段自強(qiáng) 田鴻志 丁力強(qiáng) 王愛雷
(1.河北鋼鐵集團(tuán) 邯鋼一煉鋼廠,河北 邯鄲 056000;2.河北鋼鐵集團(tuán) 邯鋼自動(dòng)化部,河北 邯鄲 056015)
由于煉鋼廠鐵水預(yù)處理噴槍在使用中經(jīng)常發(fā)生不確定性停機(jī)故障,到生產(chǎn)造成重大影響,為了減少停機(jī)事故,提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,因此來解決此問題
鐵水預(yù)處理噴吹流程如下所示:
(1)2級HMI輸入工藝參數(shù),運(yùn)行模型得到所需的劑量;(2)目標(biāo)值轉(zhuǎn)入一級PLC,點(diǎn)擊開始,噴槍下降至鐵水液面上方500mm時(shí)開始用170Nm3/hr的氮?dú)鈱姌屪爝M(jìn)行數(shù)秒吹掃;(3) 吹掃后,噴吹石灰開始,同時(shí)噴槍下降到最低位(距鐵水罐底300mm);(4)噴槍到達(dá)最低位后,鎂—石灰復(fù)合噴吹開始并持續(xù)進(jìn)行;(5)鎂粉噴吹完畢,依據(jù)模型設(shè)計(jì)繼續(xù)噴吹額外的石灰;(6)噴吹一定數(shù)量的石灰后,噴槍嘴提升到鐵水液面上方500mm;(7) 氮?dú)馇鍜唛_始,清掃時(shí)的氮?dú)饬髁考s170Nm3/hr,進(jìn)行3次開/關(guān);(8)然后氮?dú)忾y門關(guān)閉,噴槍提升到停槍位;(9) 操作人員對噴槍嘴進(jìn)行檢查判斷能否進(jìn)行下一次噴吹;(10)正常情況下噴槍壽命約為500分鐘。
通過對工藝流程的了解,經(jīng)多爐次觀察和統(tǒng)計(jì),問題集中表現(xiàn)為:噴槍離開吹掃位向噴吹點(diǎn)下降時(shí)開始噴吹粉劑時(shí),槍體稍有下降報(bào)故障停車;噴吹結(jié)束,升至吹掃位完成吹掃后提出平臺(tái)時(shí),槍體稍有上升報(bào)故障停車。綜合統(tǒng)計(jì)情況,以上情況非爐爐發(fā)生,出現(xiàn)概率約為25%,并且維護(hù)模式手動(dòng)控制下,并不出現(xiàn)。故障情況下,因連鎖信號噴槍無法提出、鐵水車無法開出,若強(qiáng)制開車,將報(bào)廢噴槍,直接威脅生產(chǎn)連續(xù)。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象經(jīng)過討論后分析,可以結(jié)合維護(hù)模式下的多次升降停止等試驗(yàn),初步判斷單體設(shè)備運(yùn)行正常;針對故障發(fā)生點(diǎn)集中于吹掃點(diǎn)附近,檢查噴槍位置編碼器及其反饋信號也未發(fā)現(xiàn)異常,用全新編碼器進(jìn)行更換后再次試車,仍然會(huì)不定次發(fā)生這類故障。此時(shí),向外方設(shè)計(jì)和工程技術(shù)人員進(jìn)行求助,得到的回復(fù)是已經(jīng)調(diào)試完成,試用期間運(yùn)行正常,可能是變頻器本身的毛病,不屬于其服務(wù)范圍。
圖1 計(jì)算和確定延時(shí)程序圖
三座工位都出現(xiàn)相同的故障,并不能直接斷定是變頻器本身的問題,我們再次對圖紙、接線、信號、變頻器參數(shù)細(xì)致的排查未發(fā)現(xiàn)問題后,決定對尚未質(zhì)疑的程序進(jìn)行檢查。程序上,噴吹點(diǎn)只是一個(gè)位置信號,由編碼器提供,噴吹點(diǎn)反饋信號到達(dá)后輸出變頻器停止信號,然后變頻器停車,程序上并沒有問題,測試I/O信號正常。大家再次分析,覺得不經(jīng)常發(fā)生,故障點(diǎn)集中在一個(gè)位置,動(dòng)一下就停,會(huì)不會(huì)是位置信號和傳動(dòng)之間配合上存在不足,再次查看程序,果然發(fā)現(xiàn)如果PLC輸出了變頻器啟動(dòng)信號后,如果槍位沒有發(fā)生變化或變化太小,將超時(shí)并提示變頻器外部故障,現(xiàn)象就是故障停車,所以可以在程序上加入一個(gè)小的延時(shí),調(diào)整變頻器斜坡、抱閘開啟等參數(shù),避免變頻器啟動(dòng)時(shí)間差造成編碼器位置信號變化慢或變化小,從而避免此故障的發(fā)生。對編碼器反饋噴槍位置,增加延時(shí)程序,其中計(jì)算和確定延時(shí)程序進(jìn)行修改如圖1所示。
對以上分析和方案進(jìn)行實(shí)施,經(jīng)過對程序修改增加延時(shí)模塊、優(yōu)化變頻器斜坡時(shí)間等參數(shù),然后進(jìn)行試用,多爐次生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)顯示,此故障再次發(fā)生次數(shù)為0,故障圓滿排除,經(jīng)1年的試用,至今未再發(fā)生。問題得到解決。
通過改進(jìn)外方原有控制程序,在編碼器位置參數(shù)反饋至PLC到PLC向變頻器發(fā)出動(dòng)作啟動(dòng)信號直至變頻器驅(qū)動(dòng)動(dòng)作開始之間,預(yù)設(shè)延時(shí)并根據(jù)實(shí)驗(yàn)調(diào)整時(shí)長;同時(shí)優(yōu)化變頻控制參數(shù),調(diào)試和使用后圓滿解決,動(dòng)作平順,位置準(zhǔn)確。該問題的解決要點(diǎn):對編碼器位置反饋信號進(jìn)行合理延時(shí),適配變頻器斜坡等參數(shù)。
[1]段剛.PLC與變頻器應(yīng)用技術(shù)項(xiàng)目教程[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.
[2]達(dá)涅利鐵水預(yù)處理功能書[Z].