的溫度發(fā)生波動(dòng),嚴(yán)重影響了帶鋼的質(zhì)量和性能。

      經(jīng)過(guò)分析,鋼廠罩式退火爐采用的是混合煤氣,煤氣熱值波動(dòng)較大,造成燒嘴局部過(guò)燒和變形。使煤氣的傳播速度小于火焰的傳播速度,易造成回火現(xiàn)象,在內(nèi)罩上形成過(guò)熱區(qū),影響鋼卷的加熱及其性能。因此對(duì)燒嘴易損壞的噴嘴的部分的材料進(jìn)行了優(yōu)化,加大了耐熱不銹鋼中鎳含量。實(shí)施后,煤氣的消耗量降低,縮短了加熱時(shí)間,提高了燒嘴的耐熱性和工作效率,改善了鋼卷的性能。

      3.2 帶鋼粘結(jié)及優(yōu)化措施

      由退火工藝可知[2,6-8],鋼卷在爐內(nèi)的高溫下需要加熱和保溫十幾個(gè)小時(shí),鋼卷的層與層間會(huì)出現(xiàn)一定程度的粘結(jié)現(xiàn)象,粘結(jié)處已發(fā)生凸起變形或者撕裂,導(dǎo)致帶鋼表面出現(xiàn)表面粗糙、折印等嚴(yán)重缺陷,降低了帶卷成材率。之所以會(huì)產(chǎn)生粘結(jié),主要的原因就是合適的溫度和壓力造成的。在一定的溫度和壓力下,鋼卷表面產(chǎn)生氧化還原反應(yīng),與其它表面產(chǎn)生粘結(jié)。通過(guò)深入分析鋼卷在各階段的溫度和壓力的變化規(guī)律,就可以找到防止粘結(jié)的方法。

      經(jīng)過(guò)分析,帶鋼在退火過(guò)程中退火溫度越高,原子擴(kuò)散能力越強(qiáng),越易產(chǎn)生粘結(jié);溫度引起的熱膨脹也會(huì)加大板間壓力,徑向壓力越大,鋼板間微觀接觸面積越大,越容易產(chǎn)生粘結(jié);高溫高壓下鋼板間接觸時(shí)間越長(zhǎng),越容易粘結(jié)。帶鋼表面清潔度和保護(hù)氣體的純度也是產(chǎn)生粘結(jié)的關(guān)鍵因素[2]。

      綜上所述,防止粘結(jié)可采取的主要措施有:為避免冷卻速度過(guò)快導(dǎo)致帶卷的內(nèi)外溫度差大形成的壓應(yīng)力增大現(xiàn)象,可在退火工藝的冷卻階段改善退火工藝,即在冷卻開(kāi)始階段降低冷卻速度,冷卻時(shí)采用帶加熱罩冷卻,然后進(jìn)行風(fēng)冷和水冷;其次是合理選配乳化液和設(shè)定適當(dāng)?shù)膰姶祲毫Γ郧鍧崕т摫砻?,減少殘余物質(zhì);最后也可使用高純度的氫氣徹底吹掃內(nèi)罩,吹掃時(shí)把氫氣的流量減少,把吹氫時(shí)間從原來(lái)的延長(zhǎng);把原來(lái)的固定吹氫改為氫氣保壓狀態(tài),這樣不僅能夠保證傳熱效果,而且降低了氫氣的使用總量,降低了噸鋼能耗。優(yōu)化后,粘結(jié)造成的次品率明顯降低,同時(shí)因?yàn)檠娱L(zhǎng)了吹氫時(shí)間,提高了殘留乳化液的吹掃效果,黑帶造成的次品率也有所降低。

      3.3 煤氣過(guò)濾裝置問(wèn)題及優(yōu)化措施

      生產(chǎn)中,燒嘴在關(guān)斷狀態(tài)下火焰監(jiān)測(cè)器仍然能夠監(jiān)測(cè)到燒嘴仍在燃燒的不正?,F(xiàn)象。經(jīng)對(duì)燒嘴及煤氣支路進(jìn)行拆檢后發(fā)現(xiàn),高溫下電磁閥線圈老化和煤氣中細(xì)小灰塵未清除干凈,是煤氣電磁閥關(guān)閉不嚴(yán)或UV 火焰監(jiān)測(cè)裝置無(wú)法正常工作的主要原因。

      綜合以上分析,決定對(duì)煤氣的過(guò)濾裝置進(jìn)行優(yōu)化:把價(jià)格高昂的進(jìn)口煤氣聚酯過(guò)濾網(wǎng)換成定制的氣體過(guò)濾棉,并在過(guò)濾棉中添加細(xì)小的金屬網(wǎng)。使用一定的周期后對(duì)氣體過(guò)濾棉進(jìn)行高壓水沖洗,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的處理后的氣體過(guò)濾棉還能循環(huán)使用,大大降低了生產(chǎn)材料的成本,同時(shí)保證了過(guò)濾效果。

      3.4 煤氣檢測(cè)裝置問(wèn)題及優(yōu)化措施

      煤氣主閥是連接煤氣管道和加熱罩的重要閥門(mén),在現(xiàn)場(chǎng)缺少煤氣檢漏裝置,存在安全隱患??蛇x用德國(guó)某公司的煤氣泄漏保護(hù)器TC410-1K對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化,該保護(hù)器有自己的控制回路,受外界因素的干擾小,其工作原理如圖2 所示,泄漏檢測(cè)程序流程圖如圖3。

      3.5 “空煤比”的控制及優(yōu)化措施

      圖2 檢測(cè)原理圖

      圖3 泄漏檢測(cè)程序流程圖

      使用的ON/OFF 控制的燒嘴,由煤氣和空氣電動(dòng)閥的開(kāi)度來(lái)實(shí)現(xiàn)“空煤比”的控制。通過(guò)監(jiān)測(cè)殘氧含量對(duì)空氣壓差進(jìn)行微調(diào)。試驗(yàn)測(cè)定,殘氧含量達(dá)到最佳值4%,煤氣的燃燒效率最高。

      同時(shí),可如下改進(jìn):當(dāng)殘氧含量大于8%或小于0.5%時(shí),設(shè)置一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)的反饋報(bào)警系統(tǒng),對(duì)煤氣和空氣的電動(dòng)閥門(mén)進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié)。

      4 結(jié)論

      通過(guò)深入分析某鋼廠罩式退火爐運(yùn)行中存在的問(wèn)題,針對(duì)性的提出了工藝優(yōu)化方案,經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證方案可行并取得了較好效果,提高了設(shè)備運(yùn)行的安全性和可靠性,降低了生產(chǎn)消耗,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)國(guó)內(nèi)同類(lèi)型機(jī)組有一定借鑒意義。

      [1]劉濱. 太鋼全氫罩式爐退火過(guò)程分析[J]. 陜西冶金,2013 (6):49-65.

      [2]陳建民. 全氫罩式退火帶鋼粘結(jié)原因分析[J]. 冶金設(shè)備,2005 (5):64-65.

      [3]陳光,汪國(guó)宏,江清陽(yáng),張麗徽. 全氫罩式爐的發(fā)展與現(xiàn)狀. 安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)[J],2007 (6):79-83.

      [4]任建中. 全氫罩式爐過(guò)程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)[J].山西冶金,2015 (1):78-80.

      [5]南國(guó)英. 全氫罩式爐安全控制系統(tǒng)[J]. 山西冶金,2010 (5):35-37.

      [6]李曉武. 全氫煤氣罩式爐介紹及其退火均勻性研究[J]. 山西冶金,2005 (1):34-35.

      [7]朱大軍. 冷軋全氫罩式爐退火工藝優(yōu)化實(shí)踐[J]. 四川冶金,2014 (6):35-40.

      [8]劉化軍. 全氫罩式爐冷軋帶鋼工藝優(yōu)化[J]. 工業(yè)爐,2014 (3):49-50.

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