陶雨
【摘要】本文詳細列舉了CFG樁施工中常見的問題,并對出現(xiàn)的各個問題逐一進行了細致的分析,同時提出了解決及預防問題的處理方法和技術措施。
【關鍵詞】CFG樁 常見問題 處理方法
1 前言
所謂CFG樁是在碎石樁體中摻入石子、砂、粉煤灰和水泥加水拌和,制成一種粘結強度較高的樁體,又稱水泥粉煤灰碎石樁。CFG樁基復合地基技術是中國建筑科學研究院地基所20世紀80年代末開發(fā)的一項新的地基加固技術。該技術于1994年被列為建設部全國重點推廣項目,被國家科委列為國家級全國重點推廣項目。1997年被評為國家級工法,并制定了中國建筑科學研究院企業(yè)標準,現(xiàn)正列入國家行業(yè)標準<<建筑地基處理技術規(guī)范>>。
2 工程概況
武康二線襄胡段II標一工區(qū)施工范圍由鐵四院設計,基礎設施設計時速為200KN,地基加固處理形式主要為CFG樁,樁體材料由石子、砂、粉煤灰和水泥加水拌和組成,設計樁體強度為C15,樁徑0.4m,樁長13~18m,間距1.4m,正方形布置,共計8.9萬延米。
3 施工工藝簡況
3.1 施工機械
采用振動沉管樁機,樁尖采用活瓣試樁靴,沉管直徑38cm,滾筒攪拌機。
3.2 工藝流程
3.2.1 沉管振動下沉至設計樁底標高
3.2.2 拌制混合料,拌合時間1~2min/盤,坍落度3~5cm。
3.2.3 向管內(nèi)投料,直到混合料與進料口齊平。
3.2.4 留振5~10S,開始拔管,提升速度為1.2~1.5 m/min,直至成樁。
4 施工中常見問題的分析及處理
在CFG樁施工過程中容易出現(xiàn)問題,造成事故,影響成樁質(zhì)量及承載力。所以,在施工中應及時發(fā)現(xiàn)問題、分析及解決問題,避免事故的發(fā)生,下面對CFG樁施工過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題分別進行分析:
4.1縮徑和斷樁
在施工前,對樁位處的地質(zhì)情況不了解,施工方法不當極易出現(xiàn)縮徑和斷樁。在飽和軟土中成樁,樁機的振動力較小,新打樁對已打樁的作用表現(xiàn)為擠壓,使得已打樁被擠扁成橢圓形或不規(guī)則形,嚴重的則產(chǎn)生縮徑和斷樁。在上部有較硬的土層或中間夾有硬土層的地層中成樁,樁機振動力較大,對已打樁的影響主要為振動破壞。若已打樁結硬強度不太高,將會被新打樁時的機樁振動力震裂。
針對此現(xiàn)象,施工前須查明樁位處的地質(zhì)情況,并進行工藝性試樁確定施打順序,主要考慮新打樁對已打樁的影響。施打順序分兩種類型:一是連續(xù)施打,如圖(一),從1號樁開始,依次連續(xù)打下去。二是間隔跳打,可以隔一根樁也可以隔多根樁。如圖(二),先打1、3、5······,后打2、4、6······。
連續(xù)施打可能造成的缺陷是樁徑被擠扁或縮徑。如果樁距不太小,混合料尚未初凝,連打一般較少發(fā)生斷樁現(xiàn)象。隔樁跳打,先打樁的樁徑發(fā)生縮徑現(xiàn)象,但土質(zhì)較硬時,在已打樁中間補打新樁時,已打的樁可能發(fā)生被震裂或震斷。施打順序與土性和樁距有關,在軟土中,樁距較大可采取隔樁跳打;在飽和的松散粉土中施工,如果樁距較小不宜采用隔樁跳大,因為松散粉土振密效果較好,先打樁施工完后,土體密度會有明顯增加,而且打的樁越多,土的密度越大,樁越難打。因此,在補打新樁時,一是加大了沉管的難度,二是非常容易造成已打樁斷樁。
為了避免縮徑和斷樁現(xiàn)象,必須在正式施工前進行工藝性試樁,掌握確切的地質(zhì)資料,通過試樁確定正確的施打順序。
4.2 樁體強度不均勻
在CFG樁施工過程中,樁體強度不均勻現(xiàn)象時有發(fā)生,主要是由于提升沉管的速度沒有控制好所造成的。提升速度太快時,提升過程中,一般采用提升一段距離,留振一段時間,而在非留振時,可能造成樁徑不均,導致樁體強度不均勻;提升太慢或留振時間過長,使得樁體的端部水泥含量較少,且混合料容易產(chǎn)生離析現(xiàn)象,導致樁體強度不均勻。
提升速度與兩個因素有關:一是樁機本身的機械性能造成的。由于國產(chǎn)振動沉管樁機的拔管速率都較快,可以通過增加卷揚機系統(tǒng)中滑輪組的動滑輪數(shù)量來改變提升速度,也可以通過電動機的變速箱系統(tǒng)來實現(xiàn)。二是施工工藝中確定的提升速度不當造成的。施工前必須進行工藝性試樁確定提升速度,提升速度一般以1.2~1.5m/min的線速度控制,并根據(jù)地層的變化調(diào)整檔位、變換提升的線速度,如遇淤泥或淤泥質(zhì)土,提管速率還應放慢。
4.3土、料混合
在采用活瓣樁靴成樁時,可能出現(xiàn)樁靴開口打開的寬度不夠,混合料下落不充分,造成樁端與土接觸不密實,或樁端一段樁徑較小。此問題在施工中不容易被發(fā)現(xiàn),有時會被誤認為縮徑。
由于CFG樁與其它散體樁不同,后者可通過反插來解決此問題,而CFG樁若采用反插的方法,則會導致由于樁管垂直度很難保證,反插容易使土與樁體材料混合,導致樁身摻土,影響樁體強度及承載力。在施工中,發(fā)現(xiàn)采取在沉管提升前先留振一段時間,再邊振動、邊拔管,使樁靴的活瓣充分的打開,留振時間一般為5~10S,便可以解決此問題。
4.4 樁頂浮漿過多
上面提到的提升速度太慢容易造成樁頂浮漿過多,施工中如嚴格按照工藝要求控制提升速度,此問題便容易解決。造成樁頂浮漿過多的主要原因是由于混合料的坍落度過大。在我工區(qū)的CFG樁試樁過程中,試驗現(xiàn)場進行了坍落度為8~10cm和3~5cm的沉管制樁試驗,發(fā)現(xiàn)坍落度為8~10cm的混合料沉管制樁完畢,樁頂浮漿較多,最大厚度達1m左右。坍落度為3~5cm的混合料沉管制樁完畢,樁頂浮漿較少,只有0.1m左右,見表一。坍落度大,漿液較多、較稀,由于拔管的振動作用使混合料密實,填滿孔隙后多余的浮漿均被振至樁頂,因而影響樁身質(zhì)量。坍落度較小,樁頂浮漿較少,對樁身質(zhì)量有利。另外,由室內(nèi)配比試驗得出,坍落度小,需水量少,水灰比大,混合料強度高。
通過試驗得出,CFG樁樁身混合料采用3~5cm左右的坍落度,成樁后樁頂浮漿較少,比較適合施工過程中坍落的的控制。
5 結語
目前,CFG樁在軟土地基加固處理技術中已廣泛應用,而在施工過程中,卻容易出現(xiàn)各種問題,造成事故。作為工程技術人員,了解施工中可能出現(xiàn)的問題,以及如何預防和解決這些問題,避免工程事故的發(fā)生是非常重要的。
參考文獻
1、 改建鐵路滬漢蓉通道武漢至老河口東段增建二線工程施工圖集
2、 鐵路路基施工規(guī)范(TB10202-2002)
3、 鐵路路基工程質(zhì)量驗收標準(TB10414-2003)