劉國
(山東鋼鐵集團濟南分公司寬厚板廠,山東濟南 250000)
210t轉(zhuǎn)爐鋼包渣循環(huán)利用技術(shù)的實踐與探討
劉國
(山東鋼鐵集團濟南分公司寬厚板廠,山東濟南 250000)
近年來為進一步降低煉鋼生產(chǎn)成本,生產(chǎn)過程將鋼包渣倒入鋼包內(nèi),實現(xiàn)精煉渣的二次回收利用、提高金屬收得率;但二次回收利用的精煉渣活度不高、流動性差,導(dǎo)致其脫硫效果不穩(wěn)定。分析表明:精煉渣的平均堿度R為4.09,w(TFe+MnO)%平均為1.64,w(CaO)%平均為52.37,w(S)%平均為0.81,且平均澆余鋼約2.0-3.0t,具備很高回收利用價值。濟鋼寬厚板廠采用將鋼包渣直接倒入鐵包內(nèi),借助出鐵過程的強攪拌作用進行鐵水預(yù)處理脫硫,即可提高金屬收得率,減少廢物排放,又能提高生產(chǎn)效率,減輕KR鐵水預(yù)處理壓力。
鐵水包 大包澆余 KR鐵水預(yù)處理 循環(huán)利用
鋼水澆鑄結(jié)束后,鋼包內(nèi)一般會有一定的鋼水澆余(230t鋼包澆余一般在2.0-3.0t)和精煉渣組成,回收利用價值高,其中精煉渣的還原性好、溫度高、具有一定的脫硫能力。近年來的鋼包渣處理方法是將精煉渣直接倒入鋼包內(nèi),回收余鋼和精煉渣二次回收利用,由于回收利用的精煉渣活度不高、流動性差,脫硫效果不穩(wěn)定,冶煉低硫、超低硫鋼時的控制難度較大。本文在原精煉渣回收利用基礎(chǔ)上,結(jié)合寬厚板廠煉鋼區(qū)域的工藝布局,重點分析了將鋼包渣倒入鐵包,借助出鐵過程的強攪拌作用,對鐵水預(yù)處理脫硫并回收余鋼的可行性和經(jīng)濟效益。
在確保安全、穩(wěn)定生產(chǎn)、物流通暢的前提下,推廣實施鋼包渣回收利用項目,同時兼顧回收作業(yè)的靈活性、可操作性,避免回收時間長和鐵水包粘包,影響正常生產(chǎn)節(jié)奏。圖1為鋼包渣回收利用工藝路線。
圖1 鋼包渣回收利用工藝路線
與將精煉渣倒入鋼包回收相比,新的回收工藝不影響受鋼跨正常生產(chǎn)節(jié)奏、對鋼包底吹透氣效果影響小、不造成鋼水溫度損失(澆注后平均鋼水溫度一般低40-50℃)、不受精煉渣量影響,同時對鐵包包口維護、轉(zhuǎn)爐裝料時間節(jié)點提出更高要求。
系統(tǒng)分析轉(zhuǎn)爐作業(yè)流程:加廢鋼、對鐵水時間7.0min,吹煉16.5min,后攪、測溫取樣時間2.0min,倒爐(等成分)時間1.5min,出鋼時間7.0min,濺渣護爐時間4.5min,倒渣時間1.5min,輔助作業(yè)時間8-12min,合計平均轉(zhuǎn)爐作業(yè)周期48-53min。正常生產(chǎn)節(jié)奏下,連鑄澆鋼周期50min,鋼包下包、倒渣時間4.5min,鋼包熱修時間12.0min,由此確立大包澆至40min進行轉(zhuǎn)爐兌鐵操作,兌鐵后用回余線鋼包車將鐵包轉(zhuǎn)至受鋼跨,將鋼包渣直接倒入鐵水包,通過過跨車將鐵包轉(zhuǎn)至加料跨出鐵,回收澆余鋼水并進行鐵水預(yù)脫硫,KR扒渣處理。
具體工藝流程圖如圖2。
圖2 鋼包渣回鐵水包工藝流程
澆鑄完了后的鋼水罐內(nèi)精煉還原渣主要有精煉終渣及極少量覆蓋劑組成,隨機抽取10組試樣進行組分分析,見表1。
由表1分析:可以得到精煉渣組分的基本數(shù)值范圍;同時從該10組試樣的平均值中可以看出,渣中w(TFe+MnO)%平均為1.64(小于2.0%),w(CaO)%平均為52.37,R平均為4.09,屬于高堿度、還原性爐渣,w(S)%平均0.81,還具備較強的脫硫能力,回收利用價值較高。
F130319澆次實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)(表2)可以看出,受生產(chǎn)組織影響澆次前4爐未回收爐渣,其鋼鐵料消耗指標為1056.24kg/t鋼(按鋼水量核算);3802844—2847爐次進行了回收,在轉(zhuǎn)爐總裝入量(鐵水與廢鋼之和)平均單爐產(chǎn)鋼量增加3.60噸,降低鋼鐵料消耗19.33kg/t鋼(按鋼水量核算)。
將精煉渣直接倒入后續(xù)鐵包中,可提高金屬收得率、降低精煉劑消耗,但一般情況下精煉渣循環(huán)利用2次以上將嚴重影響鋼水脫硫效果,且由于渣層厚、渣子活動低導(dǎo)致鋼水增碳難度大。精煉渣倒入鐵包后直接進行出鐵操作,充分利用精煉渣高堿度、低氧化性的特點,借助出鐵過程的強攪拌作用,對鐵水進行預(yù)處理脫硫;經(jīng)KR扒渣處理后,又可避免高Al2O3爐渣對轉(zhuǎn)爐爐襯的侵蝕。精煉渣脫硫效果分析,如圖3。
圖3
表1 鋼水罐內(nèi)精煉渣的組分分析%
表2 F130319澆次實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)
由圖3分析,鐵包接鋼包渣后直接進倒罐站出鐵,平均鐵水脫硫率為67.48%,出鐵后最低鐵水[S]含量0.002%、平均0.012%,脫硫效果顯著,可滿足常規(guī)鋼種的入爐鐵水[S]含量要求。
(1)將鋼包渣倒入鐵包中回收,可避免因精煉渣渣層厚、活性差對鋼水脫硫效果的影響,可回收大包澆余3.6t鋼/爐,降低鋼鐵料消耗19.33kg/t鋼。(2)借助出鐵過程的強攪拌作用,利用高堿度、低氧化性鋼包渣進行鐵水預(yù)脫硫操作,出鐵后平均鐵水硫含量降低0.024%,脫硫率達67.48%,脫硫效果顯著。(3)由于鋼水的液相線溫度較高,精煉渣回鐵包極易造成鐵包包口渣鋼,包口部位需用防粘渣涂料進行涂抹。
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