摘要:文章以沈陽圣達熱力供暖有限責任公司近十年來爐內(nèi)水處理在鍋爐及采暖系統(tǒng)的應用效果分析為例,介紹了大型集中供熱企業(yè)對熱水鍋爐水處理用藥選擇和應用,確定了防腐藥劑種類,加藥的過程方法、加藥系統(tǒng)流程圖及鍋爐系統(tǒng)停爐保護選擇和應用。
關鍵詞:熱水鍋爐;水處理;用藥過程;加藥系統(tǒng);流程圖;停爐保護
中圖分類號:FK229 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)28-0084-02
1 項目概況
沈陽市地處遼寧中部屬北方亞寒地區(qū),全年供熱天數(shù)151天,采暖期比較長。冬季采暖期階段,鍋爐及各供熱系統(tǒng)能否安全正常運行是關系到供熱千家萬戶能否平穩(wěn)過冬的頭等大事,地方政府對此高度重視。在鍋爐及采暖系統(tǒng)技術管理上,選擇優(yōu)質(zhì)鍋爐防腐阻垢劑,對保證鍋爐安全經(jīng)濟運行,特別是對延長使用壽命、節(jié)約能源和提高供熱質(zhì)量等方面具有重要意義。現(xiàn)就沈陽圣達熱力供暖有限責任公司近十年來爐內(nèi)水處理在鍋爐及采暖系統(tǒng)的應用效果分析,分述如下:
圣達熱力地處沈陽市渾南地區(qū),原來該地區(qū)的供暖都是小鍋爐房分片供暖,鍋爐從4噸到20噸不等,小鍋爐基本沒有水處理的實踐應用。時至鍋爐運行到低寒時期,為增大負荷提高出力,鍋爐時常會因爐管腐蝕漏水或爆管,導致停爐搶修影響正常供熱。2003年,渾南地區(qū)根據(jù)城市發(fā)展規(guī)劃和環(huán)保要求,投資興建大集中熱源。建成兩座大熱源:東部熱源和南部熱源。東部4臺80噸、4臺100噸熱水鍋爐。南部3臺40噸、3臺90噸熱水鍋爐。共有換熱站25個,供暖面積達到800萬平方米,一次網(wǎng)50公里,擁有固定資產(chǎn)數(shù)億。
對于新建集中供熱企業(yè),擁有水容積12000立方米左右的鍋爐系統(tǒng),如此龐大的集中供熱系統(tǒng),如何保證鍋爐及一次管網(wǎng)安全經(jīng)濟運行是企業(yè)亟待解決的問題。經(jīng)過公司相關技術人員的反復研究、論證,最終制定出比較合理的、可行性強的鍋爐水處理運行方案,其中包括:軟化水+防腐劑形式、加藥的方法、流程和停爐保護措施幾個方面,現(xiàn)介紹如下:
2 軟化水+防腐劑選擇
2003年開始采用軟化水+磷酸三鈉的水處理方式,試運行一年,投藥10000kg左右,pH值在8.5~9.5之間,經(jīng)有關技術人員和領導研究決定不再采用磷酸三鈉水處理劑,原因有三:一是pH值始終無法達到標準(標準pH值10~12);二是加磷酸三鈉后爐水化驗隨著pH值增加堿度增大,大約在24mol/L,堿度的增大又會產(chǎn)生堿腐蝕;三是合格的磷酸三鈉有效含量按標準規(guī)定應不低于95%。然而市場上出售的磷酸三鈉有不少是摻雜使假的劣質(zhì)產(chǎn)品。實際有效含量嚴重不足(各批次生產(chǎn)的含量有所不同,有的含量僅40%不到),并且摻入了對鍋爐十分有害的雜質(zhì)。如果使用這種劣質(zhì)磷酸三鈉作鍋爐緩蝕防垢水處理劑,不但達不到應有的防腐阻垢作用,反而會增加鍋爐結垢和腐蝕的可能性,對鍋爐安全運行帶來嚴重隱患。另外,由于摻假的磷酸三鈉有效含量很低,為了使鍋水中磷酸根含量達到規(guī)定值,需要成倍增加投藥量,如果這種磷酸三鈉用在鍋爐煮爐和鈍化,更會產(chǎn)生有危害的反作用,同時加藥成本也反而比合格產(chǎn)品更高。
經(jīng)過一年的試運行,打開鍋爐人孔和一次管網(wǎng)檢查發(fā)現(xiàn)金屬表面出現(xiàn)大小不,高度不平,形狀不規(guī)則,分布不均勻的銹瘤或銹斑。并且包括銹瘤或銹斑在內(nèi)的全部金屬表面均被灰色和黑色的腐蝕產(chǎn)物所覆蓋。去除這些腐蝕產(chǎn)物之后,出現(xiàn)一個一個腐蝕坑,所用磷酸三鈉藥品效果不理想,要重新選擇新型防腐劑。
2004年11月采暖運行期開始,鍋爐系統(tǒng)更換新型防腐劑,并按照產(chǎn)品說明書操作,進行水質(zhì)化驗,并根據(jù)水質(zhì)化驗結果,逐步投藥,共計投藥量達到3000kg左右。最終水質(zhì)指標保持在硬度0.03~0.04,堿度成倍增長約16左右,pH值平均在10.5~11之間。
到2005年3月末供暖結束停爐,為檢驗新產(chǎn)品防腐劑使用效果如何,我們組織相關技術人員檢查,檢查了最易發(fā)生氧腐蝕的部位,如:入水口附近的金屬表面、一次網(wǎng)接觸大氣區(qū)的金屬表面、循環(huán)不暢處和堆積沉淀物處的金屬表面及鍋筒內(nèi)部。檢查結果上鍋筒比較干凈,金屬表面光潔,下鍋筒有少量的松軟的水渣,用水很容易就能沖掉,其余易發(fā)生腐蝕的部位均沒有發(fā)現(xiàn)銹瘤或銹斑腐蝕產(chǎn)物,證明該防腐劑應用比較好,經(jīng)過十幾年使用,解決了鍋爐系統(tǒng)腐蝕問題。
3 爐內(nèi)加藥的方法
我們采用間斷加藥法,就是間隔一定時間,向給水中加藥的方法。如每班加藥一次。這種方法不需要復雜的加藥設備,系統(tǒng)簡單,操作方便。但是在鍋爐運行過程中,爐水藥劑濃度變化很大,會出現(xiàn)加藥前爐水的堿度、pH值過低,而在加藥后又會出現(xiàn)爐水堿度、pH值過高的情況。給水監(jiān)督帶來不便,所以我們每次加藥后馬上進行檢測爐水pH值、堿度、硬度,來控制加藥量。
加藥操作應注意事項:
在溶藥時,最好是用軟化溫水溶解,便于溶解藥劑和以免產(chǎn)生較多的沉淀物。在溶解藥劑時,要充分攪拌,使之充分溶解,避免未溶解的藥劑進入鍋爐,造成瞬間濃度過大,使不溶雜質(zhì)進入爐內(nèi)。加藥前,應先化驗爐水各項指標,以確定加藥量。要按時加藥。要按照規(guī)定的加藥間隔、加藥時間,認真操作,切忌不經(jīng)化驗憑經(jīng)驗想當然地加藥。按時排污,確定排污量。由于爐內(nèi)加藥處理,會使爐水的水渣增多,因此按規(guī)程規(guī)定保持一定排污量是十分必要的。排污不及時,一是形成的水渣不及時排走,很可能在水流遲緩處生成二次水垢;但排污量必須根據(jù)鍋水水質(zhì)來確定,盡量減少排污量,以減少鍋爐無謂的熱消耗。
按時化驗。爐內(nèi)加藥量及排污量應隨爐水水質(zhì)的變化而變化,所以要按規(guī)程要求按時化驗并做記錄?;炓J真仔細,數(shù)據(jù)要準確及時,不能敷衍了事,更不能不做化驗就亂填數(shù)字,搞假結果。
4 爐內(nèi)加藥系統(tǒng)和設備
藥劑溶液箱下部開口,通過下部調(diào)節(jié)閥門控制藥液流量,使藥液依靠重力作用連續(xù)不斷地注入補水泵吸入管,經(jīng)過補水泵混合均勻后,注入一次管網(wǎng)系統(tǒng)中。
5 停爐保護選擇和應用方法
我們在鍋爐及一次網(wǎng)保護上采用過一兩年傳統(tǒng)的干法和濕法保護。
干法保護:排干鍋爐水,沖洗清理沉淀物后,用火烘干鍋爐,鍋筒、聯(lián)箱放置生石灰或硅膠等干燥劑,封閉鍋爐。每半個月檢查一次干燥劑情況,再烘干一次,反復操作。缺點:檢查、烘干很繁瑣,而且一次網(wǎng)系統(tǒng)沒有得到很好保護。
濕法保護:排干鍋爐水,沖洗清理沉淀物后,加入攪拌均勻的磷酸三鈉并加入化學除氧劑,封閉鍋爐,維持鍋爐內(nèi)水壓大于大氣壓力,定期分析檢查氧和除氧劑含量,及時補加藥品。缺點:檢查氧和除氧劑含量費工費時,閥門不嚴漏水漏氣,需要定期補充藥劑,但還是有氧腐蝕現(xiàn)象。
以上兩種傳統(tǒng)方法起到一定的保護效果,但缺點是操作較繁瑣,費工費時,對像大型集中供熱系統(tǒng)復雜管網(wǎng)長難以實現(xiàn)經(jīng)濟的停用保護。
為了解決熱水鍋爐停爐保護的合理性,我們到清華和北京化工大學科研部門做市場調(diào)查并到其他鍋爐企業(yè)了解應用情況,決定改用緩蝕劑來做停爐保護,按照給出的操作工藝要求,停爐時趁熱排干鍋水,清除水渣及殘留物,按照每1kg/m3計算方法,將適量的緩蝕劑放在托盤內(nèi),托盤放在鍋筒內(nèi),封閉鍋爐;若鍋爐內(nèi)積水過多,藥品用量加大到0.5~1倍,經(jīng)過幾年實踐效果比傳統(tǒng)干法和濕法好,解決了我們熱水鍋爐停爐腐蝕的技術難題,突破熱水鍋爐傳統(tǒng)模式,對熱水鍋爐安全經(jīng)濟運行、延長使用壽命、節(jié)約能源提供了保障。
參考文獻
[1] 魏剛,熊蓉春.熱水鍋爐防腐阻垢技術[M].北京:化工工業(yè)出版社,2002.
作者簡介:鄭力(1961-),男,遼寧沈陽人,沈陽圣達熱力供暖有限責任公司中級工程師,研究方向:供暖與技術設備管理。endprint