洪鴻濱
(汕頭港務(wù)集團(tuán)有限公司 廣東汕頭)
近年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,工業(yè)化進(jìn)程的加快,工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品及原材料迅猛地向沿海地區(qū)集散。進(jìn)入件雜貨碼頭裝卸的貨物不僅種類(lèi)繁多、而且單件重量、長(zhǎng)度、體積不斷增大,致使件雜貨裝卸作業(yè)難以應(yīng)對(duì)。
汕頭港某公司是以外貿(mào)為主的件雜貨作業(yè)公司,雖然擁有數(shù)量不菲的各種裝卸設(shè)備,但由于貨種雜、工具雜、方法雜。裝卸工藝不斷變化,工藝要求也越來(lái)越高,出現(xiàn)了許多新的情況和變化。因此,在生產(chǎn)過(guò)程中卻存在裝卸設(shè)備配置不足、作業(yè)效率低、裝卸成本高諸多難題。
在現(xiàn)有裝卸設(shè)備配置條件下,充分利用門(mén)座起重機(jī)、拖車(chē)、叉車(chē)流動(dòng)吊機(jī)的現(xiàn)有工作能力,通過(guò)研制輔助工具、改進(jìn)裝卸工藝的方法,實(shí)現(xiàn)提高裝卸效率、降低裝卸成本、破解難題的目標(biāo)。
近年來(lái),進(jìn)入汕頭港裝卸卷鋼的業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng),單件重量也越來(lái)越大,但單件重量發(fā)展到15 t左右。適合作業(yè)的就只有一部16 t叉車(chē)(卡爾瑪DC16-1200),因此,該叉車(chē)在作業(yè)過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生貨叉支承滑輪損壞,導(dǎo)致整條作業(yè)線(xiàn)被逼中斷,給生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。
圖1 卡爾瑪DC16-1200
圖1是叉車(chē)(卡爾瑪DC16-1200)在裝卸卷鋼時(shí)的情形,由于貨叉內(nèi)側(cè)的棱角與卷鋼表層形成線(xiàn)接觸,整個(gè)卷鋼的重力集中在兩支貨叉內(nèi)側(cè)2個(gè)棱角邊上,使貨叉變成倒“八”字形,造成內(nèi)側(cè)支承滑輪(每支貨叉有內(nèi)外側(cè)各1個(gè)支承滑輪如右下圖)受力狀況惡化而損壞,這是發(fā)生故障的主要原因。另外,貨叉內(nèi)側(cè)的棱角容易把卷鋼表層夾傷(如圖1箭頭所指處),影響貨運(yùn)質(zhì)量。必須重點(diǎn)解決貨叉滑輪受力狀況,經(jīng)過(guò)深入調(diào)查、研究,經(jīng)過(guò)諸多方案比較,認(rèn)為采用串桿插入卷鋼的裝卸形式,比較切合實(shí)際,但必須考慮滿(mǎn)足相關(guān)條件:該叉車(chē)是公司內(nèi)唯一的一部大負(fù)荷叉車(chē),如果改裝為串桿形式,必須方便安裝與拆卸;載貨后總起重量不能超過(guò)16 t;滿(mǎn)足倉(cāng)庫(kù)的高度限制。經(jīng)過(guò)篩選對(duì)比、優(yōu)化和復(fù)核,確定最終方案如圖2。圖3是C形串桿工作情景。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)使用測(cè)試,改進(jìn)后卷鋼C形串桿具有4個(gè)特點(diǎn)。
圖2 16 t叉車(chē)專(zhuān)用C形串桿
圖3 C形串桿工作情景
(1)節(jié)能高效。使用 C形串桿進(jìn)行作業(yè),改進(jìn)了原來(lái)的裝卸工藝,解決了支承輪損壞問(wèn)題,同時(shí)司機(jī)的操作量大幅度減少,不但減少能量消耗,而且提高了作業(yè)效率。
(2)安全可靠。C形串桿采用無(wú)縫鋼管制作,并在串桿前端頭部圓錐化,這樣不僅強(qiáng)度高,而且避免串桿前端頭部損傷卷鋼的現(xiàn)象,保證了貨運(yùn)質(zhì)量的要求。
(3)拆裝方便 只要把貨叉張開(kāi),插到撐桿下面夾叉靠攏,C形串桿便安裝到貨叉上。拆卸時(shí)與安裝逆向操作,便輕松完成。
(4)可當(dāng)作C形吊具使用 為更好地發(fā)揮該屬具的潛能,在前端內(nèi)部預(yù)裝了配重,保證了前后平衡,并在前后撐桿之間設(shè)置了一定的傾斜角度及系鋼絲繩位置,能滿(mǎn)足船艙吊裝作業(yè)的需要。
螢石粉裝船業(yè)務(wù)中碰到比較突出的難題是清場(chǎng)難度高、效率低、質(zhì)量差。螢石粉裝船作業(yè)過(guò)程中,需把割袋后堆放在堆場(chǎng)的螢石粉用鏟斗裝入船形斗(圖4),由于飛揚(yáng)和撒漏,堆場(chǎng)經(jīng)常積聚了一層螢石粉,加上車(chē)輛進(jìn)出頻繁碾壓,堆場(chǎng)及周邊螢石粉飛揚(yáng),鋪天蓋地,嚴(yán)重影響著作業(yè)環(huán)境及貨運(yùn)質(zhì)量,螢石粉清場(chǎng)勢(shì)在必行。
在現(xiàn)有件雜貨碼頭裝卸設(shè)備配置條件下,嘗試用人力、山貓清艙機(jī)與鏟斗清場(chǎng),但都存在不足。人力清場(chǎng)作業(yè)中,工人由于安全原因不能同時(shí)清場(chǎng),造成清場(chǎng)不及時(shí),而礦粉具有粘性,在鏟斗輪胎重壓下,越積越厚,并且大量粘在作業(yè)車(chē)輛輪胎上,造成二次污染和貨損。人力清場(chǎng)還由于礦粉粘性大,散落面積大而致使投入人力多(每班次需10人),工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,但清場(chǎng)效率卻很低,無(wú)法適應(yīng)高效率作業(yè)要求,嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度。
圖4 螢石粉用鏟斗裝入船形斗
利用山貓清場(chǎng)器或鏟斗清場(chǎng)。由于堆場(chǎng)地面并非完全平整,存在著凹凸不平的地方,故不能很好的清理干凈,存在著清理質(zhì)量差、效率低。
綜上所述,礦粉清場(chǎng)問(wèn)題已妨礙整個(gè)裝船生產(chǎn)效率,研究和設(shè)計(jì)高質(zhì)高效的清場(chǎng)工具已是迫在眉睫的工作。
經(jīng)過(guò)深入的調(diào)查研究,針對(duì)上述存在問(wèn)題,設(shè)計(jì)出夾帶橡膠輸送帶為清掃工具的清場(chǎng)器(圖5),橡膠帶通過(guò)螺栓固定在兩塊鋼板中間,焊接插貨叉槽與叉車(chē)配套使用。使用情況可歸結(jié)為4點(diǎn)。
(1)清場(chǎng)效率大大提高。以前整個(gè)堆場(chǎng)需10個(gè)工人和一部山貓清艙機(jī)還不能及時(shí)清理,現(xiàn)在一部叉車(chē)帶上清場(chǎng)器便可及時(shí)高質(zhì)地完成清理作業(yè),方便快捷、干凈。
(2)清場(chǎng)及時(shí),質(zhì)量大大提高。以前堆場(chǎng)積料多,作業(yè)車(chē)輛輪胎粘附礦粉多,現(xiàn)在已很少,散落的礦粉都得到及時(shí)清理。
圖5 清場(chǎng)器
(3)提高作業(yè)安全性,減輕司機(jī)和裝卸工人的操作難度、勞動(dòng)強(qiáng)度。
(4)減少貨差、貨損提高整體裝卸效率和質(zhì)量。
件雜貨碼頭的裝卸特點(diǎn)是一個(gè)“雜”字,不僅種類(lèi)繁多,而且裝卸形式也千差萬(wàn)別。去年,在卸船作業(yè)時(shí),發(fā)現(xiàn)船艙內(nèi)的卷鋼“擠”在一起(圖6),軸向只有一點(diǎn)點(diǎn)間隙(以往貨物之間都留有一定的軸向間隙,方便卸貨時(shí)穿過(guò)鏈條或鋼絲繩),出現(xiàn)了新的情況和變化。
圖6 船艙內(nèi)的卷鋼
起初嘗試用鐵撬進(jìn)行撬動(dòng)以便穿過(guò)鏈條進(jìn)行作業(yè),但由于每件在4~5 t,裝卸工人花了九牛二虎之力,甚至把鐵撬都撬變形,也很難將2卷鋼分開(kāi)。件雜貨作業(yè)必須適應(yīng)這些新情況。迅速對(duì)裝卸工藝進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,利用現(xiàn)有16 t叉車(chē)配套的C形串桿改成C形吊具,馬上投入卸船作業(yè),既省力又高效。改成C形吊具后進(jìn)行卸船作業(yè),實(shí)踐證明其穩(wěn)定性、安全性、可靠性都可以滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。
件雜貨碼頭裝卸的貨物不僅種類(lèi)繁多,而且裝卸工藝不斷變化,工藝要求也越來(lái)越高,出現(xiàn)了許多新的情況和變化。在現(xiàn)有裝卸工藝布局條件下,裝卸質(zhì)量、作業(yè)效率、裝卸成本一直存在著與發(fā)展不相稱(chēng)的問(wèn)題。因此,通過(guò)以上的技術(shù)革新和進(jìn)一步改善提高操作工藝水平,設(shè)備的使用效率提高,適應(yīng)了生產(chǎn)發(fā)展的需要,取得事半功倍的效果。