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      王官屯油田地面系統(tǒng)優(yōu)化簡化改造項(xiàng)目后評價

      2015-01-03 02:58:04大港油田采油工藝研究院
      油氣田地面工程 2015年12期
      關(guān)鍵詞:水間系統(tǒng)優(yōu)化水井

       大港油田采油工藝研究院

      王官屯油田地面系統(tǒng)優(yōu)化簡化改造項(xiàng)目后評價

      陳倩嵐陳忻夏敏敏大港油田采油工藝研究院

      王官屯油田通過實(shí)施地面系統(tǒng)優(yōu)化簡化,以一、二級布站取代原有的二、三級布站模式,采用油水井生產(chǎn)信息自動采集技術(shù)和串、“T”接工藝流程,取消了原有計(jì)量站和配水間,縮減了地面管網(wǎng)規(guī)模;在流變性分析基礎(chǔ)上,通過以高產(chǎn)液帶低產(chǎn)液井、高含水帶低含水井的方式,取消聯(lián)合站摻水系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)90%的摻水井停摻;應(yīng)用“泵到泵”、高低壓分離等工藝對供注水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,縮短了工藝流程,減少了水質(zhì)的二次污染,有效降低了系統(tǒng)能耗。項(xiàng)目實(shí)施后,縮小了地面系統(tǒng)規(guī)模,有效降低了系統(tǒng)運(yùn)行成本,提高了系統(tǒng)運(yùn)行效率,優(yōu)化了勞動組織方式,提升了油田地面系統(tǒng)的自動化程度和管理水平,增強(qiáng)了系統(tǒng)整體的保障能力,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

      王官屯油田;優(yōu)化簡化;先導(dǎo)試驗(yàn);實(shí)施效果;評價

      王官屯油田位于河北省滄州市南30km處,是大港油田主力產(chǎn)區(qū)之一。2008年,對王官屯油田部分區(qū)塊地面系統(tǒng)優(yōu)化簡化進(jìn)行了先導(dǎo)試驗(yàn),改造油井48口(包括摻水井34口),關(guān)停計(jì)量間4座。在降低能耗、提高系統(tǒng)適應(yīng)性等方面均取得了良好的效果。在此基礎(chǔ)上,2010年在王官屯油田全面推廣實(shí)施地面工程系統(tǒng)的優(yōu)化簡化。

      1 系統(tǒng)改造

      王官屯油田實(shí)施優(yōu)化簡化改造前,共有生產(chǎn)油井137口(包括摻水井95口),注水井87口,地面系統(tǒng)包括計(jì)量站15座,接轉(zhuǎn)站3座,聯(lián)合處理站1座,注水站4座,配水間14座,主要采用雙管摻熱活性水集油工藝,所需摻水由聯(lián)合站統(tǒng)一供應(yīng),油井產(chǎn)液計(jì)量后到接轉(zhuǎn)站進(jìn)行氣液分離,氣供給站內(nèi)發(fā)電機(jī),液集中至聯(lián)合站處理,處理后低含水原油外輸,脫出水處理合格后回注。

      在2008年先導(dǎo)試驗(yàn)基礎(chǔ)上,2010年對剩余未實(shí)施改造系統(tǒng)進(jìn)行全面優(yōu)化簡化,關(guān)停計(jì)量站11座,配套89口油井生產(chǎn)信息采集設(shè)施,井口產(chǎn)物直接輸至接轉(zhuǎn)站或聯(lián)合站處理;取消聯(lián)合站摻水系統(tǒng),停摻油井55口,對不能取消摻水的油井新建就地切水回?fù)较到y(tǒng);關(guān)停配水間14座,配套87口注水井在線遠(yuǎn)傳計(jì)量監(jiān)測裝置,水源由污水站直接向注水站提供,再由注水站通過注水干線供至各單井。

      2 工藝技術(shù)評價

      2.1布站方式

      采用一、二級布站取代原有的二、三級布站模式,簡化了工藝流程,單井管道直接“T”接到系統(tǒng)干線,有效降低了系統(tǒng)的溫壓力損失,提高了效率,其中集油系統(tǒng)簡化后油井回壓平均下降0.1MPa,管線進(jìn)站溫度平均升高7℃,同時也有效減少了新建產(chǎn)能配套工作量,縮短了建設(shè)周期,新建產(chǎn)能井當(dāng)年貢獻(xiàn)率提高了5%。

      2.2工藝流程

      2.2.1集油工藝

      王官屯油田產(chǎn)出原油具有高凝高黏特性,為了保證地面集輸系統(tǒng)的生產(chǎn)運(yùn)行,集油工藝一直采用雙管摻水工藝,經(jīng)過40多年的開發(fā),原油含水逐步上升,地層綜合含水平均為88.63%。結(jié)合室內(nèi)實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)際,在對不同含水原油、不同溫度條件的流變性分析的基礎(chǔ)上,確定不同性質(zhì)原油實(shí)現(xiàn)單管集輸?shù)募夹g(shù)界限,如表1所示,通過配套串接、“T”接等枝狀流程以及化學(xué)降黏等技術(shù),以高產(chǎn)液帶低產(chǎn)液井、高含水帶低含水井,實(shí)現(xiàn)90%的摻水井停摻,減少了摻水工藝造成的熱能浪費(fèi)和電能消耗,降低了生產(chǎn)成本。

      表1 王官屯油田集輸界限

      2.2.2供、注水工藝

      通過取消喂水泵、儲水罐,用供水泵直接為注水泵供水,減少了一級壓力提升,降低了供水能耗,避免了因在儲水罐內(nèi)長時間滯留造成的水質(zhì)二次污染,提高了注水水質(zhì);此外,對注水壓力系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,對部分較低壓力系統(tǒng)即可滿足注水需要的區(qū)塊實(shí)施分壓力等級注水,有效降低了注水系統(tǒng)能耗,注水綜合能耗降低5.6%。

      2.3計(jì)量技術(shù)

      通過在井口安裝信息采集設(shè)施,實(shí)現(xiàn)對油井的軟件在線計(jì)量和生產(chǎn)信息的實(shí)時遠(yuǎn)傳,取代了原有的計(jì)量分離器,提高了計(jì)量精度,計(jì)量誤差可控制在10%之內(nèi);通過低電壓大扭矩電機(jī)技術(shù)、光伏供電低功耗技術(shù)、閥優(yōu)選與改進(jìn)技術(shù)以及節(jié)能控制優(yōu)化等技術(shù)研究,實(shí)現(xiàn)了注水井恒流注水、自動控制、遠(yuǎn)程調(diào)控、數(shù)據(jù)計(jì)量和信息采集,取代了原有的配水間配水模式,日注水量控制在日配注量±3%以內(nèi),實(shí)現(xiàn)了精細(xì)注水,同時減輕了員工的勞動強(qiáng)度,提高了注水井的管理水平。

      3 實(shí)施效果及評價

      2010年王官屯油田改造項(xiàng)目實(shí)施后,不僅解決了生產(chǎn)中存在的設(shè)施腐蝕老化嚴(yán)重,系統(tǒng)運(yùn)行能耗較高等問題,同時,通過簡化、縮短工藝流程,縮小了地面系統(tǒng)規(guī)模,降低了系統(tǒng)運(yùn)行成本,提高了系統(tǒng)運(yùn)行效率,項(xiàng)目實(shí)施效果對比見表2[1]。

      表2 項(xiàng)目實(shí)施前后效果對比

      項(xiàng)目實(shí)施前,油田生產(chǎn)系統(tǒng)年耗電量為323× 104kW·h,年耗氣量為476×104m3;項(xiàng)目實(shí)施后,年耗電量為112×104kW·h,年耗氣量為300×104m3。王官屯油田通過實(shí)施優(yōu)化簡化項(xiàng)目,關(guān)停11座計(jì)量間、14座配水間,取消摻水系統(tǒng),可年節(jié)約用電211×104kW·h,節(jié)約天然氣176× 104m3,按照油田生產(chǎn)用電0.81元/(kW·h)、生產(chǎn)用氣1.8元/m3計(jì)算,生產(chǎn)系統(tǒng)將年節(jié)約電費(fèi)38萬元,年節(jié)約燃?xì)赓M(fèi)317萬元[2]。項(xiàng)目實(shí)施前,油田地面系統(tǒng)建共有計(jì)量站15座(已改造4座),接轉(zhuǎn)站3座,聯(lián)合處理站1座,注水站4座,配水間14座;項(xiàng)目實(shí)施后,關(guān)停計(jì)量站11座,配水間14座,減少各類管道78.1km,年節(jié)約維護(hù)費(fèi)用245萬元。

      2010年王官屯油田實(shí)施改造項(xiàng)目,優(yōu)化了區(qū)塊的地面系統(tǒng)布局,有效縮短了新老區(qū)產(chǎn)能建設(shè)周期,減少了地面配套設(shè)施,降低了工程投資,提高了新井產(chǎn)能貢獻(xiàn)率;油水井生產(chǎn)信息采集與管理平臺的建立,提高了生產(chǎn)的自動化程度和生產(chǎn)管理的水平;地面系統(tǒng)的縮減,減少了地面系統(tǒng)的節(jié)點(diǎn),消除了安全隱患,地面系統(tǒng)本質(zhì)安全得到明顯提升;優(yōu)化了生產(chǎn)能耗系統(tǒng),停運(yùn)加熱爐,減少了二氧化碳的排放,具有較好的環(huán)境和社會效益;取消計(jì)量間、配水間值守人員等基層班組,優(yōu)化了勞動組織方式,緩解了一線用工緊張的局面,節(jié)約了用工成本[3]。

      4 結(jié)語

      通過對工藝技術(shù)和計(jì)量技術(shù)的研究,建立了高凝高黏原油產(chǎn)區(qū)地面系統(tǒng)工藝配套的建設(shè)模式,為同類型油田的地面系統(tǒng)優(yōu)化簡化工作的開展提供了借鑒。對系統(tǒng)的優(yōu)化簡化,不僅降低了系統(tǒng)運(yùn)行的能源消耗,節(jié)約了生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用,同時也為后續(xù)產(chǎn)能建設(shè)提供了良好的平臺,縮短了工程建設(shè)周期,

      減少了工程投資,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益;優(yōu)化簡化后的地面工藝模式對系統(tǒng)的適應(yīng)性明顯增強(qiáng),提高了油田生產(chǎn)的自動化水平,減低了油田生產(chǎn)的環(huán)保壓力,優(yōu)化了勞動組織方式,取得了良好的社會效益。

      [1]宋新紅.沙埝油田集輸系統(tǒng)改造項(xiàng)目后評價[J].油氣田地面工程,2012,31(9):12-13.

      [2]楊良杰,趙萬軍,陳武寧.濮城油田油氣集輸系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目節(jié)能評價[J].石油和化工節(jié)能,2009(1):6-8.

      [3]張禮安,李華啟,李剛,等.建設(shè)項(xiàng)目后評價方法和程序[J].國際石油經(jīng)濟(jì),2005,13(11):44-47.

      (022)63957032、chenqianlan205@163.com

      (欄目主持焦曉梅)

      10.3969/j.issn.1006-6896.2015.12.027

      陳倩嵐:工程師,2011年畢業(yè)于長江大學(xué)礦產(chǎn)普查與勘探專業(yè),從事地面工程工藝技術(shù)研究工作。

      2015-03-25

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