王繼鐸
(本鋼板材股份有限公司氧氣廠,遼寧本溪117002)
一起空分主塔傾斜故障的分析和處理
王繼鐸
(本鋼板材股份有限公司氧氣廠,遼寧本溪117002)
對一起制氧機主塔的傾斜原因進行了分析,詳細計算了塔器的冷縮量,據此提出整改方案并實施,同時對機組其他問題進行了同步處理,取得良好效果。
冷箱;切換系統(tǒng);主塔;垂直度;分析;處理
本鋼氧氣廠3#制氧機組于1974年建成投產,為日本神戶公司全套設備,設計氧氣、氮氣產量各10000 m3/h,原裝置不產氬氣,1998年進行過改造增加產氬系統(tǒng),設計氬氣產量180 m3/h。2005年該廠6#、7#制氧機組相繼投產,3#制氧機組從生產一線退出,轉為備用機組,根據近年來的運行情況,廠決定對其進行大修,重點放在冷箱內部塔器管道的檢查和處理上。
2.1 存在的問題
冷箱扒砂后,對塔內容器管道檢查,存在的問題有:主塔向西南側污氮管方向傾斜,向西側水平偏移38 mm,向東側水平偏移5 mm,總偏移量為38.3 mm,輔塔及上塔中部塔皮有凹陷,塔內部分管道凹陷,上塔出來的污氮管路N2閥門閥桿折斷,閥體支撐架脫落,冷箱內部分管道支架損壞。
2.2 原因分析
塔內原有支架大部分為普通碳鋼材質,耐低溫性能較差,冷箱內工作溫度在-170℃~-196℃,普通碳鋼材質支架長時間在這種溫度下工作,極易發(fā)生低溫脆裂現象。本次改造將碳鋼支架改為不銹鋼支架。
同樣原因,由碳鋼材質制作的N2閥門支架也發(fā)生低溫脆裂現象,如圖1所示,N2閥支架由支撐1、支撐2和連接螺栓組成,支撐1固定于冷箱骨架上,支撐2通過連接螺栓固定在支撐1上,由于碳鋼材質的螺栓不耐低溫,脆裂折斷,支撐2脫落,從使整個N2閥門失去支撐。
圖1 閥門支架示意圖
作進一步的分析,污氮管路是與上塔相連接的最粗的管路,直徑達600 mm,污氮管路和N2閥門自身的重量比較大,而N2閥門支架是整個污氮管路上的唯一支架,在N2閥門支架未損壞時,整個系統(tǒng)處于受力平衡狀態(tài),當N2閥門支架脫落后,N2閥門及污氮管道下沉,而閥桿手輪端固定冷箱壁上,導致閥桿在A處受到剪切力發(fā)生折斷。
污氮管道起于上塔肩部,由于N2閥門支架脫落,整個上塔受到污氮管路及N2閥門向下的拉力,加之運行狀態(tài)下,塔內汽液不斷對塔壁進行沖擊,加劇了這種向下拉的趨勢,最終導致了上塔向污氮管方向傾斜,中部發(fā)生凹陷。
上塔頂端為輔塔,輔塔頂端連接純氮氣輸送管道,其水平方向管路與污氮管路水平方向成對角線,由于污氮管道對上塔的拉拽,輔塔底部和頂部分別受到上塔和純氮氣管路相反方向的剪切力,最終導致其中部發(fā)生變形,產生凹陷。
對于N2閥門,我們重新加工了閥桿,加固了N2閥門支架,螺栓改為不銹鋼材質并且加粗。施工步驟如下,先將污氮管道從頂端吊住并斷開和主塔的連接,拆卸閥門處理,閥門回裝,支架加固,待主塔垂直度調整完畢后,將污氮管道與主塔連接。
上塔傾斜扶正處理,參照新建6#、7#機制氧機組冷箱內部結構,決定在上塔加拉筋,用緊線器進行調整。
準備工作,斷開和主塔連接的污氮管道和其他妨礙主塔垂直度調整的管道,測量垂直度,記錄偏移量和方向。由于塔體材質為鋁,并且較薄,故而在上塔頸部加上不銹鋼圍帶,規(guī)格100 mm×12 mm,圍帶和主塔之間墊4 mm聚四氟墊片,不銹鋼圍帶和冷箱板骨架上各焊接4個耳板,內孔?=40 mm,圍帶上下方分別焊接止動鋁板。
上下塔收縮量的測算。
由于空分系統(tǒng)運行過程中,冷箱內平均溫度保持在-180℃左右,室溫為15℃~20℃,溫差達195℃~200℃,塔的加固就不能不考慮塔自身在溫差作用下的收縮問題。
對工作狀態(tài)下塔內的溫度分布情況進行分析,沿著整個主塔從下到上溫度由高到低,并且溫降呈非線性。由于主塔內氣體不斷從下向上與從上向下的液體進行傳熱傳質,可近似看作是逆流式換熱器,運用傳熱學的理論計算主塔工作狀態(tài)下和室溫條件下的溫差是可行的。同時,為了使計算結果更趨于實際,縮小誤差,將整個主塔分為三段(具體見圖2),分別計算每段的對數平均溫差,分別計算出每段各自的收縮量,求和,即為這個塔的收縮量[1]。
計算過程如下:
下塔為Ⅰ段,冷凝蒸發(fā)器到上塔中部為Ⅱ段,上塔中部到輔塔頂部為Ⅲ段;由運行記錄及查圖表得出主塔的從下到上5個溫度參考點的溫度值為:
t1=-170℃,t2=-177℃,t3=-183℃,t4=-186℃,t5=-196℃
圖2 主塔三段尺寸示意
主塔扶正加固施工在9月份白天進行,此季節(jié)白天平均溫度t0=15℃,則溫差:
Δt1=185℃;Δt2=192℃;Δt3=198℃;Δt4=201℃;Δt5=211℃。
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的對數平均溫差分別為:
ΔtⅠ對=(Δt2-Δt1)/(lnΔt2-lnΔt1)=189.5℃
ΔtⅡ對=(Δt4-Δt3)/(lnΔt4-lnΔt3)=200.5℃
ΔtⅢ對=(Δt5-Δt4)/(lnΔt5-lnΔt4)=207℃
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段各自收縮量計算:
主塔材質為鋁,從有關資料上查得其線膨脹系數為0.02234 mm/m·℃~0.02238 mm/m·℃,取平均值為0.02236 mm/m·℃,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段長度如圖2所示分別為11 m、8.2 m、8.2 m,則
LⅠ=0.002236×11×189.5=46.6 mm
LⅡ=0.002236×8.2×200.5=36.7 mm
LⅢ=0.002236×8.2×1207=37.8 mm
L總=LⅠ+LⅡ+LⅢ=120 mm
由前面計算得知整個塔的收縮量為120 mm,確定拉筋在冷箱骨架上的固定點在低于上塔頂端60 mm處,帶緊線器的?=30 mm的不銹鋼拉筋連接于圍帶和冷箱耳板上,加固裝置如圖3所示。
圖3 帶緊線器的拉筋連接示意
準備就緒后,我們開始對上塔垂直度進行調整,緩慢調節(jié)緊線器,邊調節(jié)邊觀察,當水平偏移量縮小到13 mm時,緊線器已很難再調節(jié),測算上塔垂直度為13 mm/14000 mm,小于1/1000[2],在合格范圍內。
塔垂直度調整完畢后,將和上塔連接管路恢復連接,對空分系統(tǒng)進行充氣試壓查漏。經檢查,垂直度調整過后,塔本體沒有發(fā)現泄漏處。在這之后,對于塔體的凹陷,我們作了10個鋁質“ㄈ”形加固件,焊接在凹陷處的上下塔皮上,以避免進一步凹陷。
裸冷結束后,再次測量塔的垂直度,水平偏移量降為5 mm,這是由于試壓及低溫條件下,塔本身的變形補償能力發(fā)揮了作用,主塔垂直度調整工作獲得成功。
由于3#制氧機是老設備,還沒有采用分子篩吸附器,空氣凈化是通過板式換熱器的自清除實現的。當空氣流經板式換熱器時,其溫度由常溫逐漸冷卻至-170℃,空氣中的水分不斷以水珠、雪花等形態(tài)析出,沉積在換熱器通道上,當溫度降至-60℃時空氣中已基本不含水分;空氣溫度降至-130℃以下時,空氣中的二氧化碳也以干冰的形式析出,至-170℃時空氣中已基本上不含二氧化碳了。下一個周期上塔出來的干燥污氮氣流經原來空氣所走的通道,將凍結在板式通道上的水分和二氧化碳帶出裝置外,這樣空氣和污氮交替流經板式換熱器通道,流向相反,每個周期切換一次,保證進入主塔系統(tǒng)的空氣純凈[2]。
3#制氧機板式切換系統(tǒng)共分為3大組,每組5個換熱單元,每個單元由熱端、冷端兩部分組成,熱端由1個五通閥、冷端由2個小自動閥箱實現路由切換,總計15個五通閥、30個小自動閥箱。由于五通閥門數量眾多且經常損壞,不易于檢修,本次改造將五通閥改為切換閥組,各個換熱器進出管路進行連通匯總,熱端集中由3組切換閥組實現五通閥的功能,冷端合并為6個大自動閥箱控制路由切換。
原空氣噴淋冷卻塔內裝磁環(huán),破損率高,冷卻效果差,更換后的噴淋冷卻塔體積增大,內部按1:2的比例填裝不銹鋼鮑爾環(huán)和塑料鮑爾環(huán),鮑爾環(huán)表面積比磁環(huán)更大且不易損壞,冷卻效果顯著加強。
空氣吸入過濾器由布袋式過濾器改為自潔式過濾器,提高過濾效果。
冷箱走臺原為花紋鋼板,上面易于積存雨雪,已經嚴重腐蝕,給操作帶來安全隱患。此次改造更換為鋼格柵板,有效地解決了上述問題。
本次3#空分設備改造工作的重點和難點在于冷箱內鋁制塔器、鋁管道的檢修,檢修后機組運行穩(wěn)定,各項工藝參數達到原設計要求,檢修改造取得了成功,為今后塔器和管道檢修積累了寶貴經驗。
[1]李化治.制氧技術[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2001:71-73.
[2]湯學忠,顧福民.新編制氧工問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2001:90-91,268.
Analysis and Treatment of a M ain Column Leaning Fault of Air Separator
WANG Jiduo
(Oxygen Generation Plant of Benxi Steel Plate&Sheet Co.,Ltd.,Benxi,Liaoning 117002,China)
The causes of the main tower leaning of an oxygen generation plant were analyzed and the cold shrinkage of the tower was calculated in detail,based on which a rectifying program was proposed and implemented while other problems in the unit were also treated,which has achieved good results.
cold box;switching system;main column;verticality;analysis;treatment
TB657.7
B
1006-6764(2015)08-0031-03
2015-05-29
王繼鐸(1979-),男,2002年畢業(yè)于遼寧科技大學,工程師,現從事設備管理工作。