王芳 馬慶水 馬長亮
摘要:通過在線測量鐵水含渣量,能夠迅速、快捷地測出鐵水含渣量的大小,可隨時測量渣層厚度,指導煉鐵廠有效控制渣層厚度,保證煉鋼廠正常生產(chǎn)。
關鍵詞:鐵水渣;在線測量;渣層厚度;計算公式
前言
山東石橫特鋼集團有限公司現(xiàn)有兩座1080m3高爐,一座450 m3高爐,三座轉(zhuǎn)爐每年消耗約300萬噸鐵水。公司內(nèi)部規(guī)定鐵水含渣量小于等于5‰,但是由于高爐撇渣器到達中后期、渣溝維護不及時等原因會造成鐵水渣含量超過公司規(guī)定,影響煉鋼廠正常生產(chǎn)。
1.對煉鋼廠的影響
1.1鐵水渣量大的實物照片
1.2對煉鋼廠的不利影響
1.2.1影響煤氣回收量:因鐵水渣量大影響煤氣回收量下降約9.5 m3/t 。
1.2.2對生產(chǎn)安全的影響:煉鋼以執(zhí)行低鐵比為主,轉(zhuǎn)爐吹煉中前期升溫困難,鐵水渣量大,鐵水實際入爐量不準確,明顯加重了轉(zhuǎn)爐操作的難度,稍有不慎就會造成溢渣、噴濺,嚴重的會造成粘槍,粘煙道等危及生產(chǎn)及安全等一系列問題。
2.在線測量鐵水渣的必要性
鐵水含渣量大,不利于轉(zhuǎn)爐冶煉,在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中容易出現(xiàn)溢渣、噴濺等問題,不利于指標控制及安全生產(chǎn),從安全生產(chǎn)及經(jīng)濟生產(chǎn)角度考慮,需控制鐵水含渣量。
在日常運行過程中,鐵水含渣量不容易檢測,目前還沒有測量鐵水渣的簡便易行的工具和方法。在鐵水渣量大時,往往采取扒渣的方式來進行,而扒渣操作費時、費力,扒渣效率低,難以在短時間內(nèi)確定渣量是否超出標準要求,不利于煉鋼廠的生產(chǎn)組織,且存在一定的危險性。
3.在線測量鐵水渣方法的研究
3.1確定組織和分工:由煉鋼廠確定測量地點,并且根據(jù)技監(jiān)部的要求制造測渣工具,并負責現(xiàn)場測量實施。技監(jiān)部、煉鐵廠人員監(jiān)督測量情況。
3.2確定測量工具的制定及測定方法:將空心鐵管干燥,并將其固定到足夠長的垂直彎度鋼筋棍的頂端托盤上。
3.3渣罐內(nèi)徑測量:在罐體空置時手動測量鐵水罐內(nèi)徑,由于鐵水罐并非標準的圓柱體,而它的橫剖面呈現(xiàn)梯形,因此只能多測量幾組渣線以下的內(nèi)徑尺寸進行平均值估算。
3.4熱態(tài)下渣層密度測量:根據(jù)密度公式(密度=質(zhì)量/體積),采用人工扒渣方式先稱得渣層的質(zhì)量,再根據(jù)鐵水罐的內(nèi)徑尺寸算出層體積,從而計算出渣層密度。
3.5去除厚度驗證:測量驗證托盤以下余下的空心管長度是否需要減去渣層厚度。
3.6測量時間確定:測量驗證測量工具在鐵水罐中停留的時間,該時間剛好能夠保證測量準確,改善職工測量環(huán)境。
5.結(jié)語
在線測量鐵水含渣量比現(xiàn)有扒渣測量鐵水含渣量迅速、快捷、操作方便,不影響煉鋼廠生產(chǎn)進度??呻S時測量渣層厚度,能夠指導煉鐵廠有效控制渣層厚度,保證煉鋼廠正常生產(chǎn)。
作者簡介:王 芳(1979-),女,2002年畢業(yè)于太原理工大學鋼鐵冶金專業(yè),現(xiàn)為山東石橫特鋼集團有限公司技術監(jiān)督部技術員,中級質(zhì)量工程師,從事煉鋼、軋鋼質(zhì)量檢驗技術工作。