劉清勤
摘 要:在軋鋼系統(tǒng)中,減速機是軋鋼機械設備的重要組成部分,是影響生產(chǎn)的關鍵因素之一。本文通過闡述減速機的工作原理,分析了減速機在使用過程中較為常見的故障及相應對策,以及影響承載因素分析。
關鍵詞:減速機 常見故障解決 影響承載因素
中圖分類號:TH132.46 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(b)-0079-01
1 減速機的工作原理、結(jié)構和功能說明
減速機是安裝在電機和工作機之間的獨立的閉式傳動裝置,一般由齒輪、箱體、軸承和蓋環(huán)類零件組成,通過降低電機轉(zhuǎn)速和增大扭矩,滿足工作機實際工作需要。常見傳動形式有圓柱齒輪、錐齒輪、行星齒輪和蝸輪蝸桿。減速是通過嚙合的大小齒輪齒數(shù)比實現(xiàn)減速,因齒輪嚙合過程中傳遞大扭矩,運行過程中會對零部件進行一個破壞,所以工業(yè)減速機在使用過程中出現(xiàn)故障屬正?,F(xiàn)象。達到一定使用年限或生產(chǎn)量時,減速機會出現(xiàn)局部損壞或全部損壞,此時需更換新零部件或整機更換,方能繼續(xù)保證現(xiàn)場設備的正常運行。
2 軋機主減速機常見故障及相應的解決方法
常見故障一:減速機軸承部位過熱或者軸承部位有噪音。主要原因:(1)供給軸承潤滑油量不足,帶不走軸承在運轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的熱量;(2)軸承壓蓋螺栓松動跑出導致摩擦軸承端蓋所產(chǎn)生的熱量和磨擦所帶來的噪音;(3)輸入軸或輸出軸的密封件配合過緊,高速運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的熱量過大,直接傳遞至軸承部位;(4)軸承保持架損壞,內(nèi)外圈、滾動體點蝕、磨損嚴重等會直接引起產(chǎn)生較大的熱量和噪音;(5)軸承間隙過小或過大,也會導致過熱和噪音。解決排除方法:(1)檢查供給油量和回油孔是否堵塞,所使用的油品是否符合要求,是否變質(zhì)等;(2)擰緊軸承壓蓋螺栓;(3)密封件與軸的配合尺寸;軸與軸承配合的軸徑、軸承游隙應合適;(4)檢查軸承,損壞及時進行更換。
常見故障二:減速機在運轉(zhuǎn)時振動大,有異響。主要原因:(1)齒輪齒面點蝕嚴重、齒輪齒磨損嚴重,齒輪嚙合齒側(cè)間隙大、斷齒等情況都會引起減速機振動大,有異響,并導致無法運行;(2)軸承損壞嚴重;(3)電機與減速機連接的聯(lián)軸器磨損或同心度偏差過大,導致振動大,有異響;(4)地腳螺栓松動,導致整臺減速機振動大;(5)外部連接設備運行不穩(wěn)定所致,如電機編碼器損壞;接軸損壞;軋鋼時鋼頭部咬進軋輥時的沖擊等;(6)減速機超載運轉(zhuǎn);(7)工作載荷不平衡;(8)潤滑油被污染,雜質(zhì)較多,油量不足,形不成油膜所致。解決排除方法:(1)檢查更換損壞嚴重的齒輪、軸承;(2)調(diào)整聯(lián)軸器的同軸度;(3)緊固地腳螺栓;(4)檢查處理外部設備;(5)檢查油品;(6)按規(guī)范要求運轉(zhuǎn);(7)調(diào)整平衡狀態(tài)。
常見故障三:減速機滲油、漏油。(1)油封滲油、漏油有可能是螺栓松動、密封圈損壞老化或輸入軸、輸出軸出密封處磨損造成的;(2)減速機結(jié)合面滲油主要密封膠涂不到位,沒均勻所致,透氣帽處漏油則可能是油量過多、通氣口堵塞所致的。解決排除方法:(1)需要檢查螺栓并擰緊;檢查密封圈以及輸入軸、輸出軸密封處的磨損情況,更換油封;(2)應該清洗、更換通氣濾芯。
3 減速機的承載能力
軋鋼生產(chǎn)線上的聯(lián)合減速機是電機和接軸之間的關鍵傳動裝置,主要作用是將電機高轉(zhuǎn)速和小扭矩轉(zhuǎn)變成低轉(zhuǎn)速和大扭矩傳給軋機進行工作,即降低轉(zhuǎn)速和增大扭矩,以滿足工作機需要。影響減速機承載能力的因素:減速機本身零部件的制造和安裝精度;原動機的不同類型以及工作機帶來不同特性的影響;原動機與減速機連接時的安裝精度和連接方式。
下面用一軋鋼廠線材3H水平軋機減速機高速軸經(jīng)常出現(xiàn)損壞的案例對齒輪失效進行簡要分析。
3H減速機原始性能參數(shù)。
使用功率P=600 kW,輸入轉(zhuǎn)速N1= 800 rpm,減速機總速比i=60,輸出轉(zhuǎn)速N2=13.33 rpm。
第一級齒輪參數(shù)按照常規(guī)設計(A/Mn=50)進行選?。耗?shù)Mn=8,齒數(shù)Z1/Z2=17/79,螺旋角β=13,齒寬B=140,中心距A1=400。
齒輪承載能力計算依據(jù)為GB/T3480-1997《漸開線圓柱齒輪承載能力計算方法》,工況系數(shù)KA=1.5。
計算結(jié)果:SH=1.115,SF1=1.743,SF2=1.705。
齒輪制造廠提供的齒輪檢測報告和箱體加工精度報告,全部為合格。
現(xiàn)場3H減速機第一級齒輪在現(xiàn)場使用9個月時間后出現(xiàn)點蝕和剝落現(xiàn)象?,F(xiàn)場原因查找如下。
(1)電機軸與減速機入軸的同軸度差0.25 mm。
(2)初步判斷齒輪模數(shù)偏小。
(3)入軸比較長,滲碳淬火后變形大,磨齒后有效層深度偏淺。
針對以上三個可能的原因逐步進行分析和排查。
更換新備件,同時將電機軸和減速機入軸的同軸度控制在0.05 mm以內(nèi);使用14個月后出現(xiàn)仍然出現(xiàn)點蝕和剝落現(xiàn)象。
3H減速機改進性能參數(shù):
使用功率P=600 kW,輸入轉(zhuǎn)速N1= 608 rpm,減速機總速比i=45.5,輸出轉(zhuǎn)速N2=13.36 rpm。
第一級齒輪參數(shù)按照經(jīng)驗公式(A/Mn<45)選?。耗?shù)Mn=10,齒數(shù)Z1/Z2=17/60,螺旋角β=11,齒寬B=140,中心距A1=400。
齒輪承載能力計算依據(jù)為GB/T3480-1997《漸開線圓柱齒輪承載能力計算方法》,工況系數(shù)KA=1.5。
計算結(jié)果:SH=1.225,SF1=2.092,SF2=2.048。
更換上新改進的備件,繼續(xù)進行使用,使用8個月左右時間,發(fā)現(xiàn)減速機振動明顯,立即停機進行原因檢查,發(fā)現(xiàn)高速軸同軸度偏差為0.45 mm,遠遠超過國家標準 0.05 mm,齒輪仍然出現(xiàn)點蝕和剝落現(xiàn)象。再次更換改進后的備件,同時加強3H減速機的點檢、巡檢工作,定期檢測同軸度,未發(fā)現(xiàn)同軸度超過0.15 mm,使用至今已有4年時間,再也未出現(xiàn)過點蝕或剝落的情況。改進后的參數(shù)與改進前的參數(shù)進行對比,雖然接觸強度提高10%,彎曲強度提高20%左右,不算太多,但從制造角度,有效層深度有一定增加,對齒輪的承載能力有較大幅度提高。同時,同軸度偏差超過0.15 mm后,對齒輪承載能力影響較大。以上案例只說明在軋鋼線上沖擊載荷非常大的工況下,選取齒輪參數(shù)時要與標準減速機參數(shù)的選取有所不同;電機和減速機的同軸度對高速級的齒輪承載能力影響較大。國內(nèi)棒線材項目非常多,減速機故障類型多樣,原始設計采用合理的選擇齒輪參數(shù)、軸承類型、箱體結(jié)構設計非常重要。分析和查找故障要考慮到零件自身質(zhì)量是否合格,軸承類型是否選擇合理,軋制力矩是否超過設計要求,潤滑情況是否良好等?,F(xiàn)場數(shù)據(jù)收集越多,分析的原因?qū)綔蚀_?,F(xiàn)場的異常使用情況也可能導致減速機出現(xiàn)故障,突然出現(xiàn)的減速機故障會直接影響整條線產(chǎn)量,影響生產(chǎn)計劃。有效地預防和高效地解決減速機出現(xiàn)的故障,保證生產(chǎn)設備正常運行顯得尤為重要。另外,國內(nèi)鋼廠管理逐步走向規(guī)范,加強日常的點檢、巡檢能及時或提前發(fā)現(xiàn)故障前兆。對制作周期長或難采購的部件應有備庫。
現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)市場競爭異常激烈,設備的穩(wěn)定運行對于提高企業(yè)競爭力將是一非常關鍵因素,有效的預防和合理的安排維護檢修,能夠降低生產(chǎn)系統(tǒng)和設備維護人員勞動強度,有利于提高企業(yè)競爭力。endprint