白文亮BAI Wen-liang
(中鐵隧道集團(tuán)有限公司工程試驗(yàn)中心,洛陽 471009)
(Engineering Test Center of China Railway Tunnel Co.,Ltd.,Luoyang 471009,China)
由于工程建設(shè)的需要,一些偏遠(yuǎn)的山區(qū),交通不便,常常會(huì)有長(zhǎng)距離運(yùn)輸混凝土施工。目前緩凝減水劑的使用,混凝土一般可保證坍落度在1 到2 小時(shí)不損失,但若受到運(yùn)輸條件的限制,好多工程上混凝土的運(yùn)輸時(shí)間會(huì)長(zhǎng)達(dá)3到4 小時(shí)甚至更長(zhǎng),普通混凝土到達(dá)工作面時(shí)流動(dòng)性已經(jīng)很小,尤其泵送混凝土幾乎已經(jīng)無法繼續(xù)泵送,若強(qiáng)行泵送將導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)堵管;或現(xiàn)場(chǎng)加水泵送將導(dǎo)致混凝土質(zhì)量不合格,大大增加了工程質(zhì)量隱患。本文將通過一些室內(nèi)模擬試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用的驗(yàn)證,通過拌合水、減水劑部分后加法來提高混凝土保坍性能,在不增加成本的基礎(chǔ)上保證現(xiàn)場(chǎng)混凝土工作性能和質(zhì)量。
1.1 減水劑的作用原理 減水劑可以有效地減少混凝土的的塌落度損失,改善混凝土的工作性,提高流動(dòng)性、耐久性,在高性能混凝土中發(fā)揮重要的作用。其對(duì)混凝土的影響主要可概括為吸附-分散和潤(rùn)滑作用?;炷林袚饺霚p水劑后,減水劑的憎水基團(tuán)定向吸附于水泥顆粒表面,而親水基團(tuán)指向水溶液,構(gòu)成單分子或多分子層吸附膜。由于表面活性劑的定向吸附,使水泥膠粒表面帶有相同符號(hào)的電荷,于是在同性相斥的作用下,不但能使水泥-水體系處于相對(duì)穩(wěn)定的懸浮狀態(tài),而且,能使水泥在加水初期所形成的絮凝狀結(jié)構(gòu)分散解體,從而將絮凝結(jié)構(gòu)內(nèi)的水釋放出來,達(dá)到減水的目的,可以使新拌混凝土的和易性改善,而且由于混凝土中水灰比有較大幅度的下降,使水泥石內(nèi)部孔隙體積明顯減少,水泥石更為致密,混凝土的抗壓強(qiáng)度、耐久性均顯著提高。
1.2 減水劑、拌合水部分后加法的作用效果 此處的后加法,指混凝土拌合時(shí)并不將配合比中規(guī)定量的減水劑和拌合水一次性全部加入,而是先加一部分只保證混凝土可順利出機(jī)和進(jìn)入罐車運(yùn)輸至工作面;在接近工作面即將澆筑混凝土前補(bǔ)充加入剩余的減水劑、拌合水,最終達(dá)到按配合比施工,且增加了混凝土保坍時(shí)間。因?yàn)橄葥降臏p水劑經(jīng)過前期的吸附,或是被水化產(chǎn)物包裹,導(dǎo)致Zeta 電位下降,逐漸降低了減水劑的分散能力,造成水泥顆粒凝聚,宏觀上使得混凝土流動(dòng)性下降。而此時(shí)補(bǔ)充的剩余部分的減水劑進(jìn)入混凝土,則再次發(fā)揮減水劑的活性和分散作用,使已經(jīng)凝聚的水泥顆粒絮狀結(jié)構(gòu)被破壞,所包裹的水釋放出來,漿體的流動(dòng)性和均勻性得到提高;同時(shí)補(bǔ)充加入了剩余的拌合水,使混凝土流動(dòng)性大幅提高,進(jìn)而達(dá)到保坍的目的,提高了到達(dá)工作現(xiàn)場(chǎng)時(shí)的混凝土工作性能。
①通過試驗(yàn)得出減水劑、拌合水同摻法和后加法對(duì)混凝土流動(dòng)性、保坍時(shí)間的影響;②通過28 天強(qiáng)度、耐久性試驗(yàn)驗(yàn)證后加法對(duì)混凝土質(zhì)量的影響;③跟蹤現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況,使減水劑、拌合水后加法在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)揮其效果。
3.1 混凝土標(biāo)準(zhǔn)配合比及原材料規(guī)格 我們以某高速鐵路連續(xù)梁混凝土配合比為基準(zhǔn)配合比(見表1),混凝土強(qiáng)度等級(jí)C50;澆筑方式:泵送,坍落度要求160~200mm;運(yùn)輸方式:罐車;攪拌方式:強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī)。
表1 某高速鐵路連續(xù)梁混凝土配合比
所用原材料:
水泥:浙江光宇P.O 52.5;
細(xì)骨料:青陽河砂,細(xì)度模數(shù)2.6,含泥量0.4%;
粗骨料:漁亭石場(chǎng),5~20mm,玄武巖;
粉煤灰:宣城雙樂,C50 及以上;
減水劑:山西鐵力,聚羧酸減水劑(緩凝型)。
3.2 試驗(yàn)方案 結(jié)合連續(xù)梁混凝土施工的實(shí)際情況,現(xiàn)場(chǎng)采用泵送澆筑,需要混凝土坍落度在160~200mm 范圍內(nèi)較為適合泵送,但在混凝土攪拌完成出機(jī)到運(yùn)輸至工作面過程中不需要太大坍落度,只要混凝土能順利倒出攪拌機(jī)并進(jìn)入罐車并運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)即可,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)一般有100mm 坍落度即可。于是我們可以采用拌合水、減水劑后加法:即混凝土攪拌時(shí)只加入設(shè)計(jì)配合比中的部分減水劑和拌合水,保證混凝土出機(jī)時(shí)有100mm 左右的坍落度即可,當(dāng)混凝土運(yùn)至工作面,再補(bǔ)充加入剩余的減水劑和拌合水,以發(fā)揮減水劑的分散作用,提高現(xiàn)場(chǎng)混凝土的流動(dòng)性,在不增加成本并保證混凝土質(zhì)量的前提下提高了現(xiàn)場(chǎng)混凝土的工作性能。而根據(jù)《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(TB10424-2010),減水劑摻量可按實(shí)際情況進(jìn)行±0.1%(減水劑占膠材總量的質(zhì)量百分比)的微調(diào),這樣更便于現(xiàn)場(chǎng)混凝土的靈活調(diào)整。
由此我們進(jìn)行以下二組室內(nèi)試驗(yàn):
試驗(yàn)一
傳統(tǒng)方法拌制混凝土,測(cè)得其經(jīng)時(shí)坍落度變化,具體數(shù)據(jù)見表2。
試驗(yàn)二
①首先進(jìn)行試驗(yàn),測(cè)得較原配合比每方混凝土少多少水和減水劑即可達(dá)到100mm 出機(jī)坍落度,此時(shí)混凝土是可以順利出機(jī)并運(yùn)輸?shù)模辉囼?yàn)得出每方混凝土少加10kg水、0.2%減水劑便可達(dá)到100mm 坍落度;②將出機(jī)100mm 坍落度的混凝土靜置一段時(shí)間直到其即將失去流動(dòng)性,此時(shí)混凝土由于流動(dòng)性太差幾乎已不能在罐車中二次攪拌和順利倒出,將不能繼續(xù)用于施工(根據(jù)經(jīng)驗(yàn),此時(shí)坍落度為30~50mm);我們就是要測(cè)出這段靜置時(shí)間的極限值,在混凝土即將失去流動(dòng)性之前加入剩余的拌合水和減水劑以提高其流動(dòng)性,使其更加利于施工。經(jīng)試驗(yàn)得到混凝土坍落度從出機(jī)100mm 降至30~50mm 約2.5 小時(shí);③靜置2.5 小時(shí),混凝土坍落度降至30~50mm 時(shí),補(bǔ)充加入10kg 水、0.2%減水劑,測(cè)其坍落度,并繼續(xù)測(cè)其保坍性,具體數(shù)據(jù)見表2。
表2 不同試驗(yàn)條件下混凝土坍落度經(jīng)時(shí)變化
由現(xiàn)場(chǎng)混凝土施工需要,混凝土坍落度在160~200mm 之間是適合泵送的,由表2 可見,若采用傳統(tǒng)方法,混凝土在出機(jī)后1.5 小時(shí)內(nèi),是適合泵送施工的,時(shí)間再長(zhǎng)則流動(dòng)性差不利于泵送;但通過使用減水劑、拌合水部分后加法,使混凝土的保坍時(shí)間從原來的1.5 小時(shí)延長(zhǎng)為3.5 小時(shí),可大大增加混凝土的現(xiàn)場(chǎng)工作性,并且可按《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(TB10424-2010)對(duì)減水劑摻量進(jìn)行0.1%的微調(diào)來達(dá)到更長(zhǎng)的保坍時(shí)間。
3.3 強(qiáng)度、耐久性試驗(yàn) 我們將上述試驗(yàn)一、試驗(yàn)二所得混凝土制備足量的試件,進(jìn)行抗壓強(qiáng)度、彈性模量、抗氯離子滲透試驗(yàn)(鐵路上常以氯離子滲透性能作為混凝土耐久性的主要指標(biāo)),用以進(jìn)一步驗(yàn)證減水劑、拌合水后加法對(duì)混凝土質(zhì)量的影響,所得試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3。
表3 不同試驗(yàn)條件下混凝土強(qiáng)度、彈性模量、耐久性試驗(yàn)
由表3 可見,試驗(yàn)一和試驗(yàn)二所用原材料總量相同,只是加入時(shí)間和順序有所不同,根據(jù)質(zhì)量守恒定律,其微觀反應(yīng)也是大致相同的,故所得混凝土試件,其強(qiáng)度、彈性模量、電通量較為接近,且都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。因此,減水劑和拌合水后加法所得混凝土,無論力學(xué)性能還是耐久性都是達(dá)標(biāo)的,用于實(shí)際施工中是可行的。
筆者結(jié)合某在建高速鐵路連續(xù)梁實(shí)際施工情況:混凝土正常運(yùn)輸時(shí)間從攪拌站到工作面約為1.5 小時(shí),但此處為山區(qū),交通不便利,路過村莊、小橋等,路上常有堵車情況,混凝土運(yùn)輸時(shí)間常常會(huì)長(zhǎng)達(dá)3~4 小時(shí),此時(shí)混凝土已經(jīng)流動(dòng)性較小不宜泵送。于是結(jié)合上述室內(nèi)試驗(yàn)成果,在攪拌站每方混凝土少加10kg 拌合水和0.2%減水劑,當(dāng)混凝土運(yùn)輸至工作面后,現(xiàn)場(chǎng)配備電子秤,準(zhǔn)確秤量和補(bǔ)足之前少加的拌合水、減水劑,利用罐車進(jìn)行3 分鐘以上的二次攪拌,大大提高了現(xiàn)場(chǎng)混凝土的工作性,既解決了現(xiàn)場(chǎng)問題,又滿足了按配合比施工的要求,保證了混凝土質(zhì)量。
本次試驗(yàn)作為一種有益的嘗試,在實(shí)踐中驗(yàn)證了拌合水、減水劑后加法的可行性,并且不增加原材料成本,只需現(xiàn)場(chǎng)稍微填加小型計(jì)量設(shè)備。
當(dāng)前,關(guān)于外加劑后加法對(duì)混凝土性能的影響,理論上有所證明,但不多見。有文獻(xiàn)對(duì)其中的機(jī)理進(jìn)行了說明,但是,因?yàn)榛炷列阅芘c膠凝材料、砂石骨料、外加劑等原材料有著直接的關(guān)系,而這些原材料又因?yàn)榈赜虿煌⑸a(chǎn)方式不同等因素而千差萬別,拌合水、外加劑后加法對(duì)混凝土性能的微觀影響,至今未見量化的結(jié)論。
本次試驗(yàn)對(duì)象僅僅是某高鐵在建連續(xù)梁工程所使用的材料,若要大范圍使用該成果還需進(jìn)一步量化滿足后加法的各種原材料需達(dá)到的條件、溫度和施工環(huán)境的影響范圍,其它不同類型的減水劑、保坍劑等采用該方法是否也能達(dá)到一定的效果等。本項(xiàng)試驗(yàn)以少量理論知識(shí)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)為指引,結(jié)合工程實(shí)際,解決了現(xiàn)場(chǎng)施工問題并具有一定的經(jīng)濟(jì)效益,雖然只是運(yùn)用于具體的單項(xiàng)工程,但對(duì)其他類似工程可以起到借鑒的作用。
[1]TB10424-2010,鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)[S].
[2]GB50119-2013,混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范[S].
[3]新型混凝土外加劑及其應(yīng)用技術(shù)[Z].國家科技成果.