孔偉杰 李俊華
摘 要:本文詳細(xì)地介紹了老君堂煤礦井下21081工作面下順槽高壓突水具體情況,分析突水水源及突水機(jī)理,通過注漿封堵技術(shù)徹底解決了工作面突水問題,為礦井施工突水的治理積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:突水 注漿 封堵
中圖分類號(hào):TD74 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)02(a)-0131-02
1 工程概況
老君堂煤礦立井單水平下山開拓,回采工作面?zhèn)蝺A斜布置。201×年10月3日,井下21081工作面下順槽掘進(jìn)至275 m處時(shí),掘進(jìn)工作面后方1~3m巷道左幫發(fā)生突水,突水量200 m3/h左右。掘進(jìn)頭后2~3 m左幫涌水150 m3/h左右,掘進(jìn)頭后14 m處頂部涌水5 0 m3/h左右,屬于太原群灰?guī)r水,水壓2.5 MPa。初步判斷突水處為巖溶裂隙發(fā)育區(qū),巖溶裂隙溝通了下部灰?guī)r含水層和上部頂板砂巖,可疑有奧陶系灰?guī)r水和頂板砂巖水參與。該巷道為留窄小煤柱沿空掘巷,右側(cè)2 m以外為采空區(qū)。礦井主排水能力700 m3/h左右,目前井下涌水量超過500 m3/h。為減輕主排水系統(tǒng)壓力,減少排水費(fèi)用,保證礦井安全生產(chǎn),要求對(duì)突水點(diǎn)進(jìn)行注漿封堵,封堵突水量的90%以上。
2 注漿封堵施工技術(shù)
2.1 施工輔助巷道
201×年10月31日,經(jīng)現(xiàn)場考察確定,在掘進(jìn)工作面后方2~3 m處頂水開掘一條輔助巷道,向左側(cè)沿程追蹤突水水源,希望能在左側(cè)5~10 m處找到突水的孔洞,然后在輔助巷道內(nèi)打止?jié){墻,外側(cè)實(shí)施圍巖加固,封堵突水點(diǎn)。經(jīng)過4天施工掘進(jìn)1.7 m,由于巷道上方破碎巖石大量冒落,冒落后的矸石堵塞了突水通道,突水從巷道頂部傾泄而下,尤如傾盆大雨,輔助巷道無法施工。于是在掘進(jìn)工作面后方17 m處向左側(cè)再施工一條輔助巷道,巷道上寬1.8m,下寬2.2 m,高2.0 m,坑木支護(hù),長度10 m,水平。然后向右側(cè)轉(zhuǎn)90°,與下順槽平行向前掘進(jìn),巷道斷面不變,礦工鋼支護(hù),掘進(jìn)12m后,用錨索鉆機(jī)向前探水,找到突水通道后繼續(xù)向前掘進(jìn),將水挖出來,讓其全部從輔助巷道流出,使原突水點(diǎn)斷流。
2.2 導(dǎo)水
用2根Φ15.24 mm無縫鋼管將水全部導(dǎo)出,導(dǎo)水管長度每節(jié)3 m,以法蘭盤連接,外端安裝配套高壓閘閥。導(dǎo)水管放入突水孔以后,用速凝膠泥固接導(dǎo)水管,盡可能將導(dǎo)水周圍漏水裂隙全部封堵,將水全部集中于導(dǎo)水管,其余部位不得漏水。
2.3 止?jié){墻施工
為保證突水點(diǎn)注漿封堵質(zhì)量,在前后施工的2個(gè)輔助巷道內(nèi)施工2個(gè)止?jié){墻,第一次施工的輔助巷道內(nèi)做的止?jié){墻為1號(hào)止?jié){墻,第二次施工的輔助巷道內(nèi)的止?jié){墻為2號(hào)止?jié){墻,2個(gè)止?jié){墻同時(shí)施工。
1號(hào)止?jié){墻:1號(hào)輔助巷道向前掘進(jìn)5~7m之后,向上部冒落帶打入3~5根Φ15.24 mm注漿管,并將管子引至10 m以外,外端套實(shí),安裝配套高壓球閥。然后在外側(cè)用料石或紅磚筑砌1 m厚的外墻,外墻向下深挖1 m至硬底,用混凝土填實(shí),然后向上壘砌。墻內(nèi)填片石,上部需要挑頂,將頂煤全部挑下,用料石壘至煤層頂板。在充填片石時(shí)需要在墻的中上部放置2~3根Φ25.4 mm注漿管,外端套實(shí),安裝配套高壓球閥。
2號(hào)止?jié){墻:在2號(hào)輔助巷道內(nèi)施工的止?jié){墻厚度6~8 m,在6~8 m之外先施工外側(cè)墻,墻厚1 m,外墻向下深挖至硬底,用混凝土填實(shí),然后向上壘砌。墻內(nèi)填片石。在充填片石時(shí)在墻的中上部放置2~3根Φ25.4 mm注漿管,外端套實(shí),安裝配套高壓球閥。
2.4 止?jié){墻注漿
墻體充滿后,向墻體內(nèi)注單液水泥漿,為保證水泥漿與片石充分接觸,注漿過程中不允許加入任何化學(xué)添加劑。采用間歇式注漿,每注2~3 h停20 min左右,讓漿液充分沉淀。即將結(jié)束時(shí)注水泥-水玻璃雙液漿,保證上部充分注滿。
2.5 止?jié){墻體外周邊圍巖注漿加固
止?jié){墻體周邊圍巖注漿在止?jié){墻凝固的7天之內(nèi)進(jìn)行。對(duì)1號(hào)止?jié){墻在掘進(jìn)工作面后方15 m范圍內(nèi)噴漿,噴層厚度10~20 cm,可以分兩遍噴射,目的是在巷道外側(cè)先做一個(gè)簡單的止?jié){層。在1號(hào)止?jié){墻后側(cè)噴漿范圍內(nèi)分4遍實(shí)施圍巖注漿,在2號(hào)止?jié){墻外側(cè)分2遍實(shí)施圍巖注漿。第一遍1號(hào)止?jié){墻外側(cè)15 m范圍內(nèi)分5個(gè)注漿斷面,每個(gè)斷面布置13個(gè)注漿孔,孔深1.0 m,埋設(shè)Φ25.4 mm注漿管,管長0.5 m,外端套絲,安裝配套高壓球閥。2號(hào)止?jié){墻外側(cè)圍巖注漿加固范圍為5~10 m,每2 m一個(gè)注漿斷面,每個(gè)斷面布置6個(gè)注漿孔,孔深1.0 m,埋設(shè)Φ25.4 mm注漿管,管長0.5 m,外端套絲,安裝配套高壓球閥,注水泥-水玻璃雙液漿,漿液配比為水:水泥:水玻璃=1:0.8∶0.1~0.3,注漿壓力0.5~1.0 Mpa。第二遍注漿注漿孔的密度和注漿管的形式與第一遍相同,孔深2.0 m,管長1.5 m,注水泥-水玻璃雙液漿,注漿壓力1.5~2.0 Mpa。由于2號(hào)輔助巷道為全巖巷,注漿2遍即可完成周邊圍巖加固。第三遍和第四遍注漿只在工作面下順槽噴漿范圍內(nèi)進(jìn)行。第三遍注漿孔的密度和注漿管的形式與前兩遍相同,孔深3.0 m,管長2.5 m,注水泥單液漿,注漿壓力3.0 Mpa。第四遍用錨索鉆機(jī)造孔,孔深6 m,孔徑Φ29 mm,下Φ20 mm注漿管,外側(cè)過渡為Φ25.4 mm,與注漿系統(tǒng)以Φ25.4 mm球閥連接,注水泥單液漿,注漿壓力4.0~5.0 Mpa。
2.6 關(guān)水增壓實(shí)驗(yàn)
待止?jié){墻注漿充填7天后,兩個(gè)墻體外側(cè)圍巖注漿加固工作全部完成,開始進(jìn)行關(guān)水增壓實(shí)驗(yàn)。加固后再關(guān)閉高壓閘閥,直至關(guān)閉10~20 min后無漏水現(xiàn)象為止。
2.7 注漿封堵突水點(diǎn)
關(guān)水增壓實(shí)驗(yàn)成功后,開始頂水注漿封堵突水點(diǎn)。注漿開始時(shí),注單液水泥漿,水灰比調(diào)整為1∶1。注漿量超過150 t時(shí),改注水泥-水玻璃雙液漿,漿液配比為水泥:水玻璃:水=1.0∶0.1~0.3∶0.8~1.0。當(dāng)注漿壓力達(dá)到7.0MPa時(shí),停止注漿。
3 注漿堵水效果分析
在注漿堵水前,下順槽出水量達(dá)500 m3/h,隨著注漿工程的進(jìn)展,出水量也日趨減小。11月19日對(duì)井下工作面現(xiàn)場觀測(cè)出水量基本消失,這一結(jié)果持續(xù)到11月28日整體注漿工程結(jié)束,注漿堵水率達(dá)98%,表明本次注漿堵水達(dá)到預(yù)期目的。
4 結(jié)語
本次注漿工程之所以能夠取得圓滿成功,其原因在于預(yù)測(cè)突水點(diǎn)位置準(zhǔn)確,方案充分、正確,注漿工藝合理,施工措施妥當(dāng),取得了較好的封水效果,為老君堂煤礦節(jié)省了大量的電費(fèi),減少了地下水的流失,經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益顯著,為類似礦井巷道涌水的治理提供了可以借鑒的成功經(jīng)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn)
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