王 宇
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PLC和電液比例閥在數(shù)控軋輥磨床工件頂持控制中的應(yīng)用
王 宇
(上海交通大學(xué)機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 上海 200240)
簡(jiǎn)要闡述了PLC結(jié)合電液比例閥在數(shù)控軋輥磨床工件頂持控制中的應(yīng)用,其中主要闡述了控制原理、硬件功能、介紹了機(jī)床頂持控制的設(shè)計(jì),主要電氣元件的選型等,使軋輥磨床的頂持力在磨削工件時(shí),達(dá)到可控,避免因頂持力過(guò)大而使工件磨削精度走失。
電液比例閥 PLC 數(shù)控軋輥磨床
軋輥是鋼鐵行業(yè)用于鋼板軋制的關(guān)鍵零件,數(shù)控軋輥磨床是專門(mén)用于冶金、造紙、橡膠、印機(jī)等行業(yè),磨削各類工作輥及支承輥、各種壓機(jī)的金屬、非金屬壓延輥等的專用磨削加工設(shè)備。因軋輥磨削過(guò)程中需磨削圓柱形、圓錐形、輥面、輥頸、中凸、中凹、正弦曲線,拋物線、弧線、CVC曲線等各類曲線,且要求精度很高,磨削過(guò)程大多通過(guò)機(jī)床頭架及尾架對(duì)軋輥進(jìn)行頂持磨削。在此過(guò)程中,一方面需要保證軋輥在頂持過(guò)程中的安全,另一方面,需要控制軋輥在頂持過(guò)程中的變形以避免由變形引起的工件磨削精度走失。所以,控制對(duì)軋輥的頂持力度將直接影響軋輥的加工安全及加工精度,數(shù)字式電液比例閥就是理想的控制元件。
數(shù)字式電液比例閥是20世紀(jì)80年代初發(fā)展起來(lái)的可用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)電液比例控制的新型元件,主要包含數(shù)字式流量閥、數(shù)字式壓力閥、數(shù)字式方向流量閥等類型。電液比例閥控制同開(kāi)關(guān)控制相類似,用電液比例閥的電磁鐵代替機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)手柄,將電信號(hào)變?yōu)閴毫蛭灰菩盘?hào)。由于電液比例閥具有較強(qiáng)的抗污染能力,控制精度及可靠性較高,所以其廣泛適用于現(xiàn)代液壓控制系統(tǒng)中??删幊炭刂破鱌LC與電液比例閥的組合,非常適合于軋輥的頂持力控制,其能夠根據(jù)工件頂持情況進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,由電液比例閥控制數(shù)控軋輥磨床對(duì)工件頂持力控制,可以大大改善系統(tǒng)性能,具有反應(yīng)靈敏、控制精確、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)。
機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)采用SIEMENS 840D系統(tǒng),并集成SIEMENS S7-300 PLC機(jī)床狀態(tài)實(shí)施監(jiān)控并進(jìn)行機(jī)床動(dòng)作控制,根據(jù)機(jī)床控制的要求,機(jī)床頂持控制設(shè)計(jì)選用圖1所示的控制方案。
圖1 電氣控制系統(tǒng)及硬件結(jié)構(gòu)
由圖1可見(jiàn),該系統(tǒng)的控制核心是SIEMENSS7-300 PLC,其主要負(fù)責(zé)控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、濾波、數(shù)據(jù)處理、驅(qū)動(dòng)輸出等功能。在整個(gè)頂持執(zhí)行過(guò)程中,CPU將給定的控制量通過(guò)模擬量模送給電液比例閥,電液比例閥根據(jù)電壓值控制液壓缸的輸出壓力,頂持壓力反饋傳感器的反饋信號(hào)輸入電液比例閥,實(shí)現(xiàn)電液比例閥的閉環(huán)控制。
伺服液壓缸作為動(dòng)力元件,承受負(fù)載并實(shí)現(xiàn)往復(fù)運(yùn)動(dòng)。此處考慮頂持動(dòng)作需通過(guò)尾架套筒的伸縮動(dòng)作來(lái)實(shí)現(xiàn),在此選用單桿雙作用液壓缸,其活塞兩個(gè)腔體的面積為1:2,選擇和計(jì)算液壓缸的參數(shù)為:最大頂持力200 kN;液壓缸前端直徑Φ250mm,安裝壓力傳感器;有效活塞面積e=2π/4=49 087.4(mm2);系統(tǒng)供油壓力s=12 MPa。另外,電液比例閥的選取,電液比例閥所需的流量為[1,2]
其中Q為電液比例閥空載流量(L/min),Q為電液比例閥負(fù)載流量(L/min)這樣,實(shí)際選取的電液比例閥額定流量為200 L/min。
根據(jù)實(shí)際工況及系統(tǒng)性指標(biāo)要求和對(duì)應(yīng)的液壓元器件選型,電氣控制系統(tǒng)采用德國(guó)SIEMENS P7-300PLC系統(tǒng) ,其具體選型如下:
(1)控制單元:CPU314附帶256KB儲(chǔ)存卡。
(2)數(shù)字輸入模塊:SM321模塊,具有16點(diǎn)的24VDC輸入接口。
(3)數(shù)字輸出模塊:SM322模塊,具有16點(diǎn)的24VDC輸出接口。
(4)模擬量輸入模塊:SM331,具有16位AD精度,1ms采樣速度的四通道模擬輸入接口。
(5)模擬量輸出模塊:SM332,具有12位AD精度,1ms轉(zhuǎn)換周期的2通道模擬輸出接口。
系統(tǒng)控制設(shè)計(jì)含兩部分內(nèi)容,上位機(jī)界面操作控制和下位機(jī)PLC控制軟件[3]。
首先,為實(shí)現(xiàn)上位機(jī)界面操作控制,我們?cè)跀?shù)控軋輥專用磨削OEM軟件的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改動(dòng),界面采用VB及C++聯(lián)合開(kāi)發(fā),在原有界面的基礎(chǔ)上增加了尾架頂持力設(shè)定窗口,如圖2所示,
圖2 數(shù)控軋輥磨床OEM操作軟件及頂持控制后臺(tái)程序
其次,下位機(jī)PLC控制,主要完成液壓缸的驅(qū)動(dòng)工作。該程序主要在OB35循環(huán)中斷組織塊中運(yùn)行(中斷周期100ms),各參數(shù)格式見(jiàn)表1。
Block: OB35 "Cyclic Interrupt"
CALL "CONT_C" , DB255
COM_RST :=
MAN_ON :=M255.0
PVPER_ON:=
P_SEL :=
I_SEL :=
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :=
CYCLE :=T#100MS
SP_INT :=MD256
PV_IN :=MD258
PV_PER :=
MAN :=MD260
GAIN :=MD262
TI :=MD264
TD :=
TM_LAG :=
DEADB_W :=MD266
LMN_HLM :=
LMN_LLM :=
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=
LMN_PER :=
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
表1 OB35循環(huán)中斷組織各參數(shù)格式表
通過(guò)以上程序段對(duì)各給定控制量以及控制信息的處理,PLC完成了對(duì)電液比例閥的控制工作[4]。
其具體程序原理如圖3所示,由壓力反饋檢測(cè)模塊、曲線發(fā)生器模塊和PID運(yùn)算模塊組成。圖3中,代表壓力曲線設(shè)定值,代表實(shí)際壓力反饋值,1表示點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的速度值,s是控制時(shí)間間隔,是自動(dòng)運(yùn)行時(shí)速度增量值,PIDOUT為PID控制運(yùn)算輸出值,Pout為PID控制運(yùn)算的比例控制項(xiàng)值,Iout為PID控制運(yùn)算的積分控制項(xiàng)值,Dout為PID控制運(yùn)算的微分控制項(xiàng)值,p為比例控制參數(shù),Ki為積分控制參數(shù),d為微分控制參數(shù),e(t)為誤差,e(t)=-。其中,壓力反饋檢測(cè)模塊負(fù)責(zé)將液壓缸的實(shí)時(shí)壓力情況反饋給控制器,實(shí)現(xiàn)由模擬數(shù)據(jù)到數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換[5];曲線發(fā)生器模塊由點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行曲線發(fā)生器和自動(dòng)運(yùn)行曲線發(fā)生器組成,分別給出點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行和自動(dòng)運(yùn)行時(shí)的液壓缸指令曲線;PID運(yùn)算模塊則根據(jù)指令曲線與實(shí)際運(yùn)行曲線誤差,給出電液比例閥的控制輸入。
圖3 PLC控制軟件原理
隨著當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生產(chǎn)的提高,人們開(kāi)始對(duì)機(jī)床的多功能和先進(jìn)性的要求越來(lái)越高,高速、高效、智能化、精確化是相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間機(jī)床行業(yè)發(fā)展的方向,數(shù)控軋輥磨床作為鋼鐵、冶金行業(yè)的主要精加工設(shè)備,其頂持機(jī)構(gòu)的好壞直接關(guān)系到軋輥磨削質(zhì)量。根據(jù)以上方案設(shè)計(jì)的PLC和電液比例閥控制數(shù)控軋輥磨床工件頂持機(jī)構(gòu),經(jīng)試驗(yàn)與實(shí)際應(yīng)用測(cè)試,達(dá)到性能指標(biāo),整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定性高、抗干擾能力強(qiáng),響應(yīng)速度快,自動(dòng)化程度高。該系統(tǒng)已在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行三年,系統(tǒng)運(yùn)行良好,持續(xù)為用戶創(chuàng)造著較好的經(jīng)濟(jì)效益。
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