陳寶林,華 山,陳 勇,劉立衡
(國電科學(xué)技術(shù)研究院,南京 210031)
RB試驗是在鍋爐重要輔機設(shè)備出現(xiàn)故障,鍋爐最大出力低于給定功率時,控制系統(tǒng)自動、快速、平穩(wěn)的將機組負(fù)荷降低到實際所能達(dá)到的相應(yīng)出力,并保證燃燒的穩(wěn)定,控制機組在允許參數(shù)范圍內(nèi)繼續(xù)運行[1]。機組RB功能的實現(xiàn),對火電站而言,可避免輔機跳閘時因手動處理不及時而引發(fā)機組解列等事故,降低了因停機造成的經(jīng)濟(jì)損失和安全事故概率。對電網(wǎng)側(cè)而言,可減弱對電網(wǎng)的沖擊,意義重大。
國電肇慶電廠2號機組鍋爐選用東方鍋爐股份有限公司(東鍋)生產(chǎn)的DG1150/25.4-Ⅱ2型鍋爐。本鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運行的直流鍋爐、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、單爐膛、尾部雙煙道;采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,固態(tài)排渣、全鋼架結(jié)構(gòu),前后墻對沖燃燒方式的全懸吊結(jié)構(gòu)∏型鍋爐;采用等離子方式點火,分別在前、后墻底層各配備1套等離子,5臺磨煤機,4臺運行,1臺備用。汽輪機選用東方汽輪機有限公司生產(chǎn)的C350/284-24.2/1.35/566/566型汽輪機。本汽輪機為是超臨界、一次中間再熱、單軸、高中壓分缸、三缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機。該廠分散控制系統(tǒng)系統(tǒng)采用北京國電智深控制技術(shù)有限公司的EDPF-NT+分散控制系統(tǒng)。控制系統(tǒng)控制功能有:數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)、模擬量控制系統(tǒng)(MCS)、燃燒器管理系統(tǒng)(BMS)、順序控制系統(tǒng)(SCS)等等,另設(shè)公用網(wǎng)、遠(yuǎn)程柜。
針對該機組的RB試驗包括磨煤機RB(單臺、兩臺)、引/送風(fēng)機RB、給水泵RB和一次風(fēng)機RB。
RB試驗風(fēng)險較大,在試驗過程中容易出現(xiàn)諸如爐膛負(fù)壓超限、汽包水位超限、輔機過負(fù)荷、一次風(fēng)壓低、啟動給水泵起源失壓等危險情況,從而造成全燃料喪失(MFT),造成停機停爐。
合格的RB試驗基本過程如下:RB發(fā)生后機組協(xié)調(diào)方式切除,機組采用機跟爐方式運行,汽機主控調(diào)節(jié)壓力,壓力設(shè)定值按預(yù)先設(shè)定的壓力曲線逐漸減小,鍋爐主控自動切除,輸出跟隨實際燃料量,負(fù)荷按一定速率逐漸減少至目標(biāo)負(fù)荷[2]。
在此過程中,機組運行狀況有如下幾個特征:
1)從當(dāng)前負(fù)荷減到RB目標(biāo)負(fù)荷基本自動完成,無人工干預(yù)或較少。
2)RB過程中主要控制參數(shù)(機組負(fù)荷、主汽壓力、爐膛負(fù)壓、給水流量汽包水位、一次風(fēng)壓、燃料量等)變化平穩(wěn)、沒有大的振蕩。
3)機組負(fù)荷快速平穩(wěn)達(dá)到目標(biāo)值動作。
4)主汽溫度和水冷壁、過熱器壁溫不超溫,主、再熱蒸汽降溫幅度、速率不超標(biāo)。
RB試驗的邏輯實現(xiàn)主要是通過MCS系統(tǒng)和BMS系統(tǒng)來實現(xiàn)的。具體包含如下幾個方面:
1)RB回路須計算不同RB工況發(fā)生時的燃料目標(biāo)值,需通過輔機最大出力試驗確定,在多臺輔機發(fā)生跳閘時,取跳閘后剩余輔機的最小出力折算相應(yīng)的燃料目標(biāo)值。
2)不同輔機RB后負(fù)荷下降速率不同,應(yīng)根據(jù)具體情況分別設(shè)定。
3)RB發(fā)生后,機組由協(xié)調(diào)方式切換至汽機跟隨方式,汽機主控自動,輸出閉鎖升降30s后自動調(diào)節(jié)壓力,并設(shè)計相應(yīng)的跟隨邏輯,防止RB結(jié)束后運行切換產(chǎn)生擾動。
4)RB工況下滑壓控制曲線和速率設(shè)計。RB工況下的滑壓曲線應(yīng)比正常工況下更為平緩,有利于控制汽機調(diào)閥的關(guān)閉速度,可使功率下降較快,并利于主蒸汽壓力的穩(wěn)定。此外,不同輔機RB應(yīng)設(shè)計不同的壓力變化速率。
5)引/送風(fēng)機的平衡控制。采用引/送風(fēng)機跳閘聯(lián)鎖跳閘同側(cè)引/送風(fēng)機,引/送風(fēng)機通過平衡邏輯,迅速增加出力,維持爐膛負(fù)壓和風(fēng)量[3]。
6)燃料主控邏輯。RB發(fā)生后,非磨煤機RB工況下,跳磨煤機后,閉鎖剩余磨煤機輸出15s鐘后,轉(zhuǎn)入自動控制方式。磨煤機RB發(fā)生后,所有給煤機變頻切為手動并保持當(dāng)前給煤量,啟動等離子點火或油槍穩(wěn)燃。
7)前饋邏輯的設(shè)計。磨煤機RB和給水泵RB中,為防止?fàn)t膛壓力負(fù)壓波動較大,將磨煤機跳閘臺數(shù)折算為一定的開度,作為爐膛負(fù)壓控制回路的前饋。為防止一次風(fēng)壓力過高將磨煤機跳閘臺數(shù)折算為一定的開度作為一次風(fēng)壓控制回路的前饋。一次風(fēng)機RB中,為防止?fàn)t膛負(fù)壓的波動,在爐膛負(fù)壓控制系中,設(shè)計了相關(guān)前饋信號,來維持路負(fù)壓的穩(wěn)定[4]。
8)引/送風(fēng)機RB、給水泵RB和一次風(fēng)機RB中,為了使控制系統(tǒng)能及時調(diào)節(jié),設(shè)計了防止積分飽和的控制邏輯。
9)RB發(fā)生時屏蔽相關(guān)控制系統(tǒng)(引風(fēng)、送風(fēng)、給水和一次風(fēng)壓控制系統(tǒng)等)偏差報警功能,避免自動控制系統(tǒng)在可控工況下切入手動[5]。
10)不同輔機RB發(fā)生時,跳閘磨煤機的時間間隔不同,其中一次風(fēng)機RB跳磨時間設(shè)置為最短。
11)RB發(fā)生,按一定時間間隔啟動等離子穩(wěn)定燃燒。
12)RB發(fā)生2min內(nèi)保持中間點溫度控制器輸出不變,而后繼續(xù)調(diào)節(jié)。
13)非給水泵RB工況,須限制給水流量的降低速率和最低值。
為了確保試驗成功,正式試驗前應(yīng)完成如下幾項工作。
1)RB控制邏輯修改完畢后,在機組停機檢修時,應(yīng)進(jìn)行RB靜態(tài)試驗,靜態(tài)試驗中輔機打試驗位,通過靜態(tài)試驗研判預(yù)先設(shè)計邏輯動作的正確性。
2)在機組運行時,且協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)已投入的前提下應(yīng)進(jìn)行主汽壓力擾動試驗、爐膛壓力擾動試驗、給水流量擾動試驗等。
3)進(jìn)行變負(fù)荷試驗,考察協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)。通過階躍擾動試驗和負(fù)荷拉動試驗,加深對機組性能了解,從而對調(diào)節(jié)品質(zhì)不佳的子系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。
4)應(yīng)對RB試驗涉及所有輔機進(jìn)行最大出力試驗,包括引風(fēng)機、送風(fēng)機、一次風(fēng)機、電動給水泵,從而對輔機RB發(fā)生的目標(biāo)負(fù)荷做出準(zhǔn)確設(shè)定。
5)鍋爐爐膛安全監(jiān)視保護(hù)FSSS、汽機保護(hù)、發(fā)電機保護(hù)等主保護(hù)投入,且動作正確可靠。
RB試驗順序原則上是先易后難,通過先前風(fēng)險相對較低的輔機試驗可以獲得對控制系統(tǒng)后續(xù)調(diào)整的參考。一般順序是先做磨煤機RB,磨煤機RB試驗可以考察其跳閘對爐膛負(fù)壓調(diào)節(jié)、主汽壓力、主汽溫度、給水流量等參數(shù)的影響,特別是對爐膛負(fù)壓的影響。其次為引/送風(fēng)機RB、給水泵RB。一次風(fēng)機單側(cè)跳閘后,會造成一次風(fēng)的大量流失,會給爐膛負(fù)壓造成較大的沖擊,影響機組的整體穩(wěn)定性[6],一般放在最后進(jìn)行。
2013年7月30日20時22分進(jìn)行了單臺磨煤機RUNBACK試驗。單臺磨煤機RB目標(biāo)壓力20MPa,滑壓速率為0.4MPa/min。試驗前機組負(fù)荷300MW,控制方式為協(xié)調(diào)模式,主汽壓力為23.8MPa,A、B、D、E四磨運行。
20時22分,運行人員就地事故按鈕拍停磨煤機B,觸發(fā)磨煤機RB,A、D、E磨切手動保持原煤量。機組總給煤量由138t/h,瞬間降至103t/h。機組由CCS方式切換為TF方式,主汽壓力按0.4MPa/min速率朝20MPa目標(biāo)壓力滑壓。機主要參數(shù)變化見表1所示。
表1 單臺磨煤機RB工況時機組主要參數(shù)情況Table 1 The main parameter of single coal mill RB operation condition
試驗前設(shè)置參數(shù)為:2臺磨煤機RB后目標(biāo)壓力18Mpa,滑壓速率為0.5MPa/min。
表2 兩臺磨煤機RB工況時機組主要參數(shù)情況Table 2 Main parameters of the unit two sets of coal mill RB conditions
表3 引風(fēng)機機RB工況時機組主要參數(shù)情況Table 3 The main parameters of the unit of wind machine RB conditions
2013年7月31日00時06分進(jìn)行了兩臺磨煤機RUNBACK試驗。試驗前機組負(fù)荷301MW,控制方式為協(xié)調(diào)模式,主汽壓力為24.7MPa,A、B、D、E四磨運行。
00時06分,運行人員就地事故按鈕拍停磨煤機B,觸發(fā)磨煤機RB,A、B、E磨切手動保持原煤量,約40s后拍停磨煤機D。機組總給煤量由132t/h,降至79t/h。機組由CCS方式切換為TF方式,主汽壓力按0.5MPa/min速率朝18MPa目標(biāo)壓力滑壓。
試驗過程中機組主要參數(shù)變化見表2所示。
2013年8月3日12時15分分進(jìn)行了引/送風(fēng)機RUNBACK試驗。試驗前設(shè)置參數(shù)為:引/送風(fēng)機RB后目標(biāo)壓力17Mpa,滑壓速率為0.6MPa/min,目標(biāo)煤量:85t/h。機組負(fù)荷318MW,控制方式為協(xié)調(diào)模式,主蒸汽壓力為24.1MPa,A、B、D、E四磨運行。
12時15分,運行人員就地事故按鈕拍停引風(fēng)機B,送風(fēng)機B聯(lián)停,觸發(fā)引風(fēng)機RB及送風(fēng)機RB,聯(lián)鎖跳閘D磨煤機。A引風(fēng)機動葉超馳開至80%,A送風(fēng)機動葉超馳開至70%。機組由CCS方式切換為TF方式,主汽壓力按0.6MPa/min速率朝17MPa目標(biāo)壓力滑壓。
表4 給水泵RB時機組主要參數(shù)情況Table 4 The main parameters of feed water pump of RB unit
表5 一次風(fēng)機RB時機組主要參數(shù)變化情況Table 5 Changes of main parameters of the unit of a wind turbine RB
試驗過程中機組主要參數(shù)變化見表3所示。
給水泵RB中應(yīng)特別注意設(shè)置小汽機允許最高轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)速變化率,防止小汽機超速跳閘,同時應(yīng)保證汽泵的汽源壓力,防止汽動給水泵出力降低。
2013年8月3日16時20分進(jìn)行了給水泵RUNBACK試驗。試驗前設(shè)置參數(shù)為:給水泵RB后目標(biāo)壓力15Mpa,滑壓速率為1.0MPa/min;目標(biāo)煤量72t/h。機組負(fù)荷318MW,控制方式為協(xié)調(diào)模式,主汽壓力為23.8MPa,A、B、D、E四磨運行。
16時20分,運行人員就地事故按鈕拍停給水泵B,觸發(fā)給水泵RB,聯(lián)鎖跳閘D磨煤機,3s后聯(lián)鎖跳閘B磨煤機。A給水泵目標(biāo)轉(zhuǎn)速超馳至5800rpm。機組由CCS方式切換為TF方式,主汽壓力按1.0MPa/min速率朝15MPa目標(biāo)壓力滑壓。
試驗過程中機組主要參數(shù)情況見表4所示,圖1為主要參數(shù)曲線。
圖1 給水泵RB時機組主要參數(shù)曲線情況Fig.1 Curve of main parameters of feed water pump RB
圖2 一次風(fēng)機RB時機組主要參數(shù)曲線Fig.2 The main parameters of the unit curve of a wind turbine RB
一次風(fēng)機RB中,為了防止?fàn)t膛負(fù)壓超下限MFT及全爐膛無火MFT,磨出口門、一次風(fēng)機出口門、聯(lián)絡(luò)門以及空預(yù)器入口一次風(fēng)擋板應(yīng)迅速關(guān)閉[7-10]。同時,盡快提高運行一次風(fēng)機單機出力,加快導(dǎo)葉或變頻的上升速率。
8月4日11時38分進(jìn)行了一次風(fēng)機RUNBACK試驗。試驗前設(shè)置參數(shù)為:一次風(fēng)機RB后目標(biāo)壓力15MPa;滑壓速率為0.8MPa/min;目標(biāo)煤量:76t/h。
機組負(fù)荷為320MW,控制方式為協(xié)調(diào)模式,主汽壓力為24.3MPa,A、B、D、E四磨運行。
11時38分,運行人員就地事故按鈕拍停一次風(fēng)機B,觸發(fā)一次風(fēng)機RB,聯(lián)鎖跳閘D磨煤機,3s后聯(lián)鎖跳閘B磨煤機。一次風(fēng)機A變頻超馳至48Hz。機組由CCS方式切換為TF方式,主汽壓力按0.8MPa/min速率朝15MPa目標(biāo)壓力滑壓。
試驗過程中機組主要參數(shù)情況見表5所示,圖2為主要參數(shù)曲線。
RB試驗通過協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)、順序控制系統(tǒng)、相關(guān)子系統(tǒng)等的協(xié)同作用,在機組鍋爐側(cè)輔機出現(xiàn)故障時,將機組負(fù)荷降低到實際所能達(dá)到的相應(yīng)出力并保證燃燒穩(wěn)定?;陔娋W(wǎng)及電廠高度安全性及經(jīng)濟(jì)性的要求,RB功能成為機組正常運行不可或缺的部分。為了減小RB試驗過程的風(fēng)險,提高RB試驗的成功率,試驗前應(yīng)進(jìn)行負(fù)荷變動、子系統(tǒng)階躍及輔機最大出力等試驗,了解機組特性。此外,在邏輯修改完畢后,應(yīng)進(jìn)行靜態(tài)試驗確定邏輯動作的準(zhǔn)確性。最后在試驗次序上應(yīng)遵循先易后難的原則,對試驗過程中注意風(fēng)、煤、水變化的合理匹配,確保試驗成功。
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