鄭建林 葛成巍
(1.國(guó)網(wǎng)能源新疆準(zhǔn)東煤電有限公司,新疆 奇臺(tái)831800;2.神華浙江國(guó)華浙能發(fā)電有限公司,浙江 寧海 315612)
神華集團(tuán)某發(fā)電公司一期工程建設(shè)2×660MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組。 三大主機(jī)均由上海電氣集團(tuán)供給,汽輪機(jī)采用的是上汽引進(jìn)西門(mén)子技術(shù)生產(chǎn)的660MW超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī)(型號(hào):N660-25/600/600)。該汽輪機(jī)設(shè)置兩個(gè)高壓主汽門(mén)和兩個(gè)高壓調(diào)門(mén)、兩個(gè)中壓主汽門(mén)及兩個(gè)中壓調(diào)門(mén)和一個(gè)過(guò)載補(bǔ)汽閥,機(jī)組采用全周進(jìn)汽,沒(méi)有調(diào)節(jié)級(jí),第一級(jí)采用斜置噴嘴。汽輪機(jī)具有八級(jí)非調(diào)整回?zé)岢槠?,設(shè)有三臺(tái)高壓加熱器、一臺(tái)除氧器、四臺(tái)低壓加熱器和一臺(tái)疏水冷卻器。汽輪機(jī)的額定轉(zhuǎn)速為3000 r/min。機(jī)組設(shè)置一套容量為40%的高壓和低壓兩級(jí)串聯(lián)汽輪機(jī)旁路系統(tǒng)用以機(jī)組的啟動(dòng)。
機(jī)組運(yùn)行期間,發(fā)生了一起非停事件。用電切換完畢。18:22發(fā)現(xiàn)機(jī)組負(fù)荷下降較快,立即檢查運(yùn)行設(shè)備及參數(shù),發(fā)現(xiàn)中調(diào)門(mén)由8.7%關(guān)閉至0,18:25爐MFT,大聯(lián)鎖動(dòng)作,機(jī)組跳閘,首出“再熱器保護(hù)喪失”。檢查MFT動(dòng)作聯(lián)鎖正常,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速惰走情況正常。
參數(shù)變化與操作記錄:
18:02,#1機(jī)組并網(wǎng),快速升負(fù)荷至46MW,燃料量由并網(wǎng)前66噸升至70噸,后繼續(xù)加燃料至80噸,主汽壓力由并網(wǎng)前11.7MPa緩慢升高,主汽溫度由并網(wǎng)前564℃開(kāi)始升高,分離器過(guò)熱度并網(wǎng)前1.8℃,并網(wǎng)后緩慢升高,省煤器入口給水量在此過(guò)程中一直維持在800-850噸(啟動(dòng)循環(huán)泵運(yùn)行),電泵再循環(huán)已經(jīng)全關(guān),電泵流量在并網(wǎng)時(shí)為508噸,機(jī)側(cè)中調(diào)門(mén)開(kāi)度并網(wǎng)帶46MW負(fù)荷時(shí)為4.6%,隨負(fù)荷升高該門(mén)開(kāi)度逐漸開(kāi)大,18:04逐漸開(kāi)至8.4%,負(fù)荷81MW,低旁并網(wǎng)前開(kāi)度42%,并網(wǎng)后逐漸開(kāi)始關(guān)閉,18:04關(guān)至0,高排溫度并網(wǎng)時(shí)
圖1
事件經(jīng)過(guò):
#1機(jī)組經(jīng)過(guò)檢修于2月6日18:02并網(wǎng),事故前,#1機(jī)組負(fù)荷102.8MW,TF 方式;給煤量 75t/h;主蒸汽壓力 12.7MPa;主蒸汽溫度562.5℃;再熱蒸汽壓力2.73MPa;再熱器溫度551℃;雙引、雙送、雙一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,爐水循環(huán)泵運(yùn)行,1A/1B磨煤機(jī)運(yùn)行,微油投入;電泵運(yùn)行;給水壓力 16.4MPa,給水流量 610t/h;省煤器入口流量 821t/h,廠456℃,并網(wǎng)后該溫度逐步下降,18:04降至415℃后開(kāi)始回升,18:04再熱汽熱段壓力由并網(wǎng)時(shí)的1.7MPa升至2.2MPa,18:10,負(fù)荷最高升至 168MW。 18:07主汽壓力升高至 12.2MPa,18:08升至 12.76MPa,18:10 升至 13.2MPa,后保持穩(wěn)定,18:09,操作減燃料 5 噸,18:10 再次減燃料5噸,兩次共計(jì)減燃料10噸,電泵出力,18:09升至489噸,18:10 升至 535 噸,最高升至 574 噸,負(fù)荷 18:10 開(kāi)始下降,18:12,降至134MW,隨后負(fù)荷有幾次小范圍升高,中調(diào)門(mén)開(kāi)度隨負(fù)荷變化而變化,主汽壓力13.1MPa,再熱熱段壓力2.7MPa,18:13主汽溫度由576℃ 開(kāi) 始 緩 慢 下 降 ,18:16 負(fù) 荷 降 至 123MW,18:19, 負(fù) 荷 降 至104MW,18:20,負(fù)荷降至102MW,隨后2分鐘內(nèi)負(fù)荷下降速度較快至停機(jī),而18:21-18:22增加燃煤量5噸至75噸,電泵電流最大加至429A后穩(wěn)定在408A。
直接原因:中調(diào)門(mén)由8.7%關(guān)閉至0,再熱器干燒保護(hù)動(dòng)作,造成機(jī)組跳閘。
關(guān)于中壓調(diào)門(mén)關(guān)閉,DEH內(nèi)部邏輯是這樣設(shè)置的,在機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,由于高壓缸進(jìn)汽量的減少,導(dǎo)致高壓缸未幾級(jí)葉片在高速旋轉(zhuǎn)下摩擦產(chǎn)生的高溫得不到有效的冷卻,葉片可能產(chǎn)生超出許用范圍的熱應(yīng)力和差脹,為此DEH專(zhuān)門(mén)設(shè)置了高排溫度限制調(diào)節(jié)器,通過(guò)限制中調(diào)門(mén)的開(kāi)度來(lái)增加高壓缸的進(jìn)汽量,從而避免高壓缸長(zhǎng)葉片區(qū)域的蒸汽溫度超過(guò)最大許可值。
高排溫度限制調(diào)節(jié)器是一個(gè)PI調(diào)節(jié)器.DEH用高壓缸(12級(jí)后)的蒸汽溫度MAA50CT015/016/017表示長(zhǎng)葉片溫度;用高壓內(nèi)缸壁溫MAA50CT011/012/013代表高壓轉(zhuǎn)子溫度,轉(zhuǎn)子溫度和葉片溫度的溫差再乘以-1作為調(diào)節(jié)器的輸入偏差.調(diào)節(jié)器的輸出值經(jīng)雙向限幅,調(diào)節(jié)器的輸出YHATR始終大于零,送至進(jìn)汽設(shè)定值形成功能頁(yè)OSB。當(dāng)葉片溫度升高,偏差增大,限制調(diào)節(jié)器的輸出YHATR為正。OSB在送給中壓調(diào)門(mén)的指令中減去YHATR,從而關(guān)小中壓調(diào)門(mén),達(dá)到增加高壓缸進(jìn)汽的目的。而且OM 上的HP EXT TEMP CTRL ACT[HATRIE]燈亮.高壓葉片和轉(zhuǎn)子的溫差為負(fù)時(shí),由于調(diào)節(jié)器輸出限幅的作用,YHATR=0,不對(duì)中調(diào)門(mén)進(jìn)行限制。
在以下情況下,高排溫度限制調(diào)節(jié)器處于跟蹤狀態(tài),保持當(dāng)前值。
1)限壓方式下(GDE),主汽壓力調(diào)節(jié)器有效FDPRIE;
2)汽輪機(jī)啟動(dòng)裝置有效TABIE,即TAB起作用時(shí);
3)高排溫度限制調(diào)節(jié)器無(wú)效。
高拍溫度控制器的輸出YHATR值等于零,或者運(yùn)行人員在OM手動(dòng)退出調(diào)節(jié)器的投入子環(huán)都將使高排溫度限制調(diào)節(jié)器無(wú)效。此時(shí)OM上的HP EXT TEMP CTRL ACT[HATRIE]燈不亮,YHATR值強(qiáng)制為0。
葉片溫度與轉(zhuǎn)子溫度的差值△還用于高排溫度保護(hù):
△>-15,報(bào)警,關(guān)高調(diào)門(mén)切高壓缸,開(kāi)高排通風(fēng)閥;△>-10,警告;△>0,ETS動(dòng)作,汽輪機(jī)跳閘。
高壓缸切除后,只有機(jī)組負(fù)荷大于100MW且高壓葉片溫度小于515℃兩個(gè)條件都滿(mǎn)足,自動(dòng)投入SGC OPEN HP-TURB的程控,恢復(fù)高壓缸進(jìn)汽運(yùn)行。
下圖為高壓轉(zhuǎn)子溫度與高壓葉片溫度的限制曲線:
圖2
根本原因在于對(duì)極熱態(tài)啟動(dòng)工況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不到位,沒(méi)有意識(shí)到由于給水流量不足將會(huì)導(dǎo)致短時(shí)間不能迅速帶負(fù)荷,使高排末級(jí)溫度升高,造成中壓調(diào)門(mén)按照邏輯關(guān)閉,最終導(dǎo)致再熱器斷汽保護(hù)動(dòng)作停機(jī)。具體分析如下:
1)負(fù)荷最大到168MW,是因?yàn)殛P(guān)閉低旁后,再熱器內(nèi)汽量進(jìn)入中壓缸做功形成,而非機(jī)組參數(shù)所能帶實(shí)際負(fù)荷,操作中對(duì)此考慮不周,而在負(fù)荷開(kāi)始下降時(shí),對(duì)負(fù)荷變化的關(guān)注不夠,另外并網(wǎng)后關(guān)旁路的時(shí)間比較靠前,從此次事故過(guò)程的參數(shù)曲線看,在本次沖車(chē)參數(shù)的前提下,保證130MW以上負(fù)荷,低旁關(guān)閉,也能保證高排溫度不升高,以后的操作中,應(yīng)在能夠保證負(fù)荷的前提下,即燃料和給水均能滿(mǎn)足轉(zhuǎn)入干態(tài)時(shí)運(yùn)行的要求,再關(guān)閉低旁。
2)高排溫度逐步升高,是幾個(gè)原因綜合而成,第一,負(fù)荷下降,使高壓缸進(jìn)汽量下降;第二,低旁關(guān)閉后,不能保證負(fù)荷變化時(shí)高壓缸的通流量,可能造成負(fù)荷下降。高壓缸進(jìn)汽量下降,中調(diào)門(mén)關(guān)小,高壓缸進(jìn)汽量下降,高排溫度升高,這是個(gè)惡性循環(huán);第三,汽泵未及時(shí)并泵,電泵出力574噸電流408A,已經(jīng)接近電泵額定最大出力,而在此負(fù)荷和升負(fù)荷過(guò)程中,電泵流量和鍋爐蒸發(fā)量不匹配。此次教訓(xùn)告訴我們熱態(tài)和極熱態(tài)啟動(dòng),必須保證一臺(tái)汽泵3000r/min旋轉(zhuǎn)備用,最好并入汽泵運(yùn)行,以便隨時(shí)增加給水。
3)關(guān)于在熱態(tài)啟動(dòng)時(shí),負(fù)荷和參數(shù)的調(diào)整,煤與水的調(diào)整是保證關(guān)鍵,當(dāng)值班員發(fā)現(xiàn)主汽壓力升高且主汽溫度升高時(shí),應(yīng)采取加水的方法,而此操作中加水滯后,減煤在前,雖然保證了主汽參數(shù),但造成了負(fù)荷的下降。
4)熱態(tài)沖車(chē)參數(shù)的選擇,在保證過(guò)熱度的前提下,應(yīng)盡量降低沖車(chē)參數(shù),以增加汽輪機(jī)進(jìn)汽量,降低高壓缸末級(jí)葉片的鼓風(fēng)造成的葉片溫度和高排溫度升高的影響。
5)對(duì)DEH內(nèi)部細(xì)小邏輯存在普遍認(rèn)識(shí)不足的問(wèn)題。見(jiàn)微知著,一定要對(duì)邏輯狠下功夫,把邏輯吃懂吃透。
[1]邯峰發(fā)電廠2×660MW機(jī)組《儀控培訓(xùn)教材》[Z].
[2]華電望亭電廠DEH調(diào)試報(bào)告[R].
[3]神華國(guó)華寧海B廠DEH設(shè)備資料[Z].
[4]華能玉環(huán)電廠運(yùn)行規(guī)程[S].