劉清華 王金昌 鐘 明
1海工英派爾工程有限公司2常州大學(xué)石油工程學(xué)院
沙漠油田中心處理站工藝系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)
劉清華1王金昌1鐘 明2
1海工英派爾工程有限公司2常州大學(xué)石油工程學(xué)院
通過(guò)對(duì)某沙漠油田中心處理站內(nèi)的原油處理設(shè)施進(jìn)行優(yōu)化改造,以提高終端油氣處理能力。利用段塞流捕集器來(lái)減少段塞流對(duì)站內(nèi)生產(chǎn)的沖擊,并進(jìn)行初步的油氣水分離;新建油氣分離設(shè)備和壓縮機(jī),回收利用目前水洗罐分離后去火炬的天然氣;通過(guò)優(yōu)化工藝參數(shù),充分利用已建水洗罐,提高油水分離效果,并降低運(yùn)行費(fèi)用;新建油水換熱器回收利用熱量,降低原油進(jìn)罐溫度,實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效。
中心處理站;流程;改造;油氣分離;脫水
某沙漠油田中心處理站建于1975年,處理附近3個(gè)區(qū)塊的來(lái)液,處理能力為25 000 t/d。主要生產(chǎn)工藝為原油脫鹽、脫水、儲(chǔ)存和計(jì)量后外輸。站內(nèi)主要油氣處理工藝設(shè)施有:4臺(tái)原油加熱爐、3列電脫水/電脫鹽設(shè)施、4座10 000 m3沉降罐、9座28 000 m3的浮頂原油儲(chǔ)罐、6臺(tái)原油外輸泵等。
從2013年起,油田進(jìn)入了恢復(fù)生產(chǎn)階段,油、氣、水產(chǎn)量逐年有大幅度的增長(zhǎng)。中心處理站原設(shè)計(jì)處理能力已經(jīng)不能滿足復(fù)產(chǎn)階段33 000 t/d的要求,距離提產(chǎn)階段61 000 t/d更是相去甚遠(yuǎn)。而且經(jīng)過(guò)40年的運(yùn)行,特別是經(jīng)歷過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng)破壞,設(shè)備老舊破損嚴(yán)重,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到原設(shè)計(jì)能力,因此迫切需要擴(kuò)建原油處理能力以適應(yīng)不斷增長(zhǎng)的原油處理量要求。另外,隨著油田開(kāi)發(fā)的深入,開(kāi)發(fā)方式由自噴轉(zhuǎn)為注水開(kāi)采,采出液的數(shù)量和性質(zhì)發(fā)生了變化,勢(shì)必要求工藝流程作出相應(yīng)的調(diào)整。為滿足油田開(kāi)發(fā)的要求,在充分利用已建中心處理站內(nèi)設(shè)施的基礎(chǔ)上,對(duì)站內(nèi)工藝參數(shù)和流程進(jìn)行了調(diào)整和改造。
各脫氣站初步油氣分離后的含水原油,經(jīng)管輸?shù)竭_(dá)中心處理站,進(jìn)站溫度為40℃,進(jìn)站壓力為0.25 MPa,經(jīng)加熱爐加熱到65℃后進(jìn)行處理。含硫?yàn)?%的原油經(jīng)已建天然氣氣提塔氣提來(lái)降低原油中的硫含量。經(jīng)氣提后的原油進(jìn)入3座10 000 m3沉降罐進(jìn)行沉降,另有1座10 000 m3新建沉降罐即將接入流程。各罐流程相對(duì)獨(dú)立,可分別單獨(dú)操作運(yùn)行。由于目前總來(lái)液量不足20 000 m3/d,正常生產(chǎn)中只使用1~2座沉降罐,可實(shí)現(xiàn)油水分離時(shí)間12~24 h。經(jīng)沉降脫水后的原油,通過(guò)3臺(tái)脫水泵增壓后進(jìn)入兩級(jí)電脫水器進(jìn)行脫水和脫鹽。電脫水后的原油進(jìn)入28 000 m3的凈化油罐儲(chǔ)存,并經(jīng)站內(nèi)外輸泵外輸。站內(nèi)工藝設(shè)施主要存在的問(wèn)題如下:
(1)段塞流對(duì)站內(nèi)生產(chǎn)造成沖擊。隨著上游來(lái)液的增加,油中含氣量顯著增加。由于來(lái)油管線沿途有較大高差,易形成段塞流。按站內(nèi)現(xiàn)有流程,段塞流會(huì)對(duì)站內(nèi)設(shè)備造成沖擊,急需建設(shè)相應(yīng)段塞流捕集器以消除段塞流影響,同時(shí)進(jìn)行初次的油、氣、水分離,以降低加熱爐負(fù)荷。
(2)放火炬氣含烴多,污染嚴(yán)重。油氣產(chǎn)量增加會(huì)導(dǎo)致大量伴生氣溶解在原油中。在現(xiàn)有流程中只能在水洗罐中釋放出來(lái),導(dǎo)致水洗罐液面劇烈波動(dòng),大量輕烴進(jìn)入火炬系統(tǒng),環(huán)境污染嚴(yán)重。中心處理站的處理量上升要求增加所需的天然氣量,需要將站內(nèi)分離出的含硫天然氣輸送至天然氣廠進(jìn)行脫硫處理。這就要求新建油氣分離設(shè)備,減少進(jìn)入水洗罐的天然氣量,把站內(nèi)分離出的大量天然氣回收利用。
(3)原油含水率上升,脫水能力不足。隨著油田的開(kāi)發(fā)方式由自噴采油轉(zhuǎn)向注水開(kāi)采,原油含水率將迅速上升。研究表明,提高分離溫度有利于油水分離[1]。在含水率和產(chǎn)量同時(shí)迅速上升時(shí),站內(nèi)加熱爐的加熱溫度難以滿足原油脫水要求,會(huì)直接影響到原油含水率。另一方面,由于含鹽量與原油含水量密切相關(guān)[2],為滿足外輸凈化原油對(duì)含鹽量的指標(biāo)要求,在保證電脫水能力滿足要求的前提下,電脫水器入口含水率要求不高于30%。
(4)能源利用不合理,浪費(fèi)嚴(yán)重?,F(xiàn)有流程中,電脫水后的原油缺少換熱流程,直接進(jìn)入凈化油罐儲(chǔ)存。雖然管線不做保溫,但是由于中心處理站地處沙漠地帶,環(huán)境溫度較高,導(dǎo)致進(jìn)罐溫度很高。另外仍然需要大量的天然氣作為加熱爐燃料,造成了大量的能源浪費(fèi)。
針對(duì)原油處理能力不足的現(xiàn)狀,擴(kuò)建站內(nèi)能力不足的工藝設(shè)備。針對(duì)原油含水、含氣上升帶來(lái)的問(wèn)題,通過(guò)采用新工藝、新設(shè)備來(lái)解決。改造后的工藝流程如圖1所示。
2.1 進(jìn)站油氣分離系統(tǒng)優(yōu)化
圖1 優(yōu)化改造后原油處理流程示意圖
上游脫氣站油氣分離壓力上升,導(dǎo)致油氣分離不徹底,原油中攜帶大量的溶解氣。需要首先對(duì)站內(nèi)的油氣分離系統(tǒng)進(jìn)行改造,使原油中的伴生氣在進(jìn)入水洗罐之前與原油進(jìn)行分離,以減輕對(duì)站內(nèi)工藝系統(tǒng)造成的影響。考慮到站外集輸管線沿途高低起伏較為明顯,段塞流較為嚴(yán)重,因此在進(jìn)站閥組后新增段塞流捕集器,兼顧消除段塞流和油氣水三相初次分離的作用。在設(shè)備選型上選擇帶有GLCC的段塞流捕集器,可以顯著減小設(shè)備尺寸,提高分離效果[3],并減少段塞流對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)造成的沖擊。
經(jīng)計(jì)算,選擇段塞流捕集器的尺寸為3 200 mm× 18 000 mm,具有較大的段塞流容積,可滿足50 m3的最大段塞流接收要求。在正常操作時(shí),含水原油在捕集器中停留時(shí)間較長(zhǎng),有利于進(jìn)行初次油水分離,提高油水分離效果,降低站內(nèi)后續(xù)工藝設(shè)備的處理負(fù)荷。捕集器分離壓力為0.6 MPa,分離出的伴生氣滿足天然氣廠進(jìn)站條件,可不經(jīng)壓縮直接輸送至天然氣廠進(jìn)行脫硫處理。
2.2 脫氣系統(tǒng)優(yōu)化改造
由于段塞流捕集器0.6 MPa的分離壓力較高,仍有相當(dāng)數(shù)量的溶解氣沒(méi)有從原油中分離出來(lái),為保證水洗罐的平穩(wěn)運(yùn)行,需要在水洗罐前增加二級(jí)油氣分離設(shè)備(脫氣罐)以進(jìn)一步進(jìn)行油氣分離,操作壓力為0.25 MPa。脫氣罐分離后的天然氣通過(guò)壓縮機(jī)增壓至0.5 MPa輸送至天然氣處理廠脫硫處理。經(jīng)過(guò)二級(jí)油氣分離之后的原油進(jìn)入氣提塔,與天然氣逆向接觸進(jìn)行脫硫。由于大量的溶解氣已經(jīng)通過(guò)段塞流捕集器和脫氣罐從原油中分離出去,減少了水洗罐內(nèi)分離出天然氣的數(shù)量,有利于水洗罐的平穩(wěn)操作;同時(shí)也減少了從水洗罐頂部去火炬的天然氣,減少了環(huán)境污染。
2.3 油水沉降分離操作優(yōu)化改造
段塞流捕集器和脫氣罐中的停留時(shí)間相對(duì)較短,如果僅僅依靠這些設(shè)備來(lái)保證電脫水器進(jìn)口含水率低于30%,在目前原油含水率低的情況下暫時(shí)能夠滿足要求。由表1可知,含水率為40%的原油在加藥濃度100 mg/L、脫水溫度65℃時(shí),需要3 h才能滿足電脫水器進(jìn)口原油含水率低于30%的要求。隨著原油產(chǎn)量增加和含水率的迅速上升,來(lái)液停留時(shí)間越來(lái)越短,滿足油水分離要求的難度逐漸加大,因此需要保留原流程中的水洗罐。
表1 含水率為40%的混合原油脫水試驗(yàn)數(shù)據(jù)
在復(fù)產(chǎn)階段,原油產(chǎn)量達(dá)到33 500 t/d時(shí),站內(nèi)已建水洗罐可以保證原油有20 h以上的停留時(shí)間。按照含水率為40%的混合原油脫水試驗(yàn)數(shù)據(jù),在藥劑濃度100 mg/L、溫度65℃時(shí),20 h的沉降時(shí)間可以達(dá)到92%的脫水率,優(yōu)于電脫水進(jìn)口原油含水率低于30%的要求。根據(jù)脫水試驗(yàn)數(shù)據(jù),也可以在沉降時(shí)間不變的前提下,把原油加熱溫度降低到55℃,從而實(shí)現(xiàn)低溫脫水的目標(biāo)[4]。按照2015年原油產(chǎn)量40 783 t/d、產(chǎn)水量11 825 t/d計(jì)算,每降低來(lái)液5℃的溫升,可節(jié)約燃料用氣25 700 m3/d。通過(guò)調(diào)整工藝參數(shù),可以達(dá)到減少投資、降低運(yùn)行費(fèi)用的目的,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效。
2.4 增加換熱流程,節(jié)能降耗
站內(nèi)每列已建電脫水器處理能力為8 300 t/d,主要是通過(guò)新增2列電脫水器提高脫水處理能力。原流程中兩級(jí)電脫水器進(jìn)行脫水、脫鹽后的高溫原油直接進(jìn)入大罐儲(chǔ)存,大量熱量不能回收利用。通過(guò)工藝流程優(yōu)化,增加油水換熱器對(duì)凈化原油進(jìn)行取熱,將原油進(jìn)罐溫度降低15℃后再進(jìn)凈化油罐,可節(jié)約大量的能源。
通過(guò)對(duì)全站的流程進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,并通過(guò)應(yīng)用新技術(shù)和新設(shè)備,解決了原有流程中脫水、脫氣能力不足、環(huán)境污染、能源浪費(fèi)嚴(yán)重的問(wèn)題,滿足了復(fù)產(chǎn)階段油、氣、水處理的要求。工藝流程相對(duì)簡(jiǎn)單、適應(yīng)性強(qiáng)、運(yùn)行可靠、安全環(huán)保。主要體現(xiàn)在以下幾方面:①將油氣分離和原油脫水視為一個(gè)整體考慮,通過(guò)分段脫氣,避免了原流程中油氣分離對(duì)原油脫水沉降的影響。在保證脫氣效果的同時(shí),提高了沉降脫水的效率。②帶有GLCC技術(shù)的段塞流捕集器等新設(shè)備和新技術(shù)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了油、氣、水的高效分離,節(jié)約能源并降低了投資。同時(shí)消除了段塞流對(duì)站內(nèi)工藝設(shè)備的沖擊,保證平穩(wěn)操作。③將分出的不同壓力等級(jí)伴生氣進(jìn)行處理和利用,降低火炬泄放量,減少環(huán)境污染。④充分利用已建沉降罐,并對(duì)站內(nèi)換熱流程進(jìn)行調(diào)整,降低進(jìn)站原油加熱負(fù)荷,減少藥劑消耗,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
[1]于洪喜.稠油乳狀液穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)研究[J].油氣田地面工程,2007,26(10):16-17.
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(欄目主持 張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.9.023
劉清華:博士,2009年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(華東)化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè),現(xiàn)工作于海工英派爾工程有限公司。
2015-03-04
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