劉 磊 吳祖源 曾曉峰 潘向東
(中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司 吉林吉林)
石化公司丙烯腈裝置反應(yīng)氣體的冷卻器,為立式固定管板換熱器,材料入口端為15CrMo,進口溫度440℃,出口溫度220℃,介質(zhì)是烯烴、芳烴、烷烴與氧氣,氨氣混合通過催化劑生成的氣相混合物。設(shè)備投入使用后幾個月即發(fā)成滲漏。滲漏側(cè)均為上方入口端,均布于一側(cè)(圖1中A區(qū))。將設(shè)備拆卸后發(fā)現(xiàn),A區(qū)布滿了聚合物沉積,其上分布有大量金屬狀顆粒物質(zhì)。
A區(qū)域中腐蝕嚴重,不僅鋼管壁厚明顯減薄,連接螺栓的(包括密封面)部位均被腐蝕,導(dǎo)致滲漏,此區(qū)域有幾根鋼管內(nèi)部出現(xiàn)滲漏情況。而無聚合物的B區(qū)域則無任何異常情況發(fā)生。A區(qū)B區(qū)焊縫均完好,無腐蝕滲漏現(xiàn)象。
圖1 入口端管板平面圖
換熱器用于冷卻反應(yīng)物,入口溫度440℃,因為主反應(yīng)(丙烯氨氧化法)所用催化劑(磷-鉬-鉍-鈰硅膠)的性質(zhì),主反應(yīng)最佳溫度為460~470℃,在此溫度下,反應(yīng)物均為氣態(tài),不應(yīng)有聚合物產(chǎn)生。
根據(jù)現(xiàn)象分析,介質(zhì)流速不均勻是主要因素,A區(qū)域介質(zhì)流速過快,并且氣相介質(zhì)中含有金屬顆粒物(含催化劑),導(dǎo)致該區(qū)域鋼管被嚴重沖刷,產(chǎn)生磨粒磨損,而15CrMo在460℃高溫下蠕變強度、持久強度的降低,最終個別管壁嚴重減薄的鋼管在沖刷力和工作壓力共同作用下,內(nèi)壁產(chǎn)生輕微點滲漏,水蒸氣的滲入導(dǎo)致聚合物產(chǎn)生,而聚合物表面極易吸附金屬顆粒進一步加劇磨粒磨損,并且聚合物所在部位CN-濃度劇增,導(dǎo)致腐蝕。因為15CrMo材料本身耐高濃度CN-高溫情況下能力有限。
入口側(cè)設(shè)計上增加氣相物質(zhì)流速分配器(如氣相分布板等),使氣相物質(zhì)在整個截面上分布均勻,避免局部有過快流速的氣相物質(zhì)對鋼管內(nèi)壁產(chǎn)生嚴重沖刷。在入口端換熱管內(nèi)部增加襯管,一方面起到防止磨粒磨損作用,另一方面,起到防止高溫下腐蝕鋼管內(nèi)壁的作用。
升級材料。將15CrMo鋼管更換為進口的1.25Cr-1Mo鋼管,此材料能在更高的溫度下使用,由于雜質(zhì)含量低,耐腐蝕能力好。只要控制溫度<450℃。殼程側(cè)嚴格控制水蒸氣中Cl離子含量。
工藝上嚴格控制反應(yīng)溫度<500℃,因為500℃時丙烯腈單程收率雖然最高,但將發(fā)生結(jié)焦,堵管現(xiàn)象?;蜻M行緊急措施(噴水或噴水蒸氣)降溫。
工藝上嚴格控制空塔線速度,雖然線速度的增加會使產(chǎn)量提高。但過高的空塔線速度不僅使吹出的催化劑量增加,造成催化劑的損失,而且還會影響反應(yīng)后的氣體處理。
在預(yù)冷卻前增加床頂內(nèi)三級旋風分離器除塵,回收催化劑的能力,減少催化劑和塵粒進入換熱器的數(shù)量。
在預(yù)冷卻前考慮增加除氨措施,因為氨的存在可能增加氫氰酸聚合的傾向,但是采取這樣的措施有很大的難度。
在新裝置的新設(shè)備上采取以上處理措施后,通過一個檢修周期,拆檢換熱器檢查,未發(fā)現(xiàn)聚合物沉積和大量金屬狀顆粒物質(zhì),管板未再未發(fā)生明顯腐蝕現(xiàn)象。