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      600MW機組凝結(jié)水泵多次發(fā)生汽蝕的原因分析

      2015-01-12 01:08:20胡中強
      電站輔機 2015年4期
      關(guān)鍵詞:汽蝕濾網(wǎng)凝汽器

      胡中強

      (中國大唐集團科學技術(shù)研究院有限公司華東分公司,安徽合肥230022)

      600MW機組凝結(jié)水泵多次發(fā)生汽蝕的原因分析

      胡中強

      (中國大唐集團科學技術(shù)研究院有限公司華東分公司,安徽合肥230022)

      分析了某型600MW機組凝結(jié)水泵多次發(fā)生汽蝕的原因,解析了凝結(jié)水泵汽蝕的機理,找到了觸發(fā)汽蝕的誘因。根據(jù)水泵的布置情況,改善了系統(tǒng)管道的隔離狀況,采取了清除入口障礙物及提高凝汽器液位高度等措施,避免水泵再次發(fā)生汽蝕現(xiàn)象。

      機組;凝結(jié)水泵;汽蝕;沿程阻力;汽蝕;余量;誘因;分析

      0 概 述

      水泵運行中,若其過流部分的局部區(qū)域(通常是葉輪葉片進口稍后的某處),因為某種原因,抽送液體的絕對壓力下降到當時溫度下的汽化壓力時,液體便在該處開始汽化,形成氣泡。這些氣泡隨液體向前流動,至某高壓處時,氣泡周圍的高壓液體致使氣泡急驟地縮小以至破裂,這就是泵的汽蝕現(xiàn)象。當泵發(fā)生汽蝕后,隨著時間的推移,會導(dǎo)致泵的出力下降。汽蝕嚴重時,還會使泵體結(jié)構(gòu)受損,直接影響了機組的安全穩(wěn)定運行。

      1 設(shè)備簡況

      某型機組的換熱系統(tǒng)中,配置了2臺凝結(jié)水泵,正常運行工況下,1臺投運,1臺備用。水泵和電機的相關(guān)參數(shù),如表1所示。

      2 汽蝕產(chǎn)生的原理及危害

      在泵內(nèi)流道中,因某處液體的壓強下降至相應(yīng)的液溫汽化壓強時,就會出現(xiàn)氣泡。氣泡中主要是蒸汽,因水中溶解有一定數(shù)量的氣體,所以氣泡中除蒸汽外,還夾帶了少量的氣體。當氣泡隨著水流通過相對高壓區(qū)時,蒸汽被重新凝結(jié)成水,氣泡逐漸產(chǎn)生變形進而破裂。在氣泡破裂的瞬間,高壓水以極高的速度流向這些氣泡原本占有的空間,形成了一個沖擊力。這種氣泡形成、聚集、增長直到潰滅的過程就是汽蝕[1]。

      表1凝結(jié)水泵及電機的相關(guān)參數(shù)

      汽蝕發(fā)生后,對水泵的正常運行造成明顯的影響和危害。主要在三個方面造成了影響,對流道的材料造成破壞;使泵的運行性能下降;導(dǎo)致泵產(chǎn)生明顯的振動和噪音。

      3 凝結(jié)水泵汽蝕的原因

      凝結(jié)水泵是在汽輪機輔機系統(tǒng)中長期運行的重要設(shè)備,對于機組的穩(wěn)定運行起著重要的作用。系統(tǒng)運行時,凝結(jié)水泵經(jīng)常處于一用一備的狀態(tài)。由于水質(zhì)原因,其入口濾網(wǎng)經(jīng)常需要清理和檢修。凝結(jié)水泵的入口與凝汽器相連,而凝汽器內(nèi)部的清理工作,是每次停機檢修時必須進行的檢修項目,檢修時,可能在設(shè)備內(nèi)混入雜物。同時,由于凝結(jié)水泵的入口壓力比普通水泵低,所以,凝結(jié)水泵較易發(fā)生汽蝕現(xiàn)象。引發(fā)汽蝕的原因主要有幾個方面。

      (1)流動介質(zhì)內(nèi)混入空氣

      凝結(jié)水泵的入口濾網(wǎng)經(jīng)常需要抽出清洗。清洗濾網(wǎng)時,如備用水泵入口閥門的密封性較差,會有部分空氣通過入口母管被水流帶至運行水泵中,當混入空氣增加至一定量時,就會在運行水泵中產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象。發(fā)生這種情況后,可打開運行水泵的排空氣閥門,排出多余空氣,以減小水泵發(fā)生汽蝕的可能性。

      (2)沿程阻力較大

      因系統(tǒng)設(shè)計要求,從凝汽器熱井至凝結(jié)水泵的管道比較粗短,同時管道上設(shè)計有入口濾網(wǎng)、入口閥門、入口母管三通、入口母管彎頭等附件,增加了流體的沿程阻力。如果在后期改造中,增加了其它阻力元件,更會導(dǎo)致沿程阻力的增加,也會使凝泵的有效汽蝕余量不足而發(fā)生汽蝕現(xiàn)象。

      (3)入口濾網(wǎng)堵塞

      凝結(jié)水的水質(zhì)相對較差,由于檢修等原因,設(shè)備內(nèi)會存在一定量的雜質(zhì),長期運行后會堵塞凝結(jié)水泵入口處的濾網(wǎng)。此類故障使入口濾網(wǎng)的差壓發(fā)生變化,可通過及時清理,排除故障。

      (4)入口閥門閥芯脫落

      由于入口閥門的閥芯被流體長期沖刷,可能會發(fā)生閥芯移位、開關(guān)不到位甚至脫落等現(xiàn)象,導(dǎo)致入口管道的流體截面積縮小。入口流量的急劇減少,從而引發(fā)水泵的汽蝕現(xiàn)象。

      (5)入口管道堵塞

      停機檢修時,對凝汽器內(nèi)部的檢修是必不可少的工序之一,可能有部分器具或輔材遺留在凝汽器內(nèi)部,引起凝結(jié)水泵入口管道的堵塞。在凝汽器水室通往熱井入口處,設(shè)置有入口格柵網(wǎng),一些體積較小的物體會隨水流進入凝結(jié)水泵的入口濾網(wǎng),如果濾網(wǎng)堵塞會觸發(fā)濾網(wǎng)差壓高的報警訊號,需對事故水泵進行運行切除和隔離,并清洗濾網(wǎng)。有時,也會有體積較大物體遺留在凝汽器內(nèi),堵塞了入口柵格網(wǎng),導(dǎo)致入口母管的流量受限,當凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速升高后,水泵有發(fā)生汽蝕的可能性。

      4 事故分析及處理

      對凝結(jié)水泵濾網(wǎng)的清洗工作,需在切換運行狀態(tài)后進行。關(guān)閉待檢修水泵的入口蝶閥,將入口濾網(wǎng)取出,就地清洗。經(jīng)多次清洗濾網(wǎng)后發(fā)現(xiàn),每次都是在清洗不久后,水泵的運行狀態(tài)開始逐漸發(fā)生劣化,其電流由正常運行中的74A逐漸下降并呈波動狀態(tài),凝結(jié)水母管壓力和凝結(jié)水流量也逐漸開始波動,且波動值越來越大。約30min后,凝結(jié)水泵的運行噪音也明顯增大,此時,水泵的振動增大。嚴重影響了機組的正常運行。此時判斷,凝結(jié)水泵已發(fā)生了明顯的汽蝕現(xiàn)象。

      由于汽蝕現(xiàn)象是在切換水泵運行狀態(tài)后發(fā)生的,經(jīng)排查,排除了人為操作失誤的可能性,因此,汽蝕可能是正在檢修的凝結(jié)水泵引發(fā)的。在檢修水泵工作完成后,將其投入運行的初期,并未發(fā)生汽蝕現(xiàn)象。運行之前,水泵已排出了少量空氣,據(jù)此判斷,水泵發(fā)生汽蝕的原因,是運行流體中又混入了空氣。調(diào)取以往運行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),該類現(xiàn)象已數(shù)次發(fā)生,均出現(xiàn)在隔離了凝結(jié)水泵并清洗濾網(wǎng)的作業(yè)過程中,故判斷該汽蝕現(xiàn)象的發(fā)生,應(yīng)與凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)的清洗檢修作業(yè)有關(guān)。

      經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)腔的室內(nèi)水位,在清洗濾網(wǎng)的過程中逐漸下降。由此認定,該凝結(jié)水泵發(fā)生汽蝕的原因,是由于備用泵入口蝶閥的密封不好,檢修時,由于運行水泵的抽吸作用,導(dǎo)致備用泵管道內(nèi)水位逐漸下降,最終導(dǎo)致水封失效,有少量空氣混入水中并被抽吸至運行水泵。因空氣的混入,運行中的凝結(jié)水泵發(fā)生了汽蝕現(xiàn)象。在隨后的檢修中,通過不斷向濾網(wǎng)腔室內(nèi)注水,以保持水封狀態(tài),避免了空氣的再次混入。多次試驗后確認,運行水泵不再發(fā)生汽蝕現(xiàn)象。

      為解決該問題,機組停機時,在2臺凝結(jié)水泵的入口蝶閥之前,分別加裝了1只入口閘閥。由于現(xiàn)場安裝空間受限,閘閥的布置位置,與母管彎頭和三通的位置相距很近。

      機組開機后,凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速為1160r/min,高壓加熱器未投運,排汽溫度為40℃,凝汽器液位高度為1600mm。開大除氧器上水的主調(diào)門后,凝結(jié)水流量增大,維持約3min后,流量急劇下降,凝結(jié)水泵電流從73A下降至57A,出口母管壓力由1. 91MPa下降至1.4MPa。通過控制上水主調(diào)門,凝結(jié)水泵電流和凝結(jié)水流量趨于穩(wěn)定。發(fā)生異常前水泵的運行工況曲線,如圖1所示。

      圖1凝結(jié)水泵相關(guān)參數(shù)運行曲線

      維持凝結(jié)水泵的運行狀態(tài)不變,機組負荷逐步升至300MW。隨著機組負荷進一步提升,凝結(jié)水流量需要繼續(xù)增大。逐步提高凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速后,凝結(jié)水泵的流量無法維持在穩(wěn)定值,凝結(jié)水泵的電流、出口壓力和流量均發(fā)生了不規(guī)律的波動。同時,泵體振動和噪音明顯增大。此時,凝結(jié)水泵已發(fā)生了明顯的汽蝕現(xiàn)象。需要注意的是,在提升凝結(jié)水流量的過程中,有類似脈動的流量變化。據(jù)此推斷,水泵入口處可能被堵塞,從而導(dǎo)致流量的波動。

      在提升了凝汽器的液位高度后,凝結(jié)水泵的汽蝕現(xiàn)象得到了一定程度的緩解,凝結(jié)水泵的出口流量可提高到一定程度并保持穩(wěn)定。如果再進一步提升流量,水泵還是會發(fā)生明顯的汽蝕現(xiàn)象。

      在調(diào)閱凝結(jié)水泵相關(guān)設(shè)計參數(shù)后發(fā)現(xiàn),該型水泵所需的汽蝕余量(HPSHr),為5.5m,而在同期建造的600MW火電機組中,選用的凝結(jié)水泵的汽蝕余量(HPSHr)多為3.5~4.5m。相對而言,該型水泵的汽蝕余量偏大。汽蝕余量標志著泵抗汽蝕性能的好壞,它的值越小,則泵的抗汽蝕性能越好,要求吸入系統(tǒng)所提供的有效汽蝕余量(NPSHa)也越小[2]。并且,該機組采用的是緊湊型設(shè)計方案,凝結(jié)水泵入口管路系統(tǒng)的布局較為集中和密集。再考慮到水泵入口新加裝的閘閥,使系統(tǒng)的沿程阻力發(fā)生了變化。因此,需要考慮沿程阻力的增大,是否導(dǎo)致了水泵汽蝕余量的不足,從而引起了水泵汽蝕現(xiàn)象的發(fā)生。

      加裝了入口閘閥后,由于安裝位置距母管彎頭和三通較近,增加了管道的沿程阻力,加劇了凝結(jié)水泵的汽蝕現(xiàn)象。由于提高了凝汽器的液位高度,從而提高了凝結(jié)水泵的入口靜壓。在水泵出力較小的工況下,凝結(jié)水泵的汽蝕現(xiàn)象并不明顯,但隨著負荷的增加,在進一步提升凝結(jié)水泵出力的過程中,水泵的汽蝕現(xiàn)象就會急劇變化。

      新加裝閘閥的局部阻力相對分流三通和彎頭而言并不大(分流三通局部阻力系數(shù)ξ=1.5,90°彎頭局部阻力系數(shù)ξ=1.0,閘閥局部阻力系數(shù)ξ=0.5),但是,當數(shù)個阻力集聚一起時,總的阻力損失并不是各個局部阻力損失的簡單相加。有關(guān)的研究結(jié)果表明,如果各局部阻礙之間的距離大于3倍管徑簡單的相加,所得結(jié)果偏于安全[3]。而該電廠在進行管路改造作業(yè)前,并未針對此系統(tǒng)進行相應(yīng)的計算,所以該機組的設(shè)備安裝方式和布局,可能存在一定的隱患,應(yīng)在以后的檢修方案中加以優(yōu)化或改進。

      5 結(jié) 語

      某型凝結(jié)水泵發(fā)生了多次較為明顯的汽蝕現(xiàn)象,引發(fā)汽蝕的主要原因有兩類。

      第一類是由于系統(tǒng)中其他水泵的隔離閥門發(fā)生了輕微的泄漏,在水泵的隔離檢修時,有微量空氣混入流體中,最終在運行水泵處聚集,從而導(dǎo)致了汽蝕現(xiàn)象的發(fā)生。

      第二類是由于凝結(jié)水泵入口處被堵塞,且入口管道的沿程阻力發(fā)生了變化,導(dǎo)致了水泵入口流量不足。同時,水泵的有效汽蝕余量發(fā)生了改變,也會造成汽蝕現(xiàn)象的發(fā)生。經(jīng)相關(guān)整改后,逐步提升凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速,增加凝結(jié)水泵出口流量,未再發(fā)生明顯的汽蝕現(xiàn)象。

      加裝入口閘閥后,雖然避免了在隔離檢修過程中空氣混入的情況,但未進行仔細計算和檢驗,對水泵入口的沿程阻力變化無法準確判斷,可能對水泵的正常運行存有隱患。因此,在類似情況的處理中,首先應(yīng)考慮更換密封性變差的蝶閥。如欲改裝系統(tǒng)管路,還是應(yīng)經(jīng)過測量計算后,再確定施工方案。

      [1]吳達人.泵與風機[M].陜西:西安交通大學出版社,1989.

      [2]郭立君.泵與風機[M].重慶:水利電力出版社,1986.

      [3]陳湘,譚華.凝結(jié)水泵的汽蝕研究[J].電機技術(shù),2008(6):42-44.

      [4]邢國清,張清.流體力學泵與風機[M].北京:中國電力出版社,2004.

      AnalysisandTreatmentofaPowerPlantCondensatePump CavitationsReasons

      HUZhong-qiang
      (ChinaDatangCorporationScienceandTechnologyResearchInstiute,Hefei230022,Anhui,China)

      Incombinationofapowerplant600MWunitcondensatepumpcavitationoccurredfaultanalysis,introduces theprincipleofcondensatepumpcavitation,andanalyzestheincentivesmaytriggerpumpcavitation,andgives specificreasonsforthefailurecausespumpcavitation.Byclearingtheblockageinthepumpinletofobstacleswhile thepossibilitytoimprovetherun-timefiltersandcondensersandothermeanstoreducetheliquidlevelbyreplacing thepumpcavitation.

      unit;condensatepump;cavitation;resistancealongtheway;NPSHr;seduction;analysis

      TK264.9

      A

      1672-0210(2015)04-0027-04

      2015-08-18

      :2015-09-21

      胡中強(1984-),男,上海電力大學本科畢業(yè)。主要從事熱力系統(tǒng)節(jié)能、優(yōu)化和故障診斷等方面的研究工作。

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