盧衛(wèi)蕓
中國石化河南石油工程設(shè)計(jì)有限公司
雙河油田污水催化脫硫配聚現(xiàn)場試驗(yàn)
盧衛(wèi)蕓
中國石化河南石油工程設(shè)計(jì)有限公司
目前國內(nèi)主要還是采用清水配置聚合物溶液或母液,這需要消耗大量的清水資源。河南雙河油田通過脫出S2-來解決聚合物溶液的黏度降低問題。前期實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),通過改進(jìn)的催化脫硫工藝,進(jìn)口濃度為30 mg/L的S2-曝氣30 min后濃度可以降低至0.2 mg/L。采用催化脫硫工藝處理雙河污水,曝氣時(shí)間為30 min,將處理后的污水用作聚合物母液配制及母液稀釋,現(xiàn)場試驗(yàn)證明該方案可行且效果較好。以深度脫硫后的污水配制母液并稀釋得到的聚合物溶液其黏度高達(dá)48.1 mPa·s,較現(xiàn)有工藝黏度可提高24.9%。該方案每年可節(jié)約成本1 245.1萬元,取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
雙河油田;污水;催化脫硫工藝;聚合物溶液;母液;現(xiàn)場試驗(yàn)
聚合物三次采油技術(shù)已在我國中后期開發(fā)的油田得到了大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。河南油田的三采原油產(chǎn)量逐年提高,目前已達(dá)46×104t/a,占河南油田總產(chǎn)量的26%,其中雙河油田三采原油產(chǎn)量已達(dá)25×104t/a,占雙河油田原油產(chǎn)量的46%。但目前國內(nèi)主要還是采用清水配置聚合物溶液或母液,需要消耗大量的清水資源。另一方面,油田生產(chǎn)又會(huì)產(chǎn)生大量的污水,環(huán)境污染嚴(yán)峻的形勢,嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)的出臺(tái),致使污水的排放壓力日益增大[1]。目前雙河油田采用清水配制聚合物母液,然后用污水稀釋得到注聚溶液,日需清水量3 700 m3,同時(shí)又有6 100 m3/d剩余污水需要外排。若能采用污水配制聚合物母液,不僅能節(jié)約大量清水,解決注采不平衡問題,而且有利于環(huán)境保護(hù)。因此,探討深度處理油田污水配聚工藝技術(shù)具有重要的作用與意義。
大量的現(xiàn)場試驗(yàn)及文獻(xiàn)報(bào)道表明,采用污水配注以后,污水中含有的化學(xué)組分對(duì)聚丙烯酰胺分子的降解有一定的促進(jìn)作用,導(dǎo)致聚合物溶液在配制和注入過程中黏度損失嚴(yán)重,控制流度能力變差,從而限制了聚合物驅(qū)油技術(shù)在部分油藏條件下的推廣應(yīng)用。雙河聯(lián)合站凈化含油污水中的陽離子和硫化物對(duì)聚合物溶液黏度的降黏比率如圖1所示。由圖1可以看出,污水中金屬陽離子對(duì)聚合物黏度降低的貢獻(xiàn)率達(dá)到60%,目前去除Na+、K+主要采用水脫鹽處理技術(shù)(如電滲析、反滲透、電解法、超過濾和微孔膜過濾等),存在工程建設(shè)投資大、對(duì)入口水質(zhì)要求高及再生成本較高等問題。同時(shí)可以發(fā)現(xiàn)原性物質(zhì)(S2-)對(duì)聚合物溶液降黏的影響占比可以達(dá)到40%,因此,可以通過脫出S2-來解決聚合物溶液的黏度降低問題。前期實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),通過改進(jìn)的催化脫硫工藝,進(jìn)口濃度為30 mg/L的S2-曝氣30 min后濃度可以降低至0.2 mg/L。采用催化脫硫工藝處理雙河污水,曝氣時(shí)間為30 min,處理后的污水用于聚合物母液配制及母液稀釋,現(xiàn)場試驗(yàn)證明該方案可行且效果較好。催化脫硫主要是通過在催化脫硫塔中添加氧化催化劑,在較溫和的條件下,高效氧化污水中S2-為硫單質(zhì),并且能夠提高氧氣利用率,增大水氣比,降低能耗。
圖1 陽離子和硫化物對(duì)聚合物溶液黏度降黏比率
為了考察脫硫污水對(duì)注聚液黏度的影響,選取不同脫硫程度的污水進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn),圖2為催化脫硫的中試流程。該裝置的處理量為5 000 m3/d,運(yùn)行水氣比(污水∶空氣)為1∶1.2,經(jīng)過一周的連續(xù)監(jiān)測表明,曝氣時(shí)間分別為10、20和30 min時(shí),污水的平均S2-含量分別小于5、1.5和0.5 mg/L[2]。
圖2 催化除硫中試流程
將上述處理過的污水用于現(xiàn)場配聚試驗(yàn),具體試驗(yàn)結(jié)果見表1。由表1可知,含硫0.5 mg/L的除硫水用于配制母液并稀釋,與清水母液、未除硫污水稀釋相比,初始黏度提高24.9%;清水母液,含硫0.5 mg/L的除硫污水稀釋,與清水母液、未除硫污水稀釋相比,初始黏度提高63.1%;含硫1.5 mg/L的除硫水用于配制母液并稀釋,與清水母液、未除硫污水稀釋相比,初始黏度提高15%;清水母液,含硫1.5 mg/L的除硫污水稀釋,與清水母液、未除硫污水稀釋相比,初始黏度提高49%;含硫5 mg/L的除硫水用于配制母液并稀釋,與清水母液、未除硫污水稀釋相比,初始黏度提高19.2%;含硫5 mg/L的除硫水稀釋清水母液,與清水母液、未脫硫污水稀釋相比,初始黏度提高10.6%。
表1 不同脫硫程度污水配聚液黏度數(shù)據(jù)
(1)直接經(jīng)濟(jì)效益。與現(xiàn)有以清水配置母液,污水直接稀釋的工藝相比,若采用脫硫污水配母液,脫硫污水稀釋的配注方式,可有效降低成本費(fèi)用[3]。據(jù)計(jì)算,年可節(jié)約清水費(fèi)用411.9萬元,剩余污水處理費(fèi)用384.9萬元,排污費(fèi)39.2萬元,干粉用量及費(fèi)用841.4萬元。去除污水脫硫處理成本費(fèi)用432.3萬元,每年可節(jié)約成本費(fèi)用約1 245.1萬元。
(2)間接經(jīng)濟(jì)效益。由于用油田產(chǎn)出的含油污水配制聚合物溶液與油藏的配伍性較好,使得聚合物溶液在油藏內(nèi)的黏度保留率較高,這對(duì)提高油田采收率、增加原油產(chǎn)量也是有利的因素。同時(shí)利用污水配聚,節(jié)約了清水資源,減少了污水外排,避免了環(huán)境污染問題。因此其間接經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都是巨大的。
[1]丁慧.油田含聚污水的資源化利用[J].油氣田地面工程,2013,32(6):20-22.
[2]馬自俊,史列軍.聚合物驅(qū)采出液分析與利用研究[J].油田化學(xué),1997,14(3):243-247.
[3]張世東.喇嘛甸油田二類油層污水注聚試驗(yàn)研究[J].石油地質(zhì)與工程,2010,24(3):130-131.
(欄目主持 楊軍)
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10.3969/j.issn.1006-6896.2015.10.015
2015-03-12