劉云剛 李曉音
(河南能源化工中原大化公司,河南濮陽,457004)
中原大化2003年再建第三套三胺裝置,同時(shí)配套建小尿素、高壓廢水及水解裝置,其中,水解裝置是將要排放的工藝?yán)淠褐械哪蛩胤纸獬砂焙虲O2,再進(jìn)行解吸,將氨和CO2從工藝?yán)淠褐蟹蛛x出來,回收至生產(chǎn)系統(tǒng),使處理后的水中氨氮值低于環(huán)保規(guī)定值,并且可送往鍋爐作為給水或送往三胺裝置的氨洗滌塔C8105。提高了裝置的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平,達(dá)到安全穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保運(yùn)行的目的。
如圖1所示,界區(qū)尿液送至一、二、三套三胺濃縮一、二段進(jìn)行濃縮產(chǎn)生水含量小于0.05%的尿素溶液作為三胺產(chǎn)生的原料,而真空系統(tǒng)冷凝的含尿素2%、NH36%、CO23%的工藝?yán)淠罕凰屯に嚴(yán)淠簝?chǔ)槽V8501(工藝?yán)淠喊∧蛩氐念A(yù)濃縮的工藝?yán)淠海?,通過解吸塔給料泵P8501A/B送至解吸塔C8501,進(jìn)入C8501之前先在解吸塔預(yù)熱器E8501里與C8501底部排出液換熱,被加熱到120℃,流量由FIC80905控制,滿負(fù)荷時(shí)30t/h。
圖1 水解裝置工藝流程圖
解吸塔分上下兩段,上塔頂部操作溫度125℃,工藝?yán)淠鹤陨隙屡c底部蒸汽逆流接觸,NH3和CO2被解吸出來,解吸塔操作壓力由PV80914控制,壓力為0.48MPa,解吸塔溫度通過蒸汽調(diào)節(jié)閥FV80934控制,上塔液位由LV80926控制,下塔液位由LV80923控制.從上塔出來的溶液被水解器給料泵 P8502A/B送至水解器 R8501,在水解器R8501中,通入5.2MPa的高壓蒸汽,尿素在3.45MPa、233℃的條件下水解成 NH3和CO2,氣相與解吸塔氣相混合后,送入塔頂冷凝器冷凝E8504,然后被收集在碳銨液儲(chǔ)槽V8502,通過碳銨液泵P8503A/B送往新尿素裝置(或大尿素裝置);另有一部分作為回流液被送往解吸塔頂部以控制塔頂溫度,水解器操作壓力由PV80955控制,溫度通過FV80951加入蒸汽量來控制。出水解器的不含尿素的溶液與水解器換熱器E8503換熱后在LV80953控制下被送往解吸塔下段進(jìn)一步被解吸,從塔底排出溫度為153℃不含NH3、尿素的工藝廢水經(jīng)E8501和E8502換熱后降至50℃送往鍋爐作為給水或送往三胺裝置的氨洗滌塔C8105。
解吸塔操作壓力由PV80914控制,壓力為0.38MPa,解吸塔溫度通過蒸汽調(diào)節(jié)閥FV80934控制,上塔液位由LV80926控制,下塔液位由LV80923控制[1]。
在歷來運(yùn)行中,經(jīng)常出現(xiàn)PI80914壓力過高,壓力波動(dòng)較大給操作帶來很多的困難,也給設(shè)備造成了極大的威脅,PV80914控制已無法保證水解塔C8501、V8502、E8504正常運(yùn)行。
(1)原料尿液不合格,斯納姆尿素生產(chǎn)裝置送至三胺裝置的尿液濃度達(dá)不到設(shè)計(jì)值,界區(qū)尿液濃度不達(dá)標(biāo),導(dǎo)致工藝?yán)淠褐邪焙砍^原設(shè)計(jì)值。
表1 工藝?yán)淠撼煞直?/p>
(2)小尿素裝置中壓、低壓分解系統(tǒng)分析回收不達(dá)標(biāo),中壓分解器E3803因長(zhǎng)年運(yùn)行結(jié)垢嚴(yán)重如圖2,在E8303管側(cè)經(jīng)過2011-2014年的三次大修之后,還有7根有不同程度的堵或不暢,經(jīng)過工藝檢查有60%管徑有不同程度的減小,這對(duì)于換熱效果有著極其大的不利,進(jìn)一步增加了熱阻,使得中壓分解不夠完全,增加了低壓系統(tǒng)的負(fù)荷。
圖2 E8303清洗前后對(duì)比
低壓系統(tǒng)因?yàn)槎焕鋼Q熱器E8305的結(jié)垢換熱效果不佳,導(dǎo)致低壓放空閥位過大。為提高二循一冷E8305、二循二冷E8306的冷凝吸收效果,在設(shè)備工藝條件允許的情況下,經(jīng)過一系列的研究、試驗(yàn)后,將低壓壓力由原來的0.25MPa提高至0.35MPa[2],這給低壓分解器E8304的分解回收氨、二氧化碳增加負(fù)擔(dān),使預(yù)濃縮的尿液中含有的氨、二氧化碳增加。
對(duì)中、低壓分解器結(jié)垢問題,總結(jié)過去,以前的大修對(duì)E8303、E8304的重視程度不夠,很少對(duì)其進(jìn)行清洗,我們制定了大修檢修制度,保證每次大修都對(duì)其進(jìn)行打開清理,從這幾次大修的效果來看,正在逐漸向好的方向發(fā)展。
PV80914放空至V8501原設(shè)計(jì)管線為2寸,其管道走向有較多的直角拐彎,并且調(diào)節(jié)閥設(shè)計(jì)在管中平臺(tái),其兩端成水平狀,不利于冷凝液的流出,會(huì)造成碳銨液結(jié)晶堵塞管線。并且其伴熱使用二套三胺的LS管網(wǎng),水解系統(tǒng)處于二套三胺低壓蒸汽管網(wǎng)尾端,其溫度受壓力影響較大;原伴熱疏水器因常年運(yùn)行,導(dǎo)致其疏水效果不佳。
對(duì)此我們給V8502加裝了管徑較大的3寸放空管線,用于在原PIC80914無法正常調(diào)節(jié)時(shí),現(xiàn)場(chǎng)可通過此管線控制壓力;對(duì)伴熱疏水器定期檢查更換維修,以保證其壓力調(diào)節(jié)正常。
(1)負(fù)荷已到達(dá)原設(shè)計(jì)負(fù)荷的110%,一、二、三套三胺裝置反應(yīng)器負(fù)荷均由原來的設(shè)計(jì)值100%負(fù)荷,通過擴(kuò)能改造提升至120%;三套三胺裝置反應(yīng)器更換反應(yīng)器刺刀管后,將負(fù)荷提至105%。
(2)近年因國內(nèi)對(duì)環(huán)保的不斷重視,環(huán)保政策的不斷變化,對(duì)于化工企業(yè)的綠色生產(chǎn)提出了更高要求。我們將小尿素生產(chǎn)裝置原有就低排放CY改為CD排放收集密閉地下槽內(nèi),地下槽內(nèi)含有少量氨、甲銨等的廢水,最終送至水解的V8501內(nèi),通過水解裝置處理合格后外送。
夏季到來時(shí),冷卻水溫度可達(dá)到33℃,較原設(shè)計(jì)值30高出3℃,這給三胺裝置濃縮一、二段真空帶來一定的困難。與此同時(shí),界區(qū)循環(huán)水溫度影響C8501頂部冷凝器E8504的冷卻效果,導(dǎo)致較多的氣態(tài)介質(zhì)無法冷凝,進(jìn)而影響PIC80914對(duì)解析塔壓力的控制。
(1)工藝?yán)淠褐心蛩睾砍^原設(shè)計(jì)值
三套三胺裝置濃縮系統(tǒng)一、二段出現(xiàn)漫液、帶液現(xiàn)象,濃縮系統(tǒng)的V101、V102液位計(jì)采用隔膜壓差式液位計(jì),在長(zhǎng)期的運(yùn)行過程中,如果出現(xiàn)隔膜上結(jié)晶等問題,均會(huì)出現(xiàn)液位指示漂移,導(dǎo)致液位過高,出現(xiàn)漫液、帶液。
經(jīng)過研究和各方面溝通,我們?cè)诳偨Y(jié)以往操作經(jīng)驗(yàn),參照二段設(shè)計(jì)理念。我們對(duì)三胺裝置濃縮現(xiàn)場(chǎng)視鏡加裝攝像頭,將信號(hào)傳送至主控,以便于主控對(duì)一段液位做出正確判斷和處理。
(2)小尿素五臺(tái)大泵填料漏
小尿素高壓機(jī)泵P8302ABC、P8301AB,這五臺(tái)大泵填料沖洗水是由P8104出口提供,經(jīng)過五臺(tái)大泵之后送至水解裝置區(qū)。在這一過程中必定的會(huì)存在機(jī)泵填料微漏或者突然泄露的情況,這會(huì)使送往V8501的工藝?yán)淠褐邪?、二氧化碳超?biāo),導(dǎo)致水解系統(tǒng)無法正常合格操作。
針對(duì)這一問題,我們總結(jié)五臺(tái)大泵填料泄露的現(xiàn)象、出現(xiàn)的問題,我們隊(duì)工藝操作人員進(jìn)行了培訓(xùn),制訂了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)方案以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問題,為保證五臺(tái)大泵填料正常運(yùn)行,我們還每隔1小時(shí)對(duì)其填料溫度進(jìn)行測(cè)量。
(3)二套高壓廢水的精制水的回收
2011年11月因環(huán)保壓力,將二套三胺高壓廢水精制水改造至C8501下塔及高速泵P8502入口,使精制水在解析塔下部進(jìn)一步的水解解析,保證外送水的合格,每小時(shí)約8-10噸。在二套高壓廢水工況異常時(shí),少量的聚合物OAT進(jìn)入解析系統(tǒng),解析系統(tǒng)無法對(duì)OTA進(jìn)行有效的分解,會(huì)導(dǎo)致外送電導(dǎo)高[3]。
(4)界區(qū)尿液中含有甲醇等有機(jī)物
在斯納姆尿素生產(chǎn)裝置中,為擴(kuò)能保證二氧化碳的供量,將煤化工項(xiàng)目的4000-6000標(biāo)方二氧化碳引用至天然氣化工裝置。在引用初期,小水解的精制水電導(dǎo) AI80930由70As/us漲至120As/us,經(jīng)過取樣分析與反復(fù)實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)其工藝?yán)淠褐泻猩倭康募状?。少量甲醇?jīng)過合成塔,以尿素的形式通過三胺的一、二段真空系統(tǒng),帶至小水解系統(tǒng),而甲醇無法在水解系統(tǒng)中分解,導(dǎo)致外送精制水電導(dǎo)上漲。
(5)尿素分解不完全
從歷次的經(jīng)驗(yàn)來看,每當(dāng)三胺裝置停車熱洗濃縮一、二段時(shí),會(huì)有大量的尿素、部分縮二脲通過工藝?yán)淠哼M(jìn)入水解系統(tǒng)。
針對(duì)這一問題我們吸取同行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),采取將R8501的壓力由原來的3.35MPa提高至3.7MPa,以保證尿素在水解器內(nèi)盡可能的水解。同時(shí),如果出現(xiàn)上述情況,工藝將水解負(fù)荷降至最低,將工藝?yán)淠簳簳r(shí)存放在V8501,等工況好轉(zhuǎn)后再增加負(fù)荷拉低液位。
2008年、2011年均出現(xiàn)上塔填料腐蝕嚴(yán)重如圖3所示,其上塔頂層分布器、填料均不腐蝕,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),存在以下原因:
(1)R8501進(jìn)C8501氣相無分布器,溫度過高,R8501操作溫度TI80952指標(biāo)為220-240℃,為節(jié)能其氣相走C8501上塔,溫度相對(duì)較高,上塔溫度測(cè)量TI80925位于塔的東南面,進(jìn)料管線則是在西北方向并且只有一根簡(jiǎn)單的管子,沒有氣相分布器,測(cè)溫點(diǎn)無法正確指示其真實(shí)溫度。
圖3 C8501上塔填料腐蝕對(duì)比
(2)P8503回流分布器腐蝕導(dǎo)致回流跑偏,水解超負(fù)荷運(yùn)行,P8503回流至C8501頂部的的碳銨液濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì),在長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行過程中,回流分布器腐蝕脫落,導(dǎo)致碳銨液回流跑偏,在上層填料上部無法正常分布,同時(shí),也給壓力控制帶來困難,壓力的大幅度波動(dòng),將填料層吹翻,加劇了腐蝕。經(jīng)過反復(fù)的理論計(jì)算及現(xiàn)場(chǎng)水模擬實(shí)際操作發(fā)現(xiàn),其回流分布器由于開孔過大,孔數(shù)過多,使P8503在最小流量時(shí)會(huì)出現(xiàn)回流分布器處于半空狀態(tài),碳銨液因受熱快速分解對(duì)分布器造成極其嚴(yán)重局部應(yīng)力腐蝕[4]。
(3)解吸塔填料材質(zhì)無法滿足要求
水解裝置原設(shè)計(jì)負(fù)荷為28t/h,而現(xiàn)在的運(yùn)行負(fù)荷為33t/h,上塔直接接觸濃碳銨液的316填料無法滿足正常的要求。
在2011年冬季大修時(shí)我們與解析塔廠家聯(lián)系溝通,將上塔填料提高了一個(gè)等級(jí),更換為316L,以保證超負(fù)荷下的填料需要;與此同時(shí),對(duì)R8501進(jìn)C8501氣相管線加裝分布器,以保證高溫氣相能均勻的分布。
在尿素水解裝置中,我們經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,通過技術(shù)創(chuàng)新,積累經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化分析操作中的各項(xiàng)疑難問題,積極吸收目前先進(jìn)的回收和生產(chǎn)技術(shù),充分實(shí)現(xiàn)了氨、二氧化碳回收再利用,降低了生產(chǎn)成本,切實(shí)做到了節(jié)能環(huán)保,產(chǎn)生了很好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
[1]汪志宏,孫建堂,劉艷飛,等.三聚氰胺裝置操作手冊(cè)[Z].河南:河南煤化集團(tuán)中原大化公司,2010.
[2]汪志宏,趙立新,劉彥偉,等.三聚氰胺裝置設(shè)備手冊(cè)[Z].河南:河南煤化集團(tuán)中原大化公司,2010.
[3]馮敏﹒現(xiàn)代水處理技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.
[4]黃興軍.淺析化工設(shè)備的防腐管理[C].2004年全國化工、石化裝備國產(chǎn)化暨設(shè)備管理技術(shù)交流會(huì)會(huì)議論文集,2004:61-63.