沈啟亮,劉秀宏,張校強(qiáng)
(中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司,廣東 廣州 510230)
某30萬(wàn)噸級(jí)原油碼頭工程為孤島式原油碼頭,碼頭與庫(kù)區(qū)采用約1.5 km海底管線連接。碼頭為蝶形布置,包括工作平臺(tái)1個(gè)、靠船墩2個(gè)、系纜墩6個(gè)、立管平臺(tái)1個(gè),泊位長(zhǎng)度455 m。工作平臺(tái)、2個(gè)靠船墩及立管平臺(tái)采用64根大直徑、大斜度嵌巖樁(其中鋼管樁φ1 800,嵌巖樁φ1 600),6個(gè)系纜墩采用60根大斜度嵌巖樁(其中鋼管樁φ1 500,嵌巖樁φ1 300)。
該工程施工區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜,施工難度大。據(jù)地質(zhì)資料顯示,場(chǎng)地區(qū)域內(nèi)自上而下主要分布:第四系全新統(tǒng)濱海相沉積層、第四系全新統(tǒng)沖洪積相沉積層、第四系殘積層、燕山期晚期花崗巖風(fēng)化層。中風(fēng)化花崗巖層頂標(biāo)高變化較大,據(jù)施工過(guò)程資料顯示:工作平臺(tái)巖面標(biāo)高-24.3~-37.89 m;4號(hào)靠船墩巖面標(biāo)高-22.1~-33.5 m;5號(hào)靠船墩巖面標(biāo)高-29.8~-42.1 m;立管平臺(tái)巖面標(biāo)高-28.1~-35.9 m;其余6個(gè)系纜墩巖面標(biāo)高變化幅度5~10 m。綜上所述,該區(qū)域內(nèi)巖面變化很大,最大變化幅度達(dá)15 m,中風(fēng)化花崗巖飽和單軸抗壓強(qiáng)度最大為143 MPa,最小為35.5 MPa,平均為96.95 MPa。圖1是該區(qū)較典型的地質(zhì)剖面。
以工程樁(鋼管樁)為基礎(chǔ),上下平聯(lián)采用2HM588X300型鋼作主橫梁,上平聯(lián)橫向分配梁采用I22a,間距750 mm,局部加密,面層采用鋼板網(wǎng)。
本項(xiàng)目采用的嵌巖鉆機(jī)有2種。
圖1 工程地質(zhì)剖面圖Fig.1 Engineering geological profile
1)德國(guó)寶峨公司BG型旋挖鉆機(jī)
由于該鉆機(jī)配套設(shè)備不齊全,未能解決復(fù)雜地質(zhì)條件下的護(hù)孔問(wèn)題,對(duì)斜樁嵌巖效果不理想。
2)反循環(huán)鑿巖鉆機(jī)
以ZSD-300型鉆機(jī)為主,配置相應(yīng)的發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)和滾刀鉆頭。該鉆進(jìn)工藝靠滾刀刻碎巖面,形成長(zhǎng)短約2 cm、厚0.5 cm的碎石,采用氣舉反循環(huán)排渣。
ZSD-300反循環(huán)鑿巖鉆機(jī)雖然鉆進(jìn)速度較慢,但適應(yīng)性較強(qiáng),本項(xiàng)目絕大部分樁都由該型號(hào)鉆機(jī)完成。
1號(hào)、5號(hào)、8號(hào)系纜墩覆蓋層較厚且鋼管樁已進(jìn)入強(qiáng)風(fēng)化巖層,墩臺(tái)鋼管樁平均入土深度20.1 m,中風(fēng)化巖面與鋼管樁樁底平均強(qiáng)風(fēng)化層厚度約3.5 m。在采用清水鉆進(jìn)、氣舉反循環(huán)排渣時(shí)出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象。后采用泥漿護(hù)壁,泥漿濃度為1.3,約每25 min排渣1次,成孔后稀釋泥漿,直至滿足規(guī)范要求的濃度和含砂率[1-5]。
立管平臺(tái)強(qiáng)風(fēng)化層薄,巖面高低不平,該墩臺(tái)鋼管樁平均入土深度約11.7 m,淤泥層下是6 m厚砂層,強(qiáng)風(fēng)化巖層平均厚度不到0.5 m。墩臺(tái)在鉆進(jìn)過(guò)程有4個(gè)孔出現(xiàn)串孔現(xiàn)象,排渣時(shí)出現(xiàn)大量中粗砂混貝殼,夾雜極少量中風(fēng)化顆粒,鉆進(jìn)速度極其緩慢。這種情況,現(xiàn)場(chǎng)采用壓漿封堵的方法護(hù)孔。串孔形成原因:樁尖沒(méi)有完全進(jìn)入強(qiáng)風(fēng)化巖層,致使樁端與巖面形成約30 cm的縫隙,鉆進(jìn)工藝采用氣舉反循環(huán)排渣,導(dǎo)致樁外中粗砂順著縫隙流入樁內(nèi),在樁端外側(cè)形成較大的漏斗串孔區(qū)。處理方法:采用壓漿處理方案,用φ5 cm常見(jiàn)鋼水管人工順著樁內(nèi)壁插入樁底,在樁底澆筑2 m厚素混凝土封堵樁底,待混凝土強(qiáng)度達(dá)到70%后,采用壓漿工藝順著預(yù)埋水管在樁底壓漿,同條件壓漿試塊強(qiáng)度達(dá)到70%后開(kāi)鉆。問(wèn)題分析及處理方法詳見(jiàn)圖2。
工作平臺(tái)及4號(hào)靠船墩巖層較薄,基本處于裸露狀態(tài),需拋填碎石及砂作為穩(wěn)樁層。出現(xiàn)鋼管樁尖卷邊,這些卷邊的鋼管樁進(jìn)行水下切割后均出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象。
造成串孔主要原因:覆蓋層為松散層,摩擦力小,再加上打樁船采用D180錘,在很少的擊數(shù)下樁尖即達(dá)中風(fēng)化巖層,導(dǎo)致鋼管樁卷邊。采用反循環(huán)法清除樁內(nèi)砂土后,潛水員進(jìn)行水下切割。由于水下很難準(zhǔn)確控制切割塊體尺寸,切割尺寸普遍偏大,形成較大的漏斗塌孔區(qū)。
經(jīng)試驗(yàn),采用泥漿、壓漿、旋噴等方法無(wú)效后,采用鋼內(nèi)護(hù)筒的護(hù)孔方法。由嵌巖鉆機(jī)把鋼內(nèi)護(hù)筒鉆進(jìn)一定深度中風(fēng)化巖層中,其中鋼內(nèi)護(hù)筒外徑略小鋼管樁內(nèi)徑15 cm,壁厚2 cm,底端加焊合金鉆頭,鋼內(nèi)護(hù)筒上部與鉆桿加4個(gè)支撐焊接,鉆桿下放完畢后鉆機(jī)保持適當(dāng)加壓下鉆,轉(zhuǎn)動(dòng)速度不宜過(guò)快,防止鉆桿扭壞內(nèi)護(hù)筒,待鋼內(nèi)護(hù)筒全截面進(jìn)入中風(fēng)化巖層50 cm后停止鉆進(jìn),潛水員水下分離鉆桿與內(nèi)護(hù)筒,然后提起鉆桿重新下鉆頭順著鋼內(nèi)護(hù)筒開(kāi)鉆,從而阻斷漏斗區(qū)的砂石落入孔內(nèi)。具體處理方法見(jiàn)圖3。
圖2 壓漿法處理串孔Fig.2 String hole grouting treatment
圖3 鋼內(nèi)護(hù)筒護(hù)孔工藝Fig.3 Hole protecting technology of steel inner casting
個(gè)別孔在進(jìn)入2 m中風(fēng)化巖層后,還有1 m多的強(qiáng)風(fēng)化巖夾層,采用回旋鉆進(jìn)法難以抵達(dá)下層中風(fēng)化巖層。這種情況,現(xiàn)場(chǎng)采用跟管鉆進(jìn)的方法,即滾刀鉆頭與鋼內(nèi)護(hù)筒同時(shí)鉆進(jìn),待鋼內(nèi)護(hù)筒到達(dá)下層中風(fēng)化巖層后,滾刀鉆頭鉆具與鋼內(nèi)護(hù)筒分離。
4.4.1 泥漿護(hù)壁
1號(hào)、5號(hào)、8號(hào)系纜墩采用該工藝成孔比較順利,未出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,平均15 d完成1根嵌巖樁,并且泥漿還可以部分重復(fù)使用,處理費(fèi)用較低。
4.4.2 壓漿法處理
該護(hù)孔工藝主要在壓漿處理上花費(fèi)約10 d時(shí)間,平均20 d完成1根嵌巖樁,過(guò)程中還出現(xiàn)個(gè)別樁一次壓漿不成功還要再壓一次,主要由于壓漿量大小及壓漿后強(qiáng)度很難掌控,處理費(fèi)用較低、時(shí)間較長(zhǎng)。
4.4.3 鋼內(nèi)護(hù)筒工藝
該工藝成孔比較順利,鋼內(nèi)護(hù)筒下放時(shí)間約3 d,平均13 d完成1根嵌巖樁,其中需要潛水員在約40 m水下分離鉆桿與鋼內(nèi)護(hù)筒工作,每根處理費(fèi)用約10萬(wàn)元,處理時(shí)間較短。
4.4.4 塌孔樁處理后試驗(yàn)結(jié)果
塌孔樁處理后試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
檢測(cè)結(jié)果表明,經(jīng)過(guò)護(hù)孔處理后的嵌巖樁,滿足設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范要求。
表1 塌孔處理后樁檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表Table1 Piletest after holecollapsetreatment
本項(xiàng)目出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象較多,主要是由于項(xiàng)目所在地的地質(zhì)條件復(fù)雜造成。本項(xiàng)目的嵌巖鉆孔過(guò)程中,由于對(duì)困難預(yù)測(cè)不充分,在前期花了大量時(shí)間摸索。為此建議在進(jìn)行復(fù)雜地質(zhì)條件下的鋼管樁嵌巖施工時(shí),應(yīng)注意如下問(wèn)題:
1)對(duì)鋼管樁沉樁區(qū)域進(jìn)行加密地質(zhì)鉆孔,以便摸清地層變化和各巖土層的物理力學(xué)性質(zhì)。
2)在覆蓋層較薄的情況下,鋼管樁應(yīng)以到達(dá)巖面控制沉樁標(biāo)高,不能按貫入度控制,以免鋼管樁發(fā)生卷邊。
3)應(yīng)根據(jù)不同的地質(zhì)情況合理選用不同的護(hù)孔工藝,特別是在覆蓋層較薄時(shí),盡量避免采用氣舉反循環(huán)清渣,該清渣工藝在孔底形成較大負(fù)壓區(qū),極容易造成樁端覆蓋層擾動(dòng)。
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