翟文
(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán) 梅花井煤礦,寧夏靈武 751400)
關(guān)于綜采工作面“三機(jī)”冷卻水回收復(fù)用裝置的創(chuàng)新設(shè)計及應(yīng)用
翟文
(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán) 梅花井煤礦,寧夏靈武 751400)
綜采工作面“三機(jī)”,即:刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)的電動機(jī)采用水冷式電動機(jī),冷卻水引自井下供水系統(tǒng),經(jīng)過電動機(jī)冷卻循環(huán)后,直接排入工作面現(xiàn)場,一方面造成水資源的浪費,增加了生產(chǎn)成本;其次冷卻水與工作面煤泥相混形成水煤泥,需要大量人力進(jìn)行清除;再次因工作面機(jī)輔兩巷起伏不平時,工作面冷卻水經(jīng)常排不干凈,造成機(jī)輔兩巷積水、現(xiàn)場文明生產(chǎn)差;更嚴(yán)重得是影響正常的生產(chǎn)進(jìn)度,影響煤質(zhì),進(jìn)而影響煤炭銷售價格。
鑒于以上情況,梅花井煤礦綜采一隊在1102206工作面回采過程中,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,在沒有任何前例借鑒的情況下,自行設(shè)計一套冷卻水再回收利用裝置,將刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)的電動機(jī)冷卻水進(jìn)行回收再利用,回收的冷卻水通過過濾后,再用于工作面采煤機(jī)、液壓支架噴霧用水。并在2014年2月中旬將這套冷卻水回收再利用裝置實驗安裝完成,成功投入使用,效果極佳。
綜采工作面 三機(jī)冷卻水 回收 再利用
如圖1所示,當(dāng)工作面設(shè)備開機(jī)時,圖中所示的5個電磁閥得電,工作面刮板輸送機(jī)、破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)電動機(jī)冷卻系統(tǒng)自動啟動,工作面刮板輸送機(jī)機(jī)尾電動機(jī)、機(jī)頭電動機(jī)冷卻水通過DN25膠管(圖中1、2),破碎機(jī)電動機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)電動機(jī)冷卻水通過DN19膠管(圖中3、4)回收至自制水箱,在水箱底部焊接一個出水口,用于接風(fēng)動隔膜泵5,風(fēng)動隔膜泵進(jìn)、出水管為DN32膠管,水箱內(nèi)壁裝設(shè)有電子水位傳感器7,當(dāng)水位上升到電子水位傳感器7位置,風(fēng)動隔膜泵風(fēng)量電磁閥6得電,風(fēng)量電磁閥打開,風(fēng)動隔膜泵5啟動,水箱內(nèi)收集的冷卻水通過風(fēng)動隔膜泵5打壓,經(jīng)過DN32管路,排至設(shè)備列車的清水過濾站8,經(jīng)過濾站過濾后,再接入噴霧泵站9,然后用于采煤機(jī)、液壓支架噴霧降塵使用。當(dāng)工作面設(shè)備停機(jī)時,圖中所示的工作面冷卻水回水管上的4個電磁閥先失電(圖中1、2、3、4),電磁閥自動關(guān)閉,工作面刮板輸送機(jī)、破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)電動機(jī)冷卻系統(tǒng)自動停止,風(fēng)動隔膜泵5繼續(xù)抽水,直至自制水箱內(nèi)的水位低于電子水位傳感器7位置后,風(fēng)量電磁閥6、風(fēng)動隔膜泵5出水口的電磁閥失電,整個冷卻水再利用裝置停止。自制水箱尺寸為1.5m×0.9m×0.7m,在水箱上部焊接四個直通用于接電動機(jī)冷卻水回水,出水口焊接在水箱底部,用于配接風(fēng)動隔膜泵,水位傳感器設(shè)置在水箱高度四分之三處,水箱用于暫時儲存回收的冷卻水,同時可以解決冷卻水回水與風(fēng)動泵吸水的不同步性。
BQG-350/0.2型風(fēng)動隔膜泵主要參數(shù):標(biāo)定工況流量350L/min(最大流量651L/min)、標(biāo)定工況出料壓力0.2MPa(出料口最大壓力0.83MPa),最大工作風(fēng)壓0.83MPa。
1.2.1 風(fēng)動隔膜泵壓力損失驗算
沿程壓力損失:
式中:Δp1—管路沿程壓力損失;
L1—管路長度,500m;
d1——管路直徑,0.032m
V1——工作面管路介質(zhì)流速, 2.5m/s;
γ——水的重度, 1000Kg/m3;
λ1——摩擦系數(shù),其值由雷諾系數(shù)Re決定;
μ——介質(zhì)的運動粘度,0.00000131m2/s;
膠管局部壓力損失占直管段壓力損失的20%
風(fēng)動隔膜泵傳輸距離的壓力損失滿足要求。
圖1 工作面冷卻水再利用裝置原理示意圖
圖2 工作面冷卻水再利用裝置結(jié)構(gòu)示意圖
風(fēng)動隔膜泵出口到清水過濾站高差為10m,因高差產(chǎn)生壓強(qiáng)為:
因高差產(chǎn)生的壓強(qiáng)對風(fēng)動隔膜泵傳輸距離沒有影響。
1.2.2 風(fēng)動隔膜泵工作風(fēng)壓、流量要求
井下壓風(fēng)系統(tǒng)壓力一般是0.75 MPa,符合風(fēng)動隔膜泵工作要求;工作面刮板輸送機(jī)、破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)電動機(jī)冷卻水回收量總和為240L/min,1.1倍為264L/min小于風(fēng)動隔膜泵工況流量350L/min,風(fēng)動隔膜泵流量符合要求。
故BQG-350/0.2型風(fēng)動隔膜泵滿足設(shè)計要求。
材料消耗:DN25膠管 270m(價格15.2元/m),DN19膠管30m(價格11元/m),DN32膠管500m(價格27元/m),風(fēng)動隔膜泵1臺(價格1650元/臺),風(fēng)量電磁閥1個(價格100元/m),水位傳感器1個(價格45元/個),兩位兩通電磁閥5個(價格100元/個),自制水箱1個(500元);
成本為:15.2×270+11×30+27×500+1650+100+45+500+500=20729元
在這個工作面回采結(jié)束后,這套冷卻水回收再利用裝置可以回收,安裝于下一個回采工作面使用,這樣可以重復(fù)使用于多個回采工作面。
經(jīng)過實測:破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)電動機(jī)冷卻水平均流量均為0.9L/s,刮板輸送機(jī)機(jī)尾、機(jī)頭電動機(jī)冷卻水平均流量均為1.1L/s,每天按用水20h,水價6.7元/m3。
每天回收冷卻水量:(0.9+0.9+1.1+1.1)×3.6×20=288m3
每年節(jié)約水量:288m3×30×12=103680m3
每年節(jié)約資金:103680m3×6.7元/m3=694656元
計算使用6.7元/m3的水價是水電公司報價,不包括在向井下供水過程中使用加壓泵打壓消耗的電能,和將冷卻水直接排放到工作面現(xiàn)場后,排水消耗的電能。在節(jié)水同時也將這兩項電能節(jié)約下來,因此,工作面冷卻水回收再利用裝置經(jīng)濟(jì)效益大于上述所計算資金。
(1)這種冷卻水再利用裝置具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、設(shè)備費用造價低、操作簡單可靠,節(jié)約資金大的特點;(2)風(fēng)動隔膜泵啟、停采用風(fēng)量電磁閥控制,當(dāng)水箱水位達(dá)到設(shè)置電子水位傳感器位置時,風(fēng)量電磁閥得電自動打開,風(fēng)動隔膜泵啟動,當(dāng)水箱內(nèi)水位低于設(shè)置的電子水位傳感器位置時,風(fēng)量電磁閥失電自動關(guān)閉,風(fēng)動隔膜泵停止運行,這樣使得風(fēng)動隔膜泵啟、停實現(xiàn)了自動控制;(3)如圖1所示,在工作面刮板輸送機(jī)機(jī)尾、機(jī)頭電動機(jī)、破碎機(jī)電動機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)電動機(jī)冷卻水回水管上,以及風(fēng)動隔膜泵出水管上分別安裝兩位兩通電磁閥,實現(xiàn)工作面設(shè)備開機(jī)自動啟動冷卻水、停機(jī)自動關(guān)閉冷卻水。(4)梅花井煤礦1102206工作面是一個自動化工作面,在正對轉(zhuǎn)載機(jī)橋身段安裝一部攝像頭,將視頻信號傳輸?shù)焦ぷ髅孀詣踊刂婆_,在控制臺可以直接通過視頻監(jiān)視整個冷卻水再利用裝置的運行情況,從而使得整個裝置更加可靠,充分利用了自動化工作面的特點;(5)如圖2所示,自制水箱底部焊接了滑靴裝置,并將滑靴裝置與自移式馬蹄兒機(jī)尾使用連接鏈固定,隨著采煤工作面的推移,馬蹄兒機(jī)尾帶著冷卻水再利用裝置移動,只需增加或減少風(fēng)動泵5到清水過濾站8這一段的DN32膠管,極大的較少了作業(yè)人員搬移自制水箱的勞動量;(6)因井下工作面到處取風(fēng)都比較方便,自制水箱出水采用風(fēng)動泵抽取,風(fēng)動泵和電動泵相比,安全可靠,價格低廉,故障率較低,同時節(jié)約電能;(7)工作面冷卻水再利用裝置不但實現(xiàn)了節(jié)能減排,減少工作面排水量,有利于工作面和機(jī)巷的文明衛(wèi)生,降低了安全隱患,提高了系統(tǒng)的綜合效能,同時很大程度的提高綜采工作面煤質(zhì)發(fā)熱量。
本文提出的綜采工作面冷卻水回收再利用技術(shù),在神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)公司梅花井煤礦1102206自動化綜采工作面進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用,既創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境,又節(jié)約了水資源,提高了經(jīng)濟(jì)效益,降低了生產(chǎn)成本,真正實現(xiàn)了極少的投入,創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
翟文(1976—),男,碩士研究生,高級工程師,注冊安全工程師,1997年8月參加工作,一直從事采礦技術(shù)管理工作,現(xiàn)任神寧集團(tuán)梅花井煤礦生產(chǎn)副礦長。