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      優(yōu)化生產(chǎn)工藝降低安鋼400 m2燒結(jié)內(nèi)循環(huán)返礦率實(shí)踐

      2014-10-12 13:09:52供稿申勇李發(fā)展張海民SHENYongLIFazhanZHANGHaimin
      金屬世界 2014年5期
      關(guān)鍵詞:礦量安鋼燒結(jié)機(jī)

      供稿|申勇,李發(fā)展,張海民 / SHEN Yong, LI Fa-zhan, ZHANG Hai-min

      燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程中,燒結(jié)礦(餅)經(jīng)過(guò)破碎,篩分會(huì)產(chǎn)生一定量的返礦,稱之為內(nèi)循環(huán)返礦。產(chǎn)生的返礦會(huì)按一定的方式通過(guò)配料配入燒結(jié)混合料中重新進(jìn)行燒結(jié),燒結(jié)過(guò)程穩(wěn)定,燒結(jié)內(nèi)循環(huán)返礦量穩(wěn)定,因而會(huì)在燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程中形成返礦平衡,燒結(jié)配料返礦配比率穩(wěn)定。

      由此,整個(gè)燒結(jié)過(guò)程變差,循環(huán)返礦量會(huì)隨之增加,燒結(jié)產(chǎn)量降低,能耗增加,生產(chǎn)中返礦配料配比隨之增加,因而,燒結(jié)生產(chǎn)內(nèi)循環(huán)返礦量,即燒結(jié)內(nèi)循環(huán)返礦配比水平的高低直接影響燒結(jié)礦的產(chǎn)量及能耗,降低并穩(wěn)定燒結(jié)返礦率是提升燒結(jié)礦產(chǎn)量、減少燒結(jié)生產(chǎn)能耗的主要方向之一。

      據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年上半年安鋼400 m2燒結(jié)系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)返礦率在25%~26%間,與邯鋼435 m2燒結(jié)機(jī)主要指標(biāo)對(duì)比如下表1。通過(guò)與邯鋼435 m2燒結(jié)機(jī)主要指標(biāo)對(duì)比,影響成本的兩項(xiàng)主要指標(biāo)我們都有較大的差距。

      表1 安鋼與邯鋼同型燒結(jié)機(jī)組內(nèi)循環(huán)返礦率和固體單耗指標(biāo)對(duì)比

      根據(jù)目前摸索的經(jīng)驗(yàn),在現(xiàn)有工藝、原料條件下,通過(guò)加強(qiáng)工藝控制、操作及管理,安鋼400 m2燒結(jié)系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)返礦率仍有挖潛空間。

      影響返礦量增加的因素

      對(duì)燒結(jié)生產(chǎn)工藝過(guò)程進(jìn)行分析,不難發(fā)現(xiàn),影響燒結(jié)礦(餅)中的返礦產(chǎn)生途徑主要有以下幾個(gè)方面。

      燒結(jié)過(guò)程中未被液相粘結(jié)的粉狀物料顆粒

      燒結(jié)過(guò)程中未被液相粘結(jié)的粉狀物料顆粒的產(chǎn)生,是燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程中的不均勻現(xiàn)象造成的。鑒于燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn),由布料器布到燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)上的混合料,很難做到縱向、橫向物理化學(xué)性能及透氣性完全的均勻一致。這樣,不可避免地就會(huì)在燒結(jié)料層局部產(chǎn)生某些物料,尤其是大顆粒物料未被燒結(jié)的現(xiàn)象。提高燒結(jié)配料過(guò)程和混合料水分穩(wěn)定控制,盡量使燒結(jié)混合料物理化學(xué)成分均勻,有利于返礦降低。

      雖被粘結(jié)但粘結(jié)強(qiáng)度小的顆粒

      雖被粘結(jié)但粘結(jié)強(qiáng)度小的顆粒,主要產(chǎn)生在燒結(jié)機(jī)料層的表面和邊緣部分。燒結(jié)機(jī)上混合料點(diǎn)火燒結(jié)后,由于表面直接和冷空氣接觸,冷卻速度快,燒結(jié)過(guò)程中產(chǎn)生的液相還未來(lái)得及遷移聚集即被冷卻為固相。此處的燒結(jié)餅內(nèi)部均為薄壁大孔結(jié)構(gòu),且內(nèi)應(yīng)力較大,強(qiáng)度極差。破碎后,幾乎百分之百變?yōu)榉档V。該部分燒結(jié)礦層厚度隨燒結(jié)過(guò)程的垂直燒結(jié)速度、燒結(jié)料燒結(jié)性能的不同會(huì)有所變化。提高燒結(jié)機(jī)料層厚度,實(shí)行厚料層燒結(jié),會(huì)相對(duì)降低該部分燒結(jié)礦占整個(gè)燒結(jié)餅的比重,有利于燒結(jié)礦成品率的提高。

      鑒于燒結(jié)工藝的特點(diǎn),燒結(jié)機(jī)邊緣混合料層的透氣性要大于臺(tái)車(chē)中間混合料層的透氣性,俗稱為“邊緣效應(yīng)”。由于“邊緣效應(yīng)”的存在,布在臺(tái)車(chē)邊緣的混合料的燒結(jié)速度要大于中間混合料的速度,這樣,就會(huì)產(chǎn)生與表層燒結(jié)礦相似的燒結(jié)效果。燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)愈寬,邊緣燒結(jié)礦占整塊臺(tái)車(chē)燒結(jié)餅的比重愈小,對(duì)成品率的影響作用相對(duì)就愈弱。顯然,在削弱“邊緣效應(yīng)”上,大型燒結(jié)機(jī)比小型燒結(jié)機(jī)具有更大的優(yōu)勢(shì),同時(shí),對(duì)燒結(jié)臺(tái)車(chē)兩側(cè)實(shí)施相應(yīng)壓料處理,也會(huì)消除部分“邊緣效應(yīng)”。

      燃料帶來(lái)的影響

      燃料是燒結(jié)礦強(qiáng)度的重要決定因素。燃料燃燒使燒結(jié)混合料中低熔點(diǎn)化合物形成液相,液相冷卻粘接礦石顆粒形成燒結(jié)塊礦。因而燒結(jié)燃料的燃燒利用情況與燒結(jié)礦強(qiáng)度息息相關(guān),而燃料的燃燒利用與燃料的粒度組成有很大的關(guān)系,燒結(jié)過(guò)程中燃料粒度中大粒度過(guò)多易發(fā)生偏析,熱能分布不均得不到充分利用;≤0.5 mm燃料粒度所占比例較高,這一部分燃料燃燒速度過(guò)快,熱能利用率較低,液相量不足,強(qiáng)度降低,返礦量增加。使用合適的燃料粒度組成,有利于燒結(jié)過(guò)程穩(wěn)定,降低返礦量。

      采取的措施

      配料控制

      加強(qiáng)配料秤的維護(hù),確保勻礦、燃料、熔劑下料量的準(zhǔn)確性,減少配料誤差引起的煤粉配比的波動(dòng)。

      通過(guò)加強(qiáng)配料室混勻礦下料量控制操作,促進(jìn)了混勻礦下料量在一定時(shí)間段內(nèi)波動(dòng)誤差減小,混勻礦下料量穩(wěn)定性得到提高,燒結(jié)機(jī)混合料下料量量穩(wěn)定性亦得到提高,燒結(jié)配料過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量得到提高,上料量穩(wěn)定進(jìn)而保證了燒結(jié)混合料水分穩(wěn)定性得到提高,燒結(jié)機(jī)燒結(jié)過(guò)程穩(wěn)定性得到提高,燒結(jié)礦成品率增加,返礦降低。

      混合料水分控制

      加強(qiáng)混合料水分控制,原料配比調(diào)整后,12 h內(nèi)確定混合料水分控制值,24 h內(nèi)確定燒結(jié)機(jī)控制參數(shù),減少生產(chǎn)操作調(diào)整帶來(lái)過(guò)程波動(dòng),提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。

      燒結(jié)機(jī)工藝參數(shù)控制

      加強(qiáng)燒結(jié)機(jī)布料操作,沿臺(tái)車(chē)方向,沿?zé)Y(jié)機(jī)方向布料均勻,布料平整,布料后采取壓料桿壓料,布料平均厚度較以往增加,在燒結(jié)料層透氣性較好的情況下,料層厚度750 mm以上,并進(jìn)行一定程度的壓料,料層厚度增加相對(duì)來(lái)說(shuō)降低了表層低強(qiáng)度燒結(jié)礦量,增加了燒結(jié)礦中間粒級(jí)含量,燒結(jié)礦成品率增加,返礦量降低。

      加強(qiáng)燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火料面操作,點(diǎn)火溫度過(guò)高和過(guò)低均對(duì)燒結(jié)礦成品率造成影響,控制穩(wěn)定且適宜的燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火溫度,料面過(guò)融、欠熔現(xiàn)象大大減少,對(duì)穩(wěn)定燒結(jié)過(guò)程有利,為燒成燒好創(chuàng)造有利條件,努力將表層厚度控制在100 mm以下,降低燒結(jié)返礦。

      燒結(jié)終點(diǎn)控制

      加強(qiáng)燒結(jié)終點(diǎn)控制。一般情況下,400 m2燒結(jié)機(jī)共有22個(gè)風(fēng)箱,一般燒結(jié)終點(diǎn)保持在倒數(shù)第三個(gè)風(fēng)箱,直觀表征在20#風(fēng)箱廢氣溫度最高,保持倒數(shù)第二個(gè)風(fēng)箱(即21#)作為燒結(jié)終點(diǎn),可以盡量延長(zhǎng)燒結(jié)時(shí)間,降低垂直燃燒速度,有利于燒結(jié)過(guò)程中液相量的增加,提高燒結(jié)礦成品率,降低燒結(jié)返礦量。

      燒結(jié)終點(diǎn)提前,垂直燃燒速度加快,液相量不足,燒結(jié)礦強(qiáng)度降低,返礦量增加。燒結(jié)終點(diǎn)錯(cuò)后,機(jī)尾斷面部分未燒透,燒結(jié)返礦量會(huì)大大增加。所以對(duì)燒結(jié)過(guò)程的控制,要求生產(chǎn)過(guò)程中盡量做好燒結(jié)終點(diǎn)控制在第21#風(fēng)箱,為燒結(jié)礦的燒成,燒好創(chuàng)造有利條件。考核燒結(jié)機(jī)總管廢氣溫度(100℃~170℃之內(nèi)正常),由此控制燒結(jié)終點(diǎn)。

      燃料破碎

      加強(qiáng)煤粉的破碎工作,逐步摸索破煤系統(tǒng)四輥設(shè)備上、下輥間隙的配合關(guān)系,保證<3 mm粒級(jí)含量達(dá)到72%以上。

      控制燃料上料量,正常上料量控制在60 t/h以下,摸索上料量大小與煤粉粒度組成的關(guān)系,力爭(zhēng)將<0.5 mm粒級(jí)含量控制在20%以下,>5 mm粒級(jí)含量控制在10%以下,盡量增加0.5~3 mm粒級(jí)含量。

      成品篩分控制

      燒結(jié)礦成品篩分系統(tǒng)的是決定燒結(jié)礦返礦量的重要因素之一,加強(qiáng)成品篩的定期維護(hù),為提高燒結(jié)成品礦產(chǎn)量,降低返礦量創(chuàng)造有利條件。

      目前為適應(yīng)高爐對(duì)燒結(jié)礦的要求,返礦篩孔尺寸約為7.0 mm,返礦中>5 mm的含量基本上都在30%左右,個(gè)別時(shí)候超過(guò)了40%,根據(jù)實(shí)際觀察,從目前的篩板使用情況來(lái)看,篩板的有效使用壽命大約3個(gè)月左右,建議使用3個(gè)月以后應(yīng)及時(shí)更換篩板。

      工藝優(yōu)化效果

      措施實(shí)施后,通過(guò)安鋼400 m2燒結(jié)系統(tǒng)2012年1~6月時(shí)期與2013年3~9月份(其中8月因停車(chē),剔除)時(shí)期部分工藝參數(shù)對(duì)比如下表2,燒結(jié)內(nèi)循環(huán)返礦率和固體單耗指標(biāo)的對(duì)比如表3,可看到安鋼400 m2燒結(jié)系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)返礦率降低明顯,固體單耗降低明顯。由此,可以得出,在現(xiàn)有工藝、原料條件下,通過(guò)加強(qiáng)工藝控制、操作及管理,合理工序控制參數(shù),能夠降低400 m2燒結(jié)生產(chǎn)內(nèi)循環(huán)返礦率,實(shí)現(xiàn)降返降耗。

      表2 安鋼400m2燒結(jié)系統(tǒng)部分工藝參數(shù)對(duì)比

      表3 安鋼400m2燒結(jié)系統(tǒng)指標(biāo)對(duì)比

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