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      煅燒車間熱堿液作為重灰化合水使用的探討

      2014-09-15 04:31:58胡傳奇
      純堿工業(yè) 2014年3期
      關(guān)鍵詞:爐氣小蘇打堿液

      胡傳奇

      (南化集團連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)

      1 熱堿液的產(chǎn)生

      重堿經(jīng)過輕灰煅燒爐煅燒分解產(chǎn)生的爐氣被壓縮機由輕灰煅燒爐爐頭出氣箱抽出,其溫度約105~120℃,主要含CO2、NH3、水蒸汽及堿塵(含塵量約60~70mg/m3)。爐氣由出氣箱進入旋風(fēng)分離器,利用離心力的原理進行分離回收堿塵(分離效率可達95%),回收堿塵后的爐氣進入熱堿液塔,在熱堿液塔內(nèi)與熱堿液逆向直接接觸,進一步洗滌爐氣中的堿塵[1],產(chǎn)生的熱堿液通過重力作用回流至熱堿液槽循環(huán)使用,經(jīng)熱堿液洗滌后的爐氣進入熱母液塔,依次經(jīng)過熱母液塔、螺旋板換熱器、爐氣洗滌塔進一步洗滌與冷卻,經(jīng)上述處理后含CO2大于90%的爐氣進入壓縮工序的下段氣總管。

      2 改造前狀況

      熱堿液通過熱堿液泵輸送至五樓熱堿液塔,在塔內(nèi)洗滌爐氣后由自身重力作用回流至熱堿液槽,再次通過泵將熱堿液輸送至熱堿液塔,從而完成熱堿液循環(huán)使用的過程。產(chǎn)生的熱堿液主要供鹽水車間精制工序使用,用于除去粗鹽水中的鈣鎂雜質(zhì),每個班鹽水精制工序需熱堿液約15m3/h。2013年5月份從噸堿制造成本角度考慮,鹽水車間固體鹽從大顆粒海鹽改為粉鹽,因粉鹽中鈣鎂含量低,造成鹽水精制工序熱堿液需求量減少(約12m3/h),熱堿液剩余3m3/h。因熱堿液循環(huán)時間長,濃度升高,不僅降低熱堿液洗滌爐氣的效果,而且易造成熱堿液塔糊塔,影響輕灰煅燒的穩(wěn)定運行。所以,行業(yè)內(nèi)有的堿廠將這部分多余的熱堿液直接外排來維持熱堿液系統(tǒng)的平衡,造成了物料浪費的同時又污染了環(huán)境。

      3 改造方案

      3.1 將熱堿液送至重灰洗水槽

      連云港堿廠煅燒車間有五套重灰系統(tǒng),其中三套流化床系統(tǒng),兩套煅燒爐系統(tǒng),若系統(tǒng)正常生產(chǎn),每套重灰系統(tǒng)每小時需補充脫鹽水或熱廢淡液約8 m3/h??紤]到流化床系統(tǒng)內(nèi)換熱設(shè)備為蛇形管,若一水堿結(jié)晶較差,易造成蛇形管堵塞,故流化床未進行試驗,取兩臺重灰煅燒爐系統(tǒng)進行嘗試。

      在熱堿液泵去五樓熱堿液塔的堿液管線位于三樓處引出一支管,安裝控制總閥、儀表自動調(diào)節(jié)閥及流量計,儀表自動調(diào)節(jié)閥及流量計信號接入重灰煅燒爐系統(tǒng)DCS操作平臺,便于崗位根據(jù)一水堿結(jié)晶情況進行調(diào)節(jié)熱堿液流量。

      3.2 熱堿液流量的控制

      考慮到一水堿的結(jié)晶狀況以及重灰煅燒爐長周期運行的穩(wěn)定性,熱堿液流量從2m3/h作為起點,以1m3/h為一個基準(zhǔn)單位進行調(diào)試,數(shù)據(jù)跟蹤采集周期為24h,對采集的各項數(shù)據(jù)進行綜合分析,確定最佳指標(biāo)控制范圍,在此基礎(chǔ)上,繼續(xù)增加熱堿液流量,經(jīng)過不斷嘗試,確定每小時往重灰洗水槽輸送3m3/h熱堿液對產(chǎn)品質(zhì)量及設(shè)備運行穩(wěn)定性等方面無影響。

      表1 熱堿液流量控制表

      4 存在問題及對策

      4.1 重灰煅燒爐爐頭加熱管結(jié)疤

      受輕灰煅燒爐爐頭負壓控制不穩(wěn)的影響,造成爐氣中含塵量波動較大,雖然經(jīng)過輕灰分離器分離,但進入熱堿液塔爐氣中的含塵量波動仍較大,熱堿液濃度忽高忽低;其次,受輕灰煅燒爐因負荷大出現(xiàn)低溫堿影響,部分濕重堿煅燒不完全,從而增加熱堿液中含量,增加熱堿液粘性。因上述兩個原因存在,造成進入水合機化合水濃度產(chǎn)生波動,一水堿結(jié)晶較大且粘性增加,導(dǎo)致拋料機溜子、返堿口堵塞頻繁,爐內(nèi)抄板、加熱管易結(jié)疤,重灰煅燒爐頻繁停爐清理,同時加熱管的堿疤直接影響重灰爐的換熱效果。

      4.2 問題對策

      4.2.1 加強爐氣系統(tǒng)維護

      根據(jù)各臺輕灰煅燒爐具體的設(shè)備狀況,合理的分配濕重堿,嚴(yán)格將輕灰煅燒爐爐頭負壓控制在±150Pa;同時,對輕灰分離器料腿、夾套、中心筒及熱堿液塔橫管進行定期清理,降低爐氣系統(tǒng)阻力,從而降低爐氣中含塵量,減少熱堿液濃度波動幅度。

      4.2.2 嚴(yán)格控制輕灰煅燒爐出堿溫度

      根據(jù)各臺輕灰煅燒爐具體的設(shè)備狀況,合理的分配濕重堿,加強輕灰煅燒出堿溫度的監(jiān)控,將指標(biāo)牢牢控制在170~200℃范圍內(nèi),減少甚至杜絕低溫堿的出現(xiàn),從而降低熱堿液中含量,降低熱堿液粘性。

      連云港堿廠有一套產(chǎn)能2萬t/a的小蘇打生產(chǎn)裝置,小蘇打裝置中有一臺濕分解塔,濕分解塔的主要作用就是分解堿液的,將部分轉(zhuǎn)換成,降低堿液中的含量。在原有管線改造的基礎(chǔ)上,在重灰洗水槽與小蘇打濕分解塔之間配制兩根管線,由回收崗位純堿液泵將熱堿液輸送至小蘇打濕分解塔,經(jīng)過濕分解塔后送至重灰洗水槽。進入濕分解塔前熱堿液中含量為32 tt,經(jīng)過濕分解處理后含量為20tt,對水合機結(jié)晶無任何影響。

      圖1 改造后管線示意圖

      5 總 結(jié)

      通過技術(shù)改造,將輕灰爐氣洗滌產(chǎn)生的熱堿液部分輸送至重灰洗水槽,與重灰洗水混合后作為水合機的化合水使用。通過改造,每小時可回收熱堿液3 m3,解決了因鹽水精制對熱堿液需求量減少造成的熱堿液膨脹問題,同時減少了環(huán)境污染,意義深遠。

      [1] 陳學(xué)勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1989

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