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      W型火焰鍋爐爆管分析

      2014-10-21 11:12:27張紅剛
      科學(xué)與技術(shù) 2014年11期
      關(guān)鍵詞:預(yù)控措施鍋爐

      【摘 要】火電廠鍋爐爆管泄漏現(xiàn)象屢見不鮮,造成的發(fā)電機(jī)組非停次數(shù)比重偏大。本文結(jié)合黔東火電廠發(fā)生的#2鍋爐爆管現(xiàn)象,進(jìn)行詳細(xì)分析,確認(rèn)爆管原因,做出預(yù)控措施。

      【關(guān)鍵詞】 鍋爐 爆管 原因分析 預(yù)控措施

      2014年黔東火電廠發(fā)生三次鍋爐爆管現(xiàn)象,前兩次為爐膛短式吹灰器孔周圍水冷壁泄漏,原因?yàn)轹捚軣崤蛎浝?;第三次為折焰角處水冷壁凝渣管泄漏。限于篇幅,本文主要針?duì)第三次爆管現(xiàn)象進(jìn)行分析,確認(rèn)爆管原因,并作出處理和預(yù)防鍋爐爆管的措施。

      一.爆管現(xiàn)象簡(jiǎn)介

      黔東火電廠鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG2028/17.6-Ⅱ3型鍋爐,亞臨界壓力、中間一次再熱、自然循環(huán),雙拱單爐膛,“W”型火焰鍋爐。2014年11月24日,黔東火電廠#2鍋爐折焰角處水冷壁泄漏。停爐檢查發(fā)現(xiàn)折焰角右數(shù)第29根水冷壁凝渣管彎頭處泄漏,鄰近兩根水冷壁異型管被吹爆,右數(shù)第28根凝渣管與加強(qiáng)筋連接處發(fā)現(xiàn)裂紋。電廠組織了搶修,更換上述四根管子,并對(duì)所有凝渣管與筋板連接處以及頂棚集箱管座處焊縫進(jìn)行了著色檢查。在搶修完畢上水過程中又發(fā)現(xiàn)爐外44米標(biāo)高處側(cè)包墻下聯(lián)箱包覆管刺水,緊急處理后進(jìn)行一次汽水系統(tǒng)水壓試驗(yàn),試驗(yàn)合格后啟機(jī)正常。爆破和裂紋部位如圖所示:

      圖1:水冷壁凝渣管彎頭處泄漏 圖2:側(cè)包墻下聯(lián)箱包覆管刺水

      二.爆管原因分析

      1.第29根水冷壁凝渣管彎頭處泄漏,檢查分析,該管運(yùn)行中沒有發(fā)生超溫現(xiàn)象,管子外壁處沒有吹灰蒸汽吹損痕跡和磨損痕跡,判定爆破原因?yàn)槟軇傂圆蛔悖茏诱駝?dòng)疲勞拉裂,發(fā)生爆破,爆破后吹爆彎頭下方鄰近兩根水冷壁異型管。而第28根凝渣管與加強(qiáng)筋連接處發(fā)現(xiàn)裂紋,與此爆破原因相同,屆時(shí)也會(huì)爆破。

      2. 側(cè)包墻下聯(lián)箱包覆管刺水。原因?yàn)闇夭顟?yīng)力拉裂。

      三.解決思路及措施:

      一)針對(duì)水冷壁凝渣管泄漏現(xiàn)象:

      1.提高凝渣管材質(zhì)等級(jí),可將目前的碳鋼(SA-210C)更換為合金鋼(12Cr1MoV)。并考慮管壁加厚措施(管子規(guī)格?76x9,可以改為壁厚10-12mm)。

      2.加固凝渣管,用管卡分組搭接加固(將鄰近幾根凝渣管用管卡連接),防止管子運(yùn)行中晃動(dòng)過大及彎曲。

      3.對(duì)集箱、管座、筋板焊縫處擴(kuò)大檢查(著色檢查),防止裂紋發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處理。對(duì)焊縫尖銳處應(yīng)修磨補(bǔ)焊加固,使過渡圓滑。焊接時(shí)注意預(yù)熱和焊接速度宜平緩。

      4.加強(qiáng)焊工和焊接工藝、熱處理工藝管理,嚴(yán)格按焊接工藝要求實(shí)施,并且認(rèn)真檢驗(yàn),防止出現(xiàn)焊接缺陷和假檢驗(yàn)事件。

      5. 對(duì)頂棚管處逐根檢查,尤其是脹粗測(cè)量。

      6. 鍋爐逢停必檢,對(duì)于重點(diǎn)部位,停爐必查。

      二)針對(duì)側(cè)包墻下聯(lián)箱包覆管刺水現(xiàn)象:

      1.鍋爐啟停過程中控制溫度升/降速度,不可過快,防止驟冷驟熱。

      2.控制減溫水,適時(shí)投入。

      3.控制運(yùn)行燃燒工況,防止四管局部超溫。

      4.溫差應(yīng)力非常危險(xiǎn)。搶修冷爐過程中控制強(qiáng)冷時(shí)間,不可過早強(qiáng)冷,防止拉裂。

      三)結(jié)合幾次鍋爐爆管現(xiàn)象,引申其他相關(guān)預(yù)控措施:

      1. 加強(qiáng)吹灰管理,吹灰器投運(yùn)前一定要疏水徹底,保證吹灰蒸汽的溫度,防止蒸汽帶水。并且高度重視吹灰器缺陷,尤其是防止吹灰器內(nèi)漏和卡澀問題,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處理。避免吹灰蒸汽吹損受熱面。

      2. 對(duì)爐外管道,漏水淋雨地方,注意檢查防護(hù),防止銹蝕和溫差應(yīng)力。

      3. 受熱面防磨噴涂。對(duì)于易磨損、吹損部位,做好可靠地防磨措施。

      4. 對(duì)于變形、出列嚴(yán)重的管子、管屏,及時(shí)矯正或更換。

      5. 針對(duì)爐膛吹灰器周圍的水冷壁泄漏現(xiàn)象,為了防止膨脹拉裂,可作如下預(yù)控措施:在水冷壁的鰭片上鉆止裂孔,防止裂紋擴(kuò)展到管壁;對(duì)于裂紋擴(kuò)展嚴(yán)重的將吹灰器孔周圍的鰭片全部割除,打磨干凈,抹防火膠泥密封。

      6. 中修、大修時(shí),認(rèn)真按照四管檢查項(xiàng)目全面檢查,不留盲區(qū),并且多級(jí)復(fù)查。檢修單位——電科院——電廠。檢查前應(yīng)將管子表面積灰吹/洗干凈,并準(zhǔn)備充足的架子和照明。

      五、小結(jié)

      火電廠鍋爐四管泄漏對(duì)機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響很大,一旦發(fā)生,基本需要停機(jī)搶修,綜合損失巨大。如何對(duì)鍋爐四管進(jìn)行有效檢查,做好防磨防爆措施,防止四管泄漏造成的機(jī)組非?,F(xiàn)象,非常重要。本文僅針對(duì)分析了一起案例,論述有限,希望對(duì)四管防磨防爆工作起到一點(diǎn)補(bǔ)充作用。

      參考文獻(xiàn):李彥林.鍋爐熱管失效分析及預(yù)防。中國(guó)電力出版社。

      作者簡(jiǎn)介:

      張紅剛 男, 生于1975年1月,山西晉城人,鍋爐輔機(jī)檢修技師,

      中電投集團(tuán)五凌電力貴州黔東電力有限公司生技部鍋爐主點(diǎn)檢。

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