張 娜,王 磊
(山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院,山東 淄博 255065)
山東鋁業(yè)公司氯堿廠于2005 年7 月建成投產(chǎn),是一家鹽化工企業(yè),主要生產(chǎn)液氯、燒堿等產(chǎn)品。在原有6萬t/a產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,2008 年6月份二期9萬t/a旭化成離子膜燒堿裝置順利投產(chǎn)。二期二次鹽水精制采用2臺樹脂塔串連在線正常運行、1臺樹脂塔離線再生的3臺運行模式。因鹽水中的Ca2+、Mg2+在電解過程中,會與從陰極室反滲過來的OH-形成難溶的氫氧化物,沉積在膜內(nèi),使膜電阻增加,槽電壓上升,電流效率降低,嚴(yán)重時會導(dǎo)致離子膜因穿孔報廢。故二期旭化成離子膜電解槽裝置對二次鹽水的總硬度有嚴(yán)格要求,要求Ca2+、Mg2+總量小于等于15×10-9。樹脂再生是除去鹽水中Ca2+、Mg2+等雜質(zhì)離子的關(guān)鍵步驟。二期裝置試車階段因日方提供的樹脂再生用酸堿配比流量數(shù)據(jù)范圍過小,導(dǎo)致再生后鹽水硬度指標(biāo)不理想且再生后廢水指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo),故研究設(shè)計新的樹脂再生酸堿配比流量數(shù)據(jù)表。
表1中的數(shù)據(jù)由日方提供,其中步驟3鹽酸再生、步驟5燒堿再生的流量僅為酸質(zhì)量濃度為31%、堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)為32%的標(biāo)準(zhǔn)濃度下的配比數(shù)據(jù)。在實際生產(chǎn)中,燒堿質(zhì)量濃度在32% ±0.3%之間波動,范圍較小。但鹽酸中因需除去游離氯加入一定量的亞硫酸鈉溶液,其質(zhì)量濃度一般在27%~34%之間波動。因操作人員初次接觸日本旭化成離子膜燒堿裝置,當(dāng)參考資料數(shù)據(jù)與實際生產(chǎn)情況存有一定差距,無法在酸質(zhì)量濃度超出規(guī)定值時對再生酸的流量進行相應(yīng)調(diào)整導(dǎo)致再生后的鹽水硬度指標(biāo)不理想。改進前,第2臺離子交換塔出口鹽水指標(biāo)具體數(shù)據(jù)如下頁表2。
表1 離子交換塔的再生過程
由表2可以看出:取樣10次,其中大于10×10-9mg/L 的指標(biāo)有5次,占50%。4日的指標(biāo)不合格,合格率為90%。
同時,因為未調(diào)整再生時鹽酸流量,再生后廢水PH 值大幅波動。當(dāng)操作人員發(fā)現(xiàn)再生廢水超標(biāo)時,通常加入酸或堿進行進一步中和處理,此項操作易形成“面多加水,水多加面”的惡性循環(huán),最終將造成再生廢水罐液位過高,迫使樹脂再生暫停,影響二次鹽水的硬度指標(biāo)。嚴(yán)重時,會導(dǎo)致停車事故。
表2 2013年7月份再生后第2臺離子交換塔出口鹽水硬度指標(biāo)×10-9/(mg·L-1)
組織技術(shù)骨干力量結(jié)合一期伍德電解槽2次鹽水精制經(jīng)驗,設(shè)計計算適合實際生產(chǎn)的再生用酸流量配比表,并在實際生產(chǎn)中應(yīng)用。
1)樹脂塔再生用酸量。31%w(HCl)的流量*酸再生的時間*31%HCl密度/HCl的分子量(31%HCl密度取溫度40 ℃,標(biāo)況下1 144 kg/m3),即
2)樹脂塔再生用堿量。32%w(NaOH)的流量*堿再生的時間*32%NaOH 密度/NaOH的分子量(32%NaOH 密度取溫度80℃,標(biāo)況下1 310kg/m3),即
通過計算可以看出,用酸量稍大于用堿量,再生后廢水應(yīng)呈弱酸性。
以加酸量為基準(zhǔn),計算理論上堿的流量為多少(x)時可中和理論上使用的鹽酸量。
得出:x=1.67m3/h。
公式(4)中,ρ(NaOH)取32%燒堿在標(biāo)況下,溫度80 ℃的密度1 310kg/m3;ρ(HCl)可查表3得出;w(NaOH)、w(HCl)由化驗室化驗結(jié)果為準(zhǔn)。
根據(jù)上面分析,w(NaOH)變化較小,根據(jù)公式(3)的計算,取F(NaOH)=1.67m3/h。根據(jù)公式(4)可計算出當(dāng)w(HCl)變化時再生酸的流量ρ(HCl),并將結(jié)果見表3和表4供實際生產(chǎn)應(yīng)用。
表3 溫度為40 ℃,標(biāo)況下鹽酸的密度
表4 再生用鹽酸流量配比表 m2/h
樹脂塔再生前,根據(jù)化驗室測出w(HCl)化驗結(jié)果和表4的數(shù)據(jù),調(diào)整樹脂塔再生酸流量。改進后,第2臺離子交換塔出口鹽水指標(biāo)具體數(shù)據(jù)見下頁表5。
由表5 可以看出:取樣11 次,其中無大于10×10-9mg/L的指標(biāo),無不合格指標(biāo),合格率為100%。
新離子交換酸再生鹽酸配比流量數(shù)據(jù)表使用后,2次鹽水精制后硬度指標(biāo)明顯降低,再生后廢水指標(biāo)穩(wěn)定。此次改進為企業(yè)在節(jié)能降耗取得了較好的效果,在過程指標(biāo)精細化操作方面積累了寶貴經(jīng)驗。進槽鹽水硬度指標(biāo)是直接關(guān)系到電解槽正常運行的關(guān)鍵性指標(biāo),因此,對樹脂塔的再生操作要有高度的責(zé)任心,對再生后鹽水指標(biāo)要有高度的敏感性。
表5 再生后第2臺離子交換塔出口鹽水指標(biāo)×10-9/(mg·L-1)
[1]化工部化工司.氯堿生產(chǎn)技術(shù)[M].第一版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1985.
[2]程殿彬.離子膜法制堿生產(chǎn)技術(shù)[M].第三版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1998.
[3]武平麗,高國光.淺議螯合樹脂塔對二次鹽水質(zhì)量的影響[J].氯堿工業(yè),2006(8):7-10.