伏紅生
(徐州壓力機(jī)械有限公司 技術(shù)中心,江蘇 徐州 221004)
汽車縱梁液壓機(jī)是汽車制造業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備,直接關(guān)系到汽車整車可靠和安全。它是由多臺(tái)普通液壓機(jī),通過專用的聯(lián)動(dòng)墊板將活動(dòng)梁(一般液壓機(jī)稱之為滑塊)剛性連接在一起,配合各自的供油閥或泵的控制,來保證滑塊的同步運(yùn)行,壓制加工出合格的汽車縱梁。80年代以前,我國主要依靠國外進(jìn)口,成本高,配件供應(yīng)、使用維修都不方便。80年代后,隨著我國液壓機(jī)技術(shù)和控制技術(shù)水平的日益提高,我國液壓機(jī)制造企業(yè)與濟(jì)南鑄鍛研究所合作,生產(chǎn)了一批同步控制系統(tǒng),該同步控制系統(tǒng)是采用自整角機(jī)構(gòu)成的傳感器系統(tǒng),測(cè)量接受機(jī)和發(fā)送機(jī)的異步電壓信號(hào),控制滑塊油缸的比例閥(或泵),從而使滑塊運(yùn)行同步。該專用同步系統(tǒng)未形成批量生產(chǎn),自整角機(jī)安裝和傳動(dòng)復(fù)雜,對(duì)相位差和傳動(dòng)方向有一定要求,維護(hù)不方便。隨著PLC控制技術(shù)拓飛速發(fā)展,控制模塊不斷開發(fā),指令更加豐富,采用基于PLC的同步控制系統(tǒng)取代之前的專用同步控制裝置的條件已成熟。
圖1 PLC,PT同步控制系統(tǒng)配置圖
該系統(tǒng)選用磁尺作為液壓機(jī)各滑塊的位移傳感器,檢測(cè)各自的位置,其位置數(shù)據(jù)送至PLC,通過編制程序進(jìn)行顯示、比較,以中間滑塊為基準(zhǔn)滑塊,兩側(cè)滑塊為同步滑塊,檢測(cè)兩側(cè)同步滑塊與基準(zhǔn)滑塊的位移差,來判斷同步滑塊與基準(zhǔn)滑塊的位置關(guān)系和運(yùn)動(dòng)速度,自動(dòng)減小或增大比例閥(或泵)的控制量,從而控制同步滑塊與基準(zhǔn)滑塊同步運(yùn)行。
如圖1所示為該同步控制系統(tǒng)的組成示意圖。
根據(jù)多年使用經(jīng)驗(yàn),我們選擇了OMRON CS1系統(tǒng)PLC作為控制核心,該系列PLC基板防護(hù)性好,可靠性高,模塊種類全,指令豐富。PLC主要控制件的CPU選用CS1WCPU42H,作為程序處理、貯存并與上位機(jī)通訊之用,普通I/O模塊控制油壓機(jī)動(dòng)作,通訊模塊方便與觸摸屏通訊,模擬量輸入模塊CSW-AD081-V1用于位移傳感器的模擬信號(hào)輸入,一般選用4~20mA,對(duì)應(yīng)于0~1000mm,模擬量輸出 CS1W-DA041,3 路 比例泵閥的模擬量(±10V)的控制輸出。
圖2 同步系統(tǒng)程序調(diào)整試流程圖
采用NS10-TV001B,主要用于滑塊位移、速度、壓力、保壓時(shí)間等參數(shù)的顯示、設(shè)定;比例閥泵的控制量變化速率的監(jiān)測(cè)和調(diào)整。
采用巴魯夫(精度0.01mm)位移傳感器,信號(hào)為4~20mA,對(duì)應(yīng)位移0~1000mm。
采用 Atos比例閥,DLHZO-TE-040 L73,±10V,對(duì)應(yīng)于流量27~40l/min,1V=10%的閥的行程,該系列比例閥動(dòng)、靜態(tài)特性穩(wěn)定,過濾要求低,可靠性高。
利用OMRON CX-One集成軟件平臺(tái)的CXProgramer進(jìn)行詳細(xì)的I/O表的創(chuàng)建,編制控制程序,可以是指令編程,也可以是梯形圖編程,兩者可相互轉(zhuǎn)化,一般用梯形圖編程。首先對(duì)模擬量模塊進(jìn)行初始化,設(shè)定信號(hào)的類型,電壓還是電流,信號(hào)的范圍,分辨率4000還是8000,輸入/輸出的啟動(dòng)條件。將各位移傳感器的位移讀入轉(zhuǎn)化成實(shí)數(shù),換算出各自的位置值和運(yùn)動(dòng)速度。將同步滑塊的位置與基準(zhǔn)滑塊比較,判斷出比例閥的控制方向,調(diào)節(jié)控制量的變化速率,保持同步滑塊與基準(zhǔn)滑塊的位置差不超過3mm。選用帶位置反饋的比例閥提高了系統(tǒng)的同步精度。程序調(diào)試流程圖如圖2所示。
先不加聯(lián)動(dòng)板,滑塊空載運(yùn)動(dòng),消除各種阻尼,調(diào)節(jié)各自比例閥,觀察不裝聯(lián)動(dòng)板時(shí)同步狀況,反復(fù)運(yùn)行一段時(shí)間后,找出各自比例閥的初始量和增減變化速率。壓機(jī)閉模,傳感器位移調(diào)整一致,設(shè)定好相關(guān)參數(shù),加上聯(lián)動(dòng)板,試運(yùn)行,觀察同步狀態(tài),調(diào)整比例閥的初始值和變化速率,使同步滑塊都與基準(zhǔn)滑塊在一定范圍±3mm內(nèi)同步。
基于PLC的同步控制系統(tǒng)采用成熟可靠的PLC控制技術(shù),模擬量傳感器配合觸摸屏,提高同步系統(tǒng)的可視性和可靠性,便于根據(jù)用戶和市場(chǎng)的變化改變控制系統(tǒng),滿足用戶的技術(shù)要求,安裝調(diào)試簡單方便,參數(shù)顯示和設(shè)定一目了然。在多臺(tái)汽車縱梁液壓機(jī)改造中取得了很好的應(yīng)用效果。
[1]劉茂銀,梅碧舟.壓力機(jī)控制系統(tǒng)中的PLC的應(yīng)用及設(shè)計(jì)[J].鍛壓裝備與制造技術(shù),2007,42(3).
[2]周東生.PLC在YA32-200四柱萬能液壓機(jī)中的應(yīng)用[J].液壓與氣動(dòng),2009,(4).
[3]OMRON公司.CS/CJ編程手冊(cè)[M].2003.
[4]李貴閃,翟 華.電液比例控制技術(shù)在液壓機(jī)中的應(yīng)用[J].鍛壓裝備與制造技術(shù),2005,40(6).
[5]王春行.液壓傳動(dòng)與控制[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011.