王成釗 原英君 尹紹軍 杜成波 劉云崗 劉玉臻
(1.山東黃金礦業(yè)股份有限公司三山島金礦 山東萊州 2.山東省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院煙臺分院 山東煙臺)
三山島金礦井下采礦采用液壓鑿巖機(jī)鑿巖、人工爆破,落礦后鏟運(yùn)機(jī)鏟裝,用坑內(nèi)卡車運(yùn)礦至各中段生產(chǎn)溜井,提升機(jī)提礦至地表溜井,完成井下采礦作業(yè)。承擔(dān)裝載作業(yè)的ST-3.5能否正常作業(yè),對采場內(nèi)落礦的運(yùn)出起到關(guān)鍵作用,而鏟運(yùn)機(jī)鏟斗能否正常鏟裝、卸載受鏟斗轉(zhuǎn)軸組件(包括鏟斗銷軸、拐臂套)備件使用壽命的長短制約很大。在井下生產(chǎn)采場礦石的鏟裝作業(yè)中鏟斗銷軸、大臂前叉套使用壽命只有7天左右(約80 h),不但影響了井下采掘生產(chǎn),而且使備件消耗增大,同時(shí)加大了維修人員的工作量;使設(shè)備完好率、利用率降低,故障率增加,制約了井下生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
根據(jù)井下現(xiàn)場使用條件及備件使用壽命進(jìn)行分析,造成鏟斗銷軸、大臂前叉套使用壽命短的主要原因有兩方面:一是隨著井下采掘礦量的增加,鏟運(yùn)機(jī)采場內(nèi)鏟裝、卸載的作業(yè)次數(shù)大幅度增加,使鏟斗轉(zhuǎn)軸(銷軸)達(dá)到疲勞極限,導(dǎo)致備件使用壽命縮短;另一方面現(xiàn)使用的備件沒有進(jìn)行調(diào)質(zhì)熱處理,其機(jī)械性能受到了制約,是造成使用壽命縮短的主要因素。
根據(jù)上述原因,對3.5鏟運(yùn)機(jī)鏟斗銷軸、大臂前叉套等易損備件進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),用45#鋼加工并采取調(diào)質(zhì)處理;并委托機(jī)電車間進(jìn)行加工,縮短了供貨周期,安裝使用效果良好;使用壽命由原來的7 d(約 80 h)提高到現(xiàn)在 30 d(350 h),不但滿足了設(shè)備維修需要,而且大幅度降低了備件消耗,減輕了維修工更換作業(yè)工作量,提高了設(shè)備完好率、利用率,為井下采掘生產(chǎn)任務(wù)的完成提供了可靠的設(shè)備保障。
(1)鏟運(yùn)機(jī)大臂上前叉套安裝孔內(nèi)徑由于前叉套的磨損及更換的原因,造成安裝孔內(nèi)孔尺寸加大;根據(jù)大臂安裝孔實(shí)際情況,以原安裝孔中心線為基準(zhǔn),對前叉套外徑進(jìn)行加大,使其強(qiáng)度增加,確保配合尺寸和安裝、使用要求。
(2)前叉套采用人工黃油槍油嘴加注方式加油,對前叉套內(nèi)、外潤滑脂進(jìn)油槽進(jìn)行加寬、加深,上槽寬由8 mm加大到10 mm,下槽寬由4 mm加大到6 mm;潤滑油道寬由1.2 mm加寬到2 mm,深度由0.5 mm加深到1 mm;這樣增加了加油時(shí)進(jìn)油速度和油道的存油能力,潤滑效果大為改善,為鏟斗正常鏟裝、卸載作業(yè)創(chuàng)造了良好的潤滑條件。
(3)鏟斗在鏟裝礦過程中是以鏟斗銷軸為轉(zhuǎn)軸進(jìn)行鏟斗作業(yè)的鏟裝、卸載作業(yè),銷軸受到垂直的壓力和轉(zhuǎn)動扭矩的組合受力,特別是與前叉套內(nèi)外配合的表面受力最大,是造成損壞的薄弱環(huán)節(jié),銷軸損壞在這個(gè)部位磨損最為嚴(yán)重,直至損壞。為提高銷軸的使用壽命、減少故障停機(jī)臺時(shí)。選用45#調(diào)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼作為鏟斗銷軸、前叉套制造材料,其特點(diǎn)是強(qiáng)度較高,塑性、韌性及可切削性優(yōu)良。車削加工時(shí)按照優(yōu)化設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行加工,并留有二次加工的余量,然后外委進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,硬度要求控制在布氏硬度170~230 HB。調(diào)質(zhì)處理檢查合格后進(jìn)行精加工,達(dá)到圖紙要求的公稱尺寸及公差要求。對其進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理后可以獲得較高的強(qiáng)度和韌性,滿足鏟斗鏟裝、卸載作業(yè)需要。
(4)為延長鏟斗銷軸及與其配合的前叉套的使用壽命,對其中心設(shè)置的軸向和橫向的加油通道加大到Φ8 mm,減少了加注潤滑脂時(shí)的阻力,增大了通過的流量,減少了通過銷軸端部的黃油嘴加注黃油潤滑脂的時(shí)間,能夠順利進(jìn)入潤滑油道,形成良好的潤滑油膜,滿足潤滑需要。杜絕了缺少潤滑而造成的干摩擦,對于配合零件造成的壽命縮短而影響井下生產(chǎn)的停機(jī)現(xiàn)象。為減少銷軸裝配時(shí)的阻力、提高裝配工作效率,加大了Φ54 mm端部的倒角尺寸,使裝配、拆卸更加順暢。
(5)改造后的鏟運(yùn)機(jī)鏟斗鏟裝、卸載過程中鏟斗銷軸在前叉套中轉(zhuǎn)動更加靈活、可靠,臺班出礦量增加;備件壽命由原來的7 d(80 h)提高到現(xiàn)在的30 d(350 h),大大減少了備件更換工作量,深受鏟運(yùn)機(jī)司機(jī)和維修工的歡迎。
(1)針對備件使用過程中存在的薄弱環(huán)節(jié),在確保滿足設(shè)備技術(shù)要求和鏟裝、卸載安全可靠的前提下,采取有效的技術(shù)改造措施對其進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)改造,滿足維修需要,使設(shè)備保持良好的技術(shù)狀態(tài),確保安全生產(chǎn)需要。
(2)根據(jù)井下生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際中存在的問題,選用新材料、熱處理工藝,提高備件的機(jī)械性能和可加工性。優(yōu)化設(shè)計(jì)后的前叉套、鏟斗銷軸制作安裝圖紙見圖1、圖2。
(3)通過對備件裝配尺寸、潤滑通道進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),確保了鏟斗鏟裝、卸載過程的動作安全、可靠性。潤滑油槽的加大、潤滑油道的加寬、加深,確保了潤滑油膜的形成和存油能力,確保轉(zhuǎn)軸有良好的潤滑。
(4)使設(shè)備完好率、利用率提高,減少了設(shè)備停機(jī)、維修時(shí)間。維修量減少、維修工勞動強(qiáng)度降低。
(5)備件使用壽命大幅度提高,備件費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)用大幅度減少。
(1)改造前費(fèi)用清單。改造前單臺設(shè)備年消耗備件費(fèi),前叉套5657元,鏟斗銷軸5143元。更換人工費(fèi)10 285元。材料費(fèi)用4114元。單臺年合計(jì)25 199元。西山采一車間擁有ST-3.5鏟運(yùn)機(jī)8臺,全年費(fèi)用201 592元。
圖1 大臂前叉套制作圖
圖2 鏟斗銷軸制作圖
(2)改造后費(fèi)用清單。前叉套1320元,鏟斗銷軸1200元。更換人工費(fèi)2400元。材料費(fèi)用960元。單臺年合計(jì)5880元。西山采一車間擁有ST-3.5鏟運(yùn)機(jī)8臺,全年費(fèi)用47 040元。
(3)年減少費(fèi)用支出。減少費(fèi)用支出=改造前費(fèi)用-改造后費(fèi)用=154 552元。
減少了備件計(jì)劃提報(bào)程序和備件供貨周期,通過物流系統(tǒng)提報(bào)備件需用計(jì)劃最短供貨周期1個(gè)月,而按照優(yōu)化后圖紙委托機(jī)電車間進(jìn)行加工最快1周就可以供貨,大大減少了停機(jī)待件時(shí)間,為井下采掘生產(chǎn)贏得了寶貴的生產(chǎn)時(shí)間,為采掘生產(chǎn)任務(wù)的完成創(chuàng)造了良好的條件。減少井下作業(yè)過程中的故障停機(jī)時(shí)間,提高設(shè)備完好率、利用率,降低了設(shè)備故障率,使設(shè)備的技術(shù)狀況得到了很大改善。備件費(fèi)、人工費(fèi)和材料消耗減少,維修工更換作業(yè)時(shí)間和勞動強(qiáng)度降低,井下作業(yè)放礦過程鏟斗鏟裝、卸載作業(yè)的安全、可靠性改善,設(shè)備的利用率及作業(yè)效率提高。全年可減少備件費(fèi)、人工費(fèi)及材料費(fèi)用15萬余元。