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      數(shù)字化排水采氣技術(shù)在氣田的應(yīng)用

      2015-01-03 02:58:06常州大學(xué)石油工程學(xué)院
      油氣田地面工程 2015年12期
      關(guān)鍵詞:排劑氣井井口

       常州大學(xué)石油工程學(xué)院

      數(shù)字化排水采氣技術(shù)在氣田的應(yīng)用

      朱慶杰畢巍郭文敏常州大學(xué)石油工程學(xué)院

      隨著SLG氣田開發(fā)的深入,氣井積液現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,導(dǎo)致氣井無法穩(wěn)定生產(chǎn),影響氣田產(chǎn)能的發(fā)揮。針對SLG氣田低產(chǎn)、低效井不斷增加以及排水采氣工作量日益加大的難題,研制出數(shù)字化注劑、數(shù)字化投棒、數(shù)字化間開三種數(shù)字化排水采氣裝置,利用遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)作業(yè)參數(shù)的修改和控制。目前SLG氣田共有519口氣井應(yīng)用數(shù)字化排水采氣裝置,增產(chǎn)氣量11550×104m3?,F(xiàn)場應(yīng)用效果表明,數(shù)字化排水采氣裝置成本低,投資回收快,能夠提高氣井產(chǎn)量,延長氣井穩(wěn)產(chǎn)時間,降低人工工作量及作業(yè)成本,提升氣井管理水平。

      井口;數(shù)字化;排水采氣;注劑裝置;投棒裝置;效果評價

      SLG氣田位于內(nèi)蒙古自治區(qū)和陜西省境內(nèi),屬于典型的致密砂巖氣田。隨著SLG氣田開發(fā)的不斷深入,氣井井筒積液問題越來越突出。氣井產(chǎn)量下降導(dǎo)致攜液能力不足,無法有效排出井筒內(nèi)的積液,使氣井不能穩(wěn)定生產(chǎn),影響產(chǎn)能發(fā)揮[1]。

      目前主要采用泡沫排水采氣工藝排出井筒積液,單井泡排劑的加入或者開關(guān)井作業(yè)都需要人員到井口操作,增加了作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)[2-4]。氣田共有幾千口氣井,井口作業(yè)工作量大,存在點(diǎn)多、面廣、管理難度大的問題。

      1 井口數(shù)字化排水采氣裝置

      1.1注劑裝置

      井口數(shù)字化注劑裝置主要作用是使泡排劑按照設(shè)置時間、注入劑量通過油套管環(huán)空或者干管注入井筒并與井筒積液發(fā)生物理化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生大量泡沫,通過天然氣流攜帶到井口。遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)通過在井口安裝的RTU完成數(shù)據(jù)采集,通過無線電臺傳輸?shù)絇KS,實(shí)現(xiàn)泡排劑注入?yún)?shù)的監(jiān)控及修改。

      (1)工作原理。井口數(shù)字化注劑裝置由太陽能發(fā)電,蓄電池組提供系統(tǒng)的動力源,通過逆變器將DC48V或者24V轉(zhuǎn)變成AC380V或者220V,再通過柱塞泵將起泡劑注入氣井的油套環(huán)空,其原理如圖1所示。

      (2)相關(guān)技術(shù)參數(shù)。泵排量:0~160L/h;泵出口最大排壓:25MPa;工作介質(zhì): 泡排劑溶液;電池電量:DC12V,250Ah(2塊);太陽能板:DC12V,90W(6塊);環(huán)境溫度:-35~70℃;防爆等級:ExdIIBT4;藥劑箱容積:2m3。

      1.2投棒裝置

      井口數(shù)字化投棒裝置主要功能是實(shí)現(xiàn)泡排棒的投加。遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)通過在井口安裝的RTU實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集,通過無線電臺傳至PKS,實(shí)現(xiàn)參數(shù)的監(jiān)控及修改。

      圖1 數(shù)字化注劑裝置技術(shù)原理

      (1)工作原理。數(shù)字化投棒裝置由太陽能發(fā)電,蓄電池組提供動力源,由電機(jī)帶動藥品盒內(nèi)藥棒轉(zhuǎn)動,根據(jù)生產(chǎn)制度調(diào)節(jié)所加泡排棒數(shù)量與時間間隔。

      (2)相關(guān)技術(shù)參數(shù)。與井口連接的所有設(shè)備承壓等級:≥30MPa;電氣、儀表、控制系統(tǒng)防爆等級:ExdIIBT4;藥品盒儲棒數(shù):10根;工作電壓:24V;太陽能板:12V,20W(2塊);電池電量:12V,24Ah(2塊);泡排棒規(guī)格:400mm× 40mm;總質(zhì)量:約140kg。

      1.3間開井裝置

      數(shù)字化間開井技術(shù)通過安裝遠(yuǎn)程數(shù)字化開關(guān)井裝置來代替氣井的井口針閥,按照仿人工開關(guān)井程序,通過無線傳輸系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)氣井遠(yuǎn)程數(shù)字化開關(guān)井功能。

      (1)工作原理。數(shù)字化間開井技術(shù)通過在井口安裝RTU(植入具有自動開關(guān)井功能的程序),設(shè)定不同的開關(guān)井條件,控制電磁閥開關(guān),實(shí)現(xiàn)氣井的自動開關(guān)。數(shù)字化間開井系統(tǒng)主要包括井口RTU和數(shù)字化控制系統(tǒng)兩部分,其工作原理見圖2。

      圖2 數(shù)字化間開井裝置工作原理

      (2)數(shù)字化間開模式。目前SLG氣田數(shù)字化間開井模式主要有兩種,即定時開關(guān)井模式和定壓開關(guān)井模式。定時開關(guān)井模式:通過設(shè)定開井時間、關(guān)井時間,控制電磁閥開關(guān),實(shí)現(xiàn)氣井自動開關(guān);定壓開關(guān)井模式:通過設(shè)定開井壓力(不高于高壓保護(hù)值)、關(guān)井壓力(干管壓力),控制電磁閥開關(guān),實(shí)現(xiàn)氣井?dāng)?shù)字化開關(guān)。

      2 現(xiàn)場應(yīng)用及效果評價

      2.1現(xiàn)場應(yīng)用情況

      截至2014年底,SLG氣田共有519口氣井應(yīng)用了數(shù)字化排水采氣技術(shù),現(xiàn)場應(yīng)用情況見表1。

      表1 數(shù)字化排水采氣裝置應(yīng)用情況統(tǒng)計(jì)

      2.2效果評價

      2.2.1注劑裝置應(yīng)用效果

      按照氣井注泡排劑工作制度(1次/3天,200L/次)計(jì)算,人工注劑每隔3天上井1次,進(jìn)行注泡排劑作業(yè);數(shù)字化注劑每隔30天上井1次,藥箱添加泡排劑作業(yè)。人工泡排成本為600元/井次,數(shù)字化注劑裝置價格8萬元/臺,工作10個月后收回成本。

      2013年4月在S*-1井進(jìn)行數(shù)字化注劑作業(yè),作業(yè)后油套壓差降低3.8MPa,日產(chǎn)氣量0.98× 104m3/d,氣量平均增加0.36×104m3,累計(jì)增產(chǎn)60×104m3,增產(chǎn)效果明顯。

      2.2.2投棒裝置應(yīng)用效果

      按照氣井投泡排棒工作制度(1次/3天,3根/次)計(jì)算,人工投棒每隔3天上井作業(yè);數(shù)字化投棒每隔12天上井加棒1次。人工泡排的成本為600元/井次,數(shù)字化投棒裝置價格為7.2萬元/臺,連續(xù)工作12個月后收回成本。

      2013年5月開始在S*-2井采用數(shù)字化投棒裝置排水采氣,作業(yè)期間成功投棒215根,泡排制度為3根/2天,套壓逐漸呈下降趨勢,油套壓差由作業(yè)前的6.5MPa降至1.5MPa,平均日產(chǎn)氣量3000m3,措施后總共增產(chǎn)氣量110×104m3。

      2.2.3間開井裝置應(yīng)用效果

      采用數(shù)字化間開井裝置減少了人工開關(guān)井工作量和成本。數(shù)字化間開單井技術(shù)服務(wù)費(fèi)為0.2萬元,150口井共計(jì)成本30萬元。在數(shù)字化間開井期間共增產(chǎn)氣量2500×104m3,天然氣價格按0.926 元/m3,扣除成本后直接經(jīng)濟(jì)效益2285萬元。

      (1)定時開關(guān)典型井。設(shè)置S*-3井開井時間12h,關(guān)井時間12h。該井間開生產(chǎn)前油套壓為1.7/3.5MPa,氣量0.02×104m3/d;間開生產(chǎn)措施后,油套壓為1.0/2.9MPa,井筒未出現(xiàn)積液現(xiàn)象,帶液連續(xù)生產(chǎn)良好。目前油套壓為2.8/4.1MPa,氣量0.3×104m3/d。

      (2)定壓開關(guān)典型井。設(shè)置S*-4井開井壓力4.0MPa,關(guān)井壓力1.0MPa。該井間開生產(chǎn)前油套壓為3.8/8.4MPa,氣量0.15×104m3/d;間開生產(chǎn)措施后,油套壓為1.0/3.9MPa,井筒未出現(xiàn)積液現(xiàn)象,帶液連續(xù)生產(chǎn)良好。目前油套壓2.7/3.00MPa,氣量0.55×104m3/d,增產(chǎn)效果明顯。

      3 結(jié)論

      (1)數(shù)字化排水采氣裝置的安裝及維護(hù)工藝簡單,運(yùn)行安全可靠,其遠(yuǎn)程管理為技術(shù)人員分析參數(shù)和修改泡排制度提供了方便,降低了工作量,提高了泡排制度的作業(yè)精度。

      (2)數(shù)字化排水采氣技術(shù)能有效降低人工工作量及工作強(qiáng)度,控制作業(yè)成本及作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提高排水采氣作業(yè)規(guī)模,提升氣井管理水平,具有大面積推廣應(yīng)用前景。

      [1]馮永兵,楊向東,李偉松,等.蘇里格氣田排水采氣試驗(yàn)效果分析[J].石油化工應(yīng)用,2010,29(7):27-30.

      [2]徐文龍,梁博羽,李彥彬,等.蘇里格氣田高壓氣井遠(yuǎn)程自動開關(guān)井技術(shù)[J].石油化工應(yīng)用,2012,31(9):57-59.

      [3]周忠城,曹和平,姜楚豪,等.小直徑管懸掛+智能注劑泡沫排水采氣技術(shù)[J].石油鉆采工藝,2014,36(5):103-105.

      [4]朱迅,張亞斌,馮朋鑫,等.蘇里格氣田數(shù)字化排水采氣系統(tǒng)研究與應(yīng)用[J].鉆采工藝,2014,37(1):47-49.

      18729538416、qjzhu@cczu.edu.cn

      (欄目主持樊韶華)

      10.3969/j.issn.1006-6896.2015.12.032

      朱慶杰:博士,教授,從事油氣田開發(fā)工程研究。

      2015-09-13

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