李 偉
(元寶山發(fā)電有限責任公司生產(chǎn)技術部,內(nèi)蒙古赤峰024070)
元寶山發(fā)電有限責任公司600MW機組鍋爐是20世紀80年代從西歐國家引進的大型火力發(fā)電機組。鍋爐是由德國斯坦繆勒公司制造的亞臨界參數(shù)燃煤本生式直流鍋爐,于1985年投入商業(yè)運行,至今已有28年之久。該鍋爐呈半塔型布置,鍋爐本體標高為125 m,蒸發(fā)受熱面由2部分組成。鍋爐標高55 m以下由螺旋管圍成四周氣密式水冷壁,螺旋管出口設有4個出口聯(lián)箱,用連通管構成環(huán)型聯(lián)箱,做為垂直管屏的下聯(lián)箱;從前后出口聯(lián)箱上各引出15根規(guī)格為φ 88.9×12.5 mm的管作為對流受熱面聯(lián)箱的吊管。鍋爐標高55 m以上為垂直管屏蒸發(fā)器,從螺旋管出口聯(lián)箱上共引出1 204根(規(guī)格為φ 33.7×4.5 mm,材質(zhì)為15Mo3)管子,節(jié)距為66.6 mm,中間焊有鰭片;到上部合并成804根φ 38×4.5 mm,節(jié)距為100 mm,中間亦焊有鰭片,這些圓管構成了氣密的對流煙井。螺旋管下部每面墻由97根螺旋管變成291根立管,并引至水冷壁下部折線型的入口聯(lián)箱。在對流煙井內(nèi)依次布置了四級過熱器,二級再熱器(順流),三級過熱器(逆流),一級過熱器(逆流),二級過熱器懸吊管和省煤器系統(tǒng)等。
鍋爐主要設計參數(shù)如表1所示。
鍋爐參與化學清洗部位有關技術參量如表2所示。
表1 鍋爐主要設計參數(shù)
對于鍋爐水冷壁、省煤器更換下的舊管樣,采用X光能譜儀分析方法對其內(nèi)壁中所沉積的腐蝕產(chǎn)物(水垢)進行了化學成份分析,如表3所示。分析結果表明,鍋爐水冷壁、省煤器內(nèi)腐蝕產(chǎn)物的主要成分為Fe2O3。
按《火力發(fā)電廠機組大修化學檢查導則》(DL/T 1115—2009)標準中規(guī)定的鍋爐水冷壁垢量檢測方法,對2#鍋爐水冷壁管樣內(nèi)的腐蝕產(chǎn)物的量進行了測試,其測試結果如表4所示。
獲取2#鍋爐更新后的水冷壁等管樣,按 DL/T794—2012中規(guī)定的化學清洗動態(tài)模擬清洗工藝試驗,鍋爐管樣動態(tài)模擬清洗試驗結果見表5。
鍋爐化學清洗技術工藝的確定,如表6所示。
鍋爐化學清洗監(jiān)控項目,如表7所示。
表2 鍋爐參與化學清洗部位特征參數(shù)
表3 鍋爐水冷壁、過熱器內(nèi)腐蝕產(chǎn)物化學成分分析結果
表4 2#鍋爐水冷壁、過熱器管樣內(nèi)的垢量測試結果 g/m2
1)鍋爐化學清洗廢液的排放應符合《污水排放標準》(GB8978—1996)中所規(guī)定的排放指標,清洗廢液中污染物質(zhì)最高允許排放濃度,如表8所示。2#鍋爐清洗廢液的排放執(zhí)行表8中的二級排放標準。
表5 鍋爐管樣試驗室動態(tài)模擬清洗試驗結果
表6 鍋爐化學清洗技術工藝mg/L
表7 鍋爐化學清洗化學監(jiān)控項目
表8 污水綜合排放標準(第二類污染物最高允許排放濃度)
2)酸洗及漂洗廢液的處理。酸洗廢液統(tǒng)一排至電廠沖灰水前池中。在排放酸洗液的同時,往廢液中均勻加入定量的 NaClO(有效氯≥27%)及 NaOH(NaOH≥41%),利用流動的排放水自然攪均。監(jiān)測中和、氧化處理后的廢水,若COD<100 mg/L、pH值達到6~9,可以直接排放酸洗廢液。
3)鈍化步驟所產(chǎn)生廢液的處理。因采用過氧化氫鈍化,鈍化廢液溫度在65℃以上進行分解處理后,排入電廠廢水或灰水前池中,降解氨氮及調(diào)整廢液的pH值后,可直接排放。
全部化學清洗廢液需經(jīng)嚴格處理,必須嚴格進行化驗監(jiān)控合格后,才可對外排放。
鍋爐化學清洗所需的化學藥劑,如表9所示。
表9 鍋爐化學清洗所需化學藥品
鍋爐化學清洗流程如圖1所示。
開啟臨時循環(huán)清洗罐化學補給水系統(tǒng),當循環(huán)清洗罐水位升至規(guī)定水位后,啟動化學清洗泵,以150 t/h的流量給鍋爐上水。當分離器遇水后,關閉分離器、省煤器和水冷壁的空氣門。當集水器處于高水位時,開啟臨時系統(tǒng)排放門,并將流量調(diào)整到500 t/h,進行開路水沖洗。待省煤器、水冷壁被沖洗干凈后,在臨時清洗罐中配置含聯(lián)氨300 mg/L、pH值為10.5的保護液,然后啟動清洗泵,開啟除鹽水補水系統(tǒng),調(diào)整再循環(huán)門,使上水流量達到200 t/h,通過鍋爐省煤器、水冷壁系統(tǒng)向過熱器系統(tǒng)給水。待過熱器各空氣門遇水并檢測水中保護介質(zhì)合格后,將其全部關閉。
圖1 鍋爐化學清洗流程
開啟臨時化學清洗平臺化學補給水系統(tǒng),當臨時化學清洗平臺循環(huán)清洗箱(罐)水位升高至一定程度后,啟動1臺化學清洗泵。通過臨時管道經(jīng)給水主管路為鍋爐上水,控制上水流量≯150 t/h。監(jiān)控鍋爐汽水分離器,當臨時液位達到2/3處時,調(diào)整化學清洗泵流量,使其達到450~500 t/h。調(diào)整臨時管路門開度,循環(huán)1 h后,開啟臨時系統(tǒng)蒸汽管路門,加熱鍋爐內(nèi)介質(zhì),使溫度達到到80℃。若鍋爐汽水分離器水位過高,則開啟臨時系統(tǒng)門調(diào)整水位。
啟動注藥泵,向循環(huán)水箱內(nèi)緩慢加入金屬緩蝕劑(檸緩—1)1 600 kg,維持系統(tǒng)循環(huán)1 h,同時向循環(huán)水箱內(nèi)緩緩注入氨水,調(diào)整檸檬酸介質(zhì)pH值。在監(jiān)視系統(tǒng)入、出口取樣點取樣,進行分析化驗,監(jiān)督酸洗介質(zhì)的化學變化。維持化學清洗泵流量為450~500 t/h,穩(wěn)定汽水分離器及循環(huán)水箱的液位,控制酸洗介質(zhì)溫度為85~90℃,對鍋爐系統(tǒng)進行循環(huán)酸洗。如酸洗介質(zhì)中酸濃度下降,按計量隨時補加檸檬酸并調(diào)整酸洗介質(zhì)pH值為3.4~3.8。待經(jīng)分析化驗后,確認酸洗介質(zhì)中酸濃度基本不變、亞鐵離子濃度(Fe2+)基本平衡時,解列監(jiān)視管段及腐蝕指示片系統(tǒng),確定管段清洗合格,再循環(huán)酸洗1 h,則鍋爐酸洗過程結束。
在排放廢酸液時,啟動注藥泵,向沖灰水前池中連續(xù)加入NaOH和NaClO,注藥流量保持為30 t/h,對酸洗廢液進行中和、氧化處理。當廢酸液處理后的pH值達到6~9,COD<150 mg/L時,啟動灰水泵,將酸洗廢液排往灰廠。
待酸洗廢液排空后,啟動1臺化學清洗泵,給向鍋爐上水。當鍋爐汽水分離器臨時液位達到2/3處時,開啟蒸汽加熱系統(tǒng),對鍋爐進行開路水沖洗,并排入電廠沖灰水前池,再由灰水泵將排水注入灰廠。按規(guī)定水沖階段化學監(jiān)控項目及頻率的要求,確認沖洗排水中鐵離子濃度<50 mg/L,排水的pH值≯4.5,開路水沖洗結束。
維持1臺化學清洗泵運行,開啟蒸汽加熱系統(tǒng),使鍋爐內(nèi)的水溫達到75℃。對鍋爐進行循環(huán)漂洗2~3 h后,確保漂洗液中亞鐵離子濃度(Fe2+)基本平衡,鍋爐漂洗過程結束。
維持鍋爐汽水分離器液位及循環(huán)清洗箱液位穩(wěn)定,啟動注藥泵,向循環(huán)水箱內(nèi)緩慢加入氨水約1 200 kg,將鍋爐內(nèi)介質(zhì)的pH值迅速提高到10.5~10.8,然后向循環(huán)水箱內(nèi)緩慢加入H2O2。在臨時系統(tǒng)入、出口取樣點取樣進行分析化驗,監(jiān)督鈍化介質(zhì)化學工況。維持鈍化介質(zhì)溫度為45~50℃,控制鈍化液pH值≮10.5,隨時補加H2O2及氨水。鍋爐被清洗系統(tǒng)循環(huán)中和鈍化處理7小時后,鈍化處理工程結束。
在綜合研究了國內(nèi)外鍋爐酸洗的基礎上,從鍋爐材料特性出發(fā),針對酸洗中易出現(xiàn)的問題,總結了清洗液選配的原則,指出了鍋爐酸洗過程中應注意的關鍵問題,為同類型鍋爐酸洗提供了技術指導,提出了切實可行的關鍵性建議,提高了水汽品質(zhì)和機組運行的安全性能,縮短了啟動周期,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益.
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