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      生產(chǎn)水緩沖罐覆蓋氣消耗問題研究與解決

      2014-12-05 02:04:56彭彬向晶晶
      資源節(jié)約與環(huán)保 2014年7期
      關(guān)鍵詞:截面積沿程消耗量

      彭彬 向晶晶

      (中海油能源發(fā)展采油服務(wù)公司曹妃甸FPSO作業(yè)公司 天津 300451)

      曹妃甸油田群投產(chǎn)于2004年7月,目前由一艘15萬t級FPSO和六座井口平臺組成,油田群采用滾動式開發(fā)。伴隨著平臺的投產(chǎn),油田群總產(chǎn)液量和總產(chǎn)水量逐年攀升,而國家下達(dá)的生產(chǎn)水外排控制指標(biāo)卻逐年下降,這就不得不考慮將油田生產(chǎn)水注水量逐年提高,故作為油田群注水系統(tǒng)的主力-FPSO生產(chǎn)水注水系統(tǒng)就成了整個油田注水板塊中的重中之重。

      在FPSO注水工藝流程中,有一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)就是注水緩沖罐,由于FPSO并未安裝天然氣凈化和增壓系統(tǒng),而是選擇覆蓋氣為高純度氮?dú)猓S著生產(chǎn)水注水量的逐年攀升,覆蓋氣消耗量也逐之攀升,迫使油田在原有一臺處理量150Nm3/h、氮?dú)饧兌葹?9.9%的制氮機(jī)的基礎(chǔ)上,先后租用了液氮裝置和購買安裝了另一臺相同參數(shù)的制氮機(jī),由于大量溶解氣的存在,造成注水緩沖罐液位調(diào)節(jié)反頻繁氣蝕穿孔損壞,也存在縮短下游注水泵壽命的風(fēng)險。

      1 FPSO上注水緩沖罐基本介紹和面臨問題

      FPSO上注水緩沖罐是水處理和注水系統(tǒng)工藝中的一個重要樞紐,既承接上游處理合格的生產(chǎn)水,進(jìn)行穩(wěn)定緩沖,又通過頂部用作覆蓋的氮?dú)鈦硖岣呔彌_罐的操作壓力(10bar),從而為下游注水泵提供穩(wěn)定的流量和入口壓力。

      1.1 FPSO注水緩沖罐技術(shù)參數(shù)

      設(shè)備名稱:注水(生產(chǎn)水)緩沖罐

      制造單位:渤海石油結(jié)構(gòu)廠

      設(shè)計壓力:17.3Bar 操作壓力:10Bar

      設(shè)計溫度:100℃ 操作溫度:70℃

      處理介質(zhì):生產(chǎn)水 罐體直徑:3m,長15m

      罐體容積:113m3處理能力:2120 m3/h

      1.2 油田操作面臨的問題

      隨著注水緩沖罐的處理量從最初的300 m3/h達(dá)到2120 m3/h,對氮?dú)獾南牧恳矎?0m3/h達(dá)到230m3/h,F(xiàn)PSO上的兩臺制氮機(jī)已經(jīng)逐漸不能滿足注水緩沖罐需求,主要表現(xiàn)為:

      1.2.1 制氮機(jī)的超限疲勞運(yùn)行

      由于氮?dú)庀牧啃枨蟮呐噬?,使得兩臺制氮機(jī)只能長時間大負(fù)荷同時在線,沒有備用機(jī),無法做一些常規(guī)性維保,經(jīng)常出現(xiàn)延時保養(yǎng)的現(xiàn)象,從而設(shè)備故障率大大提高。

      1.2.2 氮?dú)庋鹾可仙?,注水水質(zhì)含氧難以保證

      為了滿足注水緩沖罐的覆蓋氮?dú)庑枨?,兩臺制氮機(jī)不得不通過降低一定的氮?dú)饧兌葋頁Q取足夠的產(chǎn)氣量,使得氮?dú)饧兌纫欢扔?9.9%降低到98.9%。這使得注水緩沖罐中的注水氧氣含量由20ppb上升到60ppb,大大增加了注水管線的腐蝕率,縮短了注水管線的使用壽命。

      1.2.3 增加化學(xué)藥劑使用成本

      為了降低注水中的氧氣含量,保護(hù)注水管線,迫使在注水流程中注入了大量的脫氧劑,濃度達(dá)15ppm,合計每天消耗大約0.76m3,大大增加了操作成本。

      1.2.4 注水緩沖罐液位調(diào)節(jié)閥門氣蝕問題

      由于大量溶解氣的存在,使得注水緩沖罐調(diào)節(jié)閥閥芯氣蝕穿孔,影響正常使用,增加更換維修的操作成本。

      2 氮?dú)庀牧窟^大的原因排查及分析

      2.1 注水緩沖罐對氮?dú)庀牧窟^大的現(xiàn)象確認(rèn)

      為了確認(rèn)FPSO上其他系統(tǒng)對氮?dú)庀牧繘]有很大影響,操作人員進(jìn)行了一系列試驗,包括停止向其他氮?dú)庀挠脩簦ㄈ缭头钟蜋C(jī)、熱介質(zhì)膨脹罐、污油處理設(shè)備等)供氣,關(guān)閉注水緩沖罐覆蓋氣管線出口閥門,注意到氮?dú)庀牧繘]有明顯減少,最終確認(rèn)制氮機(jī)生產(chǎn)出的氮?dú)饨^大部門被消耗在注水緩沖罐內(nèi)。

      2.2 氮?dú)庀牧窟^大的原因排查及分析

      仔細(xì)研究整個流程,排除氮?dú)馔饴┑那闆r外,覆蓋氮?dú)庀牧窟^大的可能只剩下一種,那就是覆蓋氮?dú)獗蛔⑺畮肓讼铝髁鞒?,而且?guī)ё叩姆绞街豢赡苡袃煞N—氮?dú)獗蝗芙鈳ё呋蛘叩獨(dú)饣旌线M(jìn)水中被帶走,那到底是哪一種呢?

      首先了解一下氮?dú)獾娜芙舛?,根?jù)研究表明,在標(biāo)準(zhǔn)情況下氮?dú)獾臍怏w密度是1.25g/L,難溶于水,在常溫常壓下,1體積水中大約只溶解0.02體積的氮?dú)猓ㄈ鐖D2-1所示)。那么在注水緩沖罐的操作壓力為10Bar,操作溫度為78℃,流量為2120 m3/h的情況下,理論計算出溶解于生產(chǎn)水的氮?dú)饬績H為42.4m3/h,而FPSO上現(xiàn)存的兩臺制氮機(jī)的制氮能力絕對大大超出了這個數(shù)值,所以用這種方式來解釋氮?dú)饬肯倪^大是行不通的。

      接下來就剩下另一種可能性—?dú)獗凰旌蠋ё?;從流程設(shè)計上看,生產(chǎn)水和覆蓋氮?dú)舛际菑淖⑺彌_罐的頂部進(jìn)入罐內(nèi)的。分析以后發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)水由注水緩沖罐的頂部通過18寸的管口直接噴射到罐內(nèi),撞擊水面會造成液面散射震蕩,并與覆蓋氮?dú)獬浞纸佑|,如圖2-2所示。這些散射的水會將氮?dú)庋杆賻胨?,并在氮?dú)馍细∏?,將其從緩沖罐出口帶走,這是造成氮?dú)庀牧窟^大的主要原因。

      圖2 -1 氮?dú)馊芙舛?/p>

      圖2 -2 注水緩沖罐(改造前)

      3 改造方案論證和實施

      根據(jù)以上的分析,可以看出造成氮?dú)庀牧看蟮母驹蚴堑獨(dú)馀c生產(chǎn)水充分接觸及罐內(nèi)氣液界面不穩(wěn)定所造成的。維持罐內(nèi)氣液界面的穩(wěn)定、避免水與氮?dú)夥磸?fù)頻繁的接觸,理論上應(yīng)該可以大大降低氮?dú)庠谒械娜芙饧氨凰畮ё叩南牧俊=酉聛砭褪强紤]如何對流程進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑炝?,?jīng)過現(xiàn)場實際調(diào)研和討論分析,如果把生產(chǎn)水入口的管口延伸至注水緩沖罐的正常操作液面以下,就可實現(xiàn)上述目的,從而大大降低氮?dú)獾南牧?。流程基本改造如圖3-1,3-2所示

      圖3 -1 注水緩沖罐(改造圖紙)

      圖3 -2 注水緩沖罐(改造后)

      拆除18寸的進(jìn)口管線并重新預(yù)制新的16寸的延伸管到緩沖罐正常操作液面以下的位置,同時設(shè)計改造需要考慮的幾個因素,第一,由于管徑的變化,從18寸管線降低為16寸管線,會造成管流體速度的增加,也會增加一定的背壓,造成上游注水增壓泵的出口壓力舉升。第二,由于延伸管進(jìn)入到罐體的中部,需要考慮流體對罐底部沖刷影響。

      根據(jù)目前的生產(chǎn)狀況及各個生產(chǎn)水流程的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,計算改造如下:

      進(jìn)水管管線工作流量:32萬桶/d(0.589m3/s);

      進(jìn)水管管線中介質(zhì) :78℃生產(chǎn)水,其動力粘度μ為0.351×10-3N·s/m2,其運(yùn)動粘度 ν 為 0.351×10-6m2/s;進(jìn)水管管線介質(zhì)壓強(qiáng):1Bar;緩沖罐內(nèi)壓強(qiáng):10Bar;

      緩沖罐改造前后進(jìn)水管線情況如表3-1所示

      表3 -1 注水緩沖罐改造前后進(jìn)水管線數(shù)據(jù)

      圖3 -3 注水緩沖罐截面

      新預(yù)制的管線插入液面以下時,與原管線出口處(液面以上)的壓力比較,如圖3-3所示截面為罐頂上任意截面,2-2截面為原進(jìn)水管出口截面(高于液面),3-3截面為新的進(jìn)水管出口,設(shè)1-1截面為基準(zhǔn)面,設(shè)截面管內(nèi)壓強(qiáng)為P1,流速為 V1,2-2截面的壓力為P2,流速為 V2,相對基準(zhǔn)面高度為-h1,3-3截面管內(nèi)壓強(qiáng)為 P3,流速為 V3,相對基準(zhǔn)面高度為-(h1+h2)。

      分析:

      1)原管出口在2-2截面處時(液體液面以上),出口處壓力有管內(nèi)流體壓力P2,和罐內(nèi)壓力1MPa,根據(jù)實際流體伯努力方程,有

      由于在這一段內(nèi)管的截面積未變,根據(jù)流體流動的連續(xù)性原理,有V1=V2

      所以,有

      2)新管線深入液面以下時(即截面3-3處),出口處的壓力有管內(nèi)流體壓力P3,罐內(nèi)壓力1MPa和管內(nèi)液體壓力h2,根據(jù)實際流體伯努力方程,有

      因為由于在這一段內(nèi)管的截面積未變,根據(jù)流體流動的連續(xù)性原理,有V1=V3,

      所以有 p3=p1+ρgh1-ρg×1

      那么:通過 1)、2)項分析,P2=P3,即舊管的出口壓力與新管的出口壓力相等,所以,管子的出口位置對泵的出口壓力不產(chǎn)生影響。

      3)新管與舊管截面積減小造成的局部壓力損失Δpj

      式中ζ——局部阻力系數(shù),本管線由18寸變?yōu)?6寸采用異徑管變徑,可視為普通縮小型

      ρ——介質(zhì)密度,ρ=1000kg/m3;

      局部壓力損失為1454.5Pa。

      4)由新管截面積比原管截面積減小和長度增加而產(chǎn)生的沿程壓力損失差Δpy1

      原管線在這一段(灌頂?shù)焦迌?nèi))的沿程損失為Δpy1,則式中v1——流速m3/s;

      d1——原管內(nèi)徑0.429m;

      λ1——沿程阻力系數(shù),液體在金屬管道中宜取,而78℃水的運(yùn)動粘度為0.351×10-6m2/s

      l1——原管長度0.5m(假設(shè));

      ρ——介質(zhì)密度,水的密度為1000kg/m3

      5)新管線在這一段(灌頂?shù)焦迌?nèi))的沿程損失為Δpy2,則

      式中v2——流速m3/s;

      d2——新管內(nèi)徑0.380 m;

      λ2——沿程阻力系數(shù),由

      l2——新管長度1.0m;

      ρ——介質(zhì)密度,水的密度為1000kg/m3

      即由于新管段截面積比原管段截面積減小和長度增加而產(chǎn)生的沿程阻力損失增大數(shù)值為0.327Pa。

      6)采用新管比舊管增加的壓力損失為

      Δp=Δpj+Δpy=1454.5Pa+0.327Pa=1454.827Pa

      7)關(guān)于生產(chǎn)水出管后對罐壁沖擊的計算

      生產(chǎn)水的流速為v=5.19m/s,生產(chǎn)水密度為ρ=1000kg/m3,生產(chǎn)水出離管口后,其速度水頭全部轉(zhuǎn)換為壓力水頭,由能量方程

      可見,由速度水頭產(chǎn)生的壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于罐內(nèi)介質(zhì)壓力1MPa,所以,在生產(chǎn)水出離管口后,其速度水頭所產(chǎn)生的壓力(也即沖擊力)將瞬間被環(huán)境壓力所抵消,不會對罐壁產(chǎn)生沖擊。

      那么:由于管線更換造成了介質(zhì)在管線中的壓力損失為0.001454827MPa,由此將導(dǎo)致泵的出口壓力升高,從而造成泵的流量損失,但此壓力損失很小,對于上游注水增壓泵的影響應(yīng)該不會太大,從改造后到目前泵的運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)和整個系統(tǒng)運(yùn)行的狀態(tài)來看,此壓力的增加不會對上游注水增壓泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生太大的影響。

      在后來的計劃關(guān)斷時間里,根據(jù)以上的分析和計算結(jié)果,并設(shè)計進(jìn)行了現(xiàn)場的管線安裝。如圖3-4注水緩沖罐頂部進(jìn)口管線和圖3-5注水緩沖罐頂部進(jìn)口管線延伸至罐內(nèi)管線(改造后)所示:

      圖3 -4 注水緩沖罐頂部

      圖3 -5 注水緩沖罐進(jìn)口管線內(nèi)部改造延伸管線

      4 效益和影響分析

      通過改造,成功的解決的注水緩沖罐氮?dú)猱惓O牡膯栴}。

      1)注水緩沖罐覆蓋氮?dú)獾南穆蚀蟠蠼档?,由原來?00 m3/h降低到80 m3/h,由原來的兩臺氮?dú)膺\(yùn)行,到目前僅僅使用1臺氮?dú)鈾C(jī)變能保障整個FPSO所有用戶的氮?dú)庀摹?/p>

      2)提高了氮?dú)獾募兌群妥⑺焚|(zhì),使得含氧量由60ppb降低到20ppb。

      3)節(jié)省了脫氧劑的消耗量,節(jié)省了化學(xué)藥劑的成本,由原來每天消耗0.76 m3減少到0.25 m3。

      4)減小了制氮機(jī)的運(yùn)行時間,降低了故障率,有了一臺制氮機(jī)作為備用,保證了注水系統(tǒng)的上線率。

      5)有效的保護(hù)了注水緩沖罐液位調(diào)節(jié)閥,至2014年液位調(diào)節(jié)未出現(xiàn)氣蝕穿孔現(xiàn)象,節(jié)約了更換調(diào)節(jié)閥的費(fèi)用。

      6)消除注水泵(12級離心泵)因氣蝕問題而縮短壽命的風(fēng)險。

      7)對于上游注水增壓泵的壓力舉升的影響微乎其微。

      [1]天津石化設(shè)計院.生產(chǎn)水緩沖罐設(shè)計資料[M].2004.

      [2]汪楠,徐春碧,梁平,等.工程流體力學(xué)[M].重慶科技學(xué)院印制,2001.

      [3]張鈞,余克讓,等.海上采油工程手冊(上 /下)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2001.

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