劉鵬飛 (中海石油 (中國)有限公司天津分公司,天津 300452)
和鵬飛 (中海石油能源發(fā)展工程技術(shù)公司,天津 300452)
李凡,余涵 (中海石油 (中國)有限公司天津分公司,天津 300452)
Power Drive VorteX(簡稱VorteX)鉆具系統(tǒng)通過井下高性能泥漿馬達的使用,可以為井底鉆頭提供最高可達250r/min的轉(zhuǎn)速,增大動力,有效解放機械鉆速,獲得較高的鉆井效率,但施工中發(fā)現(xiàn)采用該系統(tǒng)也給PDC鉆頭帶來較大的損壞[1]。為了解決該問題,筆者對VorteX鉆具系統(tǒng)配套PDC鉆頭進行了優(yōu)化設(shè)計,以便為油田進行高效鉆進施工提供幫助。
VorteX鉆具組合如下 (以?215.9mm井眼為例):?215.9mmPDC鉆頭+?171.5mm旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具(Power Drive675X6)+?171.5mm過濾接頭 (Filter Sub)+?171.5mm直馬達 (Motor)+?165.1mm浮閥接頭+?171.5mm非磁鉆鋌+?171.5mm MWD+?171.5mm非磁鉆鋌+?165.1mm隨鉆震擊器+X/O+?127mm加重鉆桿×14(見圖1)。其中,馬達采用斯倫貝謝A700MGT7866系列7/8頭、6級直馬達,與頂驅(qū)復(fù)合的最高轉(zhuǎn)速一般限制在250r/min內(nèi);過濾接頭主要用于過濾直馬達膠芯剝落物以及泥漿內(nèi)較大雜物,每次鉆具出井需清理接頭;旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向部分可依據(jù)井眼狀況以及造斜需要選擇。
圖1 VorteX鉆具系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)圖
開發(fā)VorteX鉆具系統(tǒng)的主要目的是在旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆具的基礎(chǔ)上,通過井下高扭矩直馬達的使用,解決轉(zhuǎn)盤以及頂驅(qū)系統(tǒng)最高持續(xù)輸出扭矩和轉(zhuǎn)速的限制。該系統(tǒng)的主要工作原理如下:通過與頂驅(qū)提供的鉆柱轉(zhuǎn)速和井下馬達轉(zhuǎn)速相結(jié)合,可以增加可用扭矩和鉆頭轉(zhuǎn)速,用井底更高的扭矩輸出能力允許工具承受更大的鉆壓,從而提高了機械鉆速,降低了鉆井成本。同時,相對于常規(guī)旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向系統(tǒng),其鉆井時的扭轉(zhuǎn)振動和其他的振動損壞也大為減小,因而所有的輸入能量都用于高效鉆井和使機械鉆速最大化,特別是在大狗腿度井段,VorteX鉆具系統(tǒng)降低了套管磨損和鉆柱的疲勞損壞,減少了鉆柱或套管的失效風(fēng)險。此外,所有外部部件都隨著鉆柱旋轉(zhuǎn),這能夠減少摩阻并增加機械鉆速,且全程旋轉(zhuǎn)的特性也能幫助清潔和調(diào)整井眼,從而降低壓差卡鉆和機械卡鉆的風(fēng)險。
渤海某油田主力開發(fā)油層位于沙二段、沙三段,鉆井深度大,分布井段長,地層巖性差,地層巖性不均、互層多,可鉆性一般,鉆頭選型范圍小,很大程度上制約了機械鉆速的提高。通過對該地區(qū)已鉆井井身結(jié)構(gòu)、地層壓力系統(tǒng)的研究和鉆井復(fù)雜情況分析,決定采用如圖2所示的井身結(jié)構(gòu):?444.5mm井眼×?339.7mm套管+?311.2mm井眼×?244.5mm套管+?215.9mm井眼×?152.4mm尾管,其中?311.2mm井眼以進東營組50m為中完原則,后續(xù)采用?215.9mm鉆頭,配套VorteX鉆具系統(tǒng)鉆進至沙三段完鉆。
部分老井鉆頭使用情況表如表1所示。所有井全部使用5刀翼16mm或19mm切削齒的PDC鉆頭,以MS1951型和CK605K型PDC鉆頭為主,平均機械鉆速15m/h左右;無論是鋼體還是胎體5刀翼19mm PDC鉆頭,在機械鉆速方面表現(xiàn)相當;X8井使用了一只5刀翼、16mm切削齒的胎體M1653SS鉆頭完鉆,第一次入井發(fā)生了泥包,故初期以5刀翼19mm齒PDC鉆頭為主要選擇對象。
表1 部分老井鉆頭使用情況表
根據(jù)已鉆東營組、沙河街組PDC鉆頭使用情況,結(jié)合鉆頭廠家對常規(guī)5刀翼19mm齒PDC鉆頭進行了改進設(shè)計,最終采用CKS605型和TS1951SS型鉆頭,2款鉆頭采用中等冠部,長拋物線,較長冠型,5直刀翼,單排19mm齒,設(shè)計5個水眼。
通過現(xiàn)場實際使用 (鉆井參數(shù)為鉆壓2~4t、頂驅(qū)轉(zhuǎn)速40~70r/min、排量1800~2000L/min),對出井鉆頭進行分析,發(fā)現(xiàn)鉆頭損壞部位以肩部及切削外沿為主,損壞形式以切削齒磨損為主,磨損量大約在3.175mm,次要損壞為尖崩刃、復(fù)合片破損。這是由于VorteX鉆具提供的高轉(zhuǎn)速以及鉆頭穩(wěn)性、地層不均質(zhì)的原因,導(dǎo)致鉆頭在井下運行不穩(wěn)。由于存在一定渦動現(xiàn)象,因而受到了不規(guī)則的載荷沖擊[2-3]。改進后鉆頭配合VorteX鉆具的強大動力下,4口井鉆頭均有大幅度提高,整體平均機械鉆速達到26.85m/h,平均機械鉆速較老井提高了80%。在?215.9mm井眼中,TS1951SS型鉆頭在東營組、沙河街組整體表現(xiàn)比較平穩(wěn),而CKS605型鉆頭在東營組機械鉆速較高,之后在沙河街組逐步降低,鉆頭機械鉆速變化幅度較大。
為了進一步提高機械鉆速,分別對2個型號的鉆頭進行改進優(yōu)化。將CKS605型鉆頭后冠部形狀改為短冠部,布齒由原來的36顆改為41顆,增加布齒量,提高冠部附近布齒密度,增強后續(xù)攻擊力,避免后期機械鉆速大幅度下降;噴嘴數(shù)量由原來的5個改為7個,可以更精確地調(diào)整噴射面積,使水力分布更為均勻,保證較高的清洗效率,防止泥包現(xiàn)象。同時通過軟件模擬,對鉆頭切削齒受力進行分析,然后對布齒結(jié)構(gòu)和密度進行優(yōu)化,使各切削齒受力更加均勻,減小切削齒損壞幾率,提高切削效率,延長鉆頭使用壽命。針對TS1951SS型鉆頭,在原型號基礎(chǔ)上,將鼻部圓弧減小,冠型高度降低5.2mm,同時復(fù)合片出刃提高1mm,使鉆頭更有效地吃入地層,同時水眼數(shù)量未變。此外,建議將噴嘴直徑由18mm改為16mm,以增強水力射流。
將優(yōu)化后的VorteX鉆具系統(tǒng)配套PDC鉆頭在渤海某油田進行了現(xiàn)場試用,應(yīng)用情況對比如表2所示。表2結(jié)果表明,TS1951SS型和CKS605型PDC鉆頭在后續(xù)井中均表現(xiàn)良好,機械鉆速較優(yōu)化前大有提高。因此,該配套PDC鉆頭具有較好的市場應(yīng)用前景。
表2 優(yōu)化前后PDC鉆頭在該油田的應(yīng)用情況對比表
[1]楊麗,陳康民.PDC鉆頭的應(yīng)用現(xiàn)狀與發(fā)展前景 [J].石油機械,2003,31(3):70-71.
[2]邵明仁.PDC鉆頭厚層礫巖鉆進技術(shù)探索與實踐 [J].中國海上油氣,2008,20(1):44-47.
[3]匡立新,吳波 .合理優(yōu)選PDC鉆頭是提高深井機械鉆速的有效途徑 [J].鉆采工藝,2001,24(2):75-76.