• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    鈦鐵礦機械活化-稀酸酸解反應耦合

    2014-11-18 08:23:06袁紹軍岳海榮
    化學反應工程與工藝 2014年4期
    關鍵詞:磨球鈦鐵礦硫酸

    杜 均,李 春,袁紹軍,岳海榮,梁 斌

    (四川大學化工學院,四川 成都 610065)

    我國的鈦資源以鈦鐵礦為主,約占鈦資源的90.5%,是我國鈦白粉生產(chǎn)的主要原料。由于原料限制,我國鈦白粉生產(chǎn)基本都采用硫酸法工藝[1]。硫酸法工藝采用質量分數(shù)為85%左右硫酸分解鈦鐵礦,凈化鈦液后,通過水解得到偏鈦酸,偏鈦酸再經(jīng)過洗滌和煅燒得到鈦白粉。酸解反應過程中加入的硫酸在水解階段放出,每生產(chǎn)1 噸鈦白粉將排出8~10 噸質量分數(shù)約20%的水解廢酸,廢酸的處理非常困難。如果將稀硫酸濃縮到80%回用,則能耗高,成本幾乎是新購硫酸的數(shù)倍。大部分工廠采用石灰中和法處理后排放[2],既浪費了硫資源,也產(chǎn)生了大量硫酸鈣廢渣。若能實現(xiàn)稀硫酸(如質量分數(shù)為40%~60%)用于分解鈦鐵礦,可以將水解廢酸配以高濃度的新酸(98%)進行廢酸循環(huán)利用,不僅降低廢酸處理成本,同時減少新酸消耗。20世紀80年代,美國NL 公司[3]利用質量分數(shù)為25%~60%的稀酸酸解鈦鐵礦,在溫度140 ℃下酸解率達到85%,但是酸解時間長達48 h。稀酸酸解鈦鐵礦的難點是活性太低,長時間的酸解容易造成鈦液的提前水解,降低酸解率和產(chǎn)品質量。

    機械活化是強化礦物浸出的有效手段[4,5],機械力造成固體的晶格畸變、表面活化以及顆粒細化,可提高鈦鐵礦活性,從而實現(xiàn)稀酸酸解反應過程。Welham 等[6]采用滾筒磨活化澳大利亞砂礦型鈦鐵礦80 h,然后按100 mL 質量分數(shù)50%的H2SO4對應1 g 鈦鐵礦的酸礦,在100 ℃下浸出2 h,鈦的浸出率可達90%以上。然而,機械活化受到機械力能量的限制和活化微粒淬滅的影響,往往只限于表面層活化?;罨谋砻鎸优c稀酸反應后,剩余未活化芯很難繼續(xù)與稀酸反應[7]。動力學實驗表明[6,8-10],機械預處理主要增強的是初期浸出階段,而對后期基本沒有改善,因此,尋求一個高效的機械活化方法是非常必要的。景建林等[11,12]采用磨浸結合的方法,在稀酸中活化并浸取鈦鐵礦。磨浸結合的好處是原位活化的鈦鐵礦顆粒表面很快同稀酸發(fā)生反應并溶入稀酸,即使產(chǎn)生表面固體產(chǎn)物也可以在顆粒碰撞過程中脫落,從而使剩余未活化礦物芯繼續(xù)活化,不斷反應浸出,保證浸出反應得到較高的固體轉化率。由于鈦鐵礦酸解是在強酸條件下完成,普通的磨礦設備由于腐蝕等原因,很難實現(xiàn)工業(yè)化。

    為實現(xiàn)磨浸結合的機械活化-酸解反應耦合,本工作采用了一套新的磨礦反應裝置,可有效解決反應過程的腐蝕等問題。反應器的金屬反應筒體由一組三相異步電動機的定子繞組產(chǎn)生交變磁場驅動,金屬筒內壁作耐酸防腐處理。反應器中的磨球在稀酸溶液中對礦料進行研磨,實現(xiàn)活化和反應的同步進行。同時考察了機械活化-稀酸酸解反應耦合條件對鈦白礦浸出的影響,為這種新裝置的改進和實現(xiàn)工業(yè)化提供參考。

    1 實驗部分

    1.1 實驗原料

    實驗用鈦鐵礦由攀枝花鼎星鈦業(yè)有限公司提供,其化學成分如表1所示。X 射線衍射(XRD)分析表明該礦主要物相為FeTiO3。實驗選用的未活化礦物為0.10~0.15 mm,放置一年以上,活化處理前于120 ℃下干燥3 h,然后置于干燥器中備用。

    表1 實驗用鈦鐵礦化學組分Table 1 Chemical compositions of ilmenite

    1.2 反應裝置

    反應裝置結構如圖1所示,反應器外環(huán)是三相異步電動機的定子繞組,反應器鋼筒1 兩端被固定在兩個軸承2 上,由三相異步電動機的定子繞組產(chǎn)生交變磁場驅動。接通交流電源后,U1-U2,V1-V2和W1-W2三相會產(chǎn)生交變旋轉的磁場,該磁場驅動鋼筒1 作勻速圓周運動,并且為反應器提供熱量。

    圖1 磁驅動機械活化-稀酸酸解耦合反應裝置Fig.1 Schematic diagram of the magnetically-driven milling reactor for ilmenite leaching

    反應器內筒體3(內襯耐酸耐磨材料)及磨球4 會在摩擦力的作用下產(chǎn)生運動而對釜內的礦料進行機械活化。反應器內徑70 mm,筒身長165 mm;磨球是直徑為?5 mm,?7 mm,?9 mm,?10 mm,?11 mm 和?12 mm 的等質量比的鋯銦珠。采用混合粒徑磨球的原因在于,使用不同粒徑的磨球后,相互填充可減小磨球之間的空隙,增大磨球之間和磨球與反應器壁的碰撞幾率,從而提高了活化效率。

    1.3 實驗方法

    1.3.1 浸出反應測定

    先將稱量好的鋯銦珠和礦粉置于干燥好的反應器中,同時在油浴鍋內將設定酸礦比的硫酸溶液加熱,待反應器和硫酸溶液均達到所需的溫度時,迅速將硫酸溶液用蠕動泵打入反應器中進行酸解反應,溫度控制精度±2 ℃。定時抽取料漿分析,所取料漿均經(jīng)過抽濾,用質量分數(shù)為20%的硫酸洗滌,得到的濾液用于鈦、鐵含量和鈦液穩(wěn)定性的分析。

    1.3.2 對比浸出實驗

    為了比較無機械活化情況下的反應效果,對比浸出實驗(無球磨)在三頸燒瓶中進行。三頸燒瓶置于油浴中加熱,油浴溫度采用繼電器進行控制,溫度波動在±2 ℃;攪拌轉速用計數(shù)器和測速儀控制。實驗時先向三頸燒瓶瓶中加入設定比例的硫酸溶液,加熱至設定溫度后,再加入相應酸礦比的鈦鐵礦開始反應。通過冷凝回流系統(tǒng)使溶液體積恒定,定時抽取料漿分析。

    1.4 分析與表征

    溶液中鈦含量采用硫酸高鐵銨氧化還原滴定法測定,全鐵含量采用重鉻酸鉀氧化還原滴定法測定[12]。

    鈦液的穩(wěn)定性測定[13]:用移液管精確量取1 mL 鈦液轉移到置于25 ℃水浴恒溫中的1 L 錐形瓶中,向錐形瓶內每次加入50 mL 的25 ℃去離子水并振蕩15 s,然后靜置45 s,如此反復,直至溶液剛好變渾濁。定義加入的總水量(mL)即為鈦溶液的穩(wěn)定性。在硫酸法鈦白生產(chǎn)中,通常認為合格鈦液的穩(wěn)定性不小于350 mL。

    采用日本電子公司(JEOL)的JSM-7500F型SEM對濾渣表面形貌及粒徑進行表征;采用丹東方圓儀器有限公司的DX-1000型X射線衍射(XRD)儀對濾渣的衍射峰寬和強度進行表征。

    酸礦比定義為100%硫酸的質量與礦料的質量之比。

    2 結果與討論

    2.1 機械活化-稀酸酸解反應耦合條件

    2.1.1 反應器轉動速率的影響

    滾筒式反應器中的磨球在反應器內壁的帶動下發(fā)生定向運動。由于磨球的質量不同而導致運動加速度有差異,從而引發(fā)了磨球與反應器內壁之間、磨球之間以及礦物顆粒之間的碰撞與剪切,實現(xiàn)礦物表面的活化。圖2為反應器不同轉動速率對浸出率的影響。由圖2(a)可知,當反應器的轉動速率(基于反應釜內壁的線速度)由靜止逐漸增加到1.4 m/s,磨浸2 h鈦的浸出率從18%增至49%。但是,當反應器的轉動速率進一步增加至1.8 m/s時,鈦的浸出率卻下降到30%;繼續(xù)增大速率,鈦的浸出率穩(wěn)定在30%左右,此值與相同條件下未施加球磨浸出的值接近。這是由于磨球隨反應器轉動,兩者相對運動減弱,無法繼續(xù)對礦物進行活化所致。由圖2(b)可知,鐵的浸出率也表現(xiàn)出類似的結果,進一步證明了鈦鐵礦的浸出是沒有選擇性的[12,14]。

    圖2 反應器轉動速率對鈦鐵礦浸出的影響Fig.2 Effect of rotational rate of the reactor on the leaching efficiency of ilmenite

    鈦鐵礦的浸出反應可表示為:

    浸出過程中亞鐵和鈦按1∶1比例浸出,但礦物中所含少量Fe2O3的浸出速率比鈦的溶出速率快。因此,鐵的浸出速率比鈦略快,但總的表現(xiàn)為按比例浸出。實驗選擇釜內壁線速度為1.4 m/s進行。

    2.1.2 球料比的影響

    圖3為球料比對鈦鐵礦浸出的影響。由圖3(a)可看出,當球料比由1∶1 增加到5∶1、磨浸2 h時,鈦的浸出率由32%增加到35%;進一步增加球料比至10:1 時,鈦的浸出率可增加到49%;然而,當球料比繼續(xù)增加至15∶1 時,鈦的浸出率卻下降至32%。圖3(b)鐵的浸出率顯示出類似的變化規(guī)律。其原因在于,球料比由10∶1 增加到15∶1,在礦料質量不變的情況下,磨球數(shù)量的增加使得磨球運動的空間自由程縮短(約9%),從而與礦粒和反應器壁發(fā)生碰撞時未能積聚足夠的能量,導致活化效果減弱。因此,選擇優(yōu)化的球料比為10∶1,此時固體填充率為23%。

    圖3 球料比對鈦鐵礦浸出的影響Fig.3 Effect of ratio of ball to ore on the leaching efficiency of ilmenite

    2.1.3 硫酸濃度的影響

    圖4是不同質量分數(shù)硫酸的反應結果??梢钥闯?,硫酸濃度對鈦鐵礦的浸出率影響很大,增加酸濃度,反應轉化率線性增加。對比無活化的浸出反應,活化-浸出耦合反應轉化率明顯提高。在硫酸質量分數(shù)為60%時,浸出率從32%提高到49%。從反應趨勢來看,進一步增加硫酸濃度可提高反應轉化率。但是,將20%廢稀酸濃縮到更高的濃度,其成本會成倍數(shù)增加。因此,用于反應的硫酸濃度越高越不利于廢酸的回收利用。故選擇硫酸質量分數(shù)為60%。

    圖4 硫酸濃度對鈦鐵礦浸出的影響Fig.4 Effect of sulfuric acid concentration on the leaching efficiency of ilmenite

    2.1.4 酸礦比的影響

    酸礦比改變會影響鈦鐵礦浸出速率。圖5是不同酸礦比條件下的反應結果,隨著酸礦比的增加,鈦與鐵的浸出率均有所增加,但酸礦比從1.6∶1 增加到1.7∶1 時,鈦的浸出率相對變化率約為0.06%,鐵的浸出率相對變化率約為2.1%。在工業(yè)條件下,酸礦比高需要多耗酸,從經(jīng)濟上來講,希望在較低的酸礦比條件下進行。因此,選擇優(yōu)化的酸礦比為1.6∶1。

    圖5 酸礦比對鈦鐵礦浸出的影響Fig.5 Effect of ratio of acid to ore on the leaching efficiency of ilmenite

    2.1.5 溫度的影響

    在Li 等[7]的大量研究中深入討論過溫度的影響,得出的結論是在80~110 ℃時,浸出率隨溫度的增加而增加;當溫度增加到120 ℃時,鈦液會早期水解而影響鈦液質量。本工藝與其他工藝在溫度上無異,采用90 ℃既能得到一個較高的浸出率,也能節(jié)約能源。此外,本實驗裝置反應器外是定子繞組線圈,溫度不宜太高,小于90 ℃較適宜,溫度較高會破壞線圈絕緣層,引起裝置轉動不穩(wěn)定,所以本工作中取90℃。

    2.2 機械活化-稀酸酸解反應耦合的強化機制

    為了對反應過程作進一步的了解,對典型反應條件下的相關固體樣品進行了表征,以探討活化和反應過程固體界面的變化規(guī)律。選擇的反應條件為:硫酸質量分數(shù)60%,酸礦比1.6∶1,球料比10∶1,反應器內壁的線速度1.4 m/s 及反應溫度90 ℃。在此條件下反應2 h,鈦鐵礦中鈦浸出率為49%。采用SEM 和XRD 對原礦、反應殘渣進行了晶體結構和固體表面形貌的表征。

    2.2.1 SEM 表征

    圖6是原礦在不同倍數(shù)下的SEM圖。圖6(a)和(b)分別為放大1 000倍和5 000倍下的形貌。

    圖6 原礦SEM 照片F(xiàn)ig.6 SEM images of original ore

    圖7是反應進行40 min時,浸出實驗和活化浸出實驗的礦渣SEM圖對比。隨著浸出反應的進行,活化浸出的礦渣顆粒表面開始出現(xiàn)明顯的活化裂紋,如圖7(b)所示;而對比浸出實驗的礦渣表面沒有明顯的變化,見圖7(a)。裂紋的產(chǎn)生,有利于反應速率的提高。

    圖7 空白浸出實驗(a)和活化浸出實驗(b)40 min 濾渣SEM 照片F(xiàn)ig 7 SEM images of residual ore of leaching for (a) blank experiment and (b) activation-leaching of ilmenite after 40 min

    圖8為反應進行80 min時,浸出實驗和活化浸出實驗的礦渣SEM圖對比。比較可發(fā)現(xiàn),活化浸出實驗反應的礦渣顆粒開始崩塌和細化,如圖8(b);而對比浸出實驗的礦渣表面才開始出現(xiàn)不太明顯的裂紋和局部的碎屑,如圖8(a)。

    圖8 空白浸出實驗(a)和活化浸出實驗(b)80 min 濾渣SEM 照片F(xiàn)ig.8 SEM images of residual ore of leaching for (a) blank experiment and (b) activation-leaching of ilmenite after 80 min

    圖9為反應進行120 min時,浸出實驗和活化浸出實驗的礦渣SEM圖對比。比較可發(fā)現(xiàn),活化浸出實驗礦渣到后期逐漸形成明顯的溝壑和變?yōu)榱礁〉念w粒,如圖9(b);對比浸出實驗的礦渣表面到后期變?yōu)榉涓C狀,如圖9(a),但是粒徑?jīng)]有改變。

    圖9 空白浸出實驗(a)和活化浸出實驗(b)120 min 濾渣SEM 照片F(xiàn)ig.9 SEM images of residual ore of leaching for (a) blank experiment and (b) activation-leaching of ilmenite after 120 min

    SEM 圖表明,機械活化-稀酸酸解耦合反應使得礦物顆粒不斷破碎、細化,而且原位活化的鈦鐵礦顆粒表面很快同稀酸發(fā)生反應并溶入稀酸,即使產(chǎn)生表面固體產(chǎn)物也可以在顆粒碰撞過程中脫落,從而使剩余礦物未活化芯繼續(xù)活化,并不斷反應浸出。

    2.2.2 XRD 表征

    顆粒的機械活化過程中,在機械沖擊力量的作用下,固體顆粒不斷細化,晶粒內部因機械力的作用而形成晶格缺陷。XRD 圖可以直接反映出固體樣品的晶體完善情況和晶粒大小,如圖10所示(反應條件同圖9)。結果表明,盡管衍射峰仍符合六方晶體FeTiO3的標準圖譜,但機械活化-酸解反應耦合使得鈦鐵礦晶面的最強峰寬化,強度下降[10];說明機械活化-稀酸酸解反應耦合使得礦物顆粒破碎和細化。

    圖10 原礦及不同酸解方式下濾渣的XRD 照片F(xiàn)ig.10 XRD patterns of original ore, residual ore of unactivated and activated ilmenite after 120 min of leaching

    2.3 鈦液的穩(wěn)定性測定

    從鈦液制得到水解之前的過程中,鈦液有陳化而逐漸析出膠狀渾濁或沉淀的傾向,表示這種傾向的特性稱為鈦液的穩(wěn)定性。鈦液的穩(wěn)定性是鈦液質量好壞的判斷標準,穩(wěn)定性合格的鈦液可以有效地防止早期水解的發(fā)生。在硫酸質量分數(shù)為60%,酸礦比1.6∶1,球料比10∶1,反應器內壁的線速度1.4 m/s 及反應溫度90 ℃的條件下,所得鈦液的穩(wěn)定性大于等于450 mL,滿足鈦白生產(chǎn)要求。

    3 結 論

    利用機械活化與稀酸酸解反應耦合可提高鈦鐵礦酸解反應速率。反應所得鈦液的穩(wěn)定性能很好地滿足鈦白生產(chǎn)要求。機械活化-稀酸酸解反應耦合使得礦物顆粒不斷破碎、細化,原位活化的鈦鐵礦顆粒表面很快同稀酸發(fā)生反應并溶入稀酸,即使產(chǎn)生表面固體產(chǎn)物也可以在顆粒碰撞過程中脫落,從而使剩余礦物未活化芯繼續(xù)活化,并不斷反應浸出。

    [1]鄧 捷, 吳立峰.鈦白粉應用手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社, 2005:15-18.

    [2]李 亮.國內外鈦白廢酸綜合治理及回收利用研究現(xiàn)狀[J].濕法冶金, 2010, 29(3):150-158.Li Liang.Research progress on comprehensive recycle of waste acid in titanium pigment production at home and abroad[J].Hydrometallurgy of China, 2010, 29(3):150-158.

    [3]Rahm J A, Cole D.Process for manufacturing titanium compounds using a reducing agent:US, 4288415[P].1981-09-08.

    [4]李運姣, 李洪桂, 劉茂盛, 等.淺談機械活化在濕法冶金中的應用[J].稀有金屬與硬質合金, 1993, 114:38-42.Li Yunjiao, Li Honggui, Liu Maosheng, et al.Application of the mechanical activation in hydrometalhrgy[J].Rare Metals and Cemented Carbides, 1993, 114:38-42.

    [5]Balá? P.Mechanical activation in hydrometallurgy[J].International Journal of Mineral Processing, 2003, 72(1):341-354.

    [6]Welham N, Llewellyn D.Mechanical enhancement of the dissolution of ilmenite[J].Minerals Engineering, 1998, 11(9):827-841.

    [7]Li Chun, Liang Bin, Chen Shengping.Combined milling–dissolution of Panzhihua ilmenite in sulfuric acid[J].Hydrometallurgy, 2006,82(1):93-99.

    [8]Sasikumar C, Rao D, Srikanth S, et al.Effect of mechanical activation on the kinetics of sulfuric acid leaching of beach sand ilmenite from Orissa, India[J].Hydrometallurgy, 2004, 75(1):189-204.

    [9]李 春, 梁 斌, 梁小明.鈦鐵礦的機械活化及其浸出動力學[J].四川大學學報(工程科學版), 2005, 37 (1):35-38,56.Li Chun, Liang Bin, Liang Xiaoming.Leaching kinetics of mechanically activatede ilmenite ore[J].Journal of Sichuan University(Engineering Science Edition), 2005, 37(1):35-38, 56.

    [10]李 春, 陳勝平, 吳子兵, 等.機械活化方式對攀枝花鈦鐵礦浸出強化作用[J].化工學報, 2006, 57(4):832-837.Li Chun, Chen Shengping, Wu Zibing, et al.Effect of mechanically milling facilities on the dissolution of Panzhihua ilmenite[J].Journal of Chemical Industry and Engineering, 2006, 57(4):832-837.

    [11]景建林, 張全忠, 邱禮有, 等.硫酸法鈦白生產(chǎn)中鈦鐵礦液相酸解反應的實驗研究[J].化學反應工程與工藝, 2003, 19(4):337-343.Jing Jianlin, Zhang Quanzhong, Qiu Liyou, et a1.An investigation of liquid phase digestion of ilmerdte for sulfate process TiO2pigment production[J].Chemical Reaction Engineering Process, 2003, 19(4):337-343.

    [12]李高蘭, 杜長山, 呂 莉, 等.熱酸球磨浸出攀枝花鈦鐵礦[J].鋼鐵釩鈦, 2012, 33(4):1-6.Li Gaolan, Du Changshan, Lv Li, et al.Sulfuric acid dissolution of panzhihua ilmenite under simultaneous milling[J].Iron Steel Vanadium Titanium, 2012, 33(4):1-6.

    [13]唐振寧.鈦白粉的生產(chǎn)與環(huán)境治理[M].北京:化學工業(yè)出版社, 2000:75-76.

    [14]Tsuchida H, Narita E, Takeuchi H, et al.Manufacture of high pure titanium (IV) oxide by the chloride process I:kinetic study on leaching of ilmenite ore in concentrated hydrochloric acid solution[J].Bulletin of the Chemical Society of Japan, 1982, 55(6):1934-1938.

    猜你喜歡
    磨球鈦鐵礦硫酸
    基于視覺機器人的球磨機自動加球系統(tǒng)
    礦山機械(2024年2期)2024-03-08 02:12:00
    苯甲羥肟酸浮選鈦鐵礦的作用機理
    鋼鐵釩鈦(2022年4期)2022-09-19 08:18:50
    硫酸渣直接還原熔分制備珠鐵
    元山子鈦鐵礦礦區(qū)水文地質特征分析
    2019年硫酸行業(yè)運行情況
    高鉻鑄鐵磨球對比試驗研究
    2018磷復肥硫酸大數(shù)據(jù)發(fā)布
    耐磨鋼球剖面裂紋產(chǎn)生原因分析及改進措施
    微細粒鈦鐵礦磁選回收率低原因分析
    硫酸很重要特點要知道
    沁源县| 灵川县| 杂多县| 三穗县| 务川| 广昌县| 西宁市| 宁安市| 崇仁县| 德惠市| 寿宁县| 泸水县| 麻江县| 皮山县| 宁海县| 靖安县| 许昌市| 静宁县| 盈江县| 华阴市| 吉木乃县| 会宁县| 中宁县| 拜泉县| 镇平县| 邢台县| 秦安县| 汕尾市| 邵东县| 五台县| 永寿县| 池州市| 康保县| 临猗县| 阿坝县| 镇原县| 莎车县| 惠安县| 墨脱县| 舒兰市| 东平县|