宋義超,高立夫,孫良友
(海軍駐湖南地區(qū)軍事代表室,湖南湘潭410111)
目前,直流電機廣泛應用在海軍各類艦船上,隨著科技的發(fā)展,對艦船的隱身性能提出了更高的要求,因此對直流電機的振動性能提出了更高的要求。某型艇用直流電動機不僅要求振動烈度,振動加速度總振級滿足要求,還對10~6 kHz等多個頻率點的振動加速度提出了較高要求。
本文采用 LMS Test.Lab測量該直流電動機各頻率點的振動加速度,根據(jù)測量數(shù)據(jù)對振動情況進行分析并提出改進措施。
根據(jù)轉(zhuǎn)子動力學,直流電機在額定轉(zhuǎn)速運行時,導致其振動異常的因素主要有[1]:轉(zhuǎn)子不平衡量過大,軸線失準或轉(zhuǎn)軸彎曲,軸承故障以及換向器與電刷接觸不良導致的振動。假設電機轉(zhuǎn)速為n,則其振動基頻值為f0=n/60。
轉(zhuǎn)子不平衡量過大屬于常見的現(xiàn)象,導致該現(xiàn)象的原因主要有加工誤差、裝配誤差、材料不均勻以及平衡機精度不足等。
由該因素引起的振動的特性為[2]:
1)以基頻值f為頻率的正弦振動曲線;
2)轉(zhuǎn)速升高時振動幅值變大。
電機軸線失準,是指電機前后端蓋不同心,或由于裝配導致的軸偏斜、彎曲等。
當出現(xiàn)該現(xiàn)象時振動頻譜上可以看到明顯的2倍頻升高的現(xiàn)象。
以滾動軸承為例,如圖1所示,其中D為節(jié)圓直徑,d為滾珠直徑,β為接觸角,Z為滾珠數(shù)。
當軸承出現(xiàn)外環(huán)故障時,其特征頻率為[3]:
內(nèi)環(huán)故障時特征頻率為:
圖1 滾動軸承尺寸圖
滾珠故障特征頻率為:
保持架碰外環(huán)故障特征頻率為:
保持架碰內(nèi)環(huán)故障特征頻率為:
對于直流電機而言,換向器與電刷接觸不良導致的振動超標是較為常見的現(xiàn)象,電刷劃過換向片時會產(chǎn)生跳動,其跳動量的大小與換向器表面粗糙度、圓度、換向器溝槽倒角、電刷與換向器接觸面情況以及電刷彈簧壓力等決定[4]。
經(jīng)分析后可知,電刷與換向器接觸產(chǎn)生的振動特征頻率為:
其中N為換向器片數(shù)。
艇用直流幅壓電動機振動噪聲要求較高,采用LMS Test.Lab測量電機機座4個腳的振動加速度頻譜,同時用其他測量系統(tǒng)輔助測量電機轉(zhuǎn)速、動平衡量、振動幅值、振動烈度等指標。
該電機額定轉(zhuǎn)速n=1050 r/min,故其振動基頻值為f0=n/60=17.5 Hz,該電機在實測1/3倍頻程頻振動加速度級超標概率較高的幾個頻率值及限值如表1所示。
表1 電機在實測1/3倍頻程頻振動加速度級超標概率較高的幾個頻率值及限值
經(jīng)分析,上述4個頻率值分別對應不平衡量過大、軸線失準、軸承故障及電刷與換向器接觸導致的振動。
經(jīng)測試,當幅壓直流電機現(xiàn)場動平衡值為1.1 g時,其振動加速度頻譜如圖2所示,16 Hz處振動加速度82 dB>77 dB,超過限值。
顯然16 Hz接近電機轉(zhuǎn)速頻率17.5 Hz,故可斷定超標原因為不平衡量過大。經(jīng)過反復測試,最終確定當電機現(xiàn)場不平衡量小于0.8 g時其基頻振動可滿足要求,而為了使電機能達到這個要求,改進了轉(zhuǎn)子浸漆、加工等工藝,增加轉(zhuǎn)子同軸風扇單獨校靜平衡工序,并規(guī)定在轉(zhuǎn)子校動平衡時不平衡量小于0.5 g。通過以上措施,可保證電機基頻振動合格,改進后的測試曲線如圖3所示,16 Hz處振動加速度級為74.47 dB<77dB。
在幅壓直流電動機的測振試驗中,曾出現(xiàn)過16.5 Hz合格但31.5 Hz不合格的情況,如圖4所示,反復校動平衡后該現(xiàn)象無改善且有加劇現(xiàn)象。31.5 Hz接近2倍轉(zhuǎn)頻,故可斷定該現(xiàn)象是由于軸線失準導致。
為驗證上述判斷,將電機放置在機床上重新測試前后軸承、端蓋的同心度等尺寸,發(fā)現(xiàn)由于裝配時受力變形,電機機座后端蓋止口處偏心0.09 mm,嚴重超差,從而導致2倍頻振動超標。針對此情況,改進電機裝配工藝、盡可能減小拆裝電機時關(guān)鍵部件的受力,從而減小其變形,保證軸線準度。改進后測試曲線如圖5所示,31.5 Hz處振動加速度級為77.47 dB < 81dB。
圖3 改進后振動加速度頻譜
圖4 2倍頻振動超標時時振動加速度頻譜
圖5 改進后振動加速度頻譜
在幅壓直流電動機的測振試驗中,出現(xiàn)80Hz振動加速度不合格的現(xiàn)象,如圖6所示,從圖中可看出電機基頻、2倍頻處振動均在合格范圍內(nèi)。該電機使用的軸承型號為SKF6210,對應圖1中的尺寸參數(shù)分別為:D=90 mm,d=50 mm,z=11,β=15°。由公式(2)可知當軸承內(nèi)環(huán)故障時,引起的振動特征頻率為73.95 Hz,接近80 Hz。
基于以上判斷,對電機的軸承進行了更換,更換后測試曲線如圖7所示,80 Hz處振動指標74.54 dB < 88 dB。
圖6 80 Hz振動超標時時振動加速度頻譜
圖7 改進后振動加速度頻譜
圖8 高頻振動超標時時振動加速度頻譜
在電機振動測試時,有較大概率出現(xiàn)高頻振動超標,主要是3.15 kHz振動加速度超標的現(xiàn)象,如圖7所示。該電機換向片數(shù)量為185,按公式(6)可知由于換向器與電刷接觸不良導致的振動特征頻率為:
與3.15 kHz非常接近,故可斷定該頻段振動超標是由電機換向器與電刷接觸不良導致。
圖9 改進后振動加速度頻譜
為解決上述問題,對換向器制造工藝,包括烘壓、加工、溝槽等行了優(yōu)化,對電刷硬度選擇提出了明確要求,對彈簧壓力等也進行了適當調(diào)整,進行上述工作后,電機高頻振動加速度頻譜如圖8所示,3.15 kHz處振動加速度級為101.68 dB < 104 dB。
通過對幅壓直流電動機的振動影響因素的分析以及實驗,驗證了電機振動容易超標的頻率點對應的原因以及相應的改進措施,保證了電機的振動指標合格,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
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