方 強(qiáng),姜莉莉,莫偉強(qiáng)
(廣東工業(yè)大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,廣東 廣州 510006)
連桿作為發(fā)動機(jī)上的核心零件,其表面清洗的干凈程度會直接影響到發(fā)動機(jī)的正常運(yùn)行。很長時(shí)間以來,國內(nèi)針對連桿專門的清洗設(shè)備較少,清洗技術(shù)也比較薄弱。隨著我國工業(yè)的快速發(fā)展,發(fā)動機(jī)連桿的需求量在不斷地增大,同時(shí)對連桿的質(zhì)量要求也不斷在提高[1-2]。針對以上問題,專門研究設(shè)計(jì)了一套針對發(fā)動機(jī)連桿的自動化清洗線。
發(fā)動機(jī)連桿的自動化清洗線示意圖如圖1所示。
圖1 發(fā)動機(jī)連桿的自動化清洗線示意圖
根據(jù)連桿的清洗要求,將清洗線的工藝流程安排如下:超聲波清洗→高壓噴淋→浸泡防銹液→烘干,即清洗線由超聲波清洗、高壓噴淋、浸泡防銹液和熱風(fēng)烘干4個(gè)工位組成[3]。人工將待清洗的連桿放入工裝夾具,并將夾具置于預(yù)放工位后,步進(jìn)電機(jī)會帶動上托板移動到上料位置,主氣缸上的掛鉤下降到適當(dāng)位置將夾具掛起,各工位門同時(shí)打開,步進(jìn)電機(jī)帶動上托板移動一個(gè)工位,主氣缸下降到適當(dāng)位置將夾具平穩(wěn)放下,掛鉤退出,上托板返回到上一工位取料位置,各工位門同時(shí)關(guān)閉。當(dāng)清洗完成后,掛鉤下降將夾具掛起,鼓風(fēng)機(jī)啟動將連桿吹干,各工位門打開,夾具移動到下一個(gè)工位,如此循環(huán)工作[4]。清洗完成后的連桿,送到待包裝工作區(qū)。連桿清洗線的工藝流程如圖2所示。
圖2 連桿清洗線的工藝流程圖
分析連桿清洗線的各工位功能及其基本工藝流程,控制系統(tǒng)需要滿足以下控制要求:
(1)為了保證控制系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,電氣系統(tǒng)需有開機(jī)初始化、自診斷和急停保護(hù)功能。
(2)為了保證控制系統(tǒng)的可靠性和易維護(hù)性,應(yīng)采用氣缸與電機(jī)為動力源,并采用按鈕集中控制和觸摸屏控制。
(3)針對清洗線對不同工作模式的要求,應(yīng)有手動和自動兩種清洗工作模式。其中,自動清洗模式應(yīng)包含高強(qiáng)度清洗、標(biāo)準(zhǔn)清洗和輕度清洗3種子模式,以滿足連桿不同的清洗要求。
(4)基于連桿的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和清潔度要求,高壓水射流噴頭的壓力、流量和清洗時(shí)間等參數(shù)應(yīng)可調(diào)。
(5)為了保證連桿的清洗質(zhì)量,清洗池中清洗液的液位、溫度和污染度等參數(shù)可設(shè)定并能實(shí)時(shí)監(jiān)控[5]。
連桿清洗線自動控制系統(tǒng)由上位機(jī)觸摸屏、下位機(jī)可編程控制器PLC組成。PLC有數(shù)字量輸入與模擬量輸入,數(shù)字量輸入端連接手動/自動旋鈕、進(jìn)水/排水旋鈕、開機(jī)/停機(jī)按鈕等;模擬量輸入端采用A/D模塊,連接溫度傳感器、液位傳感器和水質(zhì)監(jiān)測傳感器,這些傳感器能夠?qū)崟r(shí)采集清洗池中清洗液的溫度、液位和污染度。PLC也有數(shù)字量輸出與模擬量輸出,數(shù)字量輸出端連接步進(jìn)系統(tǒng)、電磁閥和交流接觸器等;模擬量輸出端采用D/A模塊,與變頻器、電阻絲等連接[6]。
該清洗線自動控制系統(tǒng)PLC采用三菱FX3U-128MT系列作為下位機(jī)控制器,并選用特殊功能模塊,2個(gè)FN2N-4AD模擬量輸入模塊(此模擬量模塊是將液位、溫度等信號轉(zhuǎn)化為1V~5V,4mA~20 mA,然后發(fā)送到PLC進(jìn)行處理)和1個(gè)FN2N-4DA模擬量輸出模塊。人機(jī)界面選用威綸通TK6070ip系列觸摸屏。連桿清洗線控制系統(tǒng)框圖如圖3所示。
圖3 連桿清洗線控制系統(tǒng)框圖
軟件設(shè)計(jì)有手動工作方式與自動工作方式兩個(gè)模式。手動工作方式主要用于運(yùn)行前調(diào)試,通過觸摸屏上不同的按鈕實(shí)現(xiàn)不同操作。自動工作方式是清洗線的主要工作方式??刂葡到y(tǒng)采用順序控制設(shè)計(jì)方法,即按照清洗工藝預(yù)先規(guī)定的順序,在各輸入信號的作用下,根據(jù)內(nèi)部狀態(tài)和時(shí)間順序,在清洗過程中各執(zhí)行機(jī)構(gòu)自動有序地進(jìn)行動作。運(yùn)用順序控制設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)根據(jù)控制系統(tǒng)程序流程圖畫出順序功能圖,再根據(jù)順序功能圖畫出梯形圖[7]。連桿清洗線控制系統(tǒng)程序流程圖如圖4所示。為了保證各動作的順序性,系統(tǒng)在軟件設(shè)計(jì)上采用了前后動作互鎖功能,使前后動作嚴(yán)格按照工作節(jié)拍進(jìn)行。
采用威綸通的TK6070ip系列HMI觸摸屏,能夠理想、生動地顯示PLC、單片機(jī)、PC機(jī)上的數(shù)據(jù)信息,并支持與大多數(shù)的PLC直接通信。PLC傳輸數(shù)據(jù)不需要運(yùn)行其他任何特殊程序,可以快速有效地實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集、處理、監(jiān)控和輸出。連桿清洗線控制系統(tǒng)的觸摸屏主界面如圖5所示[8]。
該系統(tǒng)的觸摸屏界面有以下特點(diǎn):①主界面下有4個(gè)二級子界面,簡單美觀,方便用戶理解和操作;②清洗模式選項(xiàng)包括自動清洗和手工清洗兩種模式;③參數(shù)設(shè)置包含清洗時(shí)間、水質(zhì)污染度、清洗液溫度等參數(shù)的設(shè)定;④報(bào)警記錄界面可以同步反映設(shè)備的報(bào)警事項(xiàng),并直接在觸摸屏上面伴隨著報(bào)警聲音實(shí)時(shí)顯示出來;⑤每個(gè)下級界面右下角均有一個(gè)快捷鍵返回到上級界面和主界面。
圖4 連桿清洗線控制系統(tǒng)程序流程圖
連桿自動清洗線實(shí)物運(yùn)行圖如圖6所示。
圖5 連桿清洗線控制系統(tǒng)觸摸屏主界面
圖6 連桿自動清洗線實(shí)物運(yùn)行圖
本研究提出的自動清洗線將多道清洗工序集中在一個(gè)清洗設(shè)備上完成,通過長時(shí)間的實(shí)驗(yàn)和測試,該基于FX3U-128MT系列PLC自動控制系統(tǒng)的發(fā)動機(jī)連桿清洗設(shè)備,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,自動化程度高,操作維護(hù)方便,而且很大幅度地提高了清洗效率和清洗質(zhì)量[9-10]。目前該設(shè)備投入了企業(yè)生產(chǎn)線作業(yè),生產(chǎn)效率明顯提高,工人的勞動強(qiáng)度也明顯降低,滿足了連桿自動化清洗的要求。
[1] 盧劍鋒,李清.基于PLC的內(nèi)燃機(jī)專用清洗設(shè)備控制系統(tǒng)[J].機(jī)電工程,2009,26(7):91-93.
[2] 喻永康,奚敏赟.基于PLC的金屬工件毛刷清洗機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].機(jī)械工程與自動化,2014(5):155-156.
[3] 劉文芳.基于PLC及觸摸屏技術(shù)的CIP清洗控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].制造業(yè)自動化,2011,33(5):143-144.
[4] 崔劍平,趙振,王秋敏,等.PLC和觸摸屏在控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].機(jī)械工程與自動化,2007(4):160-161.
[5] 薛迎成,馮海辰,王正虎,等.PLC在清洗機(jī)中的應(yīng)用[J].自動化技術(shù)與應(yīng)用,2008,27(1):125-126.
[6] 韓清華,趙有斌,李虓,等.基于PLC和組態(tài)軟件的液位和溫度監(jiān)控[J].包裝與食品機(jī)械,2009,27(5):6.
[7] 李鵬,張家梁,楊建國.基于PLC的負(fù)極片自動包裝控制系統(tǒng)開發(fā)[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,2012(10):173-175.
[8] 徐宏海,董金星.基于S7-300PLC與觸摸屏的玻璃清洗機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].制造業(yè)自動化,2012(5):40-42.
[9] 許海峰,馮毅,朱君君,等.基于氣動及PLC技術(shù)的電鍍件清洗控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].液壓與氣動,2009(7):12-14.
[10]李金成.三菱FX2NPLC功能指令應(yīng)用詳解[M].北京:電子工業(yè)出版社,2011.