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      改善ASTM A668 Cl.E材質(zhì)大鍛件沖擊吸收功及晶粒度的研究

      2014-12-14 12:19:52趙學(xué)文
      金屬加工(熱加工) 2014年9期
      關(guān)鍵詞:水冷鍛件晶粒

      趙學(xué)文

      ASTM A668 Cl.E屬于低中碳低合金鋼,退火或正回火需保證產(chǎn)品的力學(xué)性能。某批ASTM A668 CL.E材質(zhì)鍛件化學(xué)成分要求(max)和實(shí)際成分見表1,熱處理正回火后需保證最終性能值(σ0.2≥295MPa,σb≥570MPa,δ4≥22%,Ψ≥35%,AKV(0℃)≥27J),其取樣部位見圖1。

      圖1 鍛件取樣部位

      1.問題分析

      實(shí)際生產(chǎn)中采用圖2所示的熱處理工藝,鍛件的強(qiáng)度(見表2)均滿足性能要求,但沖擊值均不合格。該批鍛件實(shí)際成分相當(dāng)于國(guó)產(chǎn)35Mn,Ac1溫度727℃,Ac3溫度790℃,此材質(zhì)正常的正火溫度應(yīng)選擇(850±10)℃,回火溫度應(yīng)選擇(640±10)℃。該鍛件正回火后強(qiáng)度要求值比較苛刻且沖擊試驗(yàn)溫度為0℃,為確保性能值,結(jié)合以往類似材質(zhì)熱處理工藝參數(shù),實(shí)際正火溫度選用900℃,回火溫度選用580℃,空冷時(shí)僅吊下空冷。

      因沖擊值不合格返修的鍛件熱處理難度較大,選取沖擊殘樣做金相分析未發(fā)現(xiàn)夾雜物超標(biāo)缺陷,沖擊組織為鐵素體+珠光體,部分珠光體組織成團(tuán)狀,且部分晶粒粗大(見圖3、圖4)。一般正火溫度偏高或均溫、保溫時(shí)間過長(zhǎng)或冷卻速度較慢易造成此現(xiàn)象。

      從強(qiáng)度和沖擊搭配值看,我們認(rèn)為正火溫度選擇偏高、回火溫度偏低是造成強(qiáng)度富裕量較大而沖擊值不合格的主要原因。

      表2 性能結(jié)果

      圖2 熱處理工藝

      圖3 晶粒度照片(7級(jí),少量5級(jí))100×

      圖4 組織照片(鐵素體+珠光體)200×

      2.工藝試驗(yàn)

      為驗(yàn)證以上分析并確定返修熱處理工藝,進(jìn)行小樣模擬試驗(yàn)。

      (1)試驗(yàn)材料 在鍛件性能余料上加工拉伸和沖擊小試樣。

      (2)試驗(yàn)設(shè)備 模擬爐,最高使用溫度為1250℃。

      (3)模擬試驗(yàn)方案 不同正火溫度(回火溫度)、冷卻方式的組合共8組方案。方案A:850℃×2h(空冷)+600℃×4h(空冷);方案B:850℃×2h(空冷)+640℃×4h(空冷);方案C:850℃×2h(水冷)+600℃×4h(空冷);方案D:850℃×2h(水冷)+640℃×4h(空冷);方案E:880℃×2h(空冷)+600℃×4h(空冷);方案F:880℃×2h(空冷)+640℃×4h(空冷);方案G:880℃×2h(水冷)+600℃×4h(空冷);方案H:880℃×2h(水冷)+640℃×4h(空冷)。

      (4)試驗(yàn)結(jié)果 表3中A~H試驗(yàn)方案中,伸長(zhǎng)率普遍偏低,其他性能均合格。強(qiáng)度和沖擊值隨熱處理溫度和冷卻方式的變化規(guī)律如下:正火溫度升高30℃,屈服強(qiáng)度升高30~60MPa,抗拉強(qiáng)度值升高30~60MPa。G方案強(qiáng)度最高,可見經(jīng)正火溫度提高并加速冷卻后,強(qiáng)度值最高。C~D沖擊值最高、G~H沖擊值次之。工藝參數(shù)和沖擊值關(guān)系表明:隨著正火溫度的下降,沖擊值明顯升高;在同一正火溫度下,隨回火溫度升高,沖擊值也明顯改善,640℃約是600℃回火溫度下的沖擊值的2倍;在同一正火和回火溫度下,水冷后的沖擊值高于空冷后的沖擊值,可見加速冷卻可改善沖擊值。

      以上8組方案的組織和晶粒度情況見表4??绽浜蟮慕M織除貝氏體回火組織外,還有鐵素體+珠光體,水冷后的組織均為貝氏體回火組織,組織分布比較均勻,晶粒度均為8級(jí)??梢?,D方案沖擊值最好。

      3.生產(chǎn)驗(yàn)證

      考慮到本次試驗(yàn)采用小樣模擬,且在實(shí)際生產(chǎn)中受爐溫偏差、裝爐量等的影響,因此,制訂返修工藝時(shí)正火溫度選用(870±10)℃,吊下臺(tái)車時(shí)噴霧加速冷卻,回火參數(shù)選用(640±10)℃(見圖5)。

      4.返修結(jié)果及結(jié)論

      返修后性能數(shù)據(jù)見表5,強(qiáng)度和沖擊值均合格。返修后組織均勻,晶粒度7級(jí)(見圖6),組織均勻,晶粒度得到改善。

      表3 試驗(yàn)結(jié)果

      表4 A~H方案組織與晶粒度

      表5 返修后性能結(jié)果

      圖5 返修熱處理工藝

      圖6

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