王培鑫,陳東陽
(山西潞安余吾熱電有限責(zé)任公司,山西 長治 046100)
煤矸石綜合利用的主要燃料為電廠煤矸石和原煤,由于原煤、矸石的硬度和可磨系數(shù)差異較大,不能滿足循環(huán)流化床鍋爐的燃燒要求,需要進(jìn)入可逆錘擊式碎煤機(jī)破碎,但是經(jīng)過破碎后存在以下問題:①原煤過粉碎,導(dǎo)致鍋爐燃燒效率下降,排煙溫度升高,由此導(dǎo)致鍋爐熱效率下降,除塵器負(fù)荷增加,排灰量及飛灰含碳量增大,致使細(xì)灰綜合利用難度加大;②部分矸石粒度較大,不能滿足鍋爐的入爐粒度要求,由此導(dǎo)致鍋爐排渣困難。為此在破碎機(jī)進(jìn)出煤位置分別加裝1、2級(jí)篩,以解決入爐煤的過破碎和破碎不完全問題。
由于煤矸石硬度較高,輸煤系統(tǒng)的破碎系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為4臺(tái)齒輥式破碎機(jī),每路皮帶2臺(tái),無篩分系統(tǒng)。經(jīng)電廠運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)齒輥式破碎機(jī)易堵、破碎效果不太好。經(jīng)電廠改造后采用可逆錘擊式碎煤機(jī),布置在2、3軸間的齒輥式碎煤機(jī)仍然保留,但不再使用。可是運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)鍋爐的燃燒效率下降,經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn),由于可逆錘擊式碎煤機(jī)對(duì)來煤煤種及粒度有嚴(yán)格要求,目前存在原煤過破碎和矸石不能完全破碎等情況,造成來料無法滿足入爐粒度要求,導(dǎo)致鍋爐燃燒不穩(wěn)定,煤耗偏高,為此在破碎機(jī)的進(jìn)出煤位置加裝篩子。
輸煤系統(tǒng)篩分流程圖如圖1所示。設(shè)計(jì)流程如下:4#輸煤皮帶機(jī)尾連接1級(jí)篩,篩上物進(jìn)入可逆錘擊式破碎機(jī),篩下物直接進(jìn)入5#輸煤皮帶??赡驽N擊式破碎機(jī)出口連接2級(jí)篩,篩上物通過振動(dòng)給料機(jī)外排,篩下物進(jìn)入5#輸煤皮帶。
改造后,1級(jí)篩安裝在破碎樓8.0m層,布置在可逆錘擊式破碎機(jī)入口前,入料粒度≤70mm,出料粒度≤8mm,使粒度較小的原煤不再經(jīng)過破碎機(jī),而直接進(jìn)入下一級(jí)帶式運(yùn)輸機(jī),從而避免了小于或等于鍋爐燃料粒度要求的原煤產(chǎn)生過粉碎。2級(jí)篩安裝在破碎樓0.0m層,布置在破碎機(jī)出口,入料粒度≤30mm,出料粒度≤10mm,從而保證超過入爐粒度要求的煤不會(huì)進(jìn)入鍋爐,滿足了入爐煤的粒度要求。超過入爐粒度要求的顆粒通過振動(dòng)給料機(jī)外排,振動(dòng)給料機(jī)設(shè)置在2級(jí)篩篩上物出口。4#與5#輸煤皮帶各需要安裝1臺(tái)1級(jí)篩和2級(jí)篩。改造前、后的技術(shù)指標(biāo)對(duì)比如表1所示。
圖1 輸煤系統(tǒng)篩分流程圖
表1 改造前、后的技術(shù)指標(biāo)
破碎機(jī)前、后加裝篩子,其優(yōu)缺點(diǎn)如表2所示。
根據(jù)山西潞安余吾熱電廠輸煤系統(tǒng)運(yùn)行情況和《山西潞安余吾熱電輸煤設(shè)施改造協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》,本次改造系統(tǒng)出力按下述原則確定:1級(jí)篩出力按350 t/h選用,篩下物粒徑≤8mm;2級(jí)篩出力按200t/h選用,篩下物粒徑≥10mm;進(jìn)斗式提升機(jī)的給料及斗式提升機(jī)按30t/h選用。
表2 破碎機(jī)前、后加裝篩子的優(yōu)缺點(diǎn)
1級(jí)篩布置在AUBEMA可逆錘擊式破碎機(jī)入口前,2級(jí)篩布置在破碎機(jī)出口下方,4#皮帶機(jī)頭位置及驅(qū)動(dòng)裝置保持不變,在4#皮帶機(jī)頭部增設(shè)帶式除鐵器。為防止鐵件進(jìn)入篩碎系統(tǒng),將4#皮帶上的卸料器及落煤管拆除。兩臺(tái)齒輥式破碎機(jī)需要拆除,將破碎機(jī)的落煤孔洞進(jìn)行封堵。1級(jí)篩的篩下物落煤管需要在破碎機(jī)所在樓層重新開洞。2級(jí)篩下物進(jìn)入5#皮帶,5#皮帶尾部需向后延長。
2級(jí)篩篩上物經(jīng)過給料機(jī)進(jìn)入斗式提升機(jī),斗式提升機(jī)出口設(shè)置分流三通。三通一路回到4#皮帶實(shí)現(xiàn)返料,一路進(jìn)入矸石倉實(shí)現(xiàn)外排。矸石倉布置在破碎機(jī)室外4#皮帶機(jī)廊道下方,矸石倉下考慮車輛進(jìn)出,外運(yùn)矸石。斗式提升機(jī)設(shè)置在破碎機(jī)室外。
根據(jù)設(shè)備布置要求,在1級(jí)篩和2級(jí)篩上設(shè)置手動(dòng)葫蘆,用于檢修。
齒輥式破碎機(jī)拆除后,用于齒輥式破碎機(jī)的起吊設(shè)備拆除。
根據(jù)余吾熱電運(yùn)行情況,破碎機(jī)檢修時(shí)只需打開破碎機(jī)機(jī)殼,不需要考慮錘頭從上方起吊,拆除錘頭中心線上方用于起吊錘頭的電動(dòng)葫蘆。
為防止堵煤,在1級(jí)篩落煤管和矸石倉上設(shè)置振打裝置。
改造完成后飛灰含碳量預(yù)計(jì)可降低4.65%質(zhì)量分?jǐn)?shù),而飛灰含碳量每降低1%,煤耗可降低0.7g/kWh,按照每年發(fā)電14億kWh計(jì)算,每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約4 550t。
本方案在破碎機(jī)進(jìn)出煤位置分別加裝1、2級(jí)篩子,對(duì)入爐煤進(jìn)行粒度大小篩分。這樣,不僅解決了入爐煤粒度大小不確定問題,而且提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性;降低了入爐煤對(duì)破碎機(jī)的破壞,延長了設(shè)備的使用壽命,使設(shè)備的維護(hù)量減小,改善了系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性,節(jié)約了能源,為降低廠用電率提供了良好的途徑。
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