鄧芙蓉
浙江天地環(huán)保工程有限公司,浙江杭州 310009
某電廠4 臺燃煤發(fā)電機組單機容量215MW,四臺機組于20世紀80 年代末期投入使用,目前服役近25 年。2008 年完成脫硫改造,脫硫系統(tǒng)采用石灰石/石膏濕法脫硫工藝,二爐一塔,無GGH,脫硫效率大于95%。二爐共設一臺脫硫增壓風機。根據(jù)國家環(huán)保部發(fā)出的《關于火電企業(yè)脫硫設施旁路煙道擋板實施鉛封的通知(環(huán)辦[2010]91 號) 》,該電廠機組將按計劃取消脫硫旁路。
由于兩爐一塔的脫硫系統(tǒng),兩臺爐共用一臺增壓風機、一座吸收塔,當增壓風機故障時,在沒有脫硫旁路的條件下,必須同時停兩臺爐進行檢修,脫硫系統(tǒng)的可靠性很低。根據(jù)該電廠的運行經(jīng)驗,每臺增壓風機一年故障次數(shù)大約4~5 次,故障率偏高,是降低整個脫硫系統(tǒng)可靠性的突出因素,為此電廠在取消脫硫旁路的同時,分別為2 套脫硫系統(tǒng)各增設了一套增壓風機旁路系統(tǒng)(包括擋板門密封風系統(tǒng))。
增壓風機旁路系統(tǒng)按照兩臺爐60%負荷煙氣流量為設計依據(jù)。
系統(tǒng)設置:增壓風機進口擋板門一臺、出口擋板門一臺、旁路擋板門一臺,均采用智能型執(zhí)行機構,增壓風機旁路擋板門要求25 秒內全開的快開功能。增壓風機旁路擋板門密封風機、增壓風機進出口擋板門密封風機各一臺。
當增壓風機出現(xiàn)故障需要檢修時兩臺機組負荷降至額定負荷的60%,關閉增壓風機進、出口擋板門,開啟增壓風機旁路擋板門,煙氣通過增壓風機旁路煙道直接進入吸收塔進行脫硫處理,由兩臺爐的四臺引風機克服后續(xù)的煙氣脫硫阻力。
圖1 增壓風機旁路系統(tǒng)圖
離心式引風機(配變頻電機)的參數(shù):
流量:550000/650000m3/h(濕基,實際氧,BMCR 工況/TB 點);
壓頭:4850/6100Pa (BMCR 工況/TB 點)。
增壓風機故障,煙氣走旁路時,后續(xù)的脫硫阻力均由引風機來克服,此時兩臺機組負荷為額定負荷的60%,煙氣量約為額定負荷煙氣量的70%,經(jīng)計算煙氣阻力如表1。
流量、壓頭均在引風機的調節(jié)工作范圍內,通過變頻調節(jié)可達到與煙氣系統(tǒng)的匹配。
表1 脫硫系統(tǒng)煙氣阻力
原有引風機出口水平煙道為磚混結構煙道,設計承壓能力為±2kPa,設置增壓風機旁路后,煙氣走增壓風機旁路時,正常情況下引風機出口煙氣的工作壓力約為1755 Pa (即脫硫煙氣總阻力),原有磚混煙道能滿足使用要求。但是考慮到增壓風機旁路擋板門開啟過程中出現(xiàn)卡澀或其他故障不能在規(guī)定時間內開啟時,此時水平磚混煙道內的壓力會急聚升高,超過其設計承壓能力。因此本次改造中將磚混結構煙道進行改造,改為鋼結構煙道,設計壓力為-2kPa~+6.1kPa,改造后的鋼煙道鋼板厚度6mm,采用十字內撐結構,I10 工字鋼橫向加固肋,煙道總重約45t。
對于已采用兩爐一塔的脫硫系統(tǒng),取消脫硫旁路后,設置增壓風機旁路系統(tǒng),不僅提高脫硫系統(tǒng)運行可靠性,并且與增加一臺備用增壓風機相比,改造工作量小,節(jié)約場地、改造成本也大大減少。在目前國家大力推進節(jié)能減排,治理大氣污染的形勢下,各電廠脫硫系統(tǒng)取消脫硫大旁路成為必然時,某電廠為兩爐一塔的脫硫系統(tǒng),設置增壓風機旁路以提高脫硫系統(tǒng)運行可靠性的做法,對于同類型、尤其運行年限較長、場地受限的機組來說,有著很好的借鑒作用。
[1]DL/T5121-2000 火力發(fā)電廠煙風煤粉管道設計技術規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2000.
[2]馬曉瓏,李桓.濕法脫硫發(fā)電機機組取消旁路煙道的技術研究.能源與環(huán)境.