聶蘭珍 盧廣忠
(浙江新安化工集團股份有限公司 浙江建德)
4臺65FY-18液下泵是2003年購置的,安裝在臥式成品大槽筒體上部輸送物料,泵的軸端密封采用填料密封型式,軸封經常泄漏,泄漏物料腐蝕泵軸和貯槽,經常檢修更換填料和盤根,嚴重時采用在泵體堆放細砂吸附物料方式減緩腐蝕(圖1)。
圖1 改造前軸封經常泄漏
該型號的液下泵軸填充采用填料密封,設備運轉過程中,高速運轉的泵軸與靜止密封填料的相對摩擦運動,造成了密封間隙的不斷增大。加之貯槽內的物料氣體從產生的密封間隙冒出,與空氣中的水分接觸,會生成腐蝕性氯化氫氣體與亞磷酸液體,對泵軸造成了腐蝕。腐蝕面與密封填料的相對摩擦運動,造成密封間隙的不斷增大,從而使物料的泄漏量也相應的增大。維修人員雖然采用了擰緊填料壓蓋、更換耐腐蝕的四氟盤更等檢修方式,都沒有得到有效的處理,無奈之下才采用在泵體上堆放細沙吸附的方式,減少氣體泄漏產生的腐蝕液體對大槽的腐蝕。
目前液下泵軸封的密封型式有填料密封、單端面機械密封和雙端面機械密封3種形式,為了不影響生產以最短時間解決泄漏的問題,擬定了更換填料定期檢修、氮封、單端面機械密封和雙端面機械密封4個方案,并從經濟性、難易程度、檢修周期和有效性4方面進行了評價,最后選用單端面機械密封形式來對液下泵軸封結構進行攻關改造。
為了在機械密封出現(xiàn)故障時,避免將整臺泵吊出檢修以及降低維護成本和維修時間,設計一個機封座,作為動靜密封面運轉摩擦時的降溫油槽,其高度不能影響到動環(huán)的安裝與檢修,直徑不能影響到出料彎頭的安裝。將機封的靜環(huán)設計安裝到機封座上,用靜環(huán)壓蓋有效地固定,起到軸的徑向密封作用。機封動環(huán)安裝到液下泵的軸上,做軸的徑向與軸向的密封。機封座用螺栓固定安裝到泵的底座上,采用耐酸墊密封,防止氣體的泄漏。
為確保單端面機封有效、方便安裝到液下泵的軸封上,對液下泵軸封軸徑、底板、泵體、選用的機封都做了相關尺寸的測量,根據測量結果,繪制了機封座。
組織技術人員,就機封構造、密封原理、采用的材料以及加工安裝方式進行了討論,消除設計缺點。之后在完成圖紙修改后,對單端面機封和機封座分別實施采購和外加工。
在機封和機封座到位后,首先對備用泵進行了軸封的改造,維修人員在技術人員指導下完成改裝工作,將備用泵切換到運行工況投入使用,第一次改進后見圖2。經過2個月的試用跟蹤檢查,軸封處沒有物料氣體泄漏的痕跡,采用機封代替填料密封是成功的,避免了軸與密封件的相對摩擦,消除了軸的磨損。但還存在問題,因位置限制安裝難度較大,潤滑油從機封座與底座的固定螺栓中流出,需及時補充潤滑油。
圖2 第一次改進后
針對缺陷,又對機封座進行了重新設計,將機封座與泵底座的固定螺栓由油槽內移到油槽外,機封型號由原先的WB2型改為了BIA型。通過這樣的設計,在沒有改變密封原理的狀況下,不僅減小了機封座的體積,又方便了檢修安裝。第二次改進后見圖3。
圖3 第二次改進后
為確保改進液下泵的正常運行和維護,組織崗位相關操作及保運人員進行了培訓。二次軸封結構的改進,完全實現(xiàn)了無泄漏的目標。之后按計劃進行了推廣改造,完成了另外3臺液下泵的改造工作。
通過2次的軸封改進,此4臺液下泵的改進費用為機封和機封座材料費為600元、工時費450元,共計1050元,但之前4臺液下泵每年需維修及吊裝費用近3萬元,在降低成本的同時,有效了解決了軸封泄漏的問題,也避免物料泄漏導致貯槽的腐蝕,現(xiàn)場環(huán)境也得到明顯地改善。到目前為止,4臺泵已正常運行近3年,實現(xiàn)了預期目標。