滕小蘭
(中國(guó)石化西南油氣分公司工程技術(shù)研究院,四川德陽(yáng) 618000)
ZJ氣田JS氣藏是西南分公司繼新場(chǎng)-孝泉中深層JS氣藏取得成功之后的又一重要勘探區(qū)域,該氣藏鉆探工作始于20世紀(jì)50年代,至2004年,JS氣藏預(yù)測(cè)儲(chǔ)量達(dá)286.89×108m3,但儲(chǔ)層改造效果一直未獲突破,極大地制約了勘探開(kāi)發(fā)進(jìn)程,因此,ZJ氣田的勘探開(kāi)發(fā)曾一度擱淺。2012年西南分公司重新將ZJ氣田的開(kāi)發(fā)提上日程,通過(guò)套管完井、封隔器、配套分段壓裂工具改進(jìn)和水平井分段壓裂改造實(shí)驗(yàn),擴(kuò)大了儲(chǔ)層改造體積,提高了裂縫導(dǎo)流能力,水平井分段壓裂增產(chǎn)效果顯著。
ZJ氣田JS氣藏儲(chǔ)層埋深1700~2400 m左右,砂體總體呈北北東向條帶狀展布,單層厚度變化大,從幾米至幾十米不等,厚薄不均。主要含氣砂體有JS11、JS14、JS24、JS33。巖石類(lèi)型以褐灰色、淺綠灰色中、細(xì)粒巖屑長(zhǎng)石砂巖為主,黏土含量高,平均高達(dá)24.4%,以綠泥石為主。屬低孔低滲儲(chǔ)層,平均孔隙度為8.5%,平均滲透率為0.21×10-3μm2,儲(chǔ)層物性差,微裂縫發(fā)育,孔喉半徑?。?.0092~0.24μm),毛管壓力大(>7.354 MPa)。氣藏地溫梯度2.35℃/100 m,地壓系數(shù)1.73,具有異常高壓特征。
ZJ氣田JS氣藏共進(jìn)行直井加砂壓裂作業(yè)10井次(表1),其中,4井次未能順利完成壓裂改造任務(wù)。除JS3井獲得較好增產(chǎn)效果外,其余井均未獲得產(chǎn)能。根據(jù)儲(chǔ)層地質(zhì)特征,該儲(chǔ)層壓裂主要存在以下難點(diǎn)。
(1)儲(chǔ)層破裂應(yīng)力高,不采取有效預(yù)處理措施,難以壓開(kāi)儲(chǔ)層。ZJ氣田毗鄰合興場(chǎng)南北向破裂構(gòu)造帶,所受的構(gòu)造應(yīng)力較強(qiáng),加上儲(chǔ)層埋藏深,因此,儲(chǔ)層的破裂壓力高,前期大多數(shù)直井在70 MPa壓力下都難以壓開(kāi)儲(chǔ)層,儲(chǔ)層破裂壓力梯度一般大于4.0MPa/100 m(表2)。需采用酸化、噴砂射孔等預(yù)處理方式或者更換105 MPa井口裝置才能壓開(kāi)儲(chǔ)層。
(2)儲(chǔ)層微裂縫系統(tǒng)發(fā)育,加砂難度大,施工成功率低。ZJ氣田深部斷層發(fā)育,在斷層發(fā)育帶附近,微裂縫較為發(fā)育,這可以獲得較好的油氣顯示,但是微裂縫發(fā)育的儲(chǔ)層非常容易受到鉆井液或固井水泥漿深度污染,導(dǎo)致異常高的破裂壓力;同時(shí)在加砂壓裂施工中,容易產(chǎn)生多裂縫,使工作液濾失速度增大,導(dǎo)致縫寬不足,容易產(chǎn)生砂堵。前期10井次壓裂中有4井次發(fā)生砂堵(表1)。
(3)儲(chǔ)層物性差,壓裂返排率低,增產(chǎn)效果差。由于儲(chǔ)層巖性致密,孔喉半徑小,滲流阻力大,壓后自然返排率低,前期壓裂井壓后自然返排率大多不足50%(表1),導(dǎo)致儲(chǔ)層傷害嚴(yán)重,從而導(dǎo)致增產(chǎn)效果不理想。
針對(duì)ZJ氣田JS氣藏儲(chǔ)層特征、前期壓裂改造和水平井本身壓裂的難點(diǎn),開(kāi)展了水平井分段壓裂工藝、參數(shù)優(yōu)化、壓裂液體系及配套措施研究。
表1 ZJ氣田JS氣藏直井壓裂施工參數(shù)統(tǒng)計(jì)情況
表2 ZJ氣田JS氣藏直井破裂壓力情況
(1)優(yōu)化射孔技術(shù)。針對(duì)儲(chǔ)層構(gòu)造應(yīng)力所導(dǎo)致的高破裂壓力,采用常規(guī)聚能射孔工藝,選擇大直徑射孔槍及深穿透射孔彈,提高穿深能力,降低破裂壓力??酌懿捎?0孔/m,以避免因彈間干擾而降低孔深。采用60°相位,有效降低彎曲摩阻,從而降低施工泵壓。
(2)酸化預(yù)處理技術(shù)。針對(duì)儲(chǔ)層微裂縫發(fā)育,易受泥漿污染而導(dǎo)致的高破裂壓力,采用酸化預(yù)處理,可有效降低儲(chǔ)層破裂壓力。
(1)采用 KQ78/65-70/105井口裝置,提高井口作業(yè)能力;采用φ88.9 mm+φ73.02 mm組合油管,降低施工摩阻。兩種技術(shù)組合應(yīng)用可提高施工排量,增加縫寬,降低砂堵風(fēng)險(xiǎn)。
(2)粉陶降濾技術(shù)。針對(duì)儲(chǔ)層微裂縫發(fā)育特征,通過(guò)粉陶降濾技術(shù),對(duì)高擠階段儲(chǔ)層張開(kāi)的天然微裂縫進(jìn)行暫堵,有效控制壓裂液向儲(chǔ)層深部濾失,達(dá)到降低在高砂比階段提前脫砂造成的砂堵風(fēng)險(xiǎn)和壓裂液大量濾失造成的儲(chǔ)層返排困難的目的。根據(jù)ZJ氣田JS氣藏天然裂縫寬度0.1~0.5 mm,選擇1級(jí)100目粉陶段塞。
(3)支撐劑段塞技術(shù)。針對(duì)水平井壓裂易形成多裂縫的特點(diǎn),采用支撐劑段塞技術(shù)[1],即在前置液中加入低砂比的支撐劑段塞,在不完善的射孔孔眼處和近井地帶的復(fù)雜裂縫中,這種高速含砂流體形成的水力切割作用,可以幫助液體對(duì)各種因素形成的節(jié)流環(huán)節(jié)、迂曲構(gòu)造及粗糙表面進(jìn)行水力切割、打磨,使流通路徑趨于完善、光滑,以降低井口泵壓和施工作業(yè)難度。根據(jù)ZJ氣田JS氣藏儲(chǔ)層情況,選擇2級(jí)3050目支撐劑段塞,段塞濃度60~90 kg/m2。
(1)低傷害壓裂體系。根據(jù)ZJ氣田JS氣藏工程地質(zhì)特征對(duì)壓裂液的要求,室內(nèi)調(diào)試形成了一套低傷害壓裂液體系,其基液配方為:0.40%稠化劑+0.3%溫度穩(wěn)定劑+0.5%黏土穩(wěn)定劑+0.5%助排劑+0.5%增效劑+0.3%pH調(diào)節(jié)劑。該體系配方表面張力低(26.78 mN/m),防膨率高(>80%),破膠徹底(破膠液黏度<5 mPa·s)。抗溫抗剪切性能好,在70℃、170 s-1條件下,剪切120 min后,黏度保持在120 mPa·s以上。巖心平均傷害率為18.7%(見(jiàn)表3)。
(2)纖維防砂技術(shù)。水平井壓后較直井更易出砂,而且危害更加嚴(yán)重,所以如何防止水平井壓后出砂是保證壓后增產(chǎn)效果的又一關(guān)鍵技術(shù)。纖維防砂技術(shù)是在攜砂液中加入纖維,利用纖維形成的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),對(duì)支撐劑進(jìn)行包裹,有效阻止了支撐劑回流。由于支撐劑回流主要在縫口位置,所以推薦纖維尾追加入,即提高縫口附近支撐劑的穩(wěn)定性,同時(shí)也達(dá)到了成本控制的目地。
表3 壓裂液巖心傷害實(shí)驗(yàn)結(jié)果
(3)分段破膠技術(shù)。對(duì)于目前所采用的水基壓裂液體系,破膠時(shí)機(jī)的選擇及破膠程度的好壞決定了壓裂液的濾失程度,而對(duì)于具有水敏或水鎖傷害特征的儲(chǔ)層,直接影響了水力加砂壓裂的效果。水平井分段壓裂由于液量大、施工時(shí)間長(zhǎng),對(duì)于破膠的控制就顯得尤為重要。根據(jù)“三元三維”破膠理論,進(jìn)行水浴破膠實(shí)驗(yàn),編制了水平井分段破膠程序,達(dá)到返排時(shí)各段同時(shí)破膠的目的。
(4)高效返排技術(shù)。為了加強(qiáng)返排,采用液氮拌注工藝進(jìn)行加砂壓裂,相當(dāng)于在地層裂縫中強(qiáng)行注入了一層高壓氣墊,這既可降低壓裂液的濾失,又有效彌補(bǔ)了地層返排能量的不足,能顯著提高氣井的返排速度,降低儲(chǔ)層傷害,提高加砂壓裂效果。根據(jù)液氮擴(kuò)散理論[2],在致密砂巖氣層中,液氮能量的擴(kuò)散時(shí)間為2~3 h,設(shè)計(jì)在后3段采用液氮伴注增能工藝,以產(chǎn)生輔助返排作用。
3.1.l JS10-1H井基本情況
JS10-1H井完鉆井深3557.0m,垂深2280.84 m,完鉆層位JS14,套管射孔完井,水平段長(zhǎng)1367 m,人工井底3505.89 m,砂體厚度22 m,巖性為綠灰色細(xì)粒巖屑砂巖,整個(gè)儲(chǔ)層為低孔、低滲、致密砂巖儲(chǔ)層。
3.1.2 測(cè)試壓裂分析
由于ZJ氣田還未進(jìn)行過(guò)水平井分段加砂壓裂改造,且前期直井加砂壓裂難度大,因此,本井設(shè)計(jì)主壓裂前先做測(cè)試壓裂分析,以指導(dǎo)主壓裂施工參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)。
測(cè)試壓裂最高施工排量5 m3/min,最高施工泵壓76 MPa,共高擠凍膠30.0m3、高擠基液15.7 m3,入地液量45.7 m3。
從測(cè)試壓裂分析結(jié)果看(表4),儲(chǔ)層多裂縫效應(yīng)明顯,液體濾失大,液體效率低,近井摩阻高,主壓裂設(shè)計(jì)降濾、控濾是關(guān)鍵。
表4 JS10-1H井測(cè)試壓裂分析結(jié)果
3.1.3 主壓裂優(yōu)化設(shè)計(jì)
(1)分段數(shù)。根據(jù)“橢圓理論”[3],優(yōu)化 ZJ氣田JS氣藏合理裂縫間距為100~120 m。根據(jù)本井實(shí)際水平段長(zhǎng)1301 m的實(shí)際情況,本井共分10段進(jìn)行加砂壓裂改造。
(2)加砂量?jī)?yōu)化。儲(chǔ)層為低孔低滲儲(chǔ)層,砂體厚度大,需大規(guī)模改造,以最佳裂縫半長(zhǎng)[4]為優(yōu)化目標(biāo),采用PT軟件模擬,優(yōu)化本井加砂規(guī)模為202 m3。
(3)施工排量?jī)?yōu)化。采用φ88.9 mm+φ73.02 mm組合油管,在限壓95 MPa下進(jìn)行排量預(yù)測(cè),同時(shí)參考測(cè)試壓裂分析結(jié)果,優(yōu)化施工排量為4.5~5.0m3/min。
(4)平均砂比優(yōu)化。平均砂比的優(yōu)化應(yīng)以最優(yōu)導(dǎo)流能力為目標(biāo),考慮本井多裂縫效應(yīng),同時(shí)為了避免長(zhǎng)水平段的支撐劑運(yùn)移易發(fā)生沉降而造成脫砂的施工風(fēng)險(xiǎn),適當(dāng)降低平均砂比,控制最高砂比,優(yōu)化本井平均砂比為16%~18%。
(5)前置液比優(yōu)化。最優(yōu)前置液量應(yīng)當(dāng)是最后一批砂子進(jìn)入時(shí),前置液正好濾失完,要求支撐半長(zhǎng)與造縫半長(zhǎng)比值為85%,但考慮到本井微裂縫發(fā)育,且水平井壓裂更易出現(xiàn)多裂縫而導(dǎo)致壓裂液濾失增加,因此,前置液比應(yīng)較直井相對(duì)提高,優(yōu)化前置比36%~38%。
3.1.4 施工情況
采用0.4%低傷害壓裂液體系,前置階段采用100目粉陶降濾,30~50目陶粒支撐劑2級(jí)段塞處理近井摩阻。施工壓力為52~79 MPa,施工排量為4.1~5.7 m3/min,入地液量2004 m3,入地砂量砂量202 m3,平均砂比為15.7%~17.2%,粉陶12.5 m3,液氮44 m3,纖維340 kg。壓后返排率達(dá)66%,測(cè)試獲得天然氣產(chǎn)量5.61×104m3/d,與儲(chǔ)層條件相當(dāng)?shù)泥従甖J10直井相比(表1),增產(chǎn)效果大大提高。
水平井分段壓裂先導(dǎo)試驗(yàn)成功后,在該區(qū)共實(shí)施水平井分段壓裂23井次,施工成功率100%,壓后平均單井產(chǎn)量3.6359×104m3/d,與前期直井10井次壓裂平均產(chǎn)量0.4471×104m3d相比,增產(chǎn)倍比達(dá)8.13,這些均表明水平井分段壓裂工藝技術(shù)體系適合ZJ氣田JS氣藏的壓裂改造。
(1)應(yīng)用“優(yōu)化射孔技術(shù)”,有效降低了地層破裂壓力。
(2)應(yīng)用“提高井口壓力級(jí)別、優(yōu)化施工管柱、粉陶降濾技術(shù)和支撐劑段塞技術(shù)”,有效地降低了水平井分段壓裂加砂難度。
(3)應(yīng)用“低傷害壓裂液、分段破膠、纖維防砂、高效返排”等技術(shù),有效地提高了壓后返排率,減少了儲(chǔ)層傷害,提高了增產(chǎn)效果。
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