趙光明
(山西晉城煤業(yè)集團(tuán) 金鼎公司,山西 晉城 048006)
寺河礦原先使用最大高度為6.2m支架,因條件變化計(jì)劃將采高調(diào)整到7m。采場支架工作阻力是采場支護(hù)的主要參數(shù)之一,一般認(rèn)為支架工作阻力是由于老頂失穩(wěn)破壞以及直接頂自身載荷引起的壓力作用于支架上所形成的。關(guān)于支架工作阻力的合理確定一直是國內(nèi)外學(xué)者研究的重點(diǎn)內(nèi)容,近些年基于大量深入的研究探討,總結(jié)出了幾種確定工作面支架阻力的分析方法,本文應(yīng)用這幾種方法對(duì)該煤層液壓支架所需工作阻力進(jìn)行分析計(jì)算。
面對(duì)復(fù)雜的礦山地質(zhì)及生產(chǎn)條件,限于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)得出了一些計(jì)算支架工作阻力的方法,其中包括采高容重法、充分冒落高度法等,其本質(zhì)都是對(duì)工作面頂板靜荷載進(jìn)行計(jì)算,因此本文根據(jù)工作面冒落帶高度對(duì)支架合理工作阻力進(jìn)行估算。當(dāng)3#煤層工作面采高調(diào)大至7.0m時(shí),取巖石碎脹系數(shù)為1.5進(jìn)行計(jì)算得知,工作面頂板巖層的充分冒落高度為7/(1.5-1)=14m;從綜合鉆孔數(shù)據(jù)中可以看出,3#煤層上部約17m內(nèi)多分布為厚度較小的泥巖層、砂質(zhì)泥巖層等,17m上部直接分布有厚度為5m~6m的細(xì)粒砂巖層和砂質(zhì)泥巖層,由此綜合分析可知,3#煤層直接頂厚約17m,老頂厚約5.5m。根據(jù)綜合分析結(jié)果建立工作面頂板結(jié)構(gòu)力學(xué)模型如圖1所示。
工作面頂板垮落巖層的靜荷載為:
其中:F為工作面頂板冒落巖層靜荷載;Q1,Q2為圖1所示部分巖層重量;γ為上覆巖層平均容重,取25 kN/m3;h1為支架控頂高度,取17m;L為工作面最大控頂距,取5.535m;b為支架寬度,b=1.75m;α為所控制巖層平均破斷角,取60°。經(jīng)計(jì)算F=7 764.38 kN。
圖1 頂板結(jié)構(gòu)力學(xué)模型
據(jù)寺河礦已采工作面及正在回采工作面礦壓規(guī)律的分析結(jié)果可知,在工作面的生產(chǎn)階段,老頂來壓時(shí)動(dòng)載系數(shù)K為1.2~1.5。若按最大動(dòng)載系數(shù)計(jì)算,工作面支架合理工作阻力最大為:
按最小動(dòng)載系數(shù)計(jì)算,工作面支架合理工作阻力最小為:
由以上計(jì)算結(jié)果可以看出,以3#煤層工作面頂板結(jié)構(gòu)力學(xué)模型為依據(jù),9 317.26kN~11 646.57kN的支架阻力能夠滿足工作面頂板的維護(hù)需求。
按照長壁工作面的關(guān)鍵巖層控制理論,對(duì)老頂?shù)摹捌鲶w梁”式結(jié)構(gòu)失穩(wěn)進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算原理如圖2所示。
圖2 “砌體梁”式結(jié)構(gòu)失穩(wěn)計(jì)算原理
根據(jù)理論推導(dǎo),采場支架平衡失穩(wěn)老頂(基本頂)需要的工作阻力為:
其中:P1為直接頂?shù)妮d荷,kN;P2為老頂(基本頂)失穩(wěn)所需要平衡的載荷,kN。
其中:R0為工作面煤壁前方巖塊的剪切力;Li0為懸露巖塊長度,此處取為最大老頂周期來壓步距20m;Qi0為懸露巖塊重量,kN;h2為老頂厚度,為5.5m;Si0為懸露巖塊B的下沉量;θ為巖塊內(nèi)摩擦角,θ=30°。
在巖塊開成平衡的條件下,R0等于巖塊重力,即R0=QA+B。若取B巖塊斷裂長度與A巖塊相當(dāng),則老巖B的下沉量Si0=h2/6=0.92m。巖塊重量由下式計(jì)算:
將相關(guān)參數(shù)代入式(2)~式(4),計(jì)算得QA+B=9 625kN,P1=7 764.38kN,P2=3 562.09kN。
因此,在寺河礦3#煤層條件下,綜采工作面采高調(diào)大至7.0m時(shí)初次來壓期間液壓支架應(yīng)該具有的額定工作阻力為:
據(jù)此計(jì)算,若寺河礦綜采工作面采高調(diào)至7.0m后,11 326.47kN的支架額定工作阻力即能滿足頂板控制的需求。
對(duì)于工作面支架工作阻力的確定而言,最有效且最具工程實(shí)踐說服力的方法是通過支架阻力的現(xiàn)場實(shí)測進(jìn)行分析,寺河礦4301工作面為3#煤層一次采全高,工作面設(shè)計(jì)采高為6.0m,長度300m。老頂為厚度7.10m的中粒砂巖層;直接頂為厚度2.43m的砂質(zhì)泥巖層;工作面采用二柱支撐掩護(hù)支架,額定工作阻力為12 000kN,額定初撐力為7 917kN。由于寺河礦現(xiàn)階段工作面采高還未達(dá)到7.0m,因此,通過對(duì)寺河礦已采的4301大采高300m加長工作面支架阻力監(jiān)測數(shù)據(jù)初步進(jìn)行分析。通過監(jiān)測分析發(fā)現(xiàn),在4301工作面生產(chǎn)各階段,工作面支架循環(huán)末阻力主要為7 000kN~10 000kN,約占支架額定工作阻力的58.3%~83.3%,由于工作面支撐升架不充分,支架初撐力偏低,直接導(dǎo)致頂板來壓過程中,個(gè)別支架工作阻力達(dá)到了12 000kN,致使安全閥開啟,支架工作阻力超限部分最大值不超過500kN,即超出不到4%。由4301工作面監(jiān)測結(jié)果還可以看出,生產(chǎn)過程中,工作面支架初撐力普遍偏低,初采階段,平均初撐力不足4 000kN;正?;夭呻A段,支架初撐力遠(yuǎn)未達(dá)到額定初撐力,僅為額定初撐力的55.8%,部分支架的平均初撐力不足4 000kN;末采階段,工作面的平均初撐力為4 487.23kN,約為支架額定初撐力的56.8%。工作面支架初撐力普遍偏低直接導(dǎo)致了頂板下沉較大,支架增阻特性明顯,個(gè)別支架工作阻力甚至在老頂來壓時(shí)超過了12 000kN,這主要是由于支架升架不充分,不能有效接頂造成的。
綜合以上工作面支架阻力監(jiān)測統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,工作面支架利用率僅占到65%左右,支架利用率低,富余量大,能滿足工作面頂板的維護(hù)要求。根據(jù)寺河礦4301綜采工作面礦壓監(jiān)測情況來看,若將采高調(diào)大至7.0m,12 000kN的支架額定工作阻力能夠滿足工作面頂板的控制要求。
寺河礦3#煤層頂?shù)装鍡l件較好,且不存在上覆采空區(qū)區(qū)域、遺留煤柱區(qū)域等的影響作用。結(jié)合寺河礦正在回采工作面的礦壓觀測情況和分析計(jì)算,綜合判斷12 000kN的支架額定工作阻力就能夠滿足寺河礦3#煤層7.0m采高工作面頂板的管理需求。