張彥博 林 濤
(錦西石化分公司維修車間 遼寧葫蘆島)
型號270GTDCJ290×10高速除焦水泵,是一臺多級離心泵,軸向力的平衡主要是通過平衡鼓和平衡盤的聯(lián)合裝置來平衡,其中平衡盤與平衡座之間的軸向間隙變化平衡一部分軸向力,剩余的軸向力靠推力瓦來承擔(dān)。2011年11月,3#高壓水泵在開車過程中,軸向位移增大導(dǎo)致聯(lián)鎖停機,給車間生產(chǎn)帶來影響。
在多級泵中,為適應(yīng)軸向力的變化,自動調(diào)整軸向力的平衡,采用圖1所示的自動平衡盤裝置。在此裝置中末級葉輪后的壓力為p,液體流過徑向間隙b后壓力下降為p′,再經(jīng)軸向間隙b0后的壓力變?yōu)閜0。p0是平衡盤后的壓力,與泵入口連通,壓力稍高于泵入口壓力,基本不變化。通過徑向間隙b和軸向間隙b0的泄漏量q相同。平衡盤前后壓差(p′-p)與平衡盤工作面積的乘積是平衡力,其方向與軸向力方向相反。
圖1 自動平衡盤裝置
裝置自動平衡軸向力的原理與過程:當軸向力大于平衡力時,轉(zhuǎn)子向左移動,軸向間隙b0變小,泄漏量q也隨之變小,徑向間隙b中流速下降,使流過徑向間隙b的阻力變小,平衡盤前壓力p′上升,p′-p0值變大,故平衡力上升;當軸向力小于平衡力時,轉(zhuǎn)子向右移動,軸向間隙b0增大,隨之泄漏量q增大,在徑向間隙b中液體流速加大,其阻力損失增大,使平衡盤前壓力p′下降,平衡盤前后壓差p′-p0變小,平衡力變小。
通過對3#高壓水泵的拆檢,主推力瓦磨損嚴重,測得平衡盤間隙為2 mm(標準為0.1~0.15 mm),大大超過標準值。初步判斷平衡盤跟平衡座端面相互研磨,導(dǎo)致平衡盤間隙變大,使得平衡軸向力的效果達不到要求。
拆檢發(fā)現(xiàn),平衡盤端面磨損嚴重,整個端面都有明顯的磨損溝痕(圖2);平衡座端面也有相應(yīng)的磨損,并且出現(xiàn)幾處粘連現(xiàn)象(圖3)。
圖2 平衡盤端面磨損
3#高壓水泵,承擔(dān)著焦化車間焦炭塔的除焦工作。泵的介質(zhì)為除焦池回收的切焦水,含有一定量的焦粉,經(jīng)過切焦水罐的沉淀作用,打到泵的入口管。
圖3 平衡座端面磨損
通過觀察平衡盤、平衡座的磨損狀況,判斷磨損不是瞬間研磨造成的,是長時間積累的結(jié)果。平衡盤和平衡座都有軸向端面跳動,平衡盤轉(zhuǎn)動一周,會在轉(zhuǎn)到某一角度時,局部出現(xiàn)軸向間隙的最大或最小值。隨著平衡盤徑向和軸向間隙的脈動,平衡盤的平衡狀態(tài)是動態(tài)的,泵的轉(zhuǎn)子在某一平衡位置也會前后作軸向脈動。工況點改變時,轉(zhuǎn)子會自動移到新的平衡位置作軸向脈動。
這種軸向端面跳動和軸向脈動疊加后,軸向間隙B(圖4)便具有局部的動態(tài)最大間隙Bmax和最小間隙Bmin。假設(shè):一個固體K的焦粉顆粒直徑為Φ,已隨著液體到達平衡盤前面的高壓區(qū),并且Bmax>Φ>Bmin,則固體K將被液體從軸向最大間隙b0max附近帶進平衡盤的軸向間隙之內(nèi)。隨著泵的運轉(zhuǎn),平衡盤就轉(zhuǎn)到軸向間隙B<Φ的 位置,或者由于工況的波動,平衡盤正竄回到軸向間隙B<Φ的位置。這時,平衡盤將對固體K產(chǎn)生擠壓,二者將發(fā)生相對運動。平衡盤端面會被固體K擠壓出凹痕,會被刮削出凹槽,直到固體K被研碎。
圖4 平衡鼓與平衡盤聯(lián)合裝置
如果這種規(guī)格的固體顆粒含量較高,不斷被帶進平衡盤軸向間隙,使平衡盤端面很快出現(xiàn)第一道環(huán)形溝槽。隨著磨蝕的繼續(xù),相繼出現(xiàn)第二道溝槽、第三道溝槽……。盡管如此,這時泵軸的竄量還沒有發(fā)生明顯改變,取出平衡盤可以看到這些環(huán)狀溝槽大致是同心的,排列較整齊。與此同時,平衡座也出現(xiàn)相似的溝槽。
當另一個固體W的顆粒直徑為Φ',也到達平衡盤高壓區(qū),并且Φ'≥Bmax。則固體W將被擋在平衡盤的高壓區(qū)一側(cè)。此時,若大小不一的固體顆粒隨著液體不斷涌向平衡盤前面的高壓區(qū),粒徑≤Φ的固體顆粒會隨著液流通過軸向間隙。粒徑≥Φ'的固體顆粒會被隔在這里。稱這種現(xiàn)象為篩留現(xiàn)象,圖2圖3就能很好的說明這種現(xiàn)象的存在。如圖5所示,平衡鼓的徑向面被磨出了很深的溝槽,就是由于粒徑較大的顆粒聚集到這里,隨著軸的轉(zhuǎn)動,將平衡鼓磨損。
圖5 平衡鼓徑向面磨損情況
當被“篩留”的固體顆粒達到一定數(shù)量,并且堵在軸向間隙的入口處,造成平衡室內(nèi)壓力降低,平衡力減小,這時軸向力較大,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子由出口向入口移動,使軸向間隙瞬間變小,更加劇了平衡盤的磨損。
平衡盤磨損之后,為建立新的平衡,轉(zhuǎn)子不斷地向入口方向竄動,導(dǎo)致軸向推力間隙不斷的減小,承載的油膜厚度不斷變薄,油溫不斷升高,推力軸承不斷變熱,這種過程不斷持續(xù)下去,最終導(dǎo)致推力瓦磨損(圖6)。
圖6 推力瓦磨損情況
3#高壓水泵在入口端配備過濾系統(tǒng),過濾網(wǎng)為60目,計算得出允許通過焦粉顆粒的最大直徑在0.4 mm,而平衡盤軸向間隙標準在0.1~0.15 mm,平衡鼓的徑向間隙在0.45~0.55 mm。此時,若大小不一的焦粉顆粒隨著液體不斷涌向平衡盤前面的高壓區(qū),粒徑為Φ≤0.15 mm的焦粉顆粒會隨著液流通過軸向間隙。當有0.55 mm<Φ'>0.15 mm的焦粉顆粒隨著介質(zhì)運動到平衡鼓徑向面時,將被擋在平衡鼓與平衡座的徑向間隙之間,這就是前面提到的“篩留現(xiàn)象”。經(jīng)過長期的影響,平衡鼓的徑向面就會磨出很明顯的溝痕。
此泵受工藝條件的限制,每天運行3~4 h,停泵后不掃線,這些含有焦粉的介質(zhì)就存在泵體內(nèi)。泵停止運轉(zhuǎn)后,這些焦粉顆粒在底部位置沉淀、凝結(jié)在一起。當下次泵啟動的時候,這些凝結(jié)在一起的焦粉被平衡鼓圓周端面和平衡盤和平衡座端面擠壓,久而久之,造成了平衡盤端面跟平衡座端面的磨損,使平衡盤端面出現(xiàn)大致是同心的、排列較整齊的環(huán)狀溝槽。
綜上所述,判斷引起平衡鼓、平衡座、平衡盤以及推力瓦損壞的主要原因,是介質(zhì)中含有焦粉所致。
受工藝條件的限制,完全除掉介質(zhì)中焦粉是不現(xiàn)實的,只能改善泵的運行環(huán)境。另外,從泵體結(jié)構(gòu)上進行合理的技改,盡量避免焦粉對泵的影響。
建議設(shè)立多級沉降罐,讓切焦水中的焦粉充分沉淀,改善泵的運行環(huán)境。泵停止運行后,建議用清潔的循環(huán)水進行掃線,減少下次啟動時殘余焦粉對平衡鼓和平衡盤端面的磨損。重新計算設(shè)計平衡鼓結(jié)構(gòu),將平衡間隙放大,消除焦粉對泵的影響。