薛德蓮(中海石油寧波大榭石化有限公司 315812)
某公司制氫裝置采用國產(chǎn)制氫技術(shù),公稱規(guī)模為4×104nm3/h工業(yè)氫;操作彈性為40%~110%。由原料精制、轉(zhuǎn)化系統(tǒng)、中變及冷卻分液系統(tǒng)、熱工系統(tǒng)和公用工程等部分組成,原料精制部分采用氧化鋅脫硫進(jìn)行原料凈化,轉(zhuǎn)化部分采用烴類-水蒸汽轉(zhuǎn)化法制氫、產(chǎn)品部分采用P S A凈化提純工藝制取氫氣。
制氫單元主要原料為煉廠干氣、灌區(qū)送來的輕質(zhì)石腦油,主要產(chǎn)品為純度99.9%以上的工業(yè)氫氣。所產(chǎn)氫氣一部分作為自用循環(huán)氫,其余部分送全廠氫氣管網(wǎng)。
眾所周知,在制氫停工時需要用3.5 Mpa蒸汽對轉(zhuǎn)化催化劑進(jìn)行鈍化操作,因此在重新開工時就要按照催化劑廠家的升溫要求對轉(zhuǎn)化催化劑進(jìn)行干燥、還原。為達(dá)到熱量分布均勻,應(yīng)盡可能多的點(diǎn)火嘴,保持燃料氣入燃燒器總管在低壓下(通常稍高于燃料氣低低聯(lián)鎖值)讓每一個火嘴進(jìn)行低放熱。在第一個火嘴點(diǎn)燃之后,可以通過點(diǎn)燃更多的火嘴來增加爐膛中的火焰,從而實(shí)現(xiàn)煙氣對流段以要求的升溫速度進(jìn)行的升溫。在干燥過程中,當(dāng)需要的熱量增加時,不通過提高燃料氣的壓力,而是要均勻點(diǎn)燃更多的火嘴來實(shí)現(xiàn),這樣就可以確保爐膛內(nèi)的溫度分布均勻。
本次開工過程中爐出口總管升溫曲線截圖
通過曲線可以看出來,按照低壓力多火嘴的原則,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的溫升變的更為精確可控,爐出口溫度的平穩(wěn)就意味著轉(zhuǎn)化爐各個部位受熱也更加均勻。
由于只有石腦油作為原料,因此裝置開工過程必須采用100%石腦油進(jìn)料,石腦油在原料精制系統(tǒng)的氣化和升壓與氣體相比都比較困難,勢必造成脈動進(jìn)料的問題,嚴(yán)重威脅轉(zhuǎn)化催化劑的生產(chǎn)安全,為了解決這一問題,在開工過程中采用原料氣壓縮機(jī)保持系統(tǒng)大循環(huán),用氮?dú)鈱⑹X油一點(diǎn)一點(diǎn)帶入到轉(zhuǎn)化中變系統(tǒng)的做法,取得了較好的效果,開工過程與氣體進(jìn)料類似,比較平穩(wěn)。
用石腦油進(jìn)料調(diào)節(jié)閥后的手閥控制石腦油進(jìn)料量,在11:17至11:44石腦油少量進(jìn)入系統(tǒng),11:40左右開始爐溫有明顯下降的趨勢,其他操作條件沒有改變,證明石腦油進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐吸熱產(chǎn)生了溫降。從以上兩圖可以看出,石腦油的少量進(jìn)料而對爐溫沒有大的波動影響,石腦油如果不依靠輔助手段進(jìn)料較為困難,此時依靠原料氣壓縮機(jī)將石腦油帶入系統(tǒng)防止脈沖進(jìn)料,從而避免爐溫大幅波動。
停工后,需要盡快改為氮?dú)庋h(huán),在改循環(huán)前,需要將系統(tǒng)內(nèi)殘存的石腦油處理掉,防止其在中變冷卻序列中冷凝成液態(tài),停工過程中采取的做法是:切除進(jìn)料后,并不急于馬上改循環(huán)流程,而是將蒸汽和配氫及原料氣壓縮機(jī)壓縮的氮?dú)馔瑫r進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐,同時維持轉(zhuǎn)化爐出口在700℃左右,通過氮?dú)?氫氣將原料系統(tǒng)和轉(zhuǎn)化系統(tǒng)內(nèi)的石腦油在蒸汽的作用下反應(yīng)掉,通過監(jiān)控爐出口甲烷含量降低的情況判斷石腦油是否反應(yīng)完全,當(dāng)爐出口甲烷降低到0.1%左右時,基本可以判斷反應(yīng)完成,這時再改成轉(zhuǎn)化中變循環(huán)流程,基本不會有石腦油冷凝。
通過前幾次開、停工總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)在此次開、停工中使用,裝置的開工步驟得到進(jìn)一步優(yōu)化。例如:轉(zhuǎn)化爐瓦斯低壓力、短火苗、呈黃色,做到了多點(diǎn)火嘴,爐溫分布均勻;P S A單元與造氣單元串聯(lián)升壓等等。停工過程與開工相對應(yīng)的反順序,逐步按規(guī)程進(jìn)行停工即可。對前期所預(yù)料的問題都有預(yù)判,及時處理了相應(yīng)問題,本次開工裝置運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)氫達(dá)到了相應(yīng)負(fù)荷下的生產(chǎn)能力。
加氫反應(yīng)器的初期升溫過程在本次開工前已經(jīng)充分考慮了方案,本裝置加氫反應(yīng)器采用原料預(yù)熱分別采用3.5 Mpa飽和蒸汽和3.5 Mpa過熱蒸汽,在開工過程中第一預(yù)熱器的3.5 Mpa飽和蒸汽切除不投用,但是第二預(yù)熱器的3.5 Mpa過熱蒸汽漏量進(jìn)入換熱器,導(dǎo)致建立精制系統(tǒng)循環(huán)時,加氫反應(yīng)器入口溫度快速上升,達(dá)不到催化劑廠家的溫升控制要求,如果以后涉及到加氫催化劑的預(yù)硫化溫升控制,則需要在配汽以前就建立精制系統(tǒng)循環(huán)。
[1]中國石油廣西石化公司40000Nm3/h制氫裝置開、停工方案 2013年.
[2]中國石油大慶石化公司40000Nm3/h制氫裝置試車方案2004年.
[3]張麗媛師天林季宇明黃曉暉黃楚斌12000Nm3/h制氫裝置試車開工技術(shù)總結(jié) 2004年.