樊星辰,賈廣順,孫 博,高憲強(qiáng),何 興
(秦皇島首秦金屬材料有限公司,河北 秦皇島 066000)
SWC型十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器的十字軸軸承固定不用螺栓,這種結(jié)構(gòu)可以避免螺栓松動(dòng)或斷裂,同時(shí)其傳遞扭矩高、偏差角度大、便于維護(hù),因而常被應(yīng)用于煉鋼連鑄設(shè)備[1]上,為扇形段傳遞扭矩提供拉矯力。但由于萬(wàn)向聯(lián)軸器本身結(jié)構(gòu)存在不足且所處的工作環(huán)境惡劣,導(dǎo)致其一些薄弱環(huán)節(jié)易出現(xiàn)故障,影響了SWC型十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器的整體壽命,因而有必要對(duì)SWC型十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器的各種故障進(jìn)行分析,以便對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。
SWC型十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的工作會(huì)出現(xiàn)不同程度的十字軸軸承失效,如圖1所示。一旦十字軸軸承失效會(huì)影響拉扇形段矯機(jī)萬(wàn)向聯(lián)軸器的穩(wěn)定性,產(chǎn)生沖擊和振動(dòng)現(xiàn)象。同時(shí)一個(gè)位置的軸承失效會(huì)加劇其他3個(gè)軸承的失效,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使萬(wàn)向聯(lián)軸器活節(jié)法蘭與聯(lián)軸主軸脫落,導(dǎo)致萬(wàn)向聯(lián)軸器失效,影響拉矯力。
萬(wàn)向聯(lián)軸器工作在扇形段二冷室內(nèi),在連鑄機(jī)澆鋼生產(chǎn)時(shí)萬(wàn)向聯(lián)軸器會(huì)受到噴淋水與高溫鑄坯形成的蒸汽腐蝕,同時(shí)隨著扇形段維護(hù)質(zhì)量提高,過鋼量增加,扇形段更換次數(shù)減少,使萬(wàn)向聯(lián)軸器的拆卸次數(shù)減少,導(dǎo)致萬(wàn)向聯(lián)軸器伸縮處極易銹死,不易拆卸。
連鑄機(jī)開澆前下裝引錠桿,需要往復(fù)調(diào)整引錠桿使其到達(dá)生產(chǎn)工藝要求的位置,這樣前3個(gè)段的拉矯機(jī)就會(huì)往復(fù)運(yùn)動(dòng),而萬(wàn)向聯(lián)軸器的法蘭活節(jié)與扇形段驅(qū)動(dòng)輥短節(jié)接觸牙口面經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的磨損會(huì)產(chǎn)生縫隙,當(dāng)萬(wàn)向聯(lián)軸處法蘭活節(jié)與扇形段驅(qū)動(dòng)輥短節(jié)產(chǎn)生相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),會(huì)造成引導(dǎo)桿突然下沉,同時(shí)萬(wàn)向聯(lián)軸接手螺栓因?yàn)轵?qū)動(dòng)輥轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng)發(fā)生螺栓脫落,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成萬(wàn)向聯(lián)軸器與扇形段短節(jié)脫落,影響連鑄機(jī)穩(wěn)定生產(chǎn)。
萬(wàn)向聯(lián)軸器十字軸軸承距離熱坯較近,軸承內(nèi)部潤(rùn)滑甘油在鑄坯高溫?zé)彷椛涞淖饔孟乱鬃冑|(zhì),對(duì)此采取如下措施:①用抗高溫的潤(rùn)滑甘油(氟聚醚脂)代替原來的普通潤(rùn)滑甘油;②為減少對(duì)十字軸軸承的熱輻射,可對(duì)十字軸進(jìn)行隔熱,內(nèi)層用隔熱棉、外部用石棉布包裹,既能有效隔熱又能防止雜質(zhì)污染十字軸軸承。
圖2為改造前、后的十字軸頸油溝。改造前為光滑表面的軸頸十字軸,其缺點(diǎn)是當(dāng)萬(wàn)向聯(lián)軸運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)光滑表面軸頸不易形成完整的油膜,為此,在原有十字軸的軸頸上加工出螺旋形的溝槽來改善潤(rùn)滑效果。可定期對(duì)十字軸軸承進(jìn)行注油潤(rùn)滑,同時(shí)注意保證注油孔的密封。
圖1 萬(wàn)向聯(lián)軸器軸承失效
圖2 改造前、后的十字軸頸
造成萬(wàn)向聯(lián)軸器伸縮位置易銹死的主要原因是伸縮處位置距離高溫鑄坯較近,對(duì)此本文提出將萬(wàn)向聯(lián)軸器的活節(jié)法蘭A和活節(jié)法蘭B調(diào)換位置,使伸縮位置遠(yuǎn)離二冷室,防止高溫蒸氣腐蝕。圖3為萬(wàn)向聯(lián)軸器裝配示意圖,可將圖3中的活節(jié)法蘭A與活節(jié)法蘭B限位卡環(huán)拆除,將活節(jié)法蘭A與活節(jié)法蘭B對(duì)調(diào)位置。將活節(jié)法蘭A與活節(jié)法蘭B位置對(duì)調(diào)并不會(huì)影響萬(wàn)向聯(lián)軸器的額定扭矩。
圖3 萬(wàn)向聯(lián)軸器裝配示意圖
如圖4所示,將活節(jié)法蘭A與活節(jié)法蘭B位置對(duì)調(diào)后,使萬(wàn)向聯(lián)軸器的伸縮位置到扇形段活節(jié)法蘭盤的距離變大(優(yōu)化改進(jìn)前為850mm,技改后為2 150 mm),進(jìn)而使萬(wàn)向聯(lián)軸器伸縮位置盡可能遠(yuǎn)離二冷室蒸汽的腐蝕。同時(shí)在伸縮處進(jìn)行甘油潤(rùn)滑,罩好橡膠防護(hù)套(橡膠防護(hù)套如圖5所示),這樣就能極好地保護(hù)萬(wàn)向聯(lián)軸器的伸縮,杜絕萬(wàn)向聯(lián)軸器伸縮位置銹死。
圖4 技改前、后的伸縮位置對(duì)比
扇形段拉矯機(jī)通過萬(wàn)向聯(lián)軸器與扇形段短節(jié)連接的4個(gè)牙口接觸面?zhèn)鬟f扭矩,而接手螺栓主要起到連接法蘭的作用。但由于牙口接觸面摩擦產(chǎn)生了縫隙(如圖6所示),需添加斜鐵消除。為此在現(xiàn)有的十字花鍵連接形式的基礎(chǔ)上,對(duì)萬(wàn)向聯(lián)軸器活節(jié)法蘭A和扇形段短節(jié)進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn)。將萬(wàn)向聯(lián)軸器活節(jié)法蘭A和扇形段短節(jié)的純平面配合改為帶一定角度(10°)的平面配合,并適當(dāng)加長(zhǎng)配合面的長(zhǎng)度,使兩個(gè)接觸面配合后底部還存在一定的預(yù)留空間,如圖7所示。當(dāng)萬(wàn)向聯(lián)軸器活節(jié)法蘭A和扇形段短節(jié)連接處牙口在正常工況下產(chǎn)生磨損時(shí),只需將接手螺栓緊固消除牙口處的縫隙即可,通過該結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn)徹底解決了由于接手螺栓松動(dòng)造成的引錠桿下沉問題。
圖5 橡膠防護(hù)套
圖6 扇形段驅(qū)動(dòng)側(cè)法蘭與聯(lián)軸器法蘭連接處
圖7 改造后的實(shí)物圖
表1為近兩年更換萬(wàn)向聯(lián)軸器的數(shù)量。由表1可見,通過對(duì)扇形段拉矯機(jī)萬(wàn)向聯(lián)軸器優(yōu)化改進(jìn),更換扇形段時(shí)更換拉矯機(jī)萬(wàn)向聯(lián)軸器的比例由2012年的54%降至2013年的15%,更換接手螺栓比例由2012年的57%降至18%,極大地降低了萬(wàn)向聯(lián)軸器的修復(fù)費(fèi)用和材料費(fèi)用,同時(shí)降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短了檢修時(shí)間。
表1 近兩年更換萬(wàn)向聯(lián)軸器數(shù)量
針對(duì)連鑄機(jī)SWC型十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器常見故障,對(duì)其進(jìn)行了一系列的優(yōu)化改進(jìn),解決了SWC型十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸伸縮處銹死和萬(wàn)向聯(lián)軸器活節(jié)法蘭與扇形段短節(jié)接手螺栓易松動(dòng)的問題,同時(shí)解決了十字軸軸承失效引起的萬(wàn)向聯(lián)軸器壽命縮短問題,從而提高了萬(wàn)向聯(lián)軸器的在線使用時(shí)間,減少了備件材料費(fèi)用,該優(yōu)化改進(jìn)可供其他連鑄機(jī)借鑒。
[1] 陳天宇.萬(wàn)向十字軸式聯(lián)軸器選型分析[J].天津冶金,2007(4):44-45.