【摘 要】通過實際案例分析,講述模型化的思維方式在解決實際問題中的具體應用。
【關(guān)鍵詞】模型化,思維方式
一、前言
自動化設(shè)備和自動化控制原理在發(fā)電廠中應用越來越廣泛,自動化裝置出現(xiàn)的問題也越來越多,今天主要針對大唐黃島發(fā)電廠西門子氣動智能控制器出現(xiàn)的問題,進行深入分析,以新的視角去更好的發(fā)現(xiàn)問題,找出合理的解決方案。
二、事件經(jīng)過
(一)大唐黃島發(fā)電廠西門子氣動智能控制器出現(xiàn)的問題
大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門在停機臨修期間開關(guān)試驗發(fā)現(xiàn)閥門卡澀,控制閥門開關(guān)的壓縮空氣壓力為0.65MPa,西門子定位器控制氣源壓力為0.6MPa。汽機人員將閥門拆除發(fā)現(xiàn)閥門內(nèi)部有8個直徑18cm固定螺絲斷裂,滑落到閥芯邊緣,閥門開關(guān)過程中8個螺絲大大加大了摩擦力,閥門卡澀。汽機人員更換閥芯后,熱工人員通過西門子定位器自動整定行程位置,整定完成后閥門開關(guān)試驗。發(fā)現(xiàn)閥門在指令上下一直等幅震蕩,無法穩(wěn)定在指令附近。定位器死區(qū)為0.5%。
圖 一(藍色線代表反饋,紅色線代表指令)
(二)大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門組成
雙作用西門子定位器一臺,NCS模塊,開門關(guān)門放大器各一個,保位電磁閥一個。DCS指令通過西門子定位器將電信號轉(zhuǎn)換成開門或關(guān)門控制氣源壓力信號,控制氣源作用到放大器上控制開門關(guān)門的進氣量調(diào)節(jié)閥門的開度。
三、事件分析
將大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門西門子定位器切到手動模式進行試驗,發(fā)現(xiàn)閥門在中間位置很穩(wěn)定,沒有震蕩現(xiàn)象。智能西門子定位器是采用的自動控制模式的原理來控制調(diào)節(jié)門的開關(guān)的。西門子定位器在手動模式因為沒有模擬信號輸入,可以認為是開環(huán)控制模式。這也就是說大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門在開環(huán)控制時沒有問題,這樣可以分析認為大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門所屬的設(shè)備沒有問題。假如大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門所屬的設(shè)備,比如放大器有問題的話,大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門西門子定位器在手動模式下也應該出現(xiàn)震蕩情況。
大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門西門子定位器在遠方控制模式時,接受DCS指令4-20mA電流信號,與調(diào)節(jié)門的反饋信號組成閉環(huán)控制回路,當偏差大于西門子定位器死區(qū)時,西門子定位器進行調(diào)整,改變開關(guān)放大器的進氣量進行閉環(huán)控制。正常調(diào)整時,如果開關(guān)門時,偏差大于死區(qū),調(diào)整曲線應該為衰竭震蕩,最終穩(wěn)定在偏差小于死區(qū)的位置。
大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門出現(xiàn)的問題,我們可以將大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門看成一個控制模型,這樣就可以把實際問題抽象成一個控制模型的問題來分析,一個控制系統(tǒng)出現(xiàn)震蕩模式懂得可能性主要是PID參數(shù)調(diào)整不當所致。這樣分析問題就有了方向,到底是哪個參數(shù)導致的控制系統(tǒng)從原來的衰竭震蕩變?yōu)榈确鹗庬憫€的呢?因為西門子定位器PID參數(shù)是二級參數(shù),這個參數(shù)是內(nèi)部參數(shù),不能進行手動設(shè)置,在西門子定位器自動調(diào)整中是不會發(fā)生變化的。這樣的話需要考慮大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門控制系統(tǒng)發(fā)生了什么變化。大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門未更換閥芯前開關(guān)相同量程門需要的進氣量和大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門更換閥芯后所需的進氣量肯定不一樣了,因為假如以前需要1牛頓力的話,現(xiàn)在只需要幾分之一牛頓的力就可以了。我們將大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門看成一個控制模型,更換閥芯后控制模型的輸出應該比原來的控制模型輸出要小,根據(jù)實際情況,每個實際的控制模型都有精度,這其實也是我們控制模型最小的輸出單位?,F(xiàn)在出現(xiàn)的等幅振蕩也可以說更換閥芯后的控制模型最小的輸出單位偏大,輸出等于PID模型參數(shù)控制公式乘以輸入,這樣我們發(fā)現(xiàn)西門子定位器PID參數(shù)不變的情況下可以認為是輸入量偏大,這種情況在模型化的理解中可以認為是比例作用太大,我們只需要調(diào)整輸入量,降低更換閥芯后的控制模型最小的輸出單位,就可以解決問題。
具體分析我們可以用下面的式子進行演示:
更換閥芯前閥門開關(guān)最小精度所需工作氣源進氣量為X1,更換閥芯后閥門開關(guān)最小精度所需工作氣源進氣量為X2,X1>X2,調(diào)整氣源前西門子定位器接受最小變化量經(jīng)過PID參數(shù)計算后輸出的工作氣源Y1;調(diào)整氣源后西門子定位器接受最小變化量經(jīng)過PID參數(shù)計算后輸出的工作氣源Y2;當X1>Y1時,大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門可以正常調(diào)節(jié);當Y1>X2時,大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門無法穩(wěn)定在DCS指令附近;當X2>Y2時,大唐黃島發(fā)電廠6號機組啟動旁路減壓調(diào)節(jié)門可以正常調(diào)節(jié)。
圖二 (藍色線代表反饋,紅色線代表指令)
四、結(jié)束語
自動化設(shè)備和自動化控制原理在發(fā)電廠中應用越來越廣泛,隨著科技的進步,越來越多的電力設(shè)備會向著智能化和自動化方向發(fā)展,我們在以后的工作中要適當?shù)貞媒⒛P突乃季S方式考慮問題,也許你會有不一樣的發(fā)現(xiàn)。
作者簡介:楊長慶(1985—) 大唐黃島發(fā)電有限責任公司設(shè)備部 自動裝置與控制系統(tǒng)高級工。