成翠仙
(西山煤電(集團(tuán))公司東曲礦選煤廠,山西 古交 030206)
西山煤電(集團(tuán))公司東曲礦選煤廠通過節(jié)能機(jī)械化改造后,選煤工藝變?yōu)槊撃酂o壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+粗煤泥TBS分選+細(xì)煤泥浮選的聯(lián)合工藝流程,即:50~0 mm粒級的原煤經(jīng)1.0 mm篩子脫泥后,50~1.0 mm粒級的采用無壓三產(chǎn)品旋流器分選;1.0 mm粒級以下的采用分級旋流器分級,底流1.0~0.25 mm粒級的采用TBS干擾分選機(jī)分選,分選后的精煤(灰分在11%以下)與重介旋流器精煤一同進(jìn)入精煤倉;溢流-0.25 mm粒級的煤泥采用旋流微泡浮選柱浮選,浮選精煤利用快開壓濾機(jī)脫水后進(jìn)入精煤倉;浮選尾煤采用濃縮+壓濾工藝回收進(jìn)入中煤倉。主要洗選設(shè)備:WTMC1400/1050無壓三產(chǎn)品旋流器、KS-TBS3000干擾分選機(jī)、FCMC-4000型旋流微泡浮選柱、WPF-Z5000型短柱微泡浮選機(jī)、快開式精煤壓濾機(jī)。入洗的原煤全部來自東曲礦井,其煤種有高灰低硫的2#、4#煤,高硫中灰的8#煤,洗選過程中配洗出最終產(chǎn)品。
東曲礦選煤廠原煤倉設(shè)計(jì)直徑為21 m,高為38.82 m,有效體積為11 794 m3,實(shí)際存煤量為7 500 t。東曲礦生產(chǎn) 2#、4#、8#、9#4 個(gè)煤種,2#、4#煤屬于焦煤,8#屬于瘦煤,9#煤屬于貧煤,原煤性質(zhì)屬難選煤,矸石量大、煤泥含量大且易泥化,容易產(chǎn)生次生煤泥,煤泥量基本在30%以上。煤種變化時(shí),需要將某一原煤倉騰空再灌入其他煤種原煤,但灌入的原煤因落差較高,砸在給煤機(jī)底板上容易砸實(shí),使物料黏結(jié)在給煤機(jī)底板以及倉壁,造成給煤機(jī)不下煤,無法正常供料,同時(shí)堆積起的物料黏壁較多后,減少了有效容積。給煤機(jī)不下煤時(shí)必須進(jìn)行人工捅倉,下料口距地面有一定高度,操作時(shí)非常困難,并具有較大的安全隱患。另外,在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于原煤煤層高度和溫度不同,以及原煤黏性、粒度、水分等性質(zhì)不同,在給煤過程中煤的流動速度不同,使給煤量存在忽大忽小的狀況,有時(shí)在停機(jī)過程中還存在溜煤現(xiàn)象,經(jīng)常造成皮帶、溜槽堵壓事故。出現(xiàn)溜煤現(xiàn)象后需調(diào)整給煤機(jī)角度,使煤量減小,然而原煤性質(zhì)變化后,由于角度較小又會出現(xiàn)給煤量不足現(xiàn)象,使煤量難以調(diào)整。
1)為了解決堵塞的問題,消除捅倉帶來的安全隱患,該廠一方面對破碎機(jī)進(jìn)行了更新改造,由原來的4PGC-380/350×1000破碎機(jī)更換為SSC800破碎機(jī),把齒輥上的齒圈(原來為在鑄鐵芯上套用ZGMn13型高錳鋼鑄成的齒圈,兩端用螺栓緊固)全部焊接成整體,并且及時(shí)維護(hù)。同時(shí)加大除雜力度,避免大塊木材、大矸等雜物進(jìn)入原煤倉。另一方面在原煤倉安裝空氣炮。空氣炮利用壓縮空氣瞬間釋放產(chǎn)生爆破力,空氣的壓力能轉(zhuǎn)變成空氣射流動力能產(chǎn)生強(qiáng)大的沖擊力,從而防止和消除物料黏堵,保障物料正常流動,達(dá)到破拱助流作用。其型號為:ZJ(D)-300-612系列;容積為300 m3,工作壓力為0.4~0.8 MPa(kg/cm3),破拱口開啟時(shí)間≤0.02 s。
空氣炮的工作原理:當(dāng)原煤倉發(fā)生堵塞時(shí),快速打開空氣炮儲氣罐的閥口,讓罐內(nèi)的壓縮空氣形成高速噴出的強(qiáng)烈氣流,以超過340 m/s的速度直接沖擊貯存散體物料的閉塞故障區(qū)。這種突然釋放的膨脹沖擊波克服了物料,由于靜磨擦而形成的起拱或黏壁,使倉內(nèi)的物料得以恢復(fù)重力流動,從而保證物料輸送和生產(chǎn)的連續(xù)性。它是利用空氣動力原理,工作介質(zhì)為空氣,由差壓裝置和可實(shí)現(xiàn)自動控制的快速排氣閥瞬間將空氣壓力能轉(zhuǎn)變成空氣射流動力能,可以產(chǎn)生強(qiáng)大的沖擊力,是一種清潔、無污染、低耗能的理想清堵吹灰設(shè)備。
沖擊機(jī)布置在原煤倉電磁震動給料機(jī)給料口上方,安裝1臺分8個(gè)倉口,水平方向。沖擊機(jī)依靠破拱接管口的管螺紋連接及機(jī)體的2個(gè)吊點(diǎn)固定,排水口朝下,使罐內(nèi)積水能順利排出。沖擊機(jī)采用2個(gè)手動閥和電磁閥控制操作,沖擊機(jī)示意圖見圖1。
圖1 沖擊機(jī)示意圖
管路布置:沖擊機(jī)的管路有進(jìn)氣口、排氣口,分別選用了4'管和2'管道。安裝位置從運(yùn)銷車間現(xiàn)用的儲氣罐上連接到原煤倉下。使用的管道約350 m,排水管道用4'管及法蘭連接。沖擊機(jī)與噴嘴之間管路應(yīng)用活接夾或兩端法蘭連接,以利于安裝拆卸。
2)在原煤倉給煤機(jī)上方倉口處增加電動液壓插板,通過電動液壓插板預(yù)先控制煤量,起到輔助調(diào)整煤量作用。
3)調(diào)整給煤機(jī)角度,確定最佳角度。該廠使用的XZG型雙質(zhì)體振動給煤機(jī)示意圖見圖2。
圖2 XZG型雙質(zhì)振動給煤機(jī)示意圖
根據(jù)技術(shù)要求,槽體卸礦最佳角度(即給煤機(jī)需調(diào)整角度)α應(yīng)在12°~14°之間。我們對角度進(jìn)行調(diào)整,保持中間頻率40不變,觀察煤量變化,以及是否出現(xiàn)溜煤、給煤量不足、不下煤等現(xiàn)象。每個(gè)角度保持運(yùn)轉(zhuǎn)50 h,給煤量取平均值,溜煤及不下煤以1 h內(nèi)出現(xiàn)計(jì)1次。統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表1。
表1 溜煤及不下煤現(xiàn)象統(tǒng)計(jì)表
由表1可以看出,給煤機(jī)角度調(diào)整在13°~13.5°,接近 13.5°時(shí)效果最好,不會出現(xiàn)不下煤現(xiàn)象,也極少出現(xiàn)溜煤現(xiàn)象。
1)生產(chǎn)過程中下煤不暢的情況得到了及時(shí)有效地處理。雖然空氣炮只沖擊炮口2~3 m的堵塞,但能在同一個(gè)環(huán)形水平線上破拱時(shí)起到較好的效果。避免了人工捅倉帶來的安全隱患,同時(shí)降低了勞動強(qiáng)度。
2)原煤倉給煤機(jī)倉口處加裝電動液壓插板后,給煤量通過給煤機(jī)變頻和電動液壓插板以及給煤機(jī)角度調(diào)整。給煤機(jī)角度調(diào)整到能達(dá)到處理量要求的角度,煤質(zhì)發(fā)生變化溜煤時(shí),電動液壓插板關(guān)到較小位置,控制給煤量,避免了煤量過大造成皮帶溜槽的堵壓。
通過一系列改造,該廠配煤穩(wěn)定性提高的同時(shí),精煤產(chǎn)率由技改前的36.01%提高到技改后的36.28%,以年入洗原煤量300萬 t,每噸精煤750元計(jì),年可創(chuàng)效益:300萬噸 ×0.27% ×750元 =607.5萬元。