洪文儀,邵興隆
(1.廣東茂名市交通高級技工學(xué)校,廣東 茂名 525000;2.中石化股份公司 茂名分公司,廣東 茂名 525000)
中船重工集團公司第七一一所開發(fā)的水熱媒技術(shù)可以把石化系統(tǒng)中的多處余熱資源回收,再分配給其他需要加熱的工序,隨著該技術(shù)的日趨成熟,已在石化實際生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用。茂名石化公司常減壓裝置通過對目前低溫余熱利用的現(xiàn)狀進(jìn)行分析,決定運用水熱媒空氣預(yù)熱器改進(jìn)原加熱爐熱管式空氣預(yù)熱器系統(tǒng),在加強低溫?zé)崃炕厥?,降低能量損失的同時,提高能源的利用率,完善常壓爐煙氣余熱回收系統(tǒng)。
1)操作彈性小,熱管使用壽命短,不超過3 年;2)適應(yīng)燃料變化范圍窄,當(dāng)燃料硫含量增加,煙氣的露點溫度高于其低溫段管壁溫度,導(dǎo)致露點腐蝕;3)異常煙氣溫度高出設(shè)計值100~150℃,導(dǎo)致部分熱管失效,降低使用效率;4)空氣與煙氣換熱需要龐大的煙道,占地面積大,投資高;5)排煙溫度一般為180~200℃,熱效率低于88%[2]。
1)水熱媒的工作原理:利用高壓脫氧水作中間載熱體,熱媒水通過放置在對流室出口的煙氣換熱器吸收煙氣熱量,再通過鼓風(fēng)機出口的空氣預(yù)熱器放出熱量,加熱空氣,如此循環(huán)將煙氣熱量傳遞給加熱爐的空氣。在其進(jìn)口和循環(huán)水泵入口之間,設(shè)置旁路調(diào)節(jié)閥,控制換熱量,保證進(jìn)煙氣換熱器熱媒水的溫度高于露點溫度,水熱媒空氣預(yù)熱器流程見圖1[3]。
圖1 水熱媒空氣預(yù)熱器流程
2)水熱媒預(yù)熱器優(yōu)點:(1)煙氣和空氣分開,布置靈活;(2)調(diào)節(jié)水溫達(dá)到靈活控制排煙溫度和熱風(fēng)溫度;(3)系統(tǒng)中的旁路調(diào)節(jié)閥可避免低溫腐蝕或高溫爆管、失效現(xiàn)象;(4)采用高壓鍋爐管為元件,使用壽命大大延長,使用保證期有6a 以上。
2003 年常減壓裝置進(jìn)行擴能改造,其中將空氣預(yù)熱器更換為水熱媒煙氣換熱器,空氣進(jìn)入熱油換熱器與常二線進(jìn)行換熱后溫度升至80~90℃,再到空氣換熱器與脫氧水進(jìn)行換熱,此時的脫氧水已在煙氣換熱器中與煙氣換熱溫度達(dá)到220~230℃,兩者換熱后,空氣溫度升至210~220℃,之后作為熱風(fēng)吹入爐膛助燃。而與空氣換熱后的脫氧水溫度降到175~180℃之后,再循環(huán)進(jìn)入煙氣換熱器與煙氣換熱,達(dá)到一定溫度后再與空氣換熱。經(jīng)過上述換熱過程,達(dá)到了煙氣余熱的回收利用目的。
但在裝置開工后,發(fā)現(xiàn)水熱媒系統(tǒng)在運行中存在一些問題。2003 年9 月份裝置改造開工后,加工原油性質(zhì)變輕,渣油量減少,原油的換熱終溫遠(yuǎn)低于設(shè)計溫度,并且隨著生產(chǎn)的進(jìn)行,換熱終溫逐步下降。過低的入爐溫度、加大了常壓爐的負(fù)荷,直接導(dǎo)致出輻射室煙氣溫度高、流量大,循環(huán)熱媒水經(jīng)過煙氣換熱器后,換熱溫度過高。當(dāng)熱媒水操作溫度下的飽和蒸汽壓超過水熱媒系統(tǒng)壓力時,水熱媒系統(tǒng)的安全閥就會起跳,形成安全隱患。進(jìn)入2004 年之后,裝置加工任務(wù)大幅度提高,常壓爐負(fù)荷增加,與水熱媒換熱后的排煙溫度高達(dá)330~340℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計值。由于受水熱媒系統(tǒng)操作負(fù)荷的限制,煙氣余熱不能按設(shè)計要求進(jìn)行回收利用,相應(yīng)地降低了加熱爐熱效率。針對以上情況,考慮從降低水熱媒系統(tǒng)操作溫度入手,降低常壓爐排煙溫度,提高爐子熱效率。由于水熱媒系統(tǒng)本身不具有向上的操作彈性,要想降低循環(huán)熱媒水的溫度,只能采取降低煙氣熱負(fù)荷或增大循環(huán)熱媒水冷水進(jìn)水量降低循環(huán)水溫度這兩種方法。因受裝置生產(chǎn)現(xiàn)狀所限,要降低煙氣熱負(fù)荷是難以實現(xiàn)的,所以采用降低循環(huán)用脫氧水溫度的方法來降低水熱媒系統(tǒng)操作溫度。
由于水熱媒系統(tǒng)使用的脫氧水,可以用來產(chǎn)生低壓蒸汽,因此將溫度高于200℃的循環(huán)用熱媒水自水熱媒煙氣換熱器出口引至減二線蒸汽發(fā)生器(換-09/4),其飽和蒸汽進(jìn)入低壓蒸汽管網(wǎng),冷凝水則進(jìn)入蒸汽發(fā)生器替代脫氧水繼續(xù)發(fā)生蒸汽,這樣既節(jié)約了裝置脫氧水消耗,又能保證水熱媒系統(tǒng)不斷補入溫度較低的脫氧水,以實現(xiàn)降低循環(huán)熱媒水溫度的目的。為了充分保證水熱媒系統(tǒng)操作溫度符合設(shè)計要求,需進(jìn)一步增加冷脫氧水的補入量。因此在系統(tǒng)高點放空處加線,將循環(huán)熱媒水飽和蒸汽并入爐區(qū)伴熱線,以減少水熱媒系統(tǒng)脫氧水損耗,節(jié)約伴熱蒸汽消耗,降低水熱媒系統(tǒng)操作溫度。實施流程如圖2。
圖2 實施流程簡圖
在該合理化建議提出后,為了確定跨線的合適連接位置,車間技術(shù)人員多次深入現(xiàn)場仔細(xì)勘察,經(jīng)過實地測量、認(rèn)真計算、可行性分析后,最后確定兩改造線連接位置分別在空氣預(yù)熱器脫氧水出口和水熱媒系統(tǒng)高點放空閥前。2004 年2 月中旬進(jìn)行水熱媒系統(tǒng)脫氧水線改造,僅5 天時間就成功完成施工,投資費用約為5000 元。2月24 日,在對改造線進(jìn)行全面的檢查后,先后投用兩條脫氧水改造線。經(jīng)過近10 個月的運行證明,該項合理化建議取得了預(yù)期的效果。建議實施后,循環(huán)用熱媒水平均溫度由255℃降到180℃,基本符合設(shè)計要求,水熱媒系統(tǒng)安全閥不再起跳;常壓爐排煙溫度下降70℃左右,其熱效率平均提高1%。改造后,不僅解決了水熱媒系統(tǒng)操作溫度超高、安全閥頻繁起跳的問題,確保了水熱媒系統(tǒng)的安全運行,還減少了裝置脫氧水消耗,增加了H-09/4 產(chǎn)氣量,節(jié)約了主蒸汽用于伴熱和汽提的用量,為裝置的節(jié)能達(dá)標(biāo)工作奠定了堅實基礎(chǔ)。
該建議實施后,每月減少裝置脫氧水消耗約30t;開伴熱期間,每天可節(jié)約主蒸汽消耗20t;停伴熱期間減少主蒸汽消耗10t 左右。
1)取得的經(jīng)濟效益:水熱媒系統(tǒng)投資費用為5000元,每月脫氧水少消耗30t,共10 個月,減少成本消耗為:30×38×10=11400 元;在蒸汽方面,建議實施后裝置使用伴熱天數(shù)為136 天,停用伴熱天數(shù)為153 天,節(jié)約主蒸汽消耗費用為:20×136×120+10×153×120=510 000 元??偣踩〉媒?jīng)濟效益為:510000+11400-5000=516 400 元。
2)取得的社會效益:自本建議實施后,水熱媒系統(tǒng)運行平穩(wěn),從未發(fā)生系統(tǒng)安全閥起跳現(xiàn)象,消除了生產(chǎn)中的一個重大安全隱患,保障了裝置運行期間的人員和設(shè)備安全。
綜上所述,水熱媒技術(shù)是一種高效、可靠的新型節(jié)能技術(shù)。該技術(shù)可以回收單一甚至多個裝置的余熱,再進(jìn)行合理的分配給其他需熱裝置,大大地降低了生產(chǎn)成本。通過對水熱媒系統(tǒng)中脫氧水線的改造,進(jìn)一步提效降耗,獲得較好的經(jīng)濟效益。裝置的節(jié)能潛力很大,只要在提高裝置設(shè)備能源利用率方面下功夫,就能為企業(yè)降本增效多作貢獻(xiàn)。
[1]武獻(xiàn)紅,吳麗,王東麗.石油化工廠低溫余熱的利用[J].河南化工,2007(12):85-88.
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[3]裴力君,于洋.水熱媒空氣預(yù)熱器在常減壓裝置加熱爐系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].工業(yè)加熱,2007(2):28.