習曉峰,楊召鵬,羅 巖
(陜西龍門鋼鐵有限責任公司煉鋼廠,陜西韓城715405)
隨著科學技術的不斷發(fā)展,各行各業(yè)對鋼材質(zhì)量的要求越來越高,45#鋼具有較高的屈服強度、抗拉強度和韌性[1],常用來制作機械零件、機械構件、模具等[2-3]。該鋼種用量大、應用范圍廣、具有較大市場需求[4]。
陜西龍門鋼鐵有限責任公司煉鋼新區(qū)現(xiàn)有120 t頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐2座,八機八流弧形連鑄機2臺,1300 t混鐵爐1座,KR、LF、VD等精煉設備各1套,具備年產(chǎn)鋼坯320萬t的能力,主要以普碳鋼和低合金鋼為主。2011年計劃以45#鋼的開發(fā)為起點,開發(fā)了3~5個品種鋼,實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構的優(yōu)化,進一步提高企業(yè)的競爭實力。
1300 t混鐵爐→鐵水包→120 t轉(zhuǎn)爐→LF精煉爐→8機8流方坯連鑄機→精整→轉(zhuǎn)運軋制。
轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖痛?,底吹全程吹氮,實行單渣不留渣操作。入爐鐵水必須測鐵水溫度、用爐前光譜分析鐵水成分兌鐵前報到轉(zhuǎn)爐爐前,要求溫度≥1300℃,[S]≤0.050%,大于0.050%時用KR預先進行處理;[P]≤0.120%,帶渣量小于50 mm;廢鋼使用純凈廢鋼;要求污泥球+礦石單耗30~35 kg/t,保證早化渣和爐渣化透。用碳化硅、碳粉進行增碳,凈化劑、硅鈣鋇終脫氧。
出鋼過程全程吹氣,出鋼后鋼包開至吹氬站軟吹2 min后取樣、爐前光譜分析數(shù)據(jù)。爐前依據(jù)光譜樣進行喂碳線增碳至0.41%,喂完線起吊至精煉爐。吹氬工將當爐爐前吹氬用氣流量傳遞至精煉爐;爐前工將成分傳遞單送至精煉爐。
各冶煉參數(shù)按如表1所示。
表1 冶煉控制技術參數(shù)
LF精煉過程中要求:精煉爐到站溫度1570~1580℃;精煉結(jié)束后定氧,(O)≤30×10-6;采用石灰+精煉渣造白渣埋弧操作,白渣時間≥15 min;精煉周期按40 min控制。
精煉、合金微調(diào)完成后每爐喂100 m鈣鐵線,軟攪拌時間≥8 min。
大、中包采用全保護澆鑄,大包采用長水口加墊圈。結(jié)晶器保護渣使用45#專用保護渣。拉坯速度控制在2.0~2.1 m/min;澆鑄周期為45 min。
配水表選用45#鋼專用配水表,二冷采用全水冷卻,冷卻強度:1.0 L/kg。中包溫度第一爐為1535~1555℃,正常爐次為1525~1545℃。結(jié)晶器采用電磁攪拌。
均熱溫度:(1100±30)℃;精軋溫度:880~900℃;吐絲溫度:850~870 ℃;風機:4臺。
試生產(chǎn)3爐,共計379 t,鑄坯成分檢測及低倍組織全部合格。
表2 鋼坯成分/%
表3 轉(zhuǎn)爐回P情況/%
精煉爐脫硫效率及精煉完鋼水氧含量見表4。
表4 精煉爐脫硫效率
連鑄大、中包電磁攪拌使用正常,平均拉速1.9 m/min,第一爐中包溫度1543~1556℃,正常爐次中包溫度1533~1551℃,比水量1.0 L/kg。
鑄坯檢測情況如表5所示,鑄坯的低倍樣如圖1、圖2所示。
表5 鑄坯檢測情況
圖1 連鑄第一爐
圖2 正常爐次
本次生產(chǎn)共取低倍樣10組,各檢測項目均達到內(nèi)部控制標準,個別流出現(xiàn)角部裂紋、中心疏松評級較高,主要試生產(chǎn),第一爐及正常爐次過熱度控制較高。
軋制成?6.5盤條性能,取10組鋼材樣分析性能指標,數(shù)據(jù)平局值Rel為491M P a,Rm為800M P a,A為27%,Z為44.1%。
龍鋼煉鋼老區(qū)60 t轉(zhuǎn)爐從2006年一直采用留渣操作,轉(zhuǎn)爐脫磷效率較高,而且石灰單耗與不留渣相比較下降約15 kg/t。新區(qū)轉(zhuǎn)爐也曾經(jīng)進行了留渣操作的嘗試,平均石灰單耗降低約12 kg/t,成品磷平均下降了0.004%。但是由于120 t轉(zhuǎn)爐爐膛較大,留渣量變化較大,導致冶煉過程和終點控制變差,過程槍位較難控制、高溫噴濺爐次較多,而且終點溫度很不穩(wěn)定。而新區(qū)轉(zhuǎn)爐不留渣時過程非常平穩(wěn)(入爐鐵水每爐要測鐵水溫度、爐前光譜分析鐵水成分),終點溫度(1650±10)℃時達標率可達到90%以上,倒爐渣中含鐵量比留渣時低2.3%,所以新區(qū)轉(zhuǎn)爐停止了留渣操作。本次試生產(chǎn)45#鋼考慮目前操作水平和原料狀況,特別是石灰質(zhì)量較差、終點碳較高時脫磷困難的因素,選取了拉低終點碳增碳的方法,雖然達到了預期效果,但從各鋼水質(zhì)量和消耗成本等方面考慮,還是應該穩(wěn)定提高終點碳含量,下一步考慮采用雙渣操作,強化前期去磷效果,提高終點碳含量。
本次試生產(chǎn)轉(zhuǎn)爐和精煉爐脫硫率都不高,主要原因是石灰質(zhì)量較差,尤其是石灰含硫量較高,要提高脫硫率降低成品硫含量,必須進一步提高石灰質(zhì)量。要求供灰單位采取措施降低石灰和焦末中的硫含量,從源頭上降低硫負荷,控制石灰硫含量在0.060%以下。本次生產(chǎn)為降低原料帶來的硫影響,停用生鐵塊采用純廢鋼并將廢鋼量由15 t減少到10 t,終點硫較原來平均降低0.003%,這一點在冶煉品種鋼時必須堅持。
個別低倍樣角部裂紋、中心疏松評級較高,下一步通過精準對中浸入式水口、降低鋼水過熱度、調(diào)整二冷對中等降低角部裂紋;通過降低鋼水過熱度、進一步調(diào)整電磁攪拌頻率、電流,使電磁攪拌效果最佳,以消除中心疏松。
由于使用全保護澆注,在比水量1.0 L/kg情況下鑄坯出二冷室表面顏色黯淡,個別低倍內(nèi)裂明顯,下一步降低比水量0.8~0.9 L/kg再行觀察。
此次試生產(chǎn)確立的45#鋼生產(chǎn)工藝有效可行,經(jīng)檢驗產(chǎn)品質(zhì)量完全滿足要求。試生產(chǎn)過程中得到以下結(jié)論:石灰質(zhì)量較差、終點碳較高時可導致脫磷困難,從經(jīng)濟角度考慮可以通過采用雙渣操作,強化前期去磷效果;石灰質(zhì)量較差是導致轉(zhuǎn)爐和精煉爐脫硫率的主要原因;通過降低鋼水過熱度和調(diào)整電磁攪拌可以消除中心疏松。
[1]趙亮,張朝暉,巨建濤,等.釩鐵與釩氮合金生產(chǎn)HRB500鋼筋的對比試驗研究[J].熱加工工藝,2007,36(18):35-37.
[2]侯志慧,張艷良,崔日榮.45鋼生產(chǎn)實踐[J].天津冶金,2007(6):4-6.
[3]李建婷,鄭軼榮,馮捷,等.45#鋼連鑄板坯的生產(chǎn)實踐[J].鑄造技術,2006,27(9):918-920.
[4]李京軍,夏文勇,阮細保.轉(zhuǎn)爐冶煉45優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構鋼的生產(chǎn)實踐[J].江西冶金,2004,24(3):1-3.